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氯酸鈉生產(chǎn)工藝物料控制技術(shù)的應(yīng)用

2019-02-26 20:47馮建民鞠紅艷徐國慶孟曉亮付瑞民趙世明
鹽科學(xué)與化工 2019年1期
關(guān)鍵詞:氯酸鈉電解槽調(diào)節(jié)閥

馮建民,鞠紅艷,徐國慶,孟曉亮,付瑞民,趙世明

(內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司,內(nèi)蒙古阿拉善 750336)

1 概述

內(nèi)蒙古蘭太鈉業(yè)有限責(zé)任公司氯酸鈉廠(以下簡稱“氯酸鈉廠”)以再生鹽或精制鹽為原料,經(jīng)鹵水過濾系統(tǒng)得到精制鹽水,然后在精制鹽水中加入重鉻酸鈉、鹽酸,調(diào)節(jié)pH值后送入電解槽中進(jìn)行電解,電解得到的氯酸鈉溶液,經(jīng)過脫次氯酸鈉、結(jié)晶、干燥得到結(jié)晶氯酸鈉成品。氯酸鈉廠始建于2005年引進(jìn)自加拿大斯特林公司全套工藝設(shè)備,設(shè)計(jì)產(chǎn)能5萬t/a,在2009年5萬t/a氯酸鈉擴(kuò)建項(xiàng)目順利通過驗(yàn)收,并且對設(shè)備進(jìn)行了國產(chǎn)化。

氯酸鈉在生產(chǎn)過程中,對各種物料的控制相當(dāng)重要,好多領(lǐng)域都有不斷探索改進(jìn)的空間,氯酸鈉生產(chǎn)線由于以前對一些反應(yīng)過程了解不夠深入,造成生產(chǎn)線控制過程不夠成熟,生產(chǎn)成本比較高。隨著現(xiàn)代工控技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域運(yùn)用越來越廣泛,如何讓這些技術(shù)更好的服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域是企業(yè)基層技術(shù)人員越來越應(yīng)該關(guān)注的事情。工程技術(shù)人員在氯酸鈉生產(chǎn)中不斷的把新技術(shù)運(yùn)用于生產(chǎn)過程,使生產(chǎn)工藝過程更加容易控制,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化的同時(shí)達(dá)到節(jié)能目的。

2 實(shí)施背景

以前氯酸鈉廠生產(chǎn)過程中一些物料的加入和流量通過手動調(diào)節(jié)閥門開度來控制,這樣加入量不好控制,而且員工勞動強(qiáng)度大,生產(chǎn)不穩(wěn)定;一些物料的加入量控制不好,會引起生產(chǎn)耗電量增加或者增加發(fā)生事故的幾率。氯酸鈉生產(chǎn)過程物料控制技術(shù)的特點(diǎn)就是利用現(xiàn)有設(shè)備上的監(jiān)視儀表或者在一些設(shè)備上增加溫度控制器或者流量控制器等智能儀表,并且把一些泵的電氣主電路由接觸器控制改為調(diào)速平滑的高品質(zhì)變頻器控制,關(guān)鍵控制點(diǎn)增加自動調(diào)節(jié)閥和變頻器配合工作,通過DCS編程,利用壓力、流量等信號即可以智能調(diào)節(jié)自動調(diào)節(jié)閥的開度和變頻器的轉(zhuǎn)速,也可以根據(jù)工藝要求單獨(dú)在DCS畫面手動調(diào)節(jié)變頻器轉(zhuǎn)速和自動閥開度,在控制物料的加入量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了電能的節(jié)約。

3 實(shí)施簡述

氯酸鈉生產(chǎn)流程是氯化鈉通過加水(簡稱“鹵水”),在電解槽中進(jìn)行電解后經(jīng)過脫次氯酸和硫酸根離子,然后干燥結(jié)晶成產(chǎn)品。下面介紹在改造生產(chǎn)過程中兩個(gè)工藝環(huán)節(jié)部分物料控制方法。

電解反應(yīng)器中的電解液的氯化鈉濃度控制在100 g/L±5 g/L,氯化鈉混合物在電解槽電解反應(yīng)后,通過管道流入電解液緩沖罐,電解液緩沖罐的內(nèi)部有擋板,將其分成一個(gè)大的混合區(qū)和一個(gè)小的產(chǎn)品區(qū)?;旌蠀^(qū)接收從電解線的每個(gè)反應(yīng)器內(nèi)的氣體分離擋板自流而來的電解液。電解液循環(huán)泵從電解液緩沖罐的混合區(qū)通過另一個(gè)管道系統(tǒng)將電解液輸送到電解液冷卻器,然后再返回到反應(yīng)器中繼續(xù)參加反應(yīng)。生產(chǎn)過程中經(jīng)過反復(fù)摸索,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器中的電解液中的氯化鈉的濃度要維持在一定值,氯化鈉濃度降低會造成氧氣產(chǎn)生量增大,從而浪費(fèi)電能,并對電解槽的陽極涂層造成不可修復(fù)的損壞,這就需要關(guān)閉電解線,拆除更換所有的陽極板,這樣會造成巨大的損失,并長時(shí)間的影響生產(chǎn)。氯化鈉的濃度升高會造成氯化鈉在結(jié)晶器中鹽析出來,從而使產(chǎn)品不合格。以前氯化鈉的濃度通過手動閥根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來調(diào)節(jié)流量,現(xiàn)在把以前的手動閥改為自動調(diào)節(jié)閥,氯化鈉輸送泵接觸器電路改為變頻器控制,氯化鈉的濃度通過成熟的配比和取樣分析驗(yàn)證濃度后,通過DCS編程運(yùn)用流量顯示控制器數(shù)字信號調(diào)節(jié)自動調(diào)節(jié)閥開度和變頻器轉(zhuǎn)速來精確控制鹵水加入到電解液輸送泵前端的流量。

最初電解氯化鈉的電流都是按額定電流工作,后來因?yàn)殇N售的原因,需要降低電流控制產(chǎn)量,不同的電解電流需要電解槽的溫度要控制不同的范圍。電解槽溫度升高會造成對陽極基板在墊圈開口處的腐蝕,產(chǎn)生更多的副產(chǎn)品氧氣,從而浪費(fèi)電能,同時(shí)電解槽的溫度升高會增大電解尾氣總管的壓力,導(dǎo)致更多的水蒸汽在鹵水洗滌塔中冷凝,而冷凝下來的水分必須在電解槽中蒸發(fā)出去。電解槽的溫度降低會增大電解槽的電壓,從而顯著地增大電能消耗。直流電通過電解槽的電極和電極之間的電解液時(shí)會產(chǎn)生熱量,而且化學(xué)反應(yīng)也放出熱量。這樣就必須通過電解液冷卻器用冷卻水冷卻電解液。因此,在保留原來反應(yīng)器現(xiàn)場溫度表和手動閥的同時(shí),增加溫度顯示控制器和自動調(diào)節(jié)閥,冷卻水輸送泵改為變頻器控制,在電流為不同值的條件下,循環(huán)電解液的溫度通過溫度顯示控制器控制自動調(diào)節(jié)閥的開度和冷卻水輸送泵的轉(zhuǎn)速,從而控制冷卻水的流量而維持電解液溫度在合適值,通過轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)可以使電解槽溫度的控制更加準(zhǔn)確。

4 實(shí)施效果

通過長時(shí)間的生產(chǎn)運(yùn)行,提高了反應(yīng)物料控制精度,減少了生產(chǎn)物料浪費(fèi),節(jié)約電能(電能的節(jié)約一方面是電機(jī)通過變頻器控制轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)的電能節(jié)約,另一方面是通過精確物料加入量控制,物料配比科學(xué),在電解反應(yīng)過程中節(jié)約電能,因?yàn)樵诼人徕c生產(chǎn)過程中,電解反應(yīng)過程電能的消耗是產(chǎn)品成本一個(gè)重要因素),而且產(chǎn)品質(zhì)量明顯挺高。

5 結(jié)語

氯酸鈉生產(chǎn)工藝控制技術(shù)和類似工藝的物料控制技術(shù),特點(diǎn)是在生產(chǎn)流程中,通過特定位置安裝智能儀表,自動調(diào)節(jié)閥和泵的變頻控制,通過DCS編程實(shí)現(xiàn)物料的合理控制,工藝控制方式的發(fā)明創(chuàng)新,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程物料加入減少,產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間縮短,生產(chǎn)成本大幅度降低,設(shè)備維護(hù)周期縮短,人員數(shù)量減少,達(dá)到了生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)品合格并達(dá)到節(jié)能減排目的。

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