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汽輪機組軸振值增高的原因分析與在線動平衡方法應用探究

2019-05-08 11:34:56郭偉龍劉延鶴司海濤蘆清武
石油化工設備技術 2019年3期
關鍵詞:動平衡聯(lián)軸器軸系

郭偉龍,劉延鶴,司海濤,蘆清武

(中國石化中原石油化工有限責任公司,河南 濮陽 457000)

1 機組情況

該機組由1臺汽輪機和2臺壓縮機組成,軸系圖如圖1所示。機組調(diào)速范圍為9 039~12 100 r/min,正常工作轉(zhuǎn)速為11 000 r/min。2018年5月,對汽輪機、低壓缸、高壓缸全部進行大修,汽輪機、高壓缸轉(zhuǎn)子均外委進行了高速動平衡,低壓缸更換新轉(zhuǎn)子,汽輪機、低壓缸、高壓缸軸承全部更換。汽輪機單試期間,軸振值相對較好,未出現(xiàn)軸振超標情況。機組聯(lián)試達到正常工作轉(zhuǎn)速后,與單試相比,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振值明顯變大,汽輪機、低壓缸聯(lián)軸器側(cè)各有1測點振動值偏大。汽輪機振動比低壓缸略小,但其振動更讓人擔心,因為汽輪機軸振報警值為41.1 μm,低壓缸軸振報警值為62 μm,聯(lián)試期間的汽輪機軸振值已逼近報警值。針對機組軸振增高問題,作出了在線動平衡調(diào)整方案。

圖1 機組軸系

2 機組試車運行情況

2.1 汽輪機單試

8月2日14:00,在工作轉(zhuǎn)速11 000 r/min時,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振測點VE3349A振動值為28 μm,與檢修前振動值25 μm相差不大。圖2 為單試期間聯(lián)軸器側(cè)軸振隨轉(zhuǎn)速變化情況。從圖2可以看出,振動值隨轉(zhuǎn)速提升而不斷增大,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振在8 000 r/min以后隨轉(zhuǎn)速變化明顯。

2.2 第1次機組聯(lián)試

8月10日~11日第1次機組聯(lián)試,因蒸汽量不足,機組轉(zhuǎn)速最高升至10 700 r/min,未能升至工作轉(zhuǎn)速11 000 r/min。此時,汽輪機低壓側(cè)軸振測點VE3349A振動值為39 μm;低壓缸驅(qū)動側(cè)(東側(cè))軸振測點VE3244振動值為43 μm。

圖3為聯(lián)動試車期間,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)Bode圖。從圖3可以看出,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振值隨轉(zhuǎn)速提升而不斷增大,在7 000 r/min以后隨轉(zhuǎn)速變化明顯。

圖4為聯(lián)動試車期間,低壓缸驅(qū)動側(cè)Bode圖。從圖4可以看出,低壓缸驅(qū)動側(cè)軸振值隨轉(zhuǎn)速提升而不斷增大,在7 000 r/min以后隨轉(zhuǎn)速變化明顯。

3 處理過程及效果

1) 8月12日~13日,斷開聯(lián)軸器檢查,分析頻譜圖。

從上述信息中可以直觀得到1個振動特征,即汽輪機、低壓缸間聯(lián)軸器兩側(cè)振動值都大。遂決定拆檢聯(lián)軸器,復查對中,核查軸瓦安裝記錄;經(jīng)復檢確認,機組對中、聯(lián)軸器安裝、軸瓦安裝均符合要求,排除了上述因素引起軸振值偏大的可能。

圖2 汽輪機單試 聯(lián)軸器側(cè)軸振隨轉(zhuǎn)速變化情況

圖3 聯(lián)動試車 汽輪機聯(lián)軸器側(cè)Bode

圖4 聯(lián)動試車 低壓缸驅(qū)動側(cè)Bode

查看聯(lián)試期間S8000狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)Bode圖(見圖5)、頻譜圖(見圖6)、軸心軌跡圖(見圖7~圖8)發(fā)現(xiàn)以下特征:波形圖近似正弦波;能量主要集中于1倍頻, 峰值突出, 2倍等高倍頻分量較?。?軸振隨轉(zhuǎn)速升高不斷增大; 軸心軌跡近似橢圓。

初步分析認為:軸振偏大因“軸系動不平衡”引起。

從圖5~圖8不難看出:

a) 振動值大小隨轉(zhuǎn)速升高(7 000 r/min以后)迅速變大;

b) 軸振測點VE3349A、VE3244的時域波形近似為正弦波;

c) 軸振測點VE3349A、VE3244的頻域圖中,能量主要集中于1倍頻,峰值突出,高倍頻分量較??;

d) 汽輪機、低壓缸轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器側(cè)軸心軌跡為橢圓形。

此4點特征均符合轉(zhuǎn)子動不平衡的故障特征【1-2】,由此判斷軸振值偏大為動不平衡所引起。

圖5 聯(lián)動試車 汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振隨轉(zhuǎn)速變化情況

圖6 汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振測點VE3349A、低壓缸驅(qū)動側(cè)軸振測點VE3244波形頻譜

圖7 汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸心軌跡

圖8 低壓缸驅(qū)動側(cè)軸心軌跡

2) 8月14日上午,首次在線動平衡試驗調(diào)整

將聯(lián)軸節(jié)與汽輪機對輪間連接螺栓松開,壓縮機轉(zhuǎn)子不動,汽輪機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)180°后回裝聯(lián)軸器連接螺栓,嘗試是否有減小振動的可能。

3) 8月14日11:30,機組聯(lián)動試車(汽輪機、低壓缸轉(zhuǎn)子相對旋轉(zhuǎn)180°)

汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振測點VE3349A振動值進一步增大,在機組轉(zhuǎn)速升至9 946 r/min時,振動值為61.4 μm(已超過聯(lián)鎖值60.2 μm),提速過程中振動值隨轉(zhuǎn)速提升而不斷增大,汽輪機高壓側(cè)的振動值相比汽輪機和低壓缸轉(zhuǎn)子相對旋轉(zhuǎn)前聯(lián)試時的振動值也有所增大。該試驗說明汽輪機、低壓缸轉(zhuǎn)子相對旋轉(zhuǎn)180°對機組“軸系動不平衡”產(chǎn)生了較大影響,因此可以確認:軸系動不平衡是導致機組軸振大的根本原因。

4) 8月14日17:00,透平、低壓缸轉(zhuǎn)子恢復原位安裝,進行試配重調(diào)整

首先確定鍵相槽位置, 即零位, 目的是根據(jù)初始振動相位確定初次加試重的位置。確定鍵相槽的方法如下: 盤車, 同時用萬用表測量鍵相傳感器間隙電壓,當 電壓突變時即鍵相槽轉(zhuǎn)到了鍵相傳感器的位置; 標記該位置(注意標記的位置應為振動傳感器對應的位置)。在機組轉(zhuǎn)速升至11 000 r/min時, VE3349A振動值為34 μm, 轉(zhuǎn)速不變的情況下, 觀察40 min后穩(wěn)定在41 μm∠160°。

表1為汽輪機單試軸振值,表2為動平衡調(diào)整前機組聯(lián)試軸振值。由表2可知,汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振大于高壓側(cè)軸振,低壓缸驅(qū)動側(cè)軸振大于非驅(qū)動側(cè)軸振。由表1可知,聯(lián)軸器側(cè)軸振大于高壓側(cè)軸振,分析認為,汽輪機轉(zhuǎn)子近聯(lián)軸器端不平衡是引起振動的最大可能原因,因此,可采用單平面配重方式消除不平衡量。

表1 汽輪機單試軸振值

注:轉(zhuǎn)速11 000 r/min。

綜合以上情況,決定本次平衡采用軸系平衡法中的單轉(zhuǎn)子單面平衡法,以降低汽輪機聯(lián)軸器側(cè)VE3349A軸振值為目標。

根據(jù)動平衡經(jīng)驗公式【3】,計算試加塊質(zhì)量:

m=106 MgA/rw2S (1)

注:轉(zhuǎn)速11 000 r/min。

式中:m——轉(zhuǎn)子試加塊質(zhì)量,g;

M——被平衡轉(zhuǎn)子質(zhì)量,kg;

g——重力加速度,m/s2;

A——原始最大振幅,μm;

r——試加質(zhì)量塊安裝半徑,mm;

w——轉(zhuǎn)子工作角速度,rad/s;

S——靈敏度系數(shù),對于不同的設備有不同的選取范圍,根據(jù)經(jīng)驗一般在100~200內(nèi)取值,轉(zhuǎn)速越高,取值越大。

式中各參數(shù)取值如下:

M=448 kg,g=9.8 m/s2,

A=41 μm,r=83 mm,

(因該機組轉(zhuǎn)速較高,安全起見,S取值為200)。

則試加塊質(zhì)量m=106×448×9.8×41/[83×(11 000×2π/60)2×200]=8.180 4 g。為使現(xiàn)場動平衡工作更加安全,方便實施,制作6~8 g配重塊若干。

第1次嘗試在中間套筒靠近汽輪機側(cè)最頂部12號螺栓處加試重6.95 g(根據(jù)經(jīng)驗,試重塊一般先裝在接近轉(zhuǎn)子自然停止后通過軸中心點垂直線最頂部的螺栓,見圖9)。

加試重后進行聯(lián)試,機組軸振情況如表3所示。在機組轉(zhuǎn)速升至11 000 r/min時,VE3349A振動值為48 μm∠131°。

根據(jù)單平面加重幅相影響系數(shù)法,有影響系數(shù)

(2)

圖9 試重安裝位置示意(旋轉(zhuǎn)方向為從低壓缸向汽輪機側(cè)看)

表3 試配重后,機組聯(lián)動試車情況

(3)

則,

M∠m,μm∠(°)。

由上述數(shù)據(jù)可知:

圖10 配加試重后,軸振變化示意

(4)

要想轉(zhuǎn)子平衡,則應滿足:

因此,應有

N·S=41 μm,n+s=340°

(5)

綜合式(4)和式(5)可得:

S=12.234 8 g≈12.23 g,

s=597.58°-360°=237.58°,

運用矢量分解法,將配重分解到8號∠210°、9號∠240°和10號∠270°的3個螺栓上,具體計算方法如下:

從以上內(nèi)容可知,目前已知下列條件:

設:

則:

(6)

聯(lián)立式(5)~式(9)可得:

聯(lián)立式(11)和式(12)解得:

X2=0.624,Y3=5.817

又因

所以

≈5.82 g

所以,將配重分解到3個螺栓后,8號、9號、10號螺栓處配重大小、方位為

去掉12號螺栓6.59 g配重塊,則應分別在8、9、10號位置加6.85、1.25、5.82 g配重塊,安裝位置如圖11所示。

5) 8月14日22:07,平衡配重后聯(lián)動試車

平衡配重后,轉(zhuǎn)速升至1 200 r/min時,VE3349A振動值為20 μm, 沒有太大變化。繼續(xù)升速超過臨界點后, 平衡效果出現(xiàn)。隨著轉(zhuǎn)速升高振動逐漸降低, 轉(zhuǎn)速升至11 000 r/min時, 機組軸振情況如表4所示。由表4可看出, 此時透平低壓側(cè)軸振測點VE3349A振動值降到11.2 μm; 壓縮機低壓缸驅(qū)動側(cè)軸振測點VE3244振動值降到21.9 μm, 機組其余軸振情況良好。表5為機組各測點軸振報警值、 聯(lián)鎖值, 將表4結(jié)果與表5進行比較可知, 平衡配重取得了明顯效果。

圖11 平衡配重安裝位置示意(旋轉(zhuǎn)方向為從低壓缸向汽輪機側(cè)看)

表4 平衡配重后,機組聯(lián)動試車情況

SHS 01003—2004《石油化工旋轉(zhuǎn)機械振動標準》關于軸振動的評定標準如下:

a) 本標準適用的設備包括電動機、發(fā)電機、蒸汽輪機、煙氣輪機、燃氣輪機、離心壓縮機、離心泵和風機等類旋轉(zhuǎn)機械。

表5 機組各測點軸振報警值、聯(lián)鎖值 單位:μm

b) 軸振動A區(qū)(優(yōu)良狀態(tài))上限值,推薦按下式計算:

且≯50.8 μm

式中:Nmax——機器最大工作轉(zhuǎn)速,r/min。

表6為按照此公式計算出的機組達到優(yōu)良狀態(tài)時的允許軸振值。

表6 機組達到優(yōu)良狀態(tài)時的允許軸振值 單位:μm

c) 軸振動B區(qū)(合格狀態(tài))的上限,建議取為A區(qū)上限的1.6~2.5倍。工作轉(zhuǎn)速較高者取下限,工作轉(zhuǎn)速較低者取上限。其值建議定為黃燈值(一級報警)。

d) 軸振動C區(qū)(不合格狀態(tài))的上限,建議取為B區(qū)上限的1.5倍,其值建議定為紅燈值(二級報警)。

將表4、表6值進行對比可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)動平衡調(diào)整后,機組運行達到優(yōu)良狀態(tài),動平衡調(diào)整效果良好。

4 結(jié)語

1) 機組軸振偏大確實是因軸系動不平衡原因引起;機組低壓缸驅(qū)動側(cè)軸振值大是因汽輪機聯(lián)軸器側(cè)軸振引起的。

2) 把聯(lián)軸器中間節(jié)套筒旋轉(zhuǎn)角度安裝降低振動存在不合理性,因為這樣可能會破壞聯(lián)軸器的平衡,相當于產(chǎn)生一個新的不平衡量去平衡掉原有的不平衡量,而這2個不平衡量的大小方向均未知,恰恰能相互抵消的概率很低。

3) 因支撐剛度、軸承裝配偏差、軸承同心度偏差及環(huán)境溫度、負荷大小等不同,導致轉(zhuǎn)子安裝在現(xiàn)場設備上和安裝在動平衡機上的工況不同,因此即便是已校對過動平衡的轉(zhuǎn)子,安裝在現(xiàn)場后,仍有出現(xiàn)振動偏大的可能性。

4) 當軸系中有1個轉(zhuǎn)子或2個鄰近轉(zhuǎn)子需要調(diào)整平衡時,可采用單轉(zhuǎn)子平衡法嘗試進行軸系平衡。當2根轉(zhuǎn)子符合以下情況時,單轉(zhuǎn)子單面平衡法是進行軸系平衡的有效方法,可在軸振值較大側(cè)聯(lián)軸器輪轂增加配重來進行平衡調(diào)整:

a) 轉(zhuǎn)子一側(cè)振動值大于另一側(cè);

b) 2根轉(zhuǎn)子軸振位置鄰近(聯(lián)軸器兩側(cè))。

5)現(xiàn)場轉(zhuǎn)子有動不平衡的情況出現(xiàn)時,可采用在線動平衡的方法進行平衡調(diào)整。但必須滿足以下條件:

a) 能夠確定鍵相槽位置;

b) 能夠確定軸振相位;

c) 現(xiàn)場條件允許機組連續(xù)多次停、開車;

d) 能夠制作合適且可安裝的配重塊。

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