孟祥濤(中國石化中原油田分公司安全環(huán)保處)
抽油機(jī)是石油開采的主要地面設(shè)備,我國抽油機(jī)保有量超過20萬臺,其中游梁式抽油機(jī)約占90%,是石油行業(yè)機(jī)采系統(tǒng)最大的耗能設(shè)備。在采油成本中,抽油機(jī)電費(fèi)占30%左右,其年耗電量占油田總耗電量的20%~30%,位列油田電耗的第二位,僅次于注水。研究和應(yīng)用智能伺服控制技術(shù),針對地下井筒“泵-桿”運(yùn)行特性規(guī)律,對地面抽油機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行智能控制優(yōu)化,保證“機(jī)-桿-泵”協(xié)調(diào)平穩(wěn)運(yùn)行,可以大幅度提高抽油機(jī)整體系統(tǒng)能效水平。
隨著油田逐步進(jìn)入開采中后期,油井含水率不斷上升,動(dòng)液面不斷下降,新開發(fā)油田產(chǎn)層深度、泵掛深度呈增加趨勢。抽油機(jī)采用具有對稱循環(huán)四桿機(jī)構(gòu)或近似對稱循環(huán)四桿機(jī)構(gòu),雖然其結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠,操作維護(hù)方便,但由于常規(guī)抽油機(jī)的結(jié)構(gòu)特征,決定了其平衡效果差,曲柄凈轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)大,存在負(fù)轉(zhuǎn)矩、載荷率低、工作效率低和能耗大等缺點(diǎn)[1]。
抽油機(jī)四連桿機(jī)構(gòu)使驢頭的運(yùn)動(dòng)規(guī)律類似簡諧運(yùn)行,驢頭在最高點(diǎn)和最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生交替轉(zhuǎn)換過程,地下井筒內(nèi)的抽油泵柱塞并未同步進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而是有一定的置后時(shí)間,即此時(shí)驢頭與抽油泵柱塞的運(yùn)動(dòng)速度不同、方向甚至相反,而此時(shí)加速度變化最大,會對機(jī)械系統(tǒng)產(chǎn)生兩大危害:對抽油機(jī)變速箱齒輪、抽油桿、抽油泵產(chǎn)生巨大的沖擊載荷,容易造成減速箱損壞、抽油桿斷脫;造成沖程損失,導(dǎo)致抽油泵效率下降[2]。
抽油機(jī)慣性矩較大,通常都是重載啟動(dòng),啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩比正常運(yùn)行轉(zhuǎn)矩大1倍以上;抽油機(jī)啟動(dòng)進(jìn)入正常工作狀態(tài)后,其平均轉(zhuǎn)矩與啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩相差甚遠(yuǎn);而且為了應(yīng)對抽油過程中的特殊情況(砂卡、結(jié)蠟等異常問題出現(xiàn)),防止抽油機(jī)電動(dòng)機(jī)因卡死而燒毀,電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)功率都遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)行功率。目前,油田抽油機(jī)常用的三相異步電動(dòng)機(jī)出廠效率在90%左右,但實(shí)際功率因數(shù)大多小于0.4,負(fù)載率低于30%。選用大容量電動(dòng)機(jī)確實(shí)提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但同時(shí)也降低了電能利用率和系統(tǒng)效率[3]。
游梁式抽油機(jī)的載荷特點(diǎn)是帶有沖擊的周期性交變載荷,在一個(gè)沖程之中存在倒發(fā)電問題。通常當(dāng)交流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子當(dāng)前轉(zhuǎn)速超過其同步轉(zhuǎn)速時(shí),就會出現(xiàn)倒發(fā)電現(xiàn)象,電動(dòng)機(jī)向電網(wǎng)發(fā)電。抽油機(jī)下沖程時(shí)負(fù)載帶動(dòng)抽油機(jī)運(yùn)行,此過程中存在倒發(fā)電,但倒發(fā)電并未用于抽油機(jī)抽油,而是損失在電網(wǎng)和電磁轉(zhuǎn)換中,造成抽油機(jī)電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)低。當(dāng)電動(dòng)機(jī)進(jìn)入再發(fā)電狀態(tài)時(shí),多余的能量反饋到電網(wǎng),會對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,使電網(wǎng)供電質(zhì)量下降,對電動(dòng)機(jī)影響很大,也不利于抽油機(jī)的可靠工作。
隨著油井的不斷開采,油井的供液能力逐漸下降。抽油機(jī)單位時(shí)間內(nèi)抽出的液量變少,但其運(yùn)行時(shí)間并沒有減少,與以往相比同樣的電能消耗換來的卻是更少的原油產(chǎn)品,而且隨著時(shí)間的推移,用電效率還有降低的趨勢。分析其主要原因是由于抽油機(jī)對于發(fā)生變化的井下供液能力保持固定的工作方式,高速的抽油機(jī)運(yùn)行速度與低下的油井供液能力形成供不應(yīng)求的差距,最終造成抽油機(jī)泵空(即空抽現(xiàn)象)[4]。
國內(nèi)機(jī)采系統(tǒng)平均運(yùn)行效率僅25.96%,先進(jìn)水平為30.05%。根據(jù)節(jié)能測試研究分析,機(jī)采系統(tǒng)效率理論值在50%左右,而實(shí)際值為30%,有很大的提升空間(表1)。
表1 機(jī)采系統(tǒng)效率的潛力
影響機(jī)采系統(tǒng)效率的因素很多,從局部或者幾個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施技術(shù)改造并不能解決整體系統(tǒng)的問題,而且存在投入資金大、經(jīng)濟(jì)效益差的諸多問題。機(jī)采系統(tǒng)效率為地面系統(tǒng)效率與地下系統(tǒng)效率乘積值,將“機(jī)-桿-泵”整體考慮,根據(jù)地下井筒“泵-桿”運(yùn)行特性規(guī)律,利用智能伺服控制技術(shù)精確控制地面抽油機(jī)運(yùn)行狀態(tài),保證“泵-桿”平穩(wěn)高效運(yùn)行,能夠大幅度提高抽油機(jī)整體系統(tǒng)能效水平。
預(yù)設(shè)控制目標(biāo),按照“誤差→當(dāng)前值→誤差”控制流程,形成一個(gè)閉環(huán)控制,實(shí)時(shí)“比較指令值與當(dāng)前值,縮小誤差”進(jìn)行反饋控制;有誤差時(shí)改變控制內(nèi)容,并將該過程進(jìn)行反復(fù)控制,直至達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)[5](圖1)。
在伺服系統(tǒng)中,對裝在伺服電動(dòng)機(jī)上的編碼器所發(fā)出的脈沖信號或伺服電動(dòng)機(jī)的電流信號進(jìn)行檢測,將結(jié)果反饋至伺服放大器,并根據(jù)該結(jié)果按指令控制電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行。各環(huán)節(jié)都朝著使指令信號與反饋信號之差為零的目標(biāo)進(jìn)行控制:位置環(huán)<速度環(huán)<電流環(huán)[6]。各控制模式中使用的控制環(huán)節(jié)如表2所示。
表2 閉環(huán)控制模式
智能伺服控制系統(tǒng)由電流、電壓、頻率、轉(zhuǎn)矩及位置五個(gè)獨(dú)立的全閉環(huán)控制系統(tǒng)組成。通過啟動(dòng)加速和運(yùn)行軟件,可以實(shí)現(xiàn)既靈敏又高精度的動(dòng)作,始終確認(rèn)自己的動(dòng)作狀態(tài),避免與指令發(fā)生偏差而不斷進(jìn)行反饋和修正。以物體位置、方位、態(tài)勢為控制量,跟蹤目標(biāo)的任何變化而構(gòu)建控制系統(tǒng)。其伺服驅(qū)動(dòng)器采用專用的32位可編程DSP(digital singnal processor),對異步電動(dòng)機(jī)進(jìn)行全程的數(shù)字控制,能根據(jù)油井生產(chǎn)實(shí)際需要,有效調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)電流、轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、頻率等參數(shù),滿足節(jié)能高效、平穩(wěn)運(yùn)行的生產(chǎn)需要。
圖1 伺服控制系統(tǒng)工作原理
應(yīng)用抽油機(jī)伺服控制系統(tǒng),不需要改造游梁式抽油機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)和電力拖動(dòng)裝置,由專用的32位可編程DSP芯片為核心組成的伺服系統(tǒng),對原三相異步交流電動(dòng)機(jī)工作時(shí)的電流、轉(zhuǎn)矩、速度、位置處于四閉環(huán)系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)“機(jī)-桿-泵”的同步協(xié)調(diào)運(yùn)行。
1)抽油機(jī)啟動(dòng)時(shí),利用PowerFlexⅡ轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng),精確控制轉(zhuǎn)矩,最大轉(zhuǎn)矩可達(dá)電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)矩的3~5倍,實(shí)現(xiàn)低轉(zhuǎn)速、大轉(zhuǎn)矩啟動(dòng)。
2)抽油機(jī)啟動(dòng)后,按照預(yù)先建立的運(yùn)行數(shù)學(xué)模型,利用轉(zhuǎn)矩跟隨速度控制系統(tǒng),讓抽油機(jī)驢頭按照設(shè)定軌跡全程變速運(yùn)行。
3)抽油機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,利用轉(zhuǎn)矩、位置控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤油井負(fù)荷的變化。根據(jù)伺服器內(nèi)部運(yùn)算系統(tǒng)計(jì)算出驢頭位置和轉(zhuǎn)矩,利用上位機(jī)可以繪制出示功圖;根據(jù)示功圖的變化可以判斷井下供抽匹配的狀況,自動(dòng)優(yōu)化調(diào)整抽油機(jī)的運(yùn)行參數(shù),使系統(tǒng)達(dá)到最佳工況。
2018年9月28日,在中原油田分公司濮東采油廠H5-211井上進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀,優(yōu)化調(diào)整抽油機(jī)運(yùn)行參數(shù),開展安裝前后節(jié)能比對測試。經(jīng)對比測試,節(jié)電率高達(dá)38.4%,見表3。
從圖2、圖3可以看出,油井由“較嚴(yán)重供液不足”變?yōu)椤拜p微供液不足”;動(dòng)液面基本穩(wěn)定,由原來的2 003 m變?yōu)? 002 m;平均工作電流明顯下降,由38.68 A下降為12.21 A,降幅達(dá)68.4%;在沖速由3.5 min-1下調(diào)為1.94 min-1、降幅44.6%的情況下,日產(chǎn)液量穩(wěn)中有升,由原來的10 t/d增加到11.1 t/d,日增1.1 t;泵效由27.2%提高至54.5%,提高27.3個(gè)百分點(diǎn)。降低了驢頭最高(低)點(diǎn)運(yùn)行速度,減少了沖程損失,增加了泵有效沖程。
表3 H5-211井安裝前后生產(chǎn)及測試數(shù)據(jù)對比
圖2 H5-211井安裝前示功圖
圖3 H5-211井安裝后示功圖
1)利用智能伺服控制技術(shù)可方便、平穩(wěn)地實(shí)現(xiàn)變速運(yùn)行,自動(dòng)調(diào)節(jié)抽油桿在上下止點(diǎn)附近的運(yùn)行速度,實(shí)現(xiàn)變速運(yùn)行,減少?zèng)_程損失,減少抽油桿的沖擊載荷,從而提高泵效,改善抽油桿受力狀況,減少偏磨、斷脫現(xiàn)象,有效延長“機(jī)-桿-泵”使用壽命。
2)根據(jù)伺服驅(qū)動(dòng)器提供的電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩變化和驢頭位置通過上位機(jī)繪制示功圖,根據(jù)對比示功圖變化自動(dòng)調(diào)整抽油機(jī)沖速,使抽油泵保持合理的沉沒度,避免供液不足、空抽現(xiàn)象,使低產(chǎn)井保持穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn),節(jié)電效果明顯。
3)對于供液嚴(yán)重不足井,可實(shí)現(xiàn)超低沖速生產(chǎn),減少無效沖速,節(jié)能效果明顯。而且伺服控制器消除了異步電動(dòng)機(jī)低速運(yùn)行下轉(zhuǎn)矩的多邊形脈動(dòng),皮帶所受轉(zhuǎn)矩更均勻,有效地減少了皮帶的抖動(dòng)、打滑現(xiàn)象,減少了燒皮帶、盤根干磨、跑油等問題,便于抽油井的日常生產(chǎn)管理。
4)改造簡單,不需要改造抽油機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu),投入低,非常適合油田企業(yè)實(shí)施節(jié)能降耗、提質(zhì)增效的需要。
5)電動(dòng)機(jī)皮帶輪過小,影響了節(jié)能效果的提升。油田開發(fā)后期,普遍存在供液不足的情況,常規(guī)方法是不斷調(diào)小電動(dòng)機(jī)皮帶輪來降低沖速,其直徑多為180 mm或200 mm。該井由于供液不足,電動(dòng)機(jī)皮帶輪過小,僅為180 mm,皮帶包角過小,導(dǎo)致打滑現(xiàn)象。如果更換大直徑皮帶輪,節(jié)能效果將進(jìn)一步提升。