丁鐵福,徐 宏
(浙江衢化氟化學有限公司,浙江 衢州 324004)
在含氯產品生產過程中,各種產品需要通過精餾操作進行分離,但由于公用系統(tǒng)不穩(wěn)定的原因,含氯產品生產裝置經常受外界蒸汽壓力、流量、溫度等因素波動的影響,為了確保裝置穩(wěn)定高負荷運行,避免產品質量不穩(wěn)定,降低能耗及物料損耗,對精餾塔運行的各種參數(shù)在蒸汽波動時進行了分析與對比,并結合實際提出了控制系統(tǒng)改進方案,使精餾塔的操作不斷完善,操作更為簡便、穩(wěn)定。
精餾塔控制的好壞直接影響產品的質量指標,即產品的組分,但產品組分分析只能在產品產生了才能進行檢測,不能對過程進行監(jiān)控,存在分析周期長,數(shù)據反應滯后等問題,因而精餾過程中的溫度參數(shù)的穩(wěn)定控制變得尤為重要。而精餾操作是通過靈敏板進行控制的,因此靈敏板溫度的穩(wěn)定控制是控制產品質量的關鍵。
為了控制靈敏板溫度在指標范圍內,可以通過加熱蒸汽量、冷卻劑量、回流量、釜液位高度、進料量等條件的變化來進行溫度調節(jié)。但對設備結構已定,生產負荷和產品比例基本不變的操作過程中,精餾塔的進料量F、組分XF、蒸汽量、冷卻劑量、釜液出料量W處于相對穩(wěn)定狀態(tài),往往是通過回流比的調節(jié)來控制靈敏板的溫度,當靈敏板溫度T上升時,通過加大回流量L,來降低靈敏板溫度。當靈敏板溫度下降時,通過減少回流量,來提高靈敏板溫度[1]。
精餾塔在低負荷或外界影響小的情況下,用回流比調節(jié)靈敏板溫度基本能控制好產品的質量。但是在高負荷運行情況下,公用系統(tǒng)的蒸汽壓力經常波動,而且變化幅度也較大,使塔釜再沸器熱量傳遞很不均勻,造成精餾塔氣-液不平衡,使靈敏板溫度變化幅度加大,影響產品質量。
(1)當外界蒸汽壓力突然升高,塔釜難揮發(fā)組分蒸發(fā)量增加,靈敏板溫度上升,必須采取加大回流量來控制靈敏板溫度,保證塔頂產品質量;但在實際操作中蒸發(fā)量過大,則會造成液沫夾帶,結果造成氣液兩相之間傳質效果降低,影響產品的質量;嚴重時還會產生液泛現(xiàn)象。
(2)當外界蒸汽壓力突然下降,塔釜難揮發(fā)組分蒸發(fā)量減少,靈敏板溫度下降,若不及時減少回流量,靈敏板溫度會大幅度下降,易揮發(fā)組分很容易帶入塔釜,造成后序產品質量下降;另一方面,為了保證靈敏板溫度,回流量下降過快,使回流比降低,影響分離效果;同樣,蒸發(fā)量太小,上升蒸汽速度降低,塔內將產生漏液現(xiàn)象,影響分離效果[1]。
將蒸汽流量定值變成可調節(jié)值,根據蒸汽壓力變化情況,手動將蒸汽進料量進行調節(jié),確保塔釜蒸發(fā)量相對穩(wěn)定,來保證靈敏板溫度但仍存在許多問題。
(1)在操作過程中表現(xiàn)出比較被動,操作頻繁,增加了勞動強度。
(2)需要特殊操作技能高,但每個操作人員水平不同,調節(jié)幅度不一,難以避免出現(xiàn)靈敏板溫度瞬間大幅度波動,使整個塔的溫度、進出料量分布曲線變化頻率及幅度較大,容易造成產品純度質量問題。
(3)蒸汽流量與回流量同時進行調節(jié)靈敏板溫度,很難分清主次,操作不當,很容易破壞精餾正常進行和氣-液平衡,導致整個操作惡化。
(4)給蒸汽進料量、回流量等工藝指標的制定、執(zhí)行帶來較大困難。
在精餾塔的連續(xù)操作過程中應做到物料平衡、氣-液平衡和熱量平衡,這3個平衡互相影響,互相制約。蒸汽壓力突然變化時,將直接影響塔釜難揮發(fā)組分的蒸發(fā)量,使當時塔內熱量存在不平衡,導致氣-液不平衡。在生產過程中,各精餾塔設備已確定,塔釜蒸發(fā)量與氣體流速成正比關系,而流速與塔壓差也成正比關系,所以控制好塔頂、塔釜壓力就能保證一定的蒸發(fā)量,而在操作中,塔頂壓力可通過塔頂壓力調節(jié)系統(tǒng)進行穩(wěn)定調節(jié)或大部分為常壓塔,為此,穩(wěn)定塔釜壓力就特別重要。于是在蒸汽進料量不變情況下,對蒸汽壓力變化情況與塔釜壓力的變化進行對比,發(fā)現(xiàn)兩者成正比關系,而且滯后時間極小。于是將蒸汽進料量與塔釜壓力進行串級操作,將塔釜壓力信號傳遞給蒸汽流量調節(jié)閥,蒸汽流量調節(jié)閥根據塔釜壓力進行自動調節(jié),通過蒸汽進料量自動增大或減少,確保塔釜壓力穩(wěn)定,從而保證了精餾操作不受外界蒸汽波動的影響[2]。
收集一個月的實際運行數(shù)據對最高值與最低值的偏差進行統(tǒng)計分析,以氯仿塔為例,系統(tǒng)改進前后某一段時期工藝指標執(zhí)行情況見表1。
表1 系統(tǒng)改進前后某一段時期工藝指標執(zhí)行情況
從表1可以看出,經系統(tǒng)改進后塔釜壓偏差從12.4 kPa降低至1.1 kPa;回流量偏差從4.8 m3/h降低至1.5 m3/h;采出量從3.5 m3/h降低至1.1 m3/h;靈敏板溫度偏差從13.7℃降低至4.2℃;產品優(yōu)級品率也從89%上升至99%。
(1)改進后的控制系統(tǒng)投運后,精餾塔的各點溫度曲線基本在一條直線上,靈敏板溫度變化范圍也大大縮小,進出料量也很穩(wěn)定,完全不受外界蒸汽壓力波動影響,從操作曲線及分析結果看,整個精餾塔在自動調節(jié)過程中,完全達到了物料、氣-液及熱量3個平衡,而且操作方便、簡單,大大減輕了操作人員負擔,確保產品質量穩(wěn)定。
(2)操作穩(wěn)定后,避免了受蒸汽壓力波動使產品返回操作或不合格品的處理,減少了動力、蒸汽能耗及物料損耗。同時也避免了因產品質量不好而降負荷操作。
(3)改進了自動控制系統(tǒng)后,操作人員思維也要進行更新,如塔釜是否液泛,不能通過塔釜壓力升高來判斷。回流量的控制更為重要,必須防止回流量過大或過小,破壞塔內物料平衡,影響正常操作。必須要避免塔壓差過大或過小,使蒸汽調節(jié)閥自動關小或開大來減少或增大蒸汽量,造成塔內氣-液不平衡,降低傳遞效果,影響產品質量。
(4)精餾塔的操作仍較為復雜,操作中的一個參數(shù)變化,可能會波及整個塔的正常工作,操作人員必須仔細地檢查和分析產生變化的原因,然后有針對性地進行調節(jié)。隨著自動化程度提高,精餾塔操作也應該多采用儀表自動化控制,使產品的質量和精餾塔操作的穩(wěn)定性大大地提高。