甄繼峰,江敏
(金川集團股份有限公司選礦廠,金昌 737100)
壓濾機是一種常用的固液分離設(shè)備,廣泛應用于礦物加工和化工等行業(yè)。在實際過濾生產(chǎn)中,帶有一定壓力的礦漿進入進料口后,礦漿相互擠壓形成濾餅,大部分水份透過濾布排出;濾餅中的殘余水份通過高壓風進一步吹干,高壓風攜帶濾液水排出機體時,由于臥式壓濾機原設(shè)計中濾液排放管直接通入現(xiàn)場地溝,當設(shè)備運行時,在0.50—0.60MPa的高壓吹干風作用下,濾液和壓縮空氣的混合物從狹小的濾液排放管中快速通過,會產(chǎn)生強大的聲波,由此產(chǎn)生平均值達到75—80分貝的噪聲,對長期在此環(huán)境中工作的員工造成傷害。另一方面,由于濾液排放管管口底部距離地溝300-400mm,高速流出的濾液水沖擊到地溝地面上,壓力的瞬間釋放,導致濾液水無序排放,直接向外噴濺到設(shè)備設(shè)施和地板表面,嚴重污染工作環(huán)境,增加了員工的勞動量。
針對大型臥式壓濾機濾液排放設(shè)計缺失,研發(fā)一種新型濾液排放裝置,將高速氣水混合物流速最終降低至常壓排放,減緩高速混合氣流與管壁的碰撞,削弱聲波反射能力的裝置,實現(xiàn)氣水混合物的低速、無噪音自然排放,解決濾液排放噪音大、濾液水的有序排放問題。
(1)該裝置主要由上下兩部分圓筒組成,上部圓筒為導流裝置,下部圓筒為消音裝置。其結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。導流裝置上部與濾液排放管連通,導流裝置內(nèi)部由相互交錯固接于筒體內(nèi)壁的濾液擋板構(gòu)成,濾液擋板之間形成S形的導流區(qū),相互交錯的濾液擋板為三層,依次為一級濾液擋板、二級濾液擋板和三級濾液擋板,各濾液擋板的形狀相同,每一濾液擋板的圓周面與筒體內(nèi)壁相適配。消音裝置上部與導流裝置連接,下部連接濾液排放尾管,消音裝置由三層消音筒組成。消音裝置的一級消音筒與三級消音筒結(jié)構(gòu)相同,分別由與筒體內(nèi)徑相同的消音圓板和套裝于該消音圓板中間的消音圓管組成;二級消音筒由與筒體內(nèi)徑相同的二級消音圓板和均勻套裝于其上的3個二級消音圓管組成,且該二級消音圓管的管徑小于濾液排放管的管徑。
圖1 導流消音裝置結(jié)構(gòu)示意圖
(2)當壓濾機風干產(chǎn)生的高速氣水混合物通過濾液排管,進入導流緩沖裝置的一級濾液擋板上,經(jīng)過一級濾液擋板截留,短暫停留后改變方向流經(jīng)一級導流區(qū)后到達二級濾液擋板,與一級濾液擋板同樣的作用過程,氣水混合物依次通過二級濾液擋板、二級導流區(qū)和三級濾液擋板、三級導流區(qū)的阻隔和導流。經(jīng)過三級緩沖、導流后,氣水混合物排放速度大幅度降低,隨后進入消音裝置區(qū)域。降速后的氣水混合物到達消音區(qū)域后,首先與一級消音圓板發(fā)生碰撞返回,再集中通過一級消音圓筒,通過一級消音圓筒后于二級消音圓板發(fā)生碰撞后返回,再分散通過相同的三個二級消音圓筒到達三級消音圓板表面,與三級消音圓板發(fā)生碰撞后返回,再集中通過三級消音圓筒,最后進入與消音裝置末端連接的濾液排放尾管排入地溝。氣水混合物通過一級和二級消音筒時,由于管道的截面積突然縮小,氣體產(chǎn)生的聲波在突變處向聲源方向反射回去,聲波在不斷地反射過程中能量逐漸減弱,從而達到消聲的目的。
根據(jù)濾液排放水量和產(chǎn)生的壓力,同時結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境,制作一個Φ325mm×1000mm圓筒,安裝于原濾液排放管的位置,處于地溝正上方。圓筒上部與濾液排放管通過異徑管連通,下部與略大于濾液排放管的彎管連通,并與地溝中水流方向保持一致。圓筒上部為三級導流裝置,圓筒下部為三級消音裝置,兩裝置間采用法蘭連接。從圓筒外觀看,濾液排放依然為直通式排放。導流消音裝置外觀如圖2所示。
①圓筒直徑、長度的確定
通過查閱相關(guān)資料得知,濾液排放管管徑與導流消音裝置管徑比例不得小于1:2.5;導流消音隔板間距不得小于濾液排放管直徑。結(jié)合現(xiàn)場實際及加工制作難度,通過試驗確定了導流消音裝置直徑為325mm,總長度為1000mm,隔板間距為150mm。
②導流隔板缺口面積與消音圓管直徑的確定
根據(jù)氣水混合物流量在該導流消音裝置中不變的原則,要求導流隔板缺口面積不小于濾液排放管面積,確定導流隔板橢圓缺口尺寸;同時為防止氣水混合物通過相鄰隔板時發(fā)生短路,隔板缺口需相對設(shè)立。同理,確定一級消音圓管與三級消音圓管與濾液排放管截面積相當?shù)年P(guān)系,確定一、三級消音圓管采用直徑為108mm的鋼管,二級消音圓管采用直徑為90mm的鋼管。
圖2 導流消音裝置實物圖
圖3 導流消音器加工制作實物分解圖
由于技術(shù)改進的內(nèi)容較多,且大多數(shù)數(shù)據(jù)要經(jīng)過不斷的試驗、探索才能確定,因此每一個改進均分三個階段實施,主要為技術(shù)論證階段、試驗改進階段、應用推廣階段。
結(jié)合現(xiàn)場情況主要完成了技術(shù)改造方案可行性論證,根據(jù)流體力學及空氣動力學的原理,為減緩氣水混合物中夾帶的少許礦粒對隔板及消音圓管的磨損,所有隔板均采用厚度為10mm普通鋼板制作,消音圓管采用厚度為5mm的不銹鋼鋼管制作。
安裝完畢后進行了相關(guān)試驗,試驗中整體噪音有所降低,但在壓濾機吹干末尾階段,噪音依然刺耳,沒有達到預期的效果。在試用一周后,重新制作加工了Φ219mm×14mm普通鋼管制作的導流消音裝置,隔板間距依然為150mm,其主體長度仍為1000mm?,F(xiàn)場試驗中,壓濾機整個工作過程中噪音明顯降低,沒有出現(xiàn)刺耳的聲音,經(jīng)測試,噪音最高不足30分貝,達到了預期的降噪效果?,F(xiàn)場加工制作的導流消音裝置圖如圖7所示。
根據(jù)技術(shù)開發(fā)的成功經(jīng)驗,決定對其他4臺臥式壓濾機的濾液排放方式依次進行改造,拆除局部原使用的濾液排放管,按照研發(fā)成功的導流消音裝置的尺寸和參數(shù)制作、安裝,完成了導流消音裝置的研發(fā)。
通過巧妙地利用擋板功能,導流緩沖裝置在擋板間形成S型導流區(qū),改變了氣水混合物流動方向,達到了逐級降速的效果。在濾液排放管末端安裝導流消音裝置后,現(xiàn)場噪音平均值不足30分貝,最大不超過40分貝,完全達到了降噪消音的效果。導流消音裝置的使用,解決了長期存在于現(xiàn)場的高分貝噪聲污染問題,優(yōu)化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,顯著改善員工作業(yè)環(huán)境,減輕員工勞動負荷,同時還解決了因高壓力氣流產(chǎn)生的重金屬揚塵問題,有效保護了職工的職業(yè)健康安全。