王 飛,安豐穎(新疆天業(yè)集團(tuán)天能化工有限公司,新疆 石河子 832000)
天能化工有限公司45萬t/a聚氯乙烯項(xiàng)目中氯化氫合成制酸工序存在人工操作耗時(shí)長、效率低、操作步驟多、易出現(xiàn)操作失誤造成系統(tǒng)不穩(wěn)定等問題。針對(duì)這些問題,通過對(duì)操作過程進(jìn)行全面分析,研究DCS控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)及異常生產(chǎn)中制酸工序操作的智能化控制,形成一套關(guān)鍵參數(shù)控制、異常工況平穩(wěn)切換和精準(zhǔn)操作的控制方法。
合成爐生產(chǎn)的氯化氫氣體 (溫度 (TI-5103)在40℃以下)從合成爐的冷卻器底部導(dǎo)出,氯化氫出口壓力(爐壓)≤65 kPa(設(shè)定值)),進(jìn)入氯化氫分配臺(tái),由分配臺(tái)上調(diào)節(jié)閥(送往降膜吸收器吸收產(chǎn)鹽酸)、(送往下游工序合成生產(chǎn)PVC)控制氯化氫去向。當(dāng)生產(chǎn)中氯化氫合成下游崗位出現(xiàn)生產(chǎn)異常不需要氯化氫氣體時(shí),合成氯化氫氣體送往制酸工序,氯化氫氣體在吸收裝置中生產(chǎn)鹽酸,此過程俗稱改吸收。
制酸工序過程中同時(shí)關(guān)閉調(diào)節(jié)閥(送往下游工序合成生產(chǎn)PVC)至全關(guān),開打調(diào)節(jié)閥(送往降膜吸收器吸收產(chǎn)鹽酸)至調(diào)整到設(shè)定爐壓值,過程中爐壓≤65 kPa(設(shè)定值),且爐壓大于氯化氫總管壓力,氯化氫合成工藝流程示意圖見圖1。
氯化氫合成生產(chǎn)過程中涉及到氫氣、氯氣、氯化氫等危險(xiǎn)氣體,傳統(tǒng)生產(chǎn)模式中自動(dòng)化程度較低,制酸操作經(jīng)歷了現(xiàn)場(chǎng)純手動(dòng)操作(操作閥門為手動(dòng)控制閥)——遠(yuǎn)程手動(dòng)操作(操作閥門為氣動(dòng)控制閥)?,F(xiàn)有技術(shù)存在以下缺陷:一是合成爐爐壓調(diào)解不及時(shí),造成進(jìn)爐氫氣、氯氣配比失調(diào),制酸時(shí)若尾氣塔含氫超標(biāo)易形成爆炸性混合氣體,影響設(shè)備安全;制酸時(shí)若尾氣塔含氯超標(biāo),吸收不完全,會(huì)造成大氣污染;二是總管氯化氫壓力小于爐壓,造成總管氯化氫氣體倒壓回到合成爐及吸收塔,甚至使乙炔氣反串至合成氯化氫主管,極易發(fā)生爆炸事故;三是氯化氫制酸工序自動(dòng)化程度相對(duì)落后,勞動(dòng)強(qiáng)度大、事故率較高、因工人操作不當(dāng)帶來的生產(chǎn)事故時(shí)有發(fā)生。
圖1 氯化氫合成生產(chǎn)工藝流程示意圖
該公司在2016年年初確定開發(fā)一鍵完成制酸工序操作的DCS控制方法,組織專業(yè)研發(fā)人員,于同年年底完成項(xiàng)目開發(fā)調(diào)試并應(yīng)用生產(chǎn),控制邏輯圖見圖2。
氯化氫生產(chǎn)中一鍵完成制酸工序操作的DCS控制方法,是在氯化氫中控操作平臺(tái)設(shè)置一鍵制酸啟動(dòng)按鈕(或程序根據(jù)異常參數(shù)設(shè)定值自動(dòng)判定),其程序步驟如下:
(1)開始制酸。中控按下一鍵制酸啟動(dòng)按鈕(或程序根據(jù)異常參數(shù)設(shè)定值自動(dòng)判定),DCS系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)啟動(dòng)軟鍵FL-GXSX=ON,若程序啟動(dòng)正常進(jìn)入下一步,否則啟動(dòng)程序結(jié)束;
(2)去吸收調(diào)節(jié)閥PVXXXA、送氣調(diào)節(jié)閥PVXXXXB互鎖自動(dòng)解鎖。SQXSF.MODE=MAN,計(jì)算吸收水調(diào)節(jié)閥設(shè)定值:PVXXXXA.SV=FXXXXA.PV*2/BZSD.SV,吸收水調(diào)節(jié)閥狀態(tài)自動(dòng):PIXXXX.MODE=AUT;BZSD為吸收水調(diào)節(jié)閥設(shè)定值賦值;
(3)送氣調(diào)節(jié)閥手動(dòng)。PVXXXXB1.MODE=MAN,吸收調(diào)節(jié)閥手動(dòng):PVXXX.MODE=MAN;
(4)吸收調(diào)節(jié)閥設(shè)定值計(jì)算。PVXXXXA.SV=PIXXXX.PV=SDPXXXX.SV,吸收調(diào)節(jié)閥給定初始閥位:PVXXXXA.MV=FWCS23A.SV,送氣調(diào)節(jié)閥設(shè)定值:PVXXXXB1.SV=XSSD23B.SV;
(5)送氣調(diào)節(jié)閥自動(dòng)。PVXXXXB1.MODE=AUT,吸收調(diào)節(jié)閥自動(dòng):PVXXXXA.MODE=AUT;
(6)吸收調(diào)節(jié)閥設(shè)定值小于吸收調(diào)節(jié)閥設(shè)定值的賦值時(shí)進(jìn)入下一步,否則等待。PVXXXXA.SV<XS23A.SV;
(7)當(dāng)吸收調(diào)節(jié)閥閥位等于吸收調(diào)節(jié)閥設(shè)定值時(shí)進(jìn)入下一步。PVXXXXA.SV=PVXXXXA.SV;
(8)送氣調(diào)節(jié)閥閥位小于送氣調(diào)節(jié)閥設(shè)定值的賦值時(shí)進(jìn)入下一步,否則等待。PVXXXXB.MV<XSFW23B.SV;
(9)送氣調(diào)節(jié)閥手動(dòng)。PVXXXXB1.MODE=MAN,當(dāng)送氣調(diào)節(jié)閥關(guān)閉時(shí)進(jìn)入下一步:PVXXXXB1.MV=0%;
(10)送氣電磁閥關(guān)閉。 KVXXXB=OFF;
(11)吸收調(diào)節(jié)閥設(shè)定值等于該閥的設(shè)定值賦值。PVXXXA.SV=XSZ23A.SV,送氣調(diào)節(jié)閥設(shè)定值等于該閥的設(shè)定值賦值:PVXXXXB.SV=XSZ23B.SV,吸收調(diào)節(jié)閥狀態(tài)自動(dòng):PVXXXXA.MODE=AUT;
(12)吸收調(diào)節(jié)閥、送氣調(diào)節(jié)閥自動(dòng)連鎖。SQXSF.MODE=AUT,啟動(dòng)軟鍵復(fù)位FL-SQX=OFF,制酸程序結(jié)束。
圖2 控制邏輯圖
氯化氫生產(chǎn)中制酸工序的DCS控制方法與現(xiàn)有技術(shù)相比,其有益效果在于:
(1)提供了一種氯化氫生產(chǎn)中一鍵完成制酸工序的DCS控制方法;
(2)使合成爐爐壓及時(shí)、穩(wěn)定調(diào)解,避免了進(jìn)爐氫氣、氯氣配比失調(diào)造成的安全隱患;
(3)可有效避免總管氯化氫壓力小于爐壓,總管氯化氫氣體倒壓回到合成爐及吸收塔的安全隱患;
(4)操作簡便、自動(dòng)化程度高、安全系數(shù)高、穩(wěn)定性好,真正實(shí)現(xiàn)了氯化氫制酸工序的自動(dòng)化控制,不僅降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,而且降低了生產(chǎn)成本。
該套控制程序的應(yīng)用為氯化氫合成工序最復(fù)雜繁瑣的操作縮短了時(shí)間,將原操作完成時(shí)間由單人操作單臺(tái)合成爐7~10 min(按兩名操作人員同時(shí)操作,每人5臺(tái)合成爐,總用時(shí)30 min以上),縮短至單人4 min以內(nèi)完成操作。
可廣泛應(yīng)用于氯化氫合成制酸工序的DCS控制工藝中,包括異常情況緊急改吸收制酸,正產(chǎn)情況下氯化氫合成爐停車切換改吸收制酸,使用范圍更廣,且首次提出了時(shí)效性(能夠按生產(chǎn)要求合理控制制酸操作完成時(shí)間),這點(diǎn)在化工生產(chǎn)上下游聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)控制上很重要。