婁維寧
摘要:在油井采油過程中,隨著蠟不斷析出并沉積在抽油泵凡爾、抽油桿和管壁上,會導(dǎo)致抽油泵凡爾漏失,泵效下降。隨著聚集數(shù)量不斷增多,油管內(nèi)液體流動孔道越來越小,抽油桿上下移動,出現(xiàn)偏磨,嚴重時還會導(dǎo)致泵卡死或抽油桿被拔斷事故。實際經(jīng)驗,以及開源節(jié)流工作,最大限度的降低特運費、化學藥劑費及井下特殊清蠟工具的使用,作業(yè)區(qū)通過深入研究摸索,我們提出油井自身高溫熱洗清蠟技術(shù)。
關(guān)鍵詞:清蠟;開源節(jié)流;高溫熱洗;提高技能
一、作業(yè)區(qū)清防蠟概況
(一)出蠟井概況
錦州采油廠采油作業(yè)一區(qū)管理稀油區(qū)塊16個,其中錦2-6-9塊、錦29塊、錦24塊及錦98塊均是出蠟十分嚴重的區(qū)塊,錦16塊及零散塊部分油井亦含蠟,目前我區(qū)記錄在冊需及時跟蹤并定期清蠟的油井總數(shù)達到了92口,占我區(qū)油井總數(shù)的15%。
在油井采油過程中,隨著蠟不斷析出并沉積在抽油泵凡爾、抽油桿和管壁上,會導(dǎo)致抽油泵凡爾漏失,泵效下降。隨著聚集數(shù)量不斷增多,油管內(nèi)液體流動孔道越來越小,抽油桿上下移動,出現(xiàn)偏磨,嚴重時還會導(dǎo)致泵卡死或抽油桿被拔斷事故。隨著油田開發(fā)時間的延長,地層壓力不斷的下降,油井結(jié)蠟情況越來越嚴重,管理難度不斷增大。
2010-2014年五年間,因油井結(jié)蠟出現(xiàn)的偏磨共計218井次,造成斷卡脫井達84井次,結(jié)蠟井的平均檢泵周期在289天,遠遠低于作業(yè)區(qū)的平均檢泵周期520天,油井出蠟問題不僅影響油井的正常生產(chǎn),還在一定程度上增加了作業(yè)的頻率和安全隱患,已成為影響我區(qū)產(chǎn)量和安全的一項重大問題,如何清防蠟使油井盡快恢復(fù)正常生產(chǎn),已經(jīng)成為油井管理中的重點工作。
(二)目前清蠟現(xiàn)狀
我們目前常用的清防蠟技術(shù)主要有高溫水洗及高溫發(fā)泡洗井、高溫自洗、加清蠟劑3種方式。
高溫熱水洗及發(fā)泡洗井
優(yōu)點:有效清除泵內(nèi)的結(jié)蠟及雜物,實施容易,見效快。
缺點:熱能利用不充分,洗井過程中部分熱能損失在周圍井壁地層中;對敏感性地層可能造成傷害。
化學藥劑清蠟和防蠟
優(yōu)點:有效破壞蠟結(jié)構(gòu),使蠟分子成分散狀態(tài),不易再次聚集;適用于套壓高油井。
缺點:價格貴,相對密度小,對高含水油井不太合適;燃點低,易著火,使用時必須嚴格防火措施。
高溫自洗清蠟
優(yōu)點:入井蒸汽溫度高,對油井含水影響小,減小了對產(chǎn)量的影響
缺點:是機動性差,費用高,適用性相對局限。
二、可行性分析
針對這些突出問題,我區(qū)從單井具體情況出發(fā),結(jié)合多年的工作生產(chǎn)實際經(jīng)驗,以及開源節(jié)流工作,最大限度的降低特運費、化學藥劑費及井下特殊清蠟工具的使用,作業(yè)區(qū)通過深入研究摸索,我們提出油井自身高溫熱洗清蠟技術(shù)。
(一)提出思路及基本流程原理
油井產(chǎn)出液,經(jīng)該井口加熱爐加熱后,利用抽油機的動力將加熱后的產(chǎn)出液注入油套空間,不斷循環(huán)往復(fù),使整個油井溫度逐漸升高,當油井溫度大于等于蠟熔點時,油管壁、抽油桿的結(jié)蠟將被緩慢熔化,液體在下落過程中,把熱量傳遞給油管,加熱附著在管壁上的蠟塊,使之熔化、脫落。液體到達泵吸入口,被抽入油管向上流動的同時,進一步加熱熔化油管壁及抽油桿上的蠟塊,并將之帶出井筒,從而達到用被洗井自身產(chǎn)出液洗井清蠟的目的。
(二)有利條件
(1)工藝改造簡單
新技術(shù)需要對油井進站流程進行改造,即在加熱爐出口閥門的前端,新連接一條管線至井口套管處,并且安裝切斷閥門,工藝改造簡單。加熱爐的燃料來源于自供天然氣或自產(chǎn)氣,氣量充足,產(chǎn)出液在井筒及加熱爐內(nèi)不斷循環(huán)往復(fù),動力來源于抽油機自身。
(2)現(xiàn)場操作簡單
當油井正常生產(chǎn)時,關(guān)閉洗井切斷閥門,打開加熱爐進出口閥門。當油井自洗時,關(guān)閉加熱爐出口閥門,打開洗井切斷閥門,產(chǎn)出液經(jīng)過多次循環(huán)之后,井口出口溫度高于50度,觀察產(chǎn)出液,不含蠟結(jié)晶,洗井即可完成。
(3)成本投資小
對作業(yè)區(qū)21口出蠟油井進行改造,每口井平均需要一個2寸閥門,20米兩寸管線,4個兩寸彎頭,所需材料全部為資產(chǎn)庫利舊,平均每口井需要工程勞務(wù)費1500元,本次改造需要的設(shè)備少、投資小,從預(yù)計的效果來看成本回收有保障且回收期短、見效快。
三、實施及效果評價
實施原則:改造時進站走旁通,不影響產(chǎn)量;修舊利舊,節(jié)約成本;保障過程安全。
實施效果:我們通過對油井自身高溫熱洗清蠟技術(shù)進行現(xiàn)場試驗,已先后應(yīng)用洗井32井次并對洗井前后的產(chǎn)量、電流、含水、功圖等資料進行現(xiàn)場跟蹤,通過統(tǒng)計數(shù)據(jù),熱洗明顯見到效果,沒有出現(xiàn)蠟卡井的現(xiàn)象,既解決了車輛協(xié)調(diào)緊張的矛盾,又解決了節(jié)約費用的問題,實現(xiàn)了基層隊洗井的及時,洗井計劃得到很好地落實,極大地提高油井管理水平。
典型井例1:錦2-15-226C,投產(chǎn)于1981年,并于2015年1月側(cè)鉆,目前的生產(chǎn)錦29塊興隆臺層位,井深2337米,泵掛2096米,該井日常清蠟方式為高溫水洗,洗井周期為兩個月。
2018年6月3日,該井生產(chǎn)參數(shù)為日產(chǎn)液7.5噸,日產(chǎn)油3噸,含水60%,電流90/50,功圖解釋為結(jié)蠟。于是對該井實施自身高溫熱洗,洗井72之后,觀測井口出口溫度達到50度,且產(chǎn)出液無蠟結(jié)晶,繼續(xù)深入洗井2小時之后,洗井結(jié)束。洗后日產(chǎn)液9噸,日產(chǎn)油3.4噸,含水60%不變,電流73/56,功圖恢復(fù)正常。
對該井洗井之后的效果進行持續(xù)跟蹤,2個月之后該井的產(chǎn)液量再次降低,電流升高,功圖顯示為結(jié)蠟,需要再次清蠟,因此利用高溫自身熱洗洗井的洗井周期應(yīng)該是2個月,與之前高溫水洗的洗井周期相同,并能夠達到高溫水洗清蠟的效果。
對作業(yè)區(qū)21口出蠟相對嚴重油井進行了自身高溫熱洗工藝改造,這些井洗井周期平均按照3個月,一年洗井84次,高溫洗井費用一井次2040元,每次洗井平均為2井次,改造費用3.15萬元。
因此,一年可創(chuàng)經(jīng)濟效益E= Q×N- I
=2042 ×2 × 84-31500
=31.15萬元
Q——一口井洗井費用
N——全年洗井次數(shù)
I ——改造成本
五、結(jié)論及建議
(一)自身熱洗只要控制好爐火溫度,并握好井口出口溫度即可。
(二)新工藝投資小、見效快、便于管理,對單井清蠟應(yīng)用效果好,同時,節(jié)省加藥和洗井的費用,節(jié)約成本。
(三)現(xiàn)場可操作性強,前后對比上下行電流,電流下降明顯,泵工況明顯改善,經(jīng)濟效益顯著。
參考文獻
[1] 程春霞,王天冰,梁杭州. 熱洗、沖砂井綜合治理法 [J]. 中國石油和化工標準與質(zhì)量. 2011(04)
[2] 賈中,施霞. 閉式采油高效熱洗裝置設(shè)計應(yīng)用 [J]. 內(nèi)蒙古石油化工. 2012(15)
(作者單位:中油遼河油田分公司)