(江蘇蘇鹽井神股份有限公司,江蘇 淮安 223200)
江蘇蘇鹽井神股份有限公司5#爐為無錫華光鍋爐股份有限公司制造的240 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,采用石灰石爐內(nèi)脫硫,設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)為SO2≯400 mg/Nm3,NOX≯450 mg/Nm3。為降低污染物排放,后續(xù)進(jìn)行了低氮燃燒改造、增設(shè)SNCR脫硝系統(tǒng)和堿渣濕法煙氣脫硫系統(tǒng),NOX原始排放降至200 mg/Nm3,經(jīng)脫硝處理后的NOX排放濃度不大于100 mg/Nm3,SO2排放濃度不大于50 mg/Nm3,煙塵排放濃度不大于20 mg/Nm3,煙氣排放可以滿足國家重點(diǎn)地區(qū)排放要求,但不能滿足鍋爐超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求(即NOX≤50 mg/Nm3,SO2≤35 mg/Nm3,煙塵≤10 mg/Nm3)。因此,進(jìn)行超低排放技術(shù)改造對保證鍋爐合規(guī)排放具有現(xiàn)實(shí)意義,本改造方案為情況類似的CFB鍋爐超低排放改造提供參考。
5#鍋爐型號為:UG240/9.8-M6,高溫高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架π型布置。爐膛采用膜式水冷壁,鍋爐中部是蝸殼式絕熱旋風(fēng)分離器,兩側(cè)旋風(fēng)分離器入口水平煙道分別布置3支脫硝噴槍,噴入適量的氨水來去除煙氣中的NOX,脫硝后的煙氣依次經(jīng)過尾部豎井煙道布置的兩級四組對流過熱器、過熱器下方布置的二組光管省煤器及一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器,由尾部煙道進(jìn)入布袋除塵器經(jīng)除塵后進(jìn)入引風(fēng)機(jī),通過堿渣濕法脫硫裝置脫硫后的凈煙氣經(jīng)兩級屋脊式除霧器去除霧滴后經(jīng)煙囪排出。主要參數(shù)如下。
鍋爐實(shí)際耗煤量 39.866 t/h(設(shè)計(jì)煤)
一、二次風(fēng)量比 55/45
氧量 3.5%
煙氣量(BMCR工況) 246 110 Nm3/h
循環(huán)倍率 25~30
FGD入口煙氣溫度 136 ℃
FGD入口煙氣壓力 1 300 Pa
FGD入口SO2原始濃度 1 887 mg/Nm3
NOX原始濃度 ≤200 mg/Nm3
煙塵原始濃度 39.2 mg/Nm3
除塵后煙塵濃度 ≤30 mg/Nm3
1)運(yùn)行床溫偏高,明顯高于設(shè)計(jì)值,遠(yuǎn)高于對降低NOX和SO2原始排放有利的床溫890 ℃[1]。為降低床溫,運(yùn)行中保持較高的一次風(fēng)量,一、二次風(fēng)量比不符合設(shè)計(jì)要求。高床溫和高一次風(fēng)率運(yùn)行均會導(dǎo)致NOX原始排放值升高,對減排不利。
2)入爐煤摻拌不均、高床溫運(yùn)行、白泥漿液品質(zhì)差、脫硫效率降低等原因會導(dǎo)致一些工況下SO2排放超標(biāo),運(yùn)行中會選擇投用爐內(nèi)石灰石脫硫系統(tǒng)。NOX的原始生成值隨爐內(nèi)石灰石粉投用量的增加而升高,對NOX達(dá)標(biāo)排放不利。
3)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中存在氨水消耗量大,氨逃逸高,脫硝效率低的問題[2]。
對鍋爐實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行分析,針對運(yùn)行中存在的問題,結(jié)合目前主流脫硝工藝,提出兩套改造方案:
2.1.1 SCR工藝
選擇性催化還原(SCR)工藝原理:SCR技術(shù)是在金屬催化劑作用下,以NH3作為還原劑,將NOX還原成N2和H2O。NH3不和煙氣中的殘余的O2反應(yīng),而如果采用H2、CO、CH4等還原劑,它們在還原NOX的同時(shí)會與O2作用,因此稱這種方法為“選擇性”。適當(dāng)?shù)拇呋瘎┛梢栽?00~400 ℃的溫度范圍內(nèi)有效進(jìn)行。在NH3/NO=1的條件下,可以得到80%~90%的NOX脫除率。
優(yōu)缺點(diǎn)分析,SCR技術(shù)脫硝效率高,對鍋爐煙氣NOX控制效果十分顯著,特別對于煤粉爐普遍適用,同時(shí)占地面積小、技術(shù)成熟、易于操作,是我國燃煤電廠控制NOX污染排放的主要手段之一。
由于其脫硝反應(yīng)在300~400 ℃的溫度范圍內(nèi),催化劑布置需要3.5~4.0 m左右的空間,我公司鍋爐尾部煙道該溫度區(qū)間在兩組省煤器之間,原設(shè)計(jì)時(shí)沒有預(yù)留布置空間,需要通過對豎井煙道受熱面布置進(jìn)行改造,騰出布置空間,或在煙道后置,這樣占地面積大,布置也有一定困難。SCR系統(tǒng)運(yùn)行中,普遍存在著容易積灰,煙道阻力大,引風(fēng)機(jī)電耗增大,阻力大使鍋爐安全運(yùn)行周期變短,有因此而被迫停爐的案例,并且清灰難度大。同時(shí)SCR技術(shù)消耗NH3和催化劑(一般3年需要更換),還存在運(yùn)行費(fèi)用高,設(shè)備投資大的缺點(diǎn)。
2.1.2 SNCR工藝
SNCR工藝原理:選擇性非催化還原(SNCR)脫除NOX技術(shù)是把氨基的還原劑(如氨氣、氨水或尿素等)噴入爐膛溫度為850~1150 ℃的區(qū)域,與NOX發(fā)生還原反應(yīng)生成N2和水。
SNCR還原NOX的反應(yīng)對于溫度條件非常敏感,爐膛上噴入點(diǎn)的選擇,也就是所謂的溫度窗口的選擇,是SNCR還原NOX效率高低的關(guān)鍵。一般認(rèn)為理想的溫度范圍為850~1150 ℃,并隨鍋爐類型的變化而有所不同。
優(yōu)缺點(diǎn)分析,SNCR系統(tǒng)較簡單,可以根據(jù)機(jī)組運(yùn)行狀況靈活處理,不受機(jī)組燃料和負(fù)荷的變化影響。施工周期短,SNCR對其他系統(tǒng)的維護(hù)運(yùn)行(如空氣預(yù)熱器),不產(chǎn)生干擾及增加阻力。缺點(diǎn)是脫硝效率較低65%左右,低負(fù)荷時(shí)鍋爐出口溫度低會對脫硝效率產(chǎn)生影響。近年來,隨著脫硝技術(shù)的進(jìn)步,SNCR工藝在噴槍布置和脫硝劑選用等進(jìn)行優(yōu)化,脫硝效率進(jìn)一步提高。
2.1.3 深度低氮燃燒技術(shù),通過鍋爐改造降低NOX原始排放濃度
隨著國家的環(huán)保力度增大,各鍋爐廠在鍋爐設(shè)計(jì)、制造過程中越來越多的考慮到鍋爐煙氣排放的環(huán)保因素,在循環(huán)流化床鍋爐采用低溫燃燒、密相區(qū)欠氧燃燒、增加返料灰的循環(huán)倍率等技術(shù),最新設(shè)計(jì)、制造出廠的鍋爐,煙氣中NOX的原始排放濃度可以降低到100 mg/m3以下,老鍋爐在原來設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上通過技術(shù)改造,也可以將NOX排放濃度在額定工況下,降低到150mg/m3以下,通過這種改造,降低鍋爐NOX的原始排放濃度,對其達(dá)標(biāo)排放有著顯著的效果,同時(shí)可避免布置SCR所產(chǎn)生的運(yùn)行成本高、鍋爐能耗增大等缺點(diǎn),存在的問題是對鍋爐改造技術(shù)要求高,投資較大。
2.2.1 方案一:深度低氮燃燒改造+SNCR脫硝技術(shù)優(yōu)化改造
深度低氮燃燒改造主要是對爐膛系統(tǒng)進(jìn)行改造,加大爐膛受熱面,增加爐膛受熱面吸熱量,有效降低爐膛床溫,進(jìn)一步降低NOX原始生成量,將5#爐NOX原始生成量≤200 mg/Nm3降低到≤150 mg/Nm3。
SNCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化主要是通過提高霧化效果,使氨水與煙氣更充分的混合,增加氨水與煙氣的接觸面積來提高脫硝效率,降低氨水耗量。
2.2.2 方案二:省煤器之間增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng)
減少一組尾部省煤器,或?qū)⒇Q井煙道受熱面進(jìn)行改造布置,騰出SCR脫硝系統(tǒng)布置空間,或?qū)煹篮笾谩?/p>
方案二與方案一的不同之處是方案二不改造爐膛系統(tǒng),而是對鍋爐尾部豎井煙道進(jìn)行改造,在兩組光管省煤器之間增設(shè)SCR脫硝系統(tǒng),煙氣經(jīng)SNCR系統(tǒng)脫硝后NOX排放濃度降低到100 mg/Nm3,再進(jìn)入SCR系統(tǒng)進(jìn)行二次NOX脫除,將NOX排放濃度降低到50 mg/Nm3以下。同時(shí)方案二不降低床溫,沒有減少NOX的原始生成量。沒有降低排煙溫度,相反排煙溫度可能上升。改造時(shí)間一個(gè)月以上,改造投資成本不低。
方案一的爐膛系統(tǒng)改造工程量較大,初投資大,工期長,但是可以解決鍋爐實(shí)際運(yùn)行中床溫高的問題,不但可以降低NOX的原始生成量,而且對降低SO2的原始排放有利,更有利于鍋爐帶負(fù)荷能力的提高,無后期運(yùn)行維護(hù)成本。
方案二的實(shí)施受空間限制,需要將尾部豎井煙道的受熱面進(jìn)行重新布置;CFB鍋爐煙氣灰濃度較高,催化劑使用壽命短,后期運(yùn)行費(fèi)用高;由于催化劑的加入會將SO2氧化為SO3并與逃逸氨反應(yīng)生成硫酸銨和硫酸氫銨,易造成空預(yù)器積灰堵塞和腐蝕,影響機(jī)組運(yùn)行安全;氨水消耗量增加,運(yùn)行成本升高;設(shè)備增多,運(yùn)行調(diào)整和設(shè)備維護(hù)工作量增加。
綜上所述,經(jīng)多方面比較,此次5#鍋爐的超低排放改造決定采用方案一的改造方案。根據(jù)以上兩種脫硝工藝優(yōu)缺點(diǎn)的比較,結(jié)合我公司鍋爐和生產(chǎn)特點(diǎn),兼顧環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的同時(shí),降低生產(chǎn)運(yùn)行成本鍋爐節(jié)能提效,形成以下實(shí)施方案:對鍋爐進(jìn)行深度低氮燃燒改造,降低NOX的原始排放濃度,優(yōu)化SNCR脫硝噴槍布置方案,保證NOX達(dá)到超低排放。同時(shí)通過受熱面的增加,而增加了鍋爐的吸熱面,提高鍋爐熱能利用,降低鍋爐的排煙溫度,減少鍋爐的排煙熱損失,彌補(bǔ)因低氮改造使化學(xué)不完全燃燒熱損失增大,達(dá)到節(jié)能提效,對企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)性效益明顯。本次改造鍋爐溫度、壓力等主要參數(shù)不變,安全性上沒有影響。
爐膛原斷面尺寸為8 770 mm×6 610 mm,改造方案選擇將爐膛寬度由8 770 mm加大至11 010 mm,單側(cè)加大1 120 mm,爐膛深度不變,水冷屏不變,爐膛截面由57.92 m2增加至72.78 m2,爐膛受熱面積增加,爐內(nèi)吸熱量增加。后墻水平煙道、水平煙道非金屬膨脹節(jié)和分離器入口水平煙道進(jìn)行重新設(shè)計(jì)更換。前后墻二次風(fēng)管相應(yīng)單側(cè)增加1 120 mm,前后墻各增加4根二次風(fēng)支管。水冷風(fēng)室相應(yīng)單側(cè)加寬1 120 mm,風(fēng)帽和接管增加16排。前墻水冷壁下集箱、后墻水冷壁下集箱和水冷壁上集箱重新制作加寬,下降管和頂部連接管相應(yīng)改動并增加部分連接管。
將旋風(fēng)分離器進(jìn)口水平煙道重新設(shè)計(jì)改造,擴(kuò)大爐膛出口到水平煙道截面積,降低水平煙道到分離器的截面積,縮小水平煙道通流面積。
脫硝噴嘴進(jìn)行優(yōu)化布置,兩側(cè)水平煙道各增加一組噴槍,由原來單側(cè)三組噴槍增加到四組噴槍。
1)改造完成后鍋爐床溫降低30~50 ℃,鍋爐負(fù)荷可長期穩(wěn)定運(yùn)行在30%~110%負(fù)荷之間,NOX原始生成量控制在150 mg/Nm3以下,脫硝后排放量≤40 mg/Nm3,保證NOX排放達(dá)國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
2)擴(kuò)大爐膛出口到水平煙道的截面積,縮小水平煙道到分離器的截面積后,使?fàn)t膛出口煙氣流速由原來的5 m/s降到4.3 m/s, 降低了煙氣對爐膛受熱面的沖刷,降低爐膛受熱面的磨損,有利于鍋爐長周期運(yùn)行。
3)脫硝噴嘴進(jìn)行優(yōu)化布置后,提高了噴槍的霧化效果,增加氨水和煙氣的接觸面積,降低了氨逃逸率,提高氨水的綜合利用率。氨水耗量和氨逃逸量均有所降低。
4)投運(yùn)后鍋爐的排煙溫度由原來的150 ℃降到132 ℃,降低了排煙熱損失,同時(shí)也提高了尾部煙道布袋除塵器濾袋的安全性。
此次超低排放改造不但有效降低了蘇鹽井神熱電分公司5#CFB鍋爐多污染物的排放濃度,使得NOX、SO2和煙塵排放可以滿足國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),而且增加了鍋爐效率。