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針形名茶連續(xù)自動(dòng)化理?xiàng)l機(jī)組控制技術(shù)研究

2019-04-17 07:35鐘應(yīng)富吳全李中林羅紅玉王奕袁林穎楊娟鄔秀宏
中國茶葉加工 2019年1期
關(guān)鍵詞:投料單機(jī)提升機(jī)

鐘應(yīng)富, 吳全 ,2, 李中林,2, 羅紅玉, 王奕, 袁林穎 , 楊娟 , 鄔秀宏

(1.重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所,重慶永川 402160;2.重慶云嶺茶業(yè)科技有限責(zé)任公司,重慶永川 402160)

針形名茶是我國名優(yōu)茶中的一大品類,也是重慶茶業(yè)特色和主導(dǎo)茶類,重慶針形名茶現(xiàn)已形成永川秀芽、巴南銀針、太白銀針等優(yōu)勢品牌。以永川秀芽為代表的重慶針形茶始創(chuàng)于20世紀(jì)60年代,經(jīng)過幾代科技人員的不懈努力,其適宜品種、栽培技術(shù)、加工工藝等方面得到了系統(tǒng)研究,加工工藝已獲兩項(xiàng)發(fā)明專利:“一種針形綠茶的制備方法”(ZL03117589.9)和“一種針形茶的制備方法”(ZL200710092841.X)。

由于振動(dòng)理?xiàng)l機(jī)具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn),在針形名茶理?xiàng)l造型過程中有著廣泛應(yīng)用[1]。理?xiàng)l造形是形成針形名茶獨(dú)特品質(zhì)的關(guān)鍵工序[2],雖然目前已實(shí)現(xiàn)機(jī)械化加工,但多數(shù)情況下仍需手工操作和人工干預(yù),在理?xiàng)l過程中,需要合理控制理?xiàng)l溫度、時(shí)間、投葉量、振動(dòng)頻率等,對人的技術(shù)要求高,勞動(dòng)強(qiáng)度大,且成茶品質(zhì)主要取決于操作者的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn),不利于連續(xù)化、規(guī)模化生產(chǎn)。因此,研究開發(fā)適宜的連續(xù)自動(dòng)化控制裝備及工藝技術(shù)顯得尤其重要。

1 試驗(yàn)材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

名山山峰茶機(jī)廠6CLZ-80理?xiàng)l機(jī)、304不銹鋼、方鋼(35 mm×35 mm)、西門子 S7-200 PLC、西門子Smart觸摸屏、德力西三線PNP接近開關(guān)、S型重力傳感器、PT 100溫度傳感器、SC63-50氣缸、7.5 kW空壓機(jī)等。

1.2 試驗(yàn)方法

1.2.1 單機(jī)理?xiàng)l自動(dòng)化改造

針對傳統(tǒng)理?xiàng)l機(jī)溫度控制不穩(wěn)定、下料不方便等問題,試驗(yàn)設(shè)置了4個(gè)溫度傳感器,均勻分布于理?xiàng)l槽下面,以4點(diǎn)溫度的平均值作為開關(guān)加熱器的控制信號。采用氣缸下料代替人工下料,增設(shè)下料拉桿、空壓機(jī)等。

1.2.2 連續(xù)理?xiàng)l作業(yè)改造

針對單機(jī)理?xiàng)l存在效率低、不連續(xù)、成本高等問題,在單機(jī)自動(dòng)化理?xiàng)l裝備基礎(chǔ)上,通過研發(fā)配套裝備,根據(jù)生產(chǎn)線前一道工序物料供應(yīng)速度,采用多臺(tái)(一般為4、6、8等雙數(shù)臺(tái))理?xiàng)l機(jī)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)理?xiàng)l過程的連續(xù)化運(yùn)行。

1.2.3 配套裝備研發(fā)

為實(shí)現(xiàn)理?xiàng)l過程的全程可控,定制提升機(jī)[3]、振動(dòng)出葉槽和用于物料輸入輸出裝備。針對已有的理?xiàng)l機(jī)投料裝置特點(diǎn)[4-7],研制具有貯料、稱量、均勻布料、往復(fù)行走下料的投料小車。

1.2.4 自動(dòng)化控制試驗(yàn)

采用模塊化功能程序設(shè)計(jì)理念,將自動(dòng)化理?xiàng)l設(shè)計(jì)為備料模塊、理?xiàng)l模塊、投料模塊和出料模塊4個(gè)功能塊。首先進(jìn)行單機(jī)的自動(dòng)控制模塊設(shè)計(jì),試驗(yàn)多點(diǎn)平均溫度控制理?xiàng)l差異率,當(dāng)理?xiàng)l差異率低于5%時(shí),將此理?xiàng)l控制過程設(shè)計(jì)為單機(jī)的自動(dòng)化理?xiàng)l程序模塊,然后進(jìn)行分析設(shè)計(jì)其它功能塊的運(yùn)行邏輯、信號采集等,利用PLC控制技術(shù)編寫程序[8],建立人機(jī)對話窗口、管理員及操作員作業(yè)界面、工藝參數(shù)輸入界面等,完成控制系統(tǒng)研發(fā)。

1.2.5 設(shè)計(jì)控制電路

根據(jù)自動(dòng)理?xiàng)l工藝及連續(xù)化作業(yè)需要,分析并建立各環(huán)節(jié)的控制關(guān)系,設(shè)計(jì)控制電路。

1.2.6 開發(fā)控制程序

根據(jù)自動(dòng)理?xiàng)l工藝要求,編寫控制程序,實(shí)現(xiàn)該工序連續(xù)自動(dòng)化。

1.2.7 人機(jī)界面設(shè)計(jì)

根據(jù)控制程序作業(yè)需要,按照有利于操作和管理、有利于生產(chǎn)應(yīng)用的原則,開發(fā)人機(jī)對話界面,實(shí)現(xiàn)人機(jī)對話和自動(dòng)控制。

圖1 連續(xù)理?xiàng)l機(jī)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of continuous shaping machine

2 結(jié)果與分析

2.1 研究形成連續(xù)自動(dòng)化理?xiàng)l機(jī)結(jié)構(gòu)組成

如圖1所示,經(jīng)單機(jī)改造采用4臺(tái)理?xiàng)l機(jī)聯(lián)用,增設(shè)投料、輸送、下料、控制等輔助裝備,形成連續(xù)化理?xiàng)l控制系統(tǒng)裝備,包括提升機(jī)、多功能備料小車、均料平輸機(jī)、理?xiàng)l單機(jī)等主要組成部分。

2.2 連續(xù)自動(dòng)化理?xiàng)l控制方案

如圖2所示,系統(tǒng)由提升上料系統(tǒng)、自動(dòng)理?xiàng)l系統(tǒng)、下料系統(tǒng)、操作控制系統(tǒng)等部分組成,其控制邏輯順序?yàn)椋海?)管理用戶輸入密碼進(jìn)行管理系統(tǒng),輸入工藝參數(shù)保存后,操作人員輸入密碼進(jìn)入操作系統(tǒng),啟動(dòng)自動(dòng)理?xiàng)l;(2)提升機(jī)上料系統(tǒng)開始工作,小車首先自動(dòng)回到始點(diǎn),提升機(jī)開始向備料小車輸送在制品原料,電子稱稱重并計(jì)算重量,當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)重量后,發(fā)出指令,提升機(jī)停止工作,小車將物料載到滿足條件的理?xiàng)l機(jī)上方對其下料,下料結(jié)束,小車自動(dòng)回到起始位置,發(fā)出提升指令,提升機(jī)系統(tǒng)對其投料;(3)理?xiàng)l機(jī)接收到物料后,按設(shè)定的理?xiàng)l工藝參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)化理?xiàng)l;(4)理?xiàng)l結(jié)束后,發(fā)出指令,氣缸或電機(jī)帶動(dòng)理?xiàng)l槽下料到振動(dòng)出葉槽,同時(shí),振動(dòng)出葉槽啟動(dòng)振動(dòng)輸送及風(fēng)機(jī)冷卻,將理?xiàng)l好的茶葉輸送到集料裝備上。整個(gè)控制過程既獨(dú)立運(yùn)行,又相互聯(lián)系通信,實(shí)現(xiàn)了理?xiàng)l的自動(dòng)化運(yùn)行。

采用模塊化功能程序設(shè)計(jì)理念,將自動(dòng)化理?xiàng)l拆分設(shè)計(jì)為備料模塊、投料模塊、理?xiàng)l模塊和出料模塊等功能塊。為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連續(xù)化理?xiàng)l,可根據(jù)之前工序物料供給速度,設(shè)計(jì)多個(gè)理?xiàng)l機(jī)單元。系統(tǒng)由4臺(tái)茶葉理?xiàng)l單機(jī)組成,整個(gè)機(jī)組通過提升機(jī)、多功能備料小車、理?xiàng)l單機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)各裝備與控制系統(tǒng)相連。整個(gè)機(jī)組通過PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多機(jī)協(xié)同聯(lián)動(dòng)。每臺(tái)理?xiàng)l機(jī)的工作步驟都分別有各自的PLC程序獨(dú)立操控,不受其它理?xiàng)l機(jī)操控程序的影響,控制系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、人機(jī)界面、軟件系統(tǒng)組成??刂葡到y(tǒng)采用PLC作為控制中樞,電子稱、接近開關(guān)、溫度傳感器為信號采集裝置,提升機(jī)電機(jī)、料車行走電機(jī)、下料電機(jī)、槽體振動(dòng)電機(jī)、加熱開關(guān)等作為執(zhí)行機(jī)構(gòu);以重量、溫度、時(shí)間、振動(dòng)頻率控制輸出信息。人機(jī)對話界面設(shè)計(jì)可人工輸入工藝參數(shù)、啟停任何一臺(tái)機(jī)械等。

2.3 控制程序開發(fā)

根據(jù)針形茶自動(dòng)理?xiàng)l控制要求,根據(jù)各理?xiàng)l運(yùn)行環(huán)節(jié)的時(shí)間或邏輯關(guān)系,采用梯形圖設(shè)計(jì)控制程序,自動(dòng)化理?xiàng)l機(jī)組包含多個(gè)環(huán)節(jié),主要環(huán)節(jié)的控制框架如圖3所示:

圖2 自動(dòng)理?xiàng)l控制系統(tǒng)邏輯關(guān)系圖Fig.2 Logical relationship diagram of automatic shaping control system

圖3 自動(dòng)化理?xiàng)l主要環(huán)節(jié)控制圖Fig.3 The main link control diagram of automatic shaping

2.4 產(chǎn)品樣機(jī)及控制系統(tǒng)

產(chǎn)品樣機(jī)及控制界面如圖4和圖5所示。

試驗(yàn)研發(fā)的自動(dòng)化理?xiàng)l機(jī)滿足了該裝備的自動(dòng)化控制理?xiàng)l,將傳統(tǒng)看茶制茶轉(zhuǎn)變?yōu)閰?shù)控制理?xiàng)l。該控制系統(tǒng)采用PLC控制技術(shù),建立人機(jī)對話控制界面,通過預(yù)存工藝參數(shù),將復(fù)雜的理?xiàng)l工藝簡單化,既方便實(shí)用,又易于操作。為保護(hù)控制系統(tǒng)及工藝參數(shù)不被人為破壞,系統(tǒng)程序及操作界面還采取加密處理。

圖4 試驗(yàn)研發(fā)的產(chǎn)品樣機(jī)Fig.4 The product prototype researched and developed in the test

2.5 自動(dòng)理?xiàng)l機(jī)裝備檢測結(jié)果

自動(dòng)理?xiàng)l機(jī)在重慶云嶺茶業(yè)科技有限責(zé)任公司正式投入生產(chǎn)運(yùn)行,為驗(yàn)證該機(jī)組生產(chǎn)效果,委托重慶市農(nóng)機(jī)鑒定站進(jìn)行了農(nóng)機(jī)檢測,理?xiàng)l產(chǎn)品到送重慶市食品藥品檢測檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)分析,自動(dòng)理?xiàng)l機(jī)運(yùn)行效果參見表1,自動(dòng)理?xiàng)l和人工理?xiàng)l的感官品質(zhì)對照和性能對照所表2和表3所示。從表中可以看出,自動(dòng)理?xiàng)l機(jī)機(jī)組各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了理?xiàng)l過程自動(dòng)化運(yùn)行。

采用連續(xù)自動(dòng)化理?xiàng)l機(jī)作業(yè),由于理?xiàng)l投葉量、溫度、時(shí)間、振動(dòng)頻率等參數(shù)相同,成品茶均勻一致,且條索更緊細(xì)直、破碎率少,色澤綠潤,較好的保障了優(yōu)質(zhì)針形名茶品質(zhì)特色。與人工干預(yù)機(jī)械理?xiàng)l相比,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,投葉量差異率低于4.5%,生產(chǎn)效率提高14.3%,而能耗僅增加了4%,以4個(gè)理?xiàng)l機(jī)單元為一組的全自動(dòng)理?xiàng)l機(jī),每天可節(jié)約人工2個(gè),且產(chǎn)品質(zhì)量更標(biāo)準(zhǔn)一致、重復(fù)性更好,便于規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

表1 自動(dòng)理?xiàng)l機(jī)運(yùn)行效果Table 1 The operational effect of automatic shaping machine

表2 自動(dòng)理?xiàng)l與人工理?xiàng)l茶葉感官品質(zhì)對照Table 2 The comparison of the tea sensory evaluation between automatic shaping and man-made shaping

3 結(jié)論

試驗(yàn)通過增設(shè)投料、輸送、下料、控制等裝備,采取PLC控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)理?xiàng)l機(jī)協(xié)同聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)理?xiàng)l過程的連續(xù)自動(dòng)化運(yùn)行,與傳統(tǒng)的人工輔助理?xiàng)l機(jī)比較,該裝備具有以下優(yōu)點(diǎn):

表3 自動(dòng)理?xiàng)l與人工理?xiàng)l性能對照Table 3 The comparison of performance between automatic shaping and man-made shaping

(1)顯著提升成茶品質(zhì)。自動(dòng)連續(xù)理?xiàng)l機(jī)組的投葉方式較人工投葉方式更均勻,投葉量差異率低于4.5%,人工投葉則高于10%。由于理?xiàng)l機(jī)的投葉量、溫度、時(shí)間、振動(dòng)頻率等參數(shù)相同且穩(wěn)定,通過合理的參數(shù)設(shè)置,可保證理?xiàng)l機(jī)的每槽在制葉受力、受熱均勻,避免過多投葉量、過高溫度、過長時(shí)間的理?xiàng)l,使得成品茶條索緊直、色澤綠潤、滋味鮮醇。

(2)明顯提高理?xiàng)l作業(yè)效率。通過四臺(tái)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)自動(dòng)化理?xiàng)l,理?xiàng)l單機(jī)的空閑時(shí)間少,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高14.3%。

(3)降低理?xiàng)l作業(yè)成本。采用多臺(tái)聯(lián)動(dòng)理?xiàng)l,雖然增加了投料、輸送、下料、控制等裝備,能耗增加4%,但是理?xiàng)l操作用工由2人減少為無人操作,理?xiàng)l作業(yè)成本顯明降低。

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