毋玉蓮
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)
倉(cāng)儲(chǔ)式喂料機(jī)是卷煙廠制絲線主要物料暫存單元之一,可實(shí)現(xiàn)煙片、煙絲、煙梗、梗絲等物料的連續(xù)供料,起到工序間緩存和調(diào)節(jié)作用。在喂料機(jī)底帶和陡角帶連接處安裝有光電傳感器,通過(guò)傳感器檢測(cè)物料信號(hào)控制底帶啟停把物料實(shí)時(shí)送入陡角帶,陡角帶把物料提升送入限量管內(nèi),通過(guò)限量管上四對(duì)光電管分別檢測(cè)到的信號(hào)控制陡角帶的提升速度,通過(guò)電子皮帶秤實(shí)時(shí)跟蹤其設(shè)定流量從而輸出恒定流量,實(shí)現(xiàn)喂料機(jī)、電子稱和限量管三位一體的恒流控制,使供料均勻穩(wěn)定。以薄板烘絲前喂料機(jī)為例進(jìn)行闡述。
倉(cāng)式喂料機(jī)在生產(chǎn)中,布料高度較高(800 mm 左右),來(lái)料水分較大(20%左右),煙絲堆積在喂料機(jī)內(nèi)易產(chǎn)生擠壓粘連,物料行進(jìn)到陡角帶的耙釘上時(shí),陡角帶運(yùn)行中使底部煙絲不停被翻轉(zhuǎn),在耙釘和底帶之間會(huì)出現(xiàn)煙絲空穴和斷層現(xiàn)象;感應(yīng)光電管安裝于陡帶和底帶間分別距離約320 mm 和350 mm 處,光電管只要檢測(cè)到空穴上層的煙絲就會(huì)停止底帶的行進(jìn)。當(dāng)空穴現(xiàn)象產(chǎn)生后,此時(shí)陡角帶的耙釘會(huì)出現(xiàn)缺料現(xiàn)象。但是仍有上層煙絲遮擋料位光電管,造成控制程序誤判物料充足,不能及時(shí)啟動(dòng)底帶進(jìn)行物料供給,使陡角帶空轉(zhuǎn)提升不到物料,形成烘絲機(jī)斷料,增加烘絲機(jī)料頭料尾次數(shù)。因而從控制上進(jìn)行改進(jìn)、消除斷料,探索經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)改造,十分迫切。
由于空穴現(xiàn)象屬于偶發(fā)性問(wèn)題,出現(xiàn)的概率較低且難以預(yù)防,為此在3 個(gè)控制點(diǎn)設(shè)計(jì)改進(jìn)方案同時(shí)進(jìn)行。根據(jù)元器件尺寸在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量好需要安裝位置,分別設(shè)計(jì)制作固定支架。
在喂料機(jī)陡角帶兩側(cè)面靠近底部200 mm 處安裝一對(duì)對(duì)射式光電管用以檢測(cè)陡帶表面上物料情況,用以檢測(cè)陡角帶表面耙釘處物料有無(wú)。當(dāng)光電管檢測(cè)不到物料時(shí),控制底帶自動(dòng)向前送料。
因物料積聚在喂料機(jī)兩側(cè)面而中間無(wú)料會(huì)引起光電管的誤判,消除陡角帶所提升的物料減少所引起的斷料隱患,在底帶和陡角帶結(jié)合處正上方橫撐的中間位置安裝一個(gè)漫反射光電管,并調(diào)節(jié)好光電管的檢測(cè)距離,用以檢測(cè)陡角帶耙釘上所提升的物料厚度。當(dāng)檢測(cè)到此處物料厚度變薄時(shí),控制底帶快速向前供給物料。
為消除物料積聚在喂料機(jī)兩側(cè)面而中間無(wú)料引起光電管的誤判,同時(shí)在喂料機(jī)底帶和陡角帶結(jié)合處上部橫撐的中間位置安裝一漫反射式光電管,調(diào)節(jié)好光電管的感應(yīng)距離,用以檢測(cè)喂料機(jī)底帶運(yùn)送到陡角帶底部時(shí)的物料高度。當(dāng)檢測(cè)到此結(jié)合處的物料高度偏低時(shí),控制底帶快速向前供給物料,避免供料斷料(圖1)。其中,第一漫反射檢測(cè)位置對(duì)著耙釘方向,第二是漫反射檢測(cè)位置對(duì)著下面即陡角帶和底帶結(jié)合處。
(1)對(duì)射式光電管選用檢測(cè)距離較遠(yuǎn)的美國(guó)邦納光電管S186EQ 和S186RQ;漫反射光電管則選用感應(yīng)距離遠(yuǎn)且靈敏度和感應(yīng)距離可調(diào)的美國(guó)邦納光電管Q60BB6AF2000Q。
圖1 光電管的位置
(2)安裝陡角帶表面檢測(cè)光電管,反復(fù)調(diào)試光電管的信號(hào)檢測(cè)靈敏度和延時(shí)時(shí)間,當(dāng)光電管檢測(cè)不到物料時(shí),把信號(hào)送給PLC,編寫底帶自動(dòng)向前送料控制程序,直到光電管檢測(cè)到有物料信號(hào)為止。
(3)安裝陡角帶提升料位厚度檢測(cè)和底帶供料結(jié)合處料位高度檢測(cè)光電管,反復(fù)調(diào)整光電管的安裝角度、感應(yīng)距離、檢測(cè)物料的延時(shí)動(dòng)作時(shí)間,把光電管檢測(cè)不到物料的信號(hào)傳輸給PLC,編寫底帶快速送料的控制程序,控制底帶電機(jī)的啟停動(dòng)作時(shí)間,使喂料機(jī)底帶始終處于穩(wěn)定有序供料,陡角帶處于均衡提升物料狀態(tài)(圖2)。
圖2 改造后的工作現(xiàn)象
改進(jìn)后,通過(guò)原光電管和新增加的3 組光電管實(shí)時(shí)檢測(cè)喂料機(jī)供料系統(tǒng)的物料信息狀況,傳送給CPU,對(duì)采集到的信息進(jìn)行識(shí)別和判斷,自動(dòng)控制喂料機(jī)底帶啟、停操作,實(shí)現(xiàn)喂料機(jī)的連續(xù)性供料,消除了生產(chǎn)線的斷料現(xiàn)象。