譚 鋆,秦巖平,宮海鵬
(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)
葛洲壩電站水輪發(fā)電機組已運行30余年,機組長期處于滿負(fù)荷工況下運行,目前機組設(shè)備及其部件的老化現(xiàn)象嚴(yán)重,故障率不斷上升,嚴(yán)重影響著電力生產(chǎn)的安全運行[1]。為保證設(shè)備長期安全穩(wěn)定運行,制定了2012-2022年的滾動改造計劃,分批次進(jìn)行更新改造增容工作,對機組轉(zhuǎn)輪、定子、主軸密封等部件進(jìn)行改造換型。定子鐵芯改造過程中,舊定子鐵芯拆卸后,在原有定子機座基礎(chǔ)上,重新確定定子鐵芯中心、高程,安裝齒壓板及定位筋,在現(xiàn)場進(jìn)行疊片。
對于大中型立式水輪發(fā)電機組來講,軸流式機組初次安裝高程以葉片中心線為基準(zhǔn),混流式機組初次安裝高程以導(dǎo)葉中心線為基準(zhǔn)。該基準(zhǔn)是所有部件的安裝高程的重要依據(jù),是機組安裝的關(guān)鍵指標(biāo)之一,也直接影響機組的安全、可靠、 穩(wěn)定運行[2]。但是在機組設(shè)備改造過程中,往往不具備以初次安裝高程為基準(zhǔn)的條件。本論文以筆者參加葛洲壩電站哈電機組改造增容工作積累的經(jīng)驗,介紹了定子改造過程中鐵芯高程的確定方法及控制工藝,驗證了該方法及工藝的正確性和可靠性。
葛洲壩電站哈電機組改造增容過程中,定子鐵芯安裝工作全部在工地完成,舊定子拆卸后,將原定子機座合縫螺栓把緊至間隙達(dá)到要求后,在機座合縫處焊接合縫板,將原發(fā)電機定子機座分瓣結(jié)構(gòu)改成整圓結(jié)構(gòu),定位筋改為為雙鴿尾型,共132根,每根定位筋由4塊托板固定,托板與機座環(huán)板焊接。定子鐵芯組裝后重約147.9 t,整個鐵芯被43層通風(fēng)槽片分成44段,鐵芯整段共792槽,鐵芯疊裝完成后最終高度為1 590(0~5)mm,整體波浪度要求<7 mm(見圖1)。
圖1 定子鐵芯裝配圖
在葛洲壩電站定子鐵芯改造過程中,現(xiàn)場施工不具備以初次安裝高程為基準(zhǔn)的條件,并且舊定子鐵芯已運行多年,定子鐵芯存在不同程度的變形、下沉,舊定子鐵芯高程僅僅只能作為設(shè)備改造過程中的參考,并不能作為基準(zhǔn)。根據(jù)國標(biāo)GB/T8564要求“定子鐵芯平均中心高程與轉(zhuǎn)子磁極平均中心高程一致,其偏差值不應(yīng)超過定子鐵芯有效長度的±0.15%,但最大不超過±4 mm”[3],并且在改造過程中轉(zhuǎn)子磁極支撐裝置及磁極鐵芯并未進(jìn)行改造,經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn),轉(zhuǎn)子制動環(huán)高程和磁極中心線高程在改造前后未發(fā)生過大的變化(偏差<0.8 mm),所以,新定子鐵芯高程以改造前轉(zhuǎn)子磁極平均高程為基準(zhǔn)是科學(xué)合理的。
機組修前盤車完成后,各項數(shù)據(jù)符合盤車技術(shù)要求,在制動器處于復(fù)歸狀態(tài)下,測量制動器底板基準(zhǔn)點A與轉(zhuǎn)子制動環(huán)對應(yīng)點B的垂直距離m,對測點做好明顯標(biāo)記(見圖2)。
轉(zhuǎn)子吊出后,將轉(zhuǎn)子中心體水平調(diào)整合格,使用水準(zhǔn)儀和卷尺、角尺測量轉(zhuǎn)子96個磁極每個磁極的下線C點、上線D點相對轉(zhuǎn)子制動環(huán)測點B的高差值——n1和p1(同樣,可分別測出n2和p2、n3和p3…………n96和p96)。測量誤差不大于1 mm。則轉(zhuǎn)子磁極中心線E點相對于B點平均高程為
圖2 轉(zhuǎn)子磁極高程測量示意圖
則改造前轉(zhuǎn)子磁極中心線相對于制動器底板基準(zhǔn)點A相對平均高程為h=m+j。
葛洲壩電站哈電機組下齒壓板共有132塊,為小齒壓板結(jié)構(gòu),每塊下齒壓板由2根M20掛裝螺栓及頂絲固定在定子機座上,在疊片壓緊時會導(dǎo)致下齒壓板不同程度的下沉。我們以葛洲壩電站3臺哈電機組改造增容為例,具體說明齒壓板下沉量,詳見表1。
表1 下齒壓板下沉量 mm
由表1可知,最終壓緊后,下齒壓板下沉量均在2 mm左右。
考慮到定子鐵芯安裝時齒壓板下沉情況,所以將新定子鐵芯高程目標(biāo)值提高2 mm,即新定子鐵芯高程比改造前轉(zhuǎn)子磁極平均高程高2 mm。故改造時定子鐵芯中心線相對于制動器底板基準(zhǔn)點A高程目標(biāo)值為H=m+j+2。
葛洲壩電站機組定子鐵芯高度設(shè)計值為1 590 mm,故下齒壓板相對于制動器底板基準(zhǔn)點A的高程目標(biāo)值為:H1=H-1 590/2。
定子鐵芯高程與定子鐵芯高度以及下齒壓板高程息息相關(guān),并且定子鐵芯安裝最終壓緊后是不可逆的,其高度、高程、半徑圓度等質(zhì)量參數(shù)很難做出調(diào)整,所以做好鐵芯安裝質(zhì)量過程控制十分必要。
根據(jù)確定的下齒壓板安裝高程目標(biāo)值H1,用頂絲和掛裝螺栓調(diào)整下齒壓板,將其壓指上平面高程調(diào)整至計算高程,高程偏差<0.5 mm,單塊下齒壓板的平面度<0.50 mm,相鄰下齒壓板高度差<0.50 mm,各齒壓板壓指同斷面內(nèi)圓比外圓高1~1.5 mm,下齒壓板整圓波浪度<2 mm,下齒壓板頂絲必須完全頂實在機座環(huán)板上,安裝完成后,用沖片檢查下齒壓板的壓指,壓指與齒壓片中心偏差≤1 mm。
1)葛洲壩電站哈電機組定子鐵芯由定子扇形片1/2搭接疊裝而成,扇形片由0.5 mm厚的DW270-50低損耗、高導(dǎo)磁、不老化的優(yōu)質(zhì)冷軋無取向硅鋼片沖壓而成,由于扇形片本身存在厚度偏差,導(dǎo)致最終鐵芯高度及高程存在偏差,因此在疊片過程中,根據(jù)測量沖片四個邊角的高度,確定每單段鐵心應(yīng)疊入的是軛部或齒部徑向補償片或不加補償片;根據(jù)每一次預(yù)壓測量的高度,確定再疊片時每鐵芯周向補償片的疊入層數(shù)。疊片過程中鐵芯上下兩段階梯片不能疊入補償片,并且補償片必須放在單段鐵芯中部,不允許出現(xiàn)在連續(xù)的兩端鐵芯內(nèi)。
2)葛洲壩電站定子鐵芯為現(xiàn)場疊片,鐵芯疊片至500 mm、1 000 mm左右高度時各預(yù)壓一次,共預(yù)壓2次,待疊裝完成后,進(jìn)行最終壓緊。最終壓緊后,鐵芯高度很難做出調(diào)整,因此在疊片過程中,需要根據(jù)每次預(yù)壓前后的高度,計算出相應(yīng)的鐵芯壓縮率,來確定最終的疊片高度,以控制最終壓緊后的定子鐵芯的高度及高程。
我們以葛洲壩電站2臺哈電機組改造增容為例,說明定子鐵芯預(yù)壓時壓縮量及壓縮率,為其他改造機組作為參考。由表2可知,定子鐵芯第一次預(yù)壓時壓縮量約為1.7%,第二、第三次壓緊時壓縮量約為1.2%。
壓緊時將定子鐵芯分為6個等分區(qū),使用6個拉伸器同步多次拉伸,拉伸順序可根據(jù)每次測量的鐵芯高度進(jìn)行調(diào)整。每次壓緊次數(shù)及壓力詳見表3。
以葛洲壩電站3臺哈電機組定子鐵芯安裝為例,定子改造完成后其高程與改造前轉(zhuǎn)子高程偏差,詳見表4。
表2 定子鐵芯安裝時壓縮率
表3 預(yù)壓壓力及拉伸次數(shù)對照表
表4 改造完成后定子鐵芯高程與改造前轉(zhuǎn)子高程偏差mm
該機組定子鐵芯高度設(shè)計值為1 590 mm,根據(jù)國標(biāo)要求,定轉(zhuǎn)子平均高程偏差在±2.4 mm范圍內(nèi)。由表4可知,3臺機組定轉(zhuǎn)子高程偏差均在±2.4 mm范圍內(nèi),符合國標(biāo)要求。葛洲壩電站哈電機組定子鐵芯改造過程中,按照此方法及工藝對定子鐵芯高程進(jìn)行控制,改造后定子鐵芯高程符合國標(biāo)要求,證明該方法是可行的。
葛洲壩電站哈電機組改造后,機組運行情況良好,定子鐵芯、定子線棒溫度正常,各部件溫度、振擺情況良好[4],各項運行指標(biāo)均優(yōu)于改造前,有效提高了機組運行安全性及穩(wěn)定性。
本文以葛洲壩電站哈電機組定子改造增容為例,介紹了定子鐵芯高程確定方法以及控制工藝,驗證了該方法及工藝的正確性和可靠性,證明了該方法具備較強的使用性和推廣價值。國內(nèi)大、中型電站經(jīng)過多年運行后,隨著設(shè)備老化及技術(shù)升級,該方法及工藝可以為其他電站的機組改造提供很好的借鑒。