樊倩,李寶闖
(中交一航局第一工程有限公司,天津300456)
唐山樂亭菩提島海上風(fēng)電場300MW示范工程,由河北建投集團(tuán)出資進(jìn)行建設(shè),風(fēng)電場場址位于渤海灣北岸河北省唐山市樂亭縣海域。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)采用高樁混凝土承臺結(jié)構(gòu)形式,每臺風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)均含有8根斜率為5:1的工程樁,直徑為2m,均勻呈放射狀布置在以承臺中心為圓心的圓周上,工程樁截除樁頭后,樁頂標(biāo)高均為+2.2m,需要安裝鋼筋籠并澆筑樁芯混凝土。澆筑混凝土之前,需要將樁芯內(nèi)的泥土進(jìn)行挖除,吸泥深度達(dá)到20m。
針對本工程,項目研發(fā)了正循環(huán)樁芯吸泥施工工藝,正循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆成孔由鉆機(jī)回轉(zhuǎn)裝置帶動鉆桿和鉆頭回轉(zhuǎn)切削破碎巖土,由泥漿泵通過鉆桿輸進(jìn)泥漿,泥漿沿孔壁上升,從孔口溢漿孔溢出流入泥漿池經(jīng)沉淀處理返回循環(huán)池。該工藝主要涉及以下操作步驟。
因鋼管樁處于晃動之中,且潛水鉆鉆機(jī)設(shè)備自重相對較大,因此需要一個穩(wěn)固的施工平臺來進(jìn)行該項工程。使用型鋼將鋼管樁一一連接進(jìn)行加固,并使用鋼梁和透空的鋼筋網(wǎng)形成施工平臺。
對前期落入雜物的鋼管樁樁芯進(jìn)行清理,落入大件物品的,如樁頭、鋼筋、鋼板等物品,可以將水抽干,直接由人下至樁底部進(jìn)行取出。對于小件物品,可在安裝完鉆機(jī)后采用抓斗進(jìn)行抓出。清孔需注意施工安全。
首先安放鉆頭,將鉆頭通過掛鉤穩(wěn)定放在樁頂處,然后搭設(shè)兩根56a雙拼工字鋼鋼梁,平穩(wěn)放在夾樁鋼梁上,將鉆機(jī)設(shè)備穩(wěn)定放在56a雙拼工字鋼之上,然后連接鉆桿與鉆頭,粗略定位后使用鉆機(jī)底座四角的液壓頂進(jìn)行精調(diào),避免在鉆進(jìn)過程中鉆桿與鋼樁軸線不同心發(fā)生晃動、卡鉆現(xiàn)象。共設(shè)置水泵兩組,一組為潛水鉆供給清水,直接采用潛水泵或自吸泵抽取海水即可;另一組水泵用于由樁內(nèi)排出泥漿。
三翼鉆頭直徑為1.85m,該尺寸可以保證鉆頭不會與樁壁摩擦過多,同時也可以將整個樁內(nèi)含泥斷面鉆凈,不會發(fā)生殘留以及坍塌埋鉆問題。
鉆機(jī)安裝完畢后,先打開供水泵,待發(fā)現(xiàn)樁內(nèi)水面上漲后打開排水泵,調(diào)節(jié)供水量和排水量,使樁內(nèi)水位達(dá)到一個相對平穩(wěn)的狀態(tài)。
打開鉆機(jī)向下鉆進(jìn),開始時應(yīng)上下提拉鉆機(jī)進(jìn)行試鉆,嚴(yán)禁鉆機(jī)下降過快,避免出現(xiàn)劇烈晃動或者卡鉆現(xiàn)象。隨鉆進(jìn)過程適時加長鉆桿,鉆進(jìn)過程中若發(fā)現(xiàn)異物造成卡鉆現(xiàn)象,可先將鉆機(jī)提出,使用抓斗進(jìn)行抓除。
控制供水量和排水量,避免樁芯內(nèi)濁度過大發(fā)生淤積埋鉆現(xiàn)象,鉆出的泥漿應(yīng)及時使用泥漿泵排出樁外,并用清水補充樁內(nèi)水位。
因鉆機(jī)鉆頭為三角形,達(dá)到設(shè)計的高程后應(yīng)適當(dāng)超深,避免底部混凝土在設(shè)計深度范圍內(nèi)達(dá)不到設(shè)計斷面。
鑒于泥沙比重較大,通過水力旋流器將泥沙進(jìn)行分離,將顆粒較大的沙和礫石排出,將顆粒較細(xì)的泥漿重新導(dǎo)入泥漿池,循環(huán)利用,從而進(jìn)一步防止樁內(nèi)出現(xiàn)沉渣,確保樁芯吸泥質(zhì)量。鉆孔深度達(dá)到設(shè)計要求后,逐步替入清水進(jìn)行循環(huán),減小樁內(nèi)泥漿密度,從而達(dá)到清孔效果,直至水利旋流器沒有泥沙排出以及樁內(nèi)泥漿呈現(xiàn)清澈狀態(tài),最后用抽水泵將積水抽出。至此,樁芯取泥工作全部完成。
采用正循環(huán)潛水鉆進(jìn)行樁芯吸泥,完成一根樁的吸泥時間大約是24h,其中鉆機(jī)定位需要1~2h,鉆孔需要4~5h,循環(huán)清孔13~16h,提鉆需要1~2h,施工效率相對較低,對工程工期制約較大。
如果按照原有工藝?yán)^續(xù)進(jìn)行樁芯吸泥,施工效率很難滿足后續(xù)各個工序的正常進(jìn)行,從而可能導(dǎo)致整個工程工期的延誤。項目部各領(lǐng)導(dǎo)開始組織開展工藝研討會,積極發(fā)言,集思廣益,以便確定出切實可行的樁芯吸泥施工工藝[1]。
對現(xiàn)有吸泥工藝進(jìn)行分析,其存在的弊端如下:①采用泥沙分離的方式進(jìn)行排泥,需要多次向樁內(nèi)注入泥漿,存在必要的“返工”現(xiàn)象,造成了時間浪費;②吸泥過程中需要不間斷地向樁內(nèi)注入清水,用來稀釋樁內(nèi)泥沙混合物和泥漿,造成排泥需要的托舉力逐漸變小,施工效率逐漸降低,最后需要將黏稠度很低的泥漿整體排出;③水舉排泥,向上托舉的速度相對較慢,必然在樁內(nèi)壁形成“壁掛”,最終形成回淤沉渣,如想排泥深度達(dá)到設(shè)計要求,必然要加深潛水鉆鉆入深度來彌補沉渣量。這就增加了吸泥的工作量。
針對原存在的問題,借鑒絞吸式挖泥船的工作原理,大膽進(jìn)行工藝改進(jìn)。詳細(xì)內(nèi)容如下:
利用潛水鉆導(dǎo)向架的空間結(jié)構(gòu),對其進(jìn)行改進(jìn)和改造,在原有鉆機(jī)上增加一臺大流量、高揚程且能適應(yīng)高泥漿比重的潛污泵。此法利用潛污泵的抽泥功能,將樁內(nèi)攪起的泥沙排出樁外,同時排出樁內(nèi)積水,大大減少了工作時間。施工原理如圖1所示。
圖1 “潛水鉆絞吸排泥法”施工原理圖
工藝創(chuàng)新之后,立即投入到正常施工中,取得了事半功倍的效果。隨著吸泥工藝的不斷提升以及對各個工序的熟練掌握,大大提高了樁芯吸泥的工作效率,鉆機(jī)定好位之后,開始鉆孔,鉆孔過程中,隨循環(huán)水降低泥漿密度,隨用污水泵向外抽取泥漿。通過對樁芯孔深的實測記錄,基本上沒有沉渣沉降,提高了吸泥質(zhì)量,所以吸泥孔深也不用超深,按設(shè)計孔深吸泥即可,從而減少了樁芯混凝土的澆筑量。這樣一來,完成一根樁的吸泥時間更是從24h降到了6h左右,工作效率提高了將近4倍,既為后續(xù)工作留出了充足的時間,也大大節(jié)約了成本。
試驗完成后,項目部對改進(jìn)前后的工藝進(jìn)行工效、質(zhì)量檢查以及成本核算。①通過改進(jìn),剔除了旋流器的泥沙分離過程及多次注入泥漿的排沙過程,大大減少吸泥工作時間。②改造后仍需要向樁內(nèi)注入清水對泥沙漿進(jìn)行稀釋,但最后水和泥漿同時排出,不必使用其他水泵單獨進(jìn)行排水。③使用潛污泵后,避免了大范圍壁掛、沉渣現(xiàn)象,降低了潛水鉆的鉆入深度,減少了排泥的工作量,進(jìn)一步節(jié)約了排泥的時間。④通過工藝改造,使施工效率的大幅提升,大大節(jié)省船機(jī)、人工費用,實現(xiàn)了降本增效的目的,降低工程工期風(fēng)險和環(huán)境影響。
本工程共需要進(jìn)行120根鋼管樁的樁芯吸泥工作。通過工藝改進(jìn),樁芯吸泥綜合單價由214.2元/m3降低至55.1元/m3,節(jié)省的費用為:(214.2-55.1)×62.8×120/10000=119.9萬元。
此外,由于對潛水鉆水舉法樁芯排泥工藝的改造革新,使本工程整體施工進(jìn)度比計劃提前了25天,大大降低項目部后續(xù)施工的進(jìn)度壓力。根據(jù)合同文件,工期每提前或滯后1天的獎罰力度為合同總額的1‰(即20.5萬/天),間接節(jié)省的成本可達(dá)到500余萬元。
大膽創(chuàng)新,提質(zhì)增效,風(fēng)電場工程樁的樁徑大、吸泥深,通過不斷對樁芯吸泥工藝進(jìn)行改進(jìn),最終實現(xiàn)了正反循環(huán)相結(jié)合的吸泥工藝,確保了工程質(zhì)量,提高了工作效率,縮短了工期,同時節(jié)約了成本。