彭志聰,陳 波
(江西瑞林電氣自動化有限公司,江西南昌 330038)
轉(zhuǎn)爐是對冰銅進行吹煉操作的冶金設備。轉(zhuǎn)爐的吹煉過程就是通過送風系統(tǒng)向爐內(nèi)鼓入空氣,使熔劑加料系統(tǒng)向爐內(nèi)加入的石英石熔劑和冰銅發(fā)生劇烈的氧化反應,將冰銅中的硫、鐵和其他雜質(zhì)氧化除去,得到粗銅[1]。轉(zhuǎn)爐工藝流程見圖1。
圖1 轉(zhuǎn)爐工藝流程
由于轉(zhuǎn)爐的間歇性工作性質(zhì),在轉(zhuǎn)爐爐體轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的送停風過程中,由于轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)壓力大于爐外壓力,當活動煙罩打開后,會有大量的煙氣外溢,同時伴隨熔體噴射,會造成嚴重的低空污染[2]。隨著環(huán)保意識的加強,以及在大力倡導節(jié)能降耗的社會浪潮下,這種轉(zhuǎn)爐低空污染亟待解決。
某大型銅冶煉廠共有3臺轉(zhuǎn)爐、2臺鼓風機。為響應國家清潔生產(chǎn)的號召,該廠依托江西瑞林電氣自動化有限公司在銅冶金行業(yè)的豐富經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,與其反復研討降低現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐低空污染的改造實施方案,并于2015年8月共同完成實施。
改造方案主要從硬件的改造和控制策略的完善兩個方面進行。
硬件的改造主要包括:1)將原有活動煙罩700 mm半開限位開關改成光電開關,提高轉(zhuǎn)爐活動煙罩限位開關的可靠性和精確性。2)增加激光測距儀用于實時測量活動煙罩的移動位置,通過控制系統(tǒng)對活動煙罩的提升和下降操作,能夠精確和靈活地控制活動煙罩的開度。3)在3臺轉(zhuǎn)爐集中操作臺上各自增加1個自動停風/手動停風模式轉(zhuǎn)換開關,用于選擇每臺轉(zhuǎn)爐送風系統(tǒng)的工作模式。
控制策略的完善主要是對轉(zhuǎn)爐送風系統(tǒng)控制策略在自動送風模式下所做的完善,包含了以下控制策略的完善:
1)轉(zhuǎn)爐回爐操作過程中,在轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)上位機操作界面上,操作一鍵送風按鈕后,放空閥自動關閉,等待轉(zhuǎn)爐送風壓力升至50 kPa以上,再自動打開送風閥并自動檢測送風閥打開時間。若開閥超時或風壓>100 kPa則自動打開放空閥,確保送風過程安全。
2)轉(zhuǎn)爐回爐操作過程中,增加轉(zhuǎn)爐活動煙罩的移動范圍在700~400 mm位置內(nèi)才允許打開送風閥的聯(lián)鎖;在回爐操作時,人工操作活動煙罩下降至400 mm處自動停止1次。
3)轉(zhuǎn)爐傾爐操作過程中,爐位角度增加至20°時,活動煙罩自動提升至400 mm處自動停止1次,放空閥自動打開,送風閥在放空閥全開到位后延時2 s,待轉(zhuǎn)爐爐位角度>60°后自動關閉。
4)轉(zhuǎn)爐在傾爐操作至45°處,需確認活動煙罩位置是否>400 mm。若活動煙罩位置>400 mm,轉(zhuǎn)爐繼續(xù)傾爐至60°處再自動停止;若活動煙罩位置<400 mm,轉(zhuǎn)爐會自動停止傾爐,待活動煙罩位置提升>400 mm后,轉(zhuǎn)爐才能繼續(xù)傾爐。
轉(zhuǎn)爐回爐交際運行情況如下:1)確認滿足送風條件后,將轉(zhuǎn)爐回爐操作在60°送風位置處停止;2)手動關閉活動煙罩,活動煙罩在下降至400 mm處后自動停止;3)在轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)上位機操作界面上將送風機導葉設置在30%開度輸出,進行一鍵送風操作后,放空閥自動關閉,開始迫壓至50 kPa后打開送風閥(若送風迫壓至100 kPa后,送風閥仍然未打開至全開限位,將自動打開放空閥,送風失敗,等待下次送風條件),再繼續(xù)回爐操作。4)轉(zhuǎn)爐回爐操作至45°時,確認風壓和風量達到設定值以上,轉(zhuǎn)爐才能繼續(xù)回爐至0°自動停止。改造后的轉(zhuǎn)爐送風操作流程,如圖2所示。
圖2 改造后送風操作流程
轉(zhuǎn)爐傾爐實際運行情況如下:1)在確認滿足停風條件后,在中控室操作臺上進行傾爐操作,同時在轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)上位機操作界面上操作,將鼓風機入口導葉開度降低至5%(為防止送風壓力驟降,引起風機喘振,轉(zhuǎn)爐PLC控制系統(tǒng)通過速率限制器調(diào)節(jié)導葉開度)。2)轉(zhuǎn)爐在傾爐操作至20°時,活動煙罩自動提升至400 mm中間限位處停止。轉(zhuǎn)爐在傾爐至45°時判斷活動煙罩是否已上升至400 mm位置:若活動煙罩已上升至400 mm位置,轉(zhuǎn)爐繼續(xù)傾爐至60°確認位停止;若活動煙罩未提升至400 mm位置,轉(zhuǎn)爐在45°停止。3)轉(zhuǎn)爐在傾爐操作至20°時,放空閥自動打開至全開位置。通過現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn)放空閥打開時:若送風閥閥后風壓<100 kPa,轉(zhuǎn)爐傾爐至60°時,風壓已下降至50 kPa內(nèi),此時轉(zhuǎn)爐爐口基本沒有煙氣溢出;若送風閥閥后風壓>100 kPa,轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)至60°時風壓仍>70 kPa以上,轉(zhuǎn)爐爐口有少量煙氣冒出,此時轉(zhuǎn)爐爐口冒出的煙氣可通過環(huán)保煙罩收集。4)放空閥全開到位延時2 s后,且轉(zhuǎn)爐爐位角度傾爐>60°后,送風閥自動關閉。5)如果傾爐過程中,在事故傾爐角度范圍內(nèi),轉(zhuǎn)爐送風壓力或送風流量下降過快并且低于安全設定值后,轉(zhuǎn)爐將事故傾爐至安全位置。改造后的轉(zhuǎn)爐停風操作流程,如圖3所示。
圖3 改造后停風操作流程
1)在回爐送風過程中,由于風機房到轉(zhuǎn)爐爐前的送風管道的長度有500多米,存在送風滯后問題。一鍵送風操作后,自動關閉放空閥,等待迫壓至50 kPa,且活動煙罩下降至40%左右時,才自動打開送風閥,在送風安全的前提下,縮短送風迫壓的等待時間,同時使轉(zhuǎn)爐開風過程中吹向轉(zhuǎn)爐內(nèi)的冷風量最小化,延長轉(zhuǎn)爐爐磚使用壽命,并降低風機能耗。
2)轉(zhuǎn)爐傾爐過程中,因放空閥提前打開,轉(zhuǎn)爐在轉(zhuǎn)出過程中風壓明顯下降,進轉(zhuǎn)爐的風量同步明顯下降。這樣使轉(zhuǎn)爐在轉(zhuǎn)出過程中,向環(huán)集煙道送入的煙氣和向廠房噴射的煙氣明顯減少,源頭上解決轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)過程中低空污染問題。
3)轉(zhuǎn)爐在傾爐過程中,由于活動煙罩是在轉(zhuǎn)爐爐位角度為20°后才開始自動提升,在傾爐過程中,大部分煙氣回收至主煙氣管道,進入制酸系統(tǒng)。很少部分煙氣在轉(zhuǎn)爐傾爐過程中進入環(huán)境集煙脫硫系統(tǒng),極少部分煙氣向廠房外溢。實測進環(huán)集脫硫系統(tǒng)的SO2濃度由改造前的 1 500×10-6~1 600×10-6降低至300×10-6以內(nèi),環(huán)保效益顯著;同時增加硫酸產(chǎn)量,大大降低環(huán)集脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)運行負荷,增加經(jīng)濟效益。
4)轉(zhuǎn)爐在傾爐過程中,放空閥提前打開且導葉拉至5%時,送風管道上的風壓快速下降,送風風量也同時在下降,確保轉(zhuǎn)爐鼓風機的工作點在安全區(qū),從根本上解決轉(zhuǎn)爐鼓風機在轉(zhuǎn)爐傾爐過程中的喘振問題。同時在轉(zhuǎn)爐傾爐停風過程中,鼓風機的運行電流也提前快速下降,風機的節(jié)能效果十分明顯。
5)改變轉(zhuǎn)爐送風、停風過程的手動操作模式,開啟了轉(zhuǎn)爐送、停風一鍵操作的智能模式,降低轉(zhuǎn)爐操作難度,提高了轉(zhuǎn)爐操作的安全性。
此次改造工程主要是對轉(zhuǎn)爐送風系統(tǒng)控制策略的完善,在硬件上的改造工作量不大,投資小回報大,現(xiàn)場調(diào)試周期短,便于推廣。通過此次改造,大大減少轉(zhuǎn)爐送、停風過程中的煙氣外溢,從源頭上降低低空污染,環(huán)保效益和經(jīng)濟效益顯著,達到了改造預期的效果。