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企業(yè)用小型超純水制備系統(tǒng)的最適工藝選擇探討

2019-04-22 08:11:56何嘉慧陳洪斌
四川環(huán)境 2019年2期
關(guān)鍵詞:混床超純水純水

何嘉慧,陳洪斌

(同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)

1 前 言

電子產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,體現(xiàn)了一個國家的科技工業(yè)水平和綜合國力。其中在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi),產(chǎn)品制造工藝對生產(chǎn)用水的水質(zhì)要求很高。如美國電子和半導(dǎo)體行業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)ASTMD5127-07(表1)將微電子級超純水分成不同的等級,對純水要求有所差異。

電子行業(yè)的超純水制備系統(tǒng)通常由預(yù)處理、脫鹽處理和精處理等3部分組成,其中脫鹽處理是核心,主要通過反滲透(RO)或離子交換技術(shù)去除水中的各類陰陽離子[1]。當(dāng)前基于電阻率不低于18MΩ.cm的超純水系統(tǒng)的工藝主要有兩種:以RO膜分離為主,采用預(yù)處理+兩級RO+電去離子膜堆(Electrodeionization,EDI)+ 精處理系統(tǒng)(簡稱兩級RO系統(tǒng));以離子交換為主,預(yù)處理+陽床(Cation bed)+脫碳塔+陰床(Anion bed)+單級RO+混床(Mixed bed)+精處理系統(tǒng)(簡稱2B3T系統(tǒng))。半導(dǎo)體行業(yè)對純水系統(tǒng)采用的設(shè)備與控制系統(tǒng)投資費用很高,而且水、電等能源的消耗巨大[2],系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水還需要處理。如何選擇最合適的純水制備工藝系統(tǒng),以降低投資費用、運行費用和管理難度等尤其受到企業(yè)的關(guān)注。本文以江蘇省某半導(dǎo)體企業(yè)的小型純水站為例(設(shè)計產(chǎn)水量:3m3/h),通過工藝路線、總體投資和運行費用、維護(hù)管理和二次污染排放與治理等方面的對比,為企業(yè)選擇適宜的純水制備工藝提供參考。

表1 電子半導(dǎo)體行業(yè)水質(zhì)要求Tab.1 Water quality requirement in electronic semiconductor industry

2 材料與方法

以江蘇省某半導(dǎo)體企業(yè)的超純水系統(tǒng)為例,開展不同工藝的對比研究。該企業(yè)的主要產(chǎn)品為瞬態(tài)電壓抑制二極管和閘流體等超壓保護(hù)器件,其中BE車間所需超純水功能需求:水量3m3/h,電阻率不低于18MΩ.cm(無其它水質(zhì)指標(biāo)要求),供水壓力3kg/cm2,水溫25±3℃。制備超純水的原水來自當(dāng)?shù)厥姓詠硭?,主要指?biāo)如表2所示。

表2 江蘇某地自來水水質(zhì)Tab.2 Tap water quality in Jiangsu province

2.1 兩種純水制備工藝的工藝流程

分別以膜分離和離子交換為主的工藝系統(tǒng)為該企業(yè)純水項目設(shè)計和經(jīng)濟(jì)性分析。兩種工藝的流程示意圖分別見圖1和圖2。

圖1 兩級RO+EDI系統(tǒng)的技術(shù)路線Fig.1 Technical route for two-stage RO+EDI system

圖2 2B3T+混床系統(tǒng)技術(shù)路線Fig.2 Technical route for 2B3T+MB system

2.2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析方法

研究方式是采用相同的原水水質(zhì)、出水要求和用水量的條件下,制定兩套不同的工藝流程,通過對投資成本和運行成本、污染排放與治理等方面的對比,分析工藝實施的可行性與可靠性、經(jīng)濟(jì)差異性;再以企業(yè)實際運行的兩套純水制備系統(tǒng)的實際運行狀況為例,總結(jié)和歸納總結(jié)并提出適合小水量條件下的最適工藝路線。

3 結(jié)果與討論

3.1 兩種純水制備工藝的主要設(shè)備和操作單元

3.1.1 兩級RO工藝系統(tǒng)的主要單元和設(shè)備

3.1.1.1 多介質(zhì)過濾器。多介質(zhì)過濾是將原水通過一定厚度的粒狀或非粒狀材料,有效地除去水中濁度,是水凈化的過程。當(dāng)濾層中截留的雜質(zhì)過多時,濾層中孔隙被堵,水流的阻力增大,過濾速度變小,為恢復(fù)原過濾速度,必須定期用清水反洗。多介質(zhì)過濾器濾料粒徑是由小到大以次排列,各自的粒徑為:無煙煤:1.2~0.8mm,粗砂:2~3mm,細(xì)砂:1~0.35mm。多介質(zhì)過濾器由碳鋼襯膠過濾罐及相關(guān)儀表、閥門、管路等組成。

3.1.1.2 活性炭過濾器。因自來水中含有一定余氯,為防止對RO膜性能產(chǎn)生影響,采用物理吸附的方式去除水中的余氯。自來水進(jìn)入RO設(shè)備前需要設(shè)計活性炭過濾器,不僅可以吸附水中余氯,還可以降低水中的有機(jī)物、濁度、色度以及造成管路腐蝕的鐵、錳離子和溶解氧等,隨著運行時間的延長,內(nèi)部結(jié)構(gòu)慢慢飽和。一旦飽和,需要通過更換活性炭才能重新達(dá)到處理效果?;钚蕴课狡饔商间撘r膠吸附罐及相關(guān)儀表、閥門、管路等組成。

3.1.1.3 RO單元。反滲透是指在濃溶液一邊加上比自然滲透壓更高的壓力,將濃溶液中的溶劑(水)壓到半透膜的另一邊的過程[3]。反滲透可去除水中超過99%的懸浮物、膠體、98%以上的溶解鹽,大部分微生物和各類有機(jī)物TOC。為了得到穩(wěn)定的、符合要求的去離子水,反滲透進(jìn)水SDI15<5,濁度<1NTU以及COD<15mg/L[4]等。根據(jù)原水水質(zhì),設(shè)計RO系統(tǒng)采用兩級兩段式,一級RO膜型號選用海德能的CPA3-LD,排布方式:2V+1V;兩級RO膜型號選用海德能的ESPA2,排布方式:1V+1V。

3.1.1.4 EDI單元。連續(xù)電去離子膜堆(CEDI)技術(shù)是電滲析和離子交換技術(shù)的結(jié)合,可實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。設(shè)備運行的同時自行再生,相當(dāng)于連續(xù)獲得再生的離子交換柱,從而實現(xiàn)了對進(jìn)水連續(xù)深度脫鹽[5]。CEDI技術(shù)的產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定且良好,日常運行管理方便,在滿足相關(guān)進(jìn)水水質(zhì)的前提下,出水電阻率>16MΩ.cm。連續(xù)電去離子膜堆CEDI選擇西門子的IP-LXM30Z型號。

3.1.1.5 拋光混床單元

拋光混床處于精處理階段的最后單元(后面只有微濾或超濾),是達(dá)到純水電阻率和微量電解質(zhì)指標(biāo)要求的最后一道關(guān)口,要求拋光混床既最終去除微量電解質(zhì)又不能產(chǎn)生新的微污染物,采用非再生式離子交換樹脂[5]。拋光樹脂選用羅門哈斯的UP-6150。

3.1.2 2B3T工藝系統(tǒng)的主要單元和設(shè)備

3.1.2.1 多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器:與兩級RO系統(tǒng)的預(yù)處理方式相同。

3.1.2.2 離子交換陽床。離子交換樹脂是一類帶有活性基團(tuán)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)高分子化合物,活性基團(tuán)遇水可以離解,并能在一定范圍內(nèi)自由移動,與周圍水中的其它帶有同種電荷離子進(jìn)行交換反應(yīng)[6]。陽床內(nèi)裝載的是陽樹脂,陽樹脂在水中離解的H+將水中的其它陽離子如Ca2+、Mg2+等交換,并將其從水中去除。運行一段時間后,陽樹脂上吸附水中的陽離子飽和,需要往陽床注射酸進(jìn)行再生,用酸中的氫離子將樹脂上吸附的陽離子置換出來。陽床一般24h再生一次,再生后清洗樹脂,將陽床中殘留的酸液清洗排掉,置換下來的陽離子和清洗后的廢酸通過管道排向廢水站。陽離子樹脂選擇朗盛的LEWATIT S80。陽床由碳鋼襯膠過濾罐及相關(guān)儀表、閥門、管路等組成。

3.1.2.4 離子交換混床?;齑搽x子交換除鹽,就是把以H型存在的陽離子交換樹脂和以O(shè)H型存在的陰離子交換樹脂放入同一個交換器內(nèi)混合均勻,陰陽離子交換過程中所產(chǎn)生的H+和OH-立即中和,因此,反離子濃度影響小,出水水質(zhì)好,能達(dá)到17MΩ.cm?;齑餐ǔ?5d再生一次,再生清洗后會排放酸堿廢水?;齑灿商间撘r膠過濾罐及相關(guān)儀表、閥門、管路等組成。

3.1.2.5 RO單元。在2B3T工藝中,陰床出水增加單級RO系統(tǒng)。在半導(dǎo)體行業(yè)超純水處理中,陽床+脫碳酸塔+陰床的處理作用同于兩級RO系統(tǒng)中的第一級RO系統(tǒng)作用,出水水質(zhì)在10~20μs/cm;陰床后的RO系統(tǒng)處理效果和作用約等于兩級RO系統(tǒng)中的第二級RO系統(tǒng),出水水質(zhì)在5μs/cm左右。

3.1.2.6 拋光混床單元:與兩級RO系統(tǒng)的預(yù)處理方式相同。

3.2 一次性投資費用對比分析(按3m3/h計算)

根據(jù)兩套工藝方案分別測算了投資成本,包括設(shè)備材料費(設(shè)備、儀表、電氣和型材等)、安裝調(diào)試費、水質(zhì)檢測費、安全文明施工費和其他費用等。在相同設(shè)備品牌的條件下,兩者的投資成本對比見表3。

表3 兩種工藝一次投資成本的比較Tab.3 Comparison of investment costs of two processes (萬元)

為了2B3T工藝的24h穩(wěn)定運行,樹脂床失效再生時需要啟動備用樹脂床正常產(chǎn)水運行,因此陰陽床和混床數(shù)量采用了一用一備,而兩級RO系統(tǒng)采取放大水箱容積滿足系統(tǒng)反洗時消耗的水量,因此兩級RO裝置不需要備用。

3.3 運行成本對比分析

運行費用按照工程可行性、工程造價總價包干為依據(jù)進(jìn)行估算。

3.3.1 動力消耗比較

動力需求包含:市政供水、電、工藝壓縮空氣CDA、氮氣(99.999%)等。市政供水:在兩級RO工藝中,一級RO產(chǎn)水率選取70%、二級產(chǎn)水率選取80%、CEDI的產(chǎn)水率選取90%等設(shè)計計算,在終端用水量為3m3/h的條件下原水的進(jìn)水量為5 m3/h,排放的濃鹽水量是2m3/h,這部分尾水僅鹽含量增加,故直接排放,無需廢水處理。對于2B3T工藝而言,RO產(chǎn)水率采取85%,因此原水的進(jìn)水量為3.5 m3/h。壓縮空氣CDA:多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、陰陽床和混床均設(shè)置氣動閥進(jìn)行罐體的產(chǎn)水、反洗、再生和正洗的自動閥門切換。氣動閥門由壓縮空氣CDA提供氣源。氮氣:純水制造過程中為防止CO2和O2融入水中降低電阻率,純水箱設(shè)置氮封保護(hù)。

兩套工藝方案對動力需求的對比結(jié)果見表4。

表4 兩種純水制備工藝的動力需求差異性Tab.4 Differences in power demand between two pure water preparation processes

3.3.2 化學(xué)藥劑消耗量及廢水處理比較

RO系統(tǒng)和CEDI單元在正常運行中都不需要消耗化學(xué)藥品,一般只在進(jìn)水中投加阻垢劑以及二級RO進(jìn)水加堿調(diào)節(jié)pH到8.3。2B3T方案中,樹脂塔的樹脂運行失效后,需要及時注入再生劑恢復(fù)樹脂的交換能力,再生劑的消耗在很大程度上決定著系統(tǒng)運行的經(jīng)濟(jì)性。離子交換陽床注入4%鹽酸進(jìn)行陽樹脂交換再生,陰床注入3%氫氧化鈉進(jìn)行陰樹脂交換再生,一般每天再生一次?;齑苍O(shè)計每半個月再生一次,主要是注入4%鹽酸和3%氫氧化鈉進(jìn)行,洗脫后形成酸堿廢水,需要及時處理。兩套工藝方案對化學(xué)藥劑的消耗及產(chǎn)生的廢水量對比見表5。

表5 化學(xué)藥品消耗及廢水產(chǎn)生量統(tǒng)計表Tab.5 Chemical consumption and waste water production statistics (kg/d)

從表5可見,2B3T系統(tǒng)對酸堿等化學(xué)品的消耗量大,生成的酸堿廢水不能直排地溝或污水管網(wǎng),需要通過管道排到廢水收集和處理站,酸堿中和處理后滿足城市污水納管標(biāo)準(zhǔn)才能排放,每噸酸堿廢水的處理費用約為0.5元。兩級RO系統(tǒng)排放水為濃鹽水可以直排地溝,不需要進(jìn)行進(jìn)一步處理,沒有廢水處理費用。

3.3.3 電力消耗對比

經(jīng)計算,RO+EDI工藝系統(tǒng)的電耗高,達(dá)到417KWh/d,而2B3T工藝系統(tǒng)的電耗每天為186KWh。

3.3.4 綜合運行成本費對比

根據(jù)超純水系統(tǒng)的實際運行進(jìn)行預(yù)測兩者的綜合運行成本的差異性。通常,在兩級RO系統(tǒng)中,濾料更換周期為2年,拋光樹脂更換周期為1年,RO膜和EDI裝置的使用周期為5年;在2B3T系統(tǒng)中,濾料更換周期為2年,拋光樹脂更換周期為1年,陰陽樹脂使用周期為1年。在該使用周期下,兩套超純水系統(tǒng)每制備1t純水的總成本費用(含人工、折舊、藥劑費等)經(jīng)測算分別為:RO+EDI工藝為6.46元、2B3T工藝為9.22元。

3.4 兩者占地面積的比較

綜合考慮設(shè)備搬運通道、檢修通道、安全防護(hù)距離以及人工操作空間,以3m3/h水量為例,RO系統(tǒng)每噸純水占地面積不超過14m2·h /m3,而2B3T系統(tǒng)每噸純水占地面積大于18 m2·h /m3。說明兩級RO系統(tǒng)的設(shè)備更緊湊。

3.5 兩種工藝在運行維護(hù)與管理方面的比較

綜合兩個工藝系統(tǒng)在運行管理方面的比較詳見表6。

表6 兩種工藝的運行管理特點 Tab.6 Operation management characteristios of the two prcesses

3.6 該企業(yè)兩種工藝的實際對比結(jié)果

該半導(dǎo)體公司的3m3/h純水站最終采用兩級RO工藝,且目前已穩(wěn)定運行一年,出水水質(zhì)滿足用水要求。該廠另一條采用2B3T工藝的純水處理系統(tǒng)處理規(guī)模為40m3/h,也穩(wěn)定運行一年多。以這兩套超純水制備系統(tǒng)為例,考察多項指標(biāo)的對比結(jié)果,見表7。

表7 某企業(yè)兩種脫鹽系統(tǒng)的實際運行效果Tab.7 The actual operation effects of two desalination systems in the enterprise

在一年質(zhì)保期內(nèi),3m3/h純水站中,兩級RO系統(tǒng)制備每噸純水的實際投資費用約為18萬元,每噸純水實際運行費(含人工、折舊、藥劑費等)用為6.35元,無二次污染及治理費用,每噸純水實際占地面積約14m2。對于2B3T系統(tǒng):每制備1噸純水的實際投資費用約為30萬元,每噸純水實際運行費(含人工、折舊、藥劑費等)為7.98元,產(chǎn)生的廢水處理費用約0.5元,每噸純水實際占地面積約18 m2。

綜合各方面因素,該半導(dǎo)體公司的3m3/h純水站采用兩級RO工藝,綜合費用更節(jié)省。

通常工業(yè)用小型純水站,建設(shè)周期短,在合理減少初期投資以及滿足生產(chǎn)的需求下,對設(shè)計和施工安裝的靈活、簡便性提出了較高的要求,希望達(dá)到占地面積小、布局緊湊,施工安裝和運輸便利[7]。超純水站除了對初期的一次性投資有所要求,還要考慮工藝連續(xù)生產(chǎn)給企業(yè)帶來的成本承擔(dān),人員操作以及生產(chǎn)過程對周圍環(huán)境的影響。

可見,對于純水水質(zhì)要求達(dá)到18MΩ.cm的小規(guī)模水量的企業(yè)純水站,采用兩級RO工藝是最合適的系統(tǒng)方案,適用于有同樣水質(zhì)使用要求的TFT-LCD面板行業(yè)、PCB行業(yè)等。不過,對于大水量、且水質(zhì)要求更加復(fù)雜的電子行業(yè)超純水系統(tǒng),采用兩級RO工藝是否最合適,尚需進(jìn)一步探討。

4 結(jié)論與建議

4.1 對比研究表明,針對小規(guī)模超純水站,兩種超純水制備工藝方案都能穩(wěn)定運行,滿足用水要求,在技術(shù)都是可行的。從運行管理和維護(hù)來看,兩級RO+EDI工藝的自動化程度高,操作更加簡潔;從占地面積來看,兩級RO系統(tǒng)更容易形成模塊化設(shè)備,充分利用空間布局,節(jié)省占地面積。

4.2 從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,兩級RO系統(tǒng)一次性投資成本遠(yuǎn)低于2B3T方案,每日運行成本低,且大幅度節(jié)省了化學(xué)用品使用量,避免了造成二次污染。

4.3 根據(jù)企業(yè)實際投資和運行費用的案例分析同樣表明了小水量條件下采用兩級RO方案制備超純水更具有技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性,是企業(yè)純水站的首選。

4.4 針對大型用水量或者采用不同原水水質(zhì)、或者用水要求更嚴(yán)苛的超純水系統(tǒng)中,其最佳的工藝技術(shù)路線選擇還需要深入探討。

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