摘 要:我們巖巷掘進(jìn)面臨的困難是,施工的巷道寬度小,爆破的自由面少,巖石所受夾制作用強(qiáng),難以爆破,為此,我們從炮眼深度、掏槽爆破、光面爆破等技術(shù)問題進(jìn)行實(shí)踐,取得了一些掘進(jìn)經(jīng)驗(yàn)供大家參考。
關(guān)鍵詞:中深孔爆破;底部掏槽;炮眼布置
我們巖巷掘進(jìn)面臨的困難是,施工的巷道寬度小,爆破的自由面少,巖石所受夾制作用強(qiáng),難以爆破。而現(xiàn)場施工仍普遍存在打眼多、裝藥多、亂放炮、炮眼利用率低、巖石碎塊拋擲遠(yuǎn)、爆堆不集中現(xiàn)象,造成超欠挖大和周邊不平整,成型質(zhì)量差,圍巖松動(dòng)圈大,放炮后在輪廓線上很難留下眼痕。不僅影響了巷道掘進(jìn)的速度,還增加了出矸量和支護(hù)材料消耗,也降低了巷道的穩(wěn)定性和安全性。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì),我國全煤炭行業(yè)巖巷掘進(jìn)的平均月進(jìn)尺僅為 60m 左右。
因此,如何提高爆破效率、改善爆破效果、保證成型、增加進(jìn)尺,仍是巖巷掘進(jìn)爆破工作中應(yīng)解決的主要課題。為此,我們從炮眼深度、掏槽爆破、光面爆破、定向斷裂控制爆破等技術(shù)問題進(jìn)行分析和實(shí)驗(yàn),取得了一些掘進(jìn)經(jīng)驗(yàn)供大家參考。
掏槽方式的確定:
目前掘進(jìn)所要解決的重點(diǎn)就是如何消減或徹底消除巖石夾制力,為掘進(jìn)工作提供新的自由面,提高循環(huán)進(jìn)尺。我們在這方面做了大量的工作,研究和探討這方面問題。
我們國家現(xiàn)在煤礦井下普遍采用的掘進(jìn)掏槽方式還是中部單楔形掏槽方式,包括我們新陸煤礦,這種掏槽方式雖然能夠很好解決巖石夾制力,每循環(huán)進(jìn)尺達(dá)到1.3~1.5米,可是場子面底部粗根難以解決,還要打底部炮眼,這樣雖然解決了場子放炮時(shí)拋渣和自由面問題,可是,由于雷管質(zhì)量問題一旦底部眼出現(xiàn)瞎炮時(shí),一來難以處理,二來難以發(fā)現(xiàn),為安全生產(chǎn)埋下了隱患。
為解決循環(huán)進(jìn)尺問題,2018年上半年,我們利用近半年時(shí)間借鑒國內(nèi)外各種比較得到公認(rèn)的直眼掏槽方式(包括菱形掏槽、角柱掏槽、螺旋掏槽等)進(jìn)行掘進(jìn)試驗(yàn),均未取得良好效果,分析其原因,得出以下結(jié)果:1、為直眼掏槽爆破自由空間太小,現(xiàn)在使用的釬頭是Ф32㎜,既使我們在工作面打四個(gè)空眼,按眼深2M可也只能容納爆破巖石的3% ,根本無滿足場子巖石排空的需要。若是改換Ф42或更大一點(diǎn)直徑的釬頭,又會(huì)嚴(yán)重影響打眼速度。2、受火藥制約影響,我集團(tuán)公司原使用Ф45硝銨炸藥,在2006年也曾作過直眼掏中深孔爆破,取得了成功。但后期,采用了“三小”(小釬頭、小錨桿藥卷、小火藥藥卷)掘進(jìn),火藥藥卷由原來的的Ф45硝銨炸藥改為我集團(tuán)公司十三廠生產(chǎn)的Ф29乳化炸藥,這樣就嚴(yán)重影響了火藥的徑向爆力和拋渣能力。3、操作水平的限制,在我們采用直眼掏槽實(shí)驗(yàn)時(shí),雖然取得了成功,但井下推廣較難,主要原因是炮眼與炮眼之間距離及平行度要求較高,實(shí)際操作時(shí)起來比較困難。
2018年后半年,我們總結(jié)了上半年的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,將現(xiàn)有的掏槽方式加以改進(jìn),把原有的中部單楔形掏槽改為底部雙楔形掏槽方式,其炮眼布置方式如圖1所示。
炮眼深度
綜合考慮影響炮眼深度的因素主要有:巖石性質(zhì)、鉆眼機(jī)械、循環(huán)作業(yè)方式、施工斷面大小、炸藥威力等,我們又進(jìn)行了井下打眼速度的測試,發(fā)現(xiàn)在相同的鑿巖條件下,采用同一根釬子鉆眼,每增加 1m 炮眼,其鉆眼速度就下降 4% ~ 10% ,且隨著鉆眼深度的增加,鉆眼速度就下降得越快。特別當(dāng)炮眼深度超過 3.0m 時(shí),由于釬子重量增加,使克服釬子彈性變形的沖擊功增大,排粉難度也增大;其次釬桿與眼壁間摩擦阻力增大,能量消耗增加,倒至其鉆眼速度僅為眼深 0.5m 時(shí)的 31%;再者人工拔釬也相當(dāng)困難。因此,使用普通氣腿式鑿巖機(jī),炮眼深度宜控制在 2.5m 以內(nèi)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果(如圖2所示)。最后我們把眼深定為2.2m。
根據(jù)循環(huán)作業(yè)方式確定
合理的炮眼深度應(yīng)與循環(huán)作業(yè)方式想適應(yīng),即合理的炮眼深度應(yīng)能保證每班或圓班完成整循環(huán),保證實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。我們本著這個(gè)原則,對本區(qū)各施工隊(duì)的作業(yè)方式進(jìn)行了改進(jìn)。
我們現(xiàn)采用的是十二小時(shí)作業(yè)制,(即工作十二小時(shí)休息二十四小時(shí))以前我們的循環(huán)方式為:三掘一噴(大班二小班掘進(jìn),夜班一掘一噴)每遍炮按1.4m計(jì)算,一個(gè)圓班掘進(jìn)4.2m。
后半年,我們把作業(yè)方式改為一掘一噴的作業(yè)方式,全天分為二個(gè)班,每個(gè)班利用前八個(gè)小時(shí)打眼、裝藥、放炮、出貨,再利用后四個(gè)小時(shí)噴碹,循環(huán)方式如循環(huán)圖表所示。
較好的光面爆破效果是保證巷道成型規(guī)整、減少周邊圍巖破壞的關(guān)鍵。巖巷掘進(jìn)均應(yīng)采取周邊光面爆破技術(shù)。
炮眼密集系數(shù)
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),光面爆破炮眼密集系數(shù)多取值為: m=0.8 ~ 1.0 。我們通過雙孔雙自由面爆破模型試驗(yàn),在綜合分析炮眼斷裂面的平整程度、爆破漏斗體積、炮眼利用率等指標(biāo)的基礎(chǔ)上,得出普氏系數(shù)在f 8~10時(shí),周邊眼間距定為400㎜,在f 6~8時(shí),周邊眼間距定為500㎜。
裝藥結(jié)構(gòu)和裝藥集中度
光爆裝藥結(jié)構(gòu)為徑向空氣間隙不偶合裝藥。底部使用Ф29聚能藥卷,中部使用普通的乳化炸藥,在眼口處揣上水炮泥和粘土炮泥。
實(shí)踐操作
我們在今年下半年在各施工場所做了大量實(shí)驗(yàn),均取得了良好效果,下面以-650南11層大巷為例介紹一下底部掏槽,該巷道巖石為粗砂巖,整體性好,致密堅(jiān)固,無層理,韌性高,極其堅(jiān)硬難爆,普氏系數(shù)達(dá)到f 8以上,使用單楔形掏槽或普通角柱形直眼掏槽, 2.0m 的掏槽炮眼深度,爆破后炮眼利用率一般在 60% 以下,個(gè)別時(shí)候僅有 40% 左右,而且大塊較多,嚴(yán)重影響了掘進(jìn)速度和巷道成型。改用雙楔形底部掏槽,兩階槽眼梅花形布置,其中三對一階掏槽,槽眼深度 1.4m ,傾角 65 °;二對二階掏槽,槽眼深度 1.8m ,傾角 70 °,三對一階掏槽,槽眼深度 2.2m ,傾角 70 °;爆破后掘進(jìn)深度達(dá)到1.93m,炮眼利用率達(dá)到 95% 以上,爆破塊度也較為均勻。
結(jié)束語
通過底部掏槽,我區(qū)現(xiàn)在取得了良好的效益,它不但解決了原底部瞎炮難以發(fā)現(xiàn)問題,而且,采用底部掏槽之后,爆堆比較集中,便于裝貨,以前因?yàn)樘筒垩圬洅伒眠h(yuǎn),崩壞機(jī)電設(shè)備的問題也得到了解決,采用此方式掘進(jìn),不但提高了炮眼利用率,還能更好地利用工時(shí)。
作者簡介:
陳學(xué)龍 男,1975年出生,采礦工程師,畢業(yè)于鶴礦職工大學(xué)采礦專業(yè),現(xiàn)工作于黑龍江龍煤鶴崗礦業(yè)公司新陸煤礦開拓區(qū),主要從事開拓技術(shù)及管理工作。