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一種燒結(jié)煙氣減排循環(huán)利用技術(shù)

2019-04-17 10:39孫雅文
科學(xué)與財富 2019年17期
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機煙道廢氣

孫雅文

摘 要:燒結(jié)生產(chǎn)工藝能耗巨大而且排放量在冶金工序中占有較高的比重,燒結(jié)機生產(chǎn)過程中很大一部分煙氣直接進行了排放,燒結(jié)煙氣溫度較高而且含SO2等有毒氣體較多,直接排放不僅污染了環(huán)境而且造成了能源的浪費,如何充分利用燒結(jié)廢氣中的熱量顯得非常重要。

1.燒結(jié)生產(chǎn)現(xiàn)狀

燒結(jié)生產(chǎn)工藝作為鋼鐵工業(yè)中一個物流量巨大環(huán)節(jié),不僅能耗占鋼鐵工業(yè)總能耗的10%-15%,而且也是一個高污染排放系數(shù)的環(huán)節(jié),鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)排放的SO2大部分來自于燒結(jié)廠,因此,對于如此巨大的污染源,不得不從技術(shù)和經(jīng)濟角度上尋找合適的解決辦法,減少SO2的排放總量,達到清潔生產(chǎn)及環(huán)境保護的多重目的。目前,對燒結(jié)煙氣SO2排放控制的方法有低硫原料配入法、高煙囪稀釋排放及燒結(jié)煙氣脫硫。這3種方法中燒結(jié)煙氣脫硫是最有效的SO2減排技術(shù)。但燒結(jié)過程煙氣具有如下特點:燒結(jié)機頭煙氣流量大,一般成品燒結(jié)礦為1500—2500m3/t,煙氣含塵量高,煙氣溫度高(130℃及以上),煙氣中SO2含量高。從技術(shù)角度上講,可以采用燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)凈化燒結(jié)煙氣,但由于燒結(jié)煙氣流量大及含硫量波動大,導(dǎo)致燒結(jié)煙氣凈化的經(jīng)濟性較差,成為燒結(jié)脫硫技術(shù)發(fā)展的主要障礙。因此從燒結(jié)工藝本身來研究燒結(jié)過程煙氣中SO2的排放規(guī)律是尋求問題解決的突破口。

2 國內(nèi)外現(xiàn)狀

2005年由奧鋼聯(lián)鋼鐵公司和西門子奧鋼聯(lián)合作開發(fā)的稱之eposint的新技術(shù)被開發(fā)出來,該技術(shù)能夠?qū)Y(jié)廢氣返回?zé)Y(jié)機進行循環(huán),2005年3月在奧鋼聯(lián)鋼鐵公司林茨第5燒結(jié)廠投入使用,該工藝能夠在不增加環(huán)境排放的情況下使燒結(jié)產(chǎn)能提高30%,即在相同排放指標(biāo)下,增加產(chǎn)量30%或在相同產(chǎn)量下降低排放指標(biāo)30%。在奧鋼聯(lián)鋼鐵公司的實際操作條件下,由于提高了廢氣循環(huán)的溫度,加上固有的CO燃燒產(chǎn)生熱量,每噸燒結(jié)礦的燃料節(jié)省了2-5kg。2011年5月,寶鋼承擔(dān)了國家“燒結(jié)廢氣余熱循環(huán)利用”項目,同年7月,由寶鋼中央研究院牽頭,寧波鋼鐵、寶鋼工程技術(shù)集團等形成聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)團隊,針對燒結(jié)廢氣的特性,依托寶鋼不銹燒結(jié)機中試裝置和寧波鋼鐵示范工程,開展燒結(jié)廢氣循環(huán)利用。目前,項目已在寧波鋼鐵430平方米大型燒結(jié)機上成功實施廢氣余熱循環(huán)利用,實現(xiàn)了燒結(jié)工藝節(jié)能5%及煙氣總量減排20%以上的總目標(biāo)。

3.工藝流程

針對燒結(jié)機現(xiàn)脫硫脫銷負荷大成本高的現(xiàn)狀對燒結(jié)機大煙道部分煙氣進行利用,實現(xiàn)減少SOx,其目的減少脫硫系統(tǒng)負荷及脫硫成本,同時有效的減少固體燃料的消耗。實際操作研究是在大煙道中取出SO2含量高的煙氣,將煙氣送入燒結(jié)機上方并經(jīng)送入煙氣的燒結(jié)機部位進行密封,補充冷卻機部分煙氣作為補充燃燒用氧進行熱風(fēng)燒結(jié),其目的是要實現(xiàn)減少SOx的排放量。

具體工藝流程:選取30-50%燒結(jié)燒結(jié)煙氣作為循環(huán)煙氣,為了方便控制煙氣流量需在煙氣管道上設(shè)置閥門,由于燒結(jié)煙氣含氧量僅為14-18%達不到燒結(jié)要求需要在燒結(jié)煙罩上方設(shè)置補氧閥門,當(dāng)含氧量不足時打開煙氣管道和煙罩閥門, 循環(huán)煙氣通過循環(huán)風(fēng)機送至燒結(jié)機上方,燒結(jié)機上方設(shè)有密封煙罩保證了燒結(jié)煙氣不外泄。由于燒結(jié)生產(chǎn)波動性較大因此為保證煙氣循環(huán)的有效性在煙氣循環(huán)抽風(fēng)管道及環(huán)冷機抽風(fēng)管道都設(shè)置了調(diào)節(jié)型蝶閥,根據(jù)循環(huán)煙氣的含氧量狀況及燒結(jié)生產(chǎn)狀況調(diào)節(jié)循環(huán)煙氣量及環(huán)冷機抽取煙氣量。

“燒結(jié)煙氣減排循環(huán)利用技術(shù)”工藝將針對燒結(jié)工藝生產(chǎn)過程中燒結(jié)大煙道廢氣的組成、生成、排放、吸附以及工序熱能進行計算分析進而研究影響大煙道廢氣循環(huán)利用的各種關(guān)系因素,最終去深入指導(dǎo)和達到提高大煙道廢氣循環(huán)利用的目的。既在保證不影響燒結(jié)機和冷卻機運行的條件下,在理論和實驗方面深入研究并能做到其結(jié)果一致,有的放矢的做到燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)利用以及減少大煙道的廢氣對環(huán)境的污染并能對其變化加以控制和應(yīng)對,確保燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)利用的最大化。也使設(shè)計計算結(jié)果更加接近實際工況,使項目投入效果通過研究結(jié)果預(yù)測更準(zhǔn)確,為今后準(zhǔn)確設(shè)計燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)利用系統(tǒng)提供必要的基礎(chǔ)參數(shù),使其經(jīng)濟效益和環(huán)境效益做到最大化。

4.技術(shù)創(chuàng)新點

通過長時間的跟蹤、調(diào)研以及實驗,本科研組的工藝創(chuàng)新主要由如下幾點:

(1)根據(jù)數(shù)據(jù)采集分析及理論計算,選取其中尾部支管煙氣溫度較高及含硫量較大的支管作為煙氣循環(huán)支管,實施大煙道煙氣循環(huán)后燒結(jié)大煙道煙氣總量減少約33%,為后續(xù)燒結(jié)脫硫工序創(chuàng)造了有利的條件。

(2)采用煙氣循環(huán)技術(shù)后脫硫煙氣量減少約33%,由于燒結(jié)料層的吸附作用煙氣含硫總量降低約30%,脫硫效率提高,煙氣負荷降低,有效保證脫硫系統(tǒng)SO2排放濃度小于100mg/Nm3、粉塵排放濃度小于30mg/Nm3,滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

通過煙氣循環(huán)的實施減少燒結(jié)大煙道的33%煙氣總量時,脫硫運行成本電耗減少1.0元/噸礦;通過煙氣循環(huán)燒結(jié)煙氣含S總量減少約30%時,運行成本脫硫劑成本減少0.7元/噸礦。即通過煙氣循環(huán)技術(shù),預(yù)計減少運行成本1.7元/噸礦

(3)燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)將大煙道SO2含量較高的風(fēng)箱的煙氣和冷卻機上的部分低溫?zé)煔馔ㄟ^循環(huán)風(fēng)機送入燒結(jié)機進行熱風(fēng)燒結(jié),實現(xiàn)大煙道廢氣余熱以及冷卻機部分低溫?zé)煔獾挠酂崂?,通過理論計算及數(shù)據(jù)分析實施大煙道煙氣循環(huán)后噸礦可以節(jié)省標(biāo)煤2.66kg。

(4)根據(jù)計算以及現(xiàn)場實際情況選取其中13#—19#支管煙氣進行循環(huán),該部分煙氣占總煙氣量約33%,實施煙氣循環(huán)后燒結(jié)大煙道煙氣總量可以減少約33%,即煙氣燒結(jié)機大煙道粉塵排量減少33%,環(huán)境效益明顯,減少了燒結(jié)系統(tǒng)對環(huán)境保護的壓力。

(5)通過實施大煙道煙氣循環(huán)使燒結(jié)生產(chǎn)中產(chǎn)生的煙氣重新進入燒結(jié)料層,其中含有的二惡英和NOx由于熱分解而部分消失。煙氣中一氧化碳由燒結(jié)工藝?yán)^續(xù)燃燒,這樣減少了固體燃料的消耗。因此在燒結(jié)生產(chǎn)中采用合理的煙氣循環(huán),不需要昂貴的氣體清洗裝置就可以明顯減少煙氣排放的二惡英量,同時減少其他污染物,而且可以節(jié)約能源。

5. 總結(jié)

燒結(jié)煙氣減排工藝大幅度減少燒結(jié)廢氣量及廢氣中含氧量,從而節(jié)省廢氣凈化系統(tǒng)的投資和運行成本。隨著對粉塵、重金屬、二惡英、SOx、NOx、HCl和HF等排放量的限制日益嚴(yán)格,這方面的重要性越來越凸顯出來。 廢熱利用和CO二次燃燒降低了燃料消耗,為利用現(xiàn)有燒結(jié)設(shè)備擴大產(chǎn)能(手段是增大燒結(jié)機長度和/或?qū)挾龋┨峁┝私?jīng)濟的解決方案。

現(xiàn)階段國內(nèi)外燒結(jié)機普遍未實施燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)利用,由于國內(nèi)燒結(jié)系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保的壓力增大,實施大煙道煙氣循環(huán)就顯得很有必要,具有很好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。以濟鋼320m2燒結(jié)機為例,實施大煙道煙氣循環(huán)利用燒結(jié)系統(tǒng)可以減低工序能耗2.66kgce/t,脫硫系統(tǒng)可以減低運行成本1.7元/t,經(jīng)濟效益明顯。燒結(jié)大煙道廢氣循環(huán)利用技術(shù)對節(jié)約資源,改善生產(chǎn)條件,減少污染物排放,加強環(huán)境保護起到積極作用,同時可降低燒結(jié)生產(chǎn)成本,為發(fā)展清潔型、節(jié)能型、效益型企業(yè)提供保證條件。

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