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集輸污水處理工藝改進(jìn)與優(yōu)化對(duì)策探討

2019-05-08 03:01劉鑫
科學(xué)與技術(shù) 2019年19期
關(guān)鍵詞:污水處理技術(shù)

劉鑫

摘要:近年來(lái)隨著勘探開發(fā)的不斷深入,油田原有的集輸工藝已不能滿足現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)的需要,暴露出各種各樣的問(wèn)題,如關(guān)鍵容器裝置沒(méi)有旁通流程,三相分離器伴熱盤管結(jié)垢嚴(yán)重,影響加熱效果,污水管線穿孔頻繁以及原油儲(chǔ)罐呼吸損耗大等,這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了油田的開發(fā)生產(chǎn)。本文經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)和完善污水處理技術(shù),優(yōu)化裝置操作,解決了污水管線穿孔頻繁問(wèn)題,確保了原油脫水合格,油田集輸系統(tǒng)工藝水平有了很大提高,解決了油田的開采過(guò)程中出現(xiàn)的多種問(wèn)題,取得了很好實(shí)際效果。

關(guān)鍵詞:集輸工藝;污水處理技術(shù);呼吸損耗;二級(jí)過(guò)濾;污水水質(zhì)

油田屬于低孔低滲透輕質(zhì)油藏,原油集輸處理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,已出現(xiàn)各種問(wèn)題,例如來(lái)油閥組以及高低壓除油器沒(méi)有超越流程;三相分離器盤管結(jié)垢、腐蝕嚴(yán)重,處理效果不好;原油儲(chǔ)罐呼吸損耗大;污水管線穿孔頻繁、水質(zhì)難以保證等問(wèn)題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,采取完善工藝,采用強(qiáng)磁阻垢器以及復(fù)合材料管線,改進(jìn)污水處理技術(shù),優(yōu)化裝置操作等技術(shù)措施,確保了原油脫水合格;處理后的污水水質(zhì)達(dá)到A3標(biāo)準(zhǔn),油氣損耗大幅降低,解決了污水管線穿孔頻繁問(wèn)題,同時(shí)確保了生產(chǎn)系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

1 原油處理工藝

1.1原油處理工藝存在問(wèn)題與分析

(1)來(lái)油閥組經(jīng)多年運(yùn)行,穿孔頻繁,但由于設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有超越流程,無(wú)法更換管線進(jìn)行根治。生產(chǎn)中通過(guò)打卡子進(jìn)行暫時(shí)處理;高、低壓除油器同樣沒(méi)有超越流程,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),只能將天然氣通過(guò)放空管線點(diǎn)燃燒掉,這樣不僅浪費(fèi)資源,同時(shí)也給集輸系統(tǒng)的生產(chǎn)埋下了安全隱患。

(2)三相分離器加熱盤管結(jié)垢嚴(yán)重,加熱效果差,造成破乳劑脫水效果不理想,使得脫出的水含油700mg/L,油含水率為1.5%。為此,三相分離器盤管清垢維修頻繁,且工作量大、成本高。加熱盤管結(jié)垢嚴(yán)重是因?yàn)橛吞锊沙鏊V化度高,其主要成分為鈣、鎂等金屬離子。通過(guò)化學(xué)分析,盤管結(jié)垢屬碳酸鹽類,且溫度越高結(jié)垢越嚴(yán)重,所以加熱盤管是三相分離器結(jié)垢最嚴(yán)重的位置。這影響了加熱效果,溫度達(dá)不到破乳劑的要求,造成三相分離器脫水效果不理想。

(3)原油穩(wěn)定裝置空冷器時(shí)常發(fā)生管束凍裂現(xiàn)象。其原因主要是脫水后的原油含水高,經(jīng)過(guò)浮頭換熱器加熱到125℃后,其所含水份以水蒸汽的形態(tài)隨穩(wěn)定塔氣相進(jìn)入空冷器,經(jīng)與大氣換熱溫度降到30.℃左右時(shí),水蒸氣會(huì)慢慢冷凝成液態(tài)水,聚集到管束底部。而空氣是自下而上通過(guò)空冷器的,所以空冷器底部管束溫度最低,當(dāng)冬季溫度降到零下10℃以下時(shí),管束中的液態(tài)水就會(huì)慢慢結(jié)冰,造成管束凍堵直至破裂。

1.2原油處理工藝改進(jìn)與完善

(1)在來(lái)油閥組以及高、低壓除油器上增加超越流程。

(2)采用強(qiáng)磁除垢器解決三相分離器盤管結(jié)垢問(wèn)題。其工作原理為:常態(tài)下的水由數(shù)十個(gè)水分子締結(jié)在一起,彼此之間靠氫鍵鏈接,形成分子團(tuán)。當(dāng)以一定的流速垂直通過(guò)非均勻磁場(chǎng)后,在洛倫磁力作用下,大分子的水被強(qiáng)磁場(chǎng)切割成小分子水,且水分子發(fā)生形變并獲得一定的能量,從而發(fā)生一系列物理和化學(xué)變化。小分子水團(tuán)強(qiáng)烈吸引并包圍易在水中與酸根離子結(jié)成針狀結(jié)晶硬垢的Ca2+、Mg2+,使他們無(wú)法靠近受熱的管壁或容器壁。同時(shí)經(jīng)過(guò)磁化的鈣、鎂等離子結(jié)晶體也有改變,磁場(chǎng)促使水中帶電粒子運(yùn)動(dòng)并發(fā)生變化,粘附力被破壞,呈松散晶體狀流體沉淀物,并通過(guò)排污管排出系統(tǒng),從而達(dá)到除垢的效果。

(3)從降低原油含水率及操作兩方面解決空冷器凍堵問(wèn)題。首先,通過(guò)增加強(qiáng)磁阻垢器以及破乳劑加量的調(diào)整,提高三相分離器脫水效果,使原油含水率達(dá)到0.2%;其次,在底部增加一個(gè)分離包,增強(qiáng)原油緩沖罐沉降分離作用,并人工定時(shí)放水。這樣進(jìn)入原油穩(wěn)定裝置的原油含水率就會(huì)降低到0.14%,從而從源頭上解決空冷器凍堵問(wèn)題。

2 污水處理工藝

油田采用壓力密閉除油和二級(jí)過(guò)濾的污水處理工藝技術(shù)。含油污水經(jīng)1000m3和500m3沉降罐沉降后,進(jìn)入壓力除油器,經(jīng)除油后進(jìn)入一級(jí)核桃殼過(guò)濾罐過(guò)濾,再經(jīng)過(guò)二級(jí)纖維球過(guò)濾罐過(guò)濾后,進(jìn)入具有隔氧裝置的凈化水罐,經(jīng)過(guò)注水泵注入地層。該套處理裝置日處理污水100m3,實(shí)際日均處理污水850.m3,處理水質(zhì)的要求是:懸浮固體含量小于3mg/L,粒徑中值小于2μm,含油量小于8.0mg/L。隨著開采年限的增加和油井各種措施的作業(yè)逐漸增多,采出液的一些特性也發(fā)生變化,尤其是采出液的pH值變化較大。

2.1污水處理工藝存在問(wèn)題及分析

(1)工藝管線穿孔頻繁,關(guān)鍵容器腐蝕嚴(yán)重。污水管線幾乎天天穿孔,過(guò)濾罐檢修發(fā)現(xiàn)罐壁腐蝕嚴(yán)重,最深達(dá)5mm,為罐壁厚度的50.%。經(jīng)檢測(cè)分析,站外來(lái)液的pH值為6.5,由此判斷管線腐蝕穿孔的主要原因是酸腐蝕。

(2)過(guò)濾罐堵塞嚴(yán)重。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,過(guò)濾罐堵塞主要是系統(tǒng)中固體懸浮物超標(biāo)以及濾罐運(yùn)行壓力不當(dāng)。當(dāng)污水中大量固體懸浮物被濾料過(guò)濾后,滯留在濾罐內(nèi),當(dāng)濾罐反洗不及時(shí)或不徹底就會(huì)造成濾罐過(guò)濾不暢、堵塞。濾罐設(shè)計(jì)運(yùn)行壓差為0.20MPa,而實(shí)際運(yùn)行壓差達(dá)到0.35MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)運(yùn)行壓差,濾罐長(zhǎng)時(shí)間超壓差運(yùn)行,將濾料擠壓得非常結(jié)實(shí),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成篩管破裂。引起濾罐超壓運(yùn)行的原因除了濾料板結(jié)外,壓力除油器液位控制不當(dāng)也是另一重要因素。該液位采用PID變頻控制技術(shù),當(dāng)壓力除油器液位超過(guò)設(shè)定值時(shí),PID控制回路就會(huì)逐漸增大泵轉(zhuǎn)速,泵最大排量為150m3/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于濾罐80m3/h的處理能力。

(3)經(jīng)過(guò)處理后的污水進(jìn)入凈化水罐后,水質(zhì)會(huì)慢慢變差,主要是懸浮物固體含量大于10mg/L。經(jīng)分析認(rèn)為主要是污水在凈化罐內(nèi)曝氧以及高壓注水回流將罐底沉降物攪起造成的。

2.2污水外理工藝改進(jìn)與完善

(1)為減小酸腐蝕對(duì)系統(tǒng)管線設(shè)備的危害,在脫水系統(tǒng)三相分離器污水出口管線上增加pH檢測(cè)儀,時(shí)刻監(jiān)測(cè)污水pH值,并將檢測(cè)數(shù)據(jù)傳到主控室,當(dāng)污水pH值發(fā)生變化時(shí)(差值超過(guò)0.2),系統(tǒng)會(huì)及時(shí)報(bào)警并提示操作人員調(diào)整燒堿的加藥量,從而保證污水pH值處于合理的范圍。(2)為解決濾罐堵塞問(wèn)題,一是增加了1000m3的沉降罐并與原有的500m3沉降罐組成兩級(jí)沉降流程,使得大量固體懸浮物得到很好的沉降分離,從而大大減少濾罐入口的固體懸浮物含量,降低了濾罐堵塞程度,延長(zhǎng)了使用時(shí)間。二是根據(jù)壓力除油器液位控制要求以及濾罐運(yùn)行壓力要求,采取限幅串級(jí)控制回路以及差壓報(bào)警技術(shù)。即以壓力除油器液位為主控制參數(shù)構(gòu)成主PID控制回路,以濾罐流量為副控制參數(shù)構(gòu)成副PID控制回路,將主控制回路的輸出作為副控制回路的設(shè)定值,從而構(gòu)成串級(jí)PID控制回路。

3 應(yīng)用效果

經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)和完善,某油田集輸系統(tǒng)工藝水平有了很大提高,解決了油田的開采過(guò)程中出現(xiàn)的多種問(wèn)題,取得了很好實(shí)際效果,為油田的下一步開發(fā)打下了良好基礎(chǔ)。

(1)三相分離器盤管維修周期由2個(gè)月延長(zhǎng)至10個(gè)月,脫水效果明顯改善,處理后的原油含水率降為0.2%,水中含油降到80mg/L。

(2)污水管線穿孔問(wèn)題得到徹底解決,維修成本大幅下降。

(3)污水水質(zhì)達(dá)到A3級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其中懸浮固體含量小于3mg/L,粒徑中值小于1μm,含油量小于50mg/L。

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