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蘇州市中心城區(qū)清水工程——清淤貫通2017年河道清淤工程位于蘇州市姑蘇區(qū),工程范圍包括外城河、西塘河以西、里雙河以北、321國道以南、京杭大運(yùn)河以東區(qū)域,共21條河道清淤及淤泥固化。
隨著河道清水、活水暢流清淤工作的推進(jìn)及城市的發(fā)展和建設(shè),蘇州地區(qū)淤泥的堆泥場越來越少。為有效破解河道淤泥堆放難、處置難等問題,本工程設(shè)計(jì)采取淤泥固化(減量化)處理方案,通過將淤泥、泥漿脫水固結(jié),實(shí)現(xiàn)泥水分離,脫去泥漿中的自由水,形成泥餅。結(jié)合蘇州古城區(qū)淤泥成分的實(shí)際情況,要求河道淤泥固化后泥餅含固率為60%。
淤泥固化是影響工程質(zhì)量和工期的關(guān)鍵,固化泥餅的質(zhì)量直接取決于固化機(jī)械的性能。目前國內(nèi)淤泥脫水機(jī)的常用機(jī)型有離心式、板框式和濾帶式。
針對工程重點(diǎn)和難點(diǎn),施工前對蘇州市周邊率先實(shí)施淤泥固化的不同地區(qū)工程進(jìn)行實(shí)地考察,通過對上述3種脫水機(jī)械生產(chǎn)過程的現(xiàn)場調(diào)查,離心式和濾帶式脫水機(jī)生產(chǎn)的泥餅含水率明顯高于板框式壓濾機(jī),暫不考慮采用。但從板框式壓濾機(jī)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),淤泥固化泥餅的含固率整體水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到本工程的設(shè)計(jì)要求。因此,為確保工程項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完成,需提高河道淤泥固化泥餅含固率的整體水平。
在本工程初始生產(chǎn)固化階段,通過現(xiàn)狀調(diào)查:板框式壓濾機(jī)固化泥餅含固率≥60%的僅占85%。經(jīng)過對當(dāng)前泥餅含固率不穩(wěn)定現(xiàn)象進(jìn)行深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)影響當(dāng)前泥餅含固率不合格的主要問題是泥水分離效果差、壓濾時間控制不準(zhǔn)、濾布堵塞、板框周邊密封不嚴(yán)以及濾板流道不暢通等。通過進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)、分析,發(fā)現(xiàn)影響當(dāng)前泥餅含固率不合格的主要問題癥結(jié)是“泥水分離效果差”以及“壓濾時間控制不準(zhǔn)”, 見表1、圖1。
表1 固化泥餅含固率不合格問題癥結(jié)調(diào)查
圖1 固化泥餅含固率不合格問題癥結(jié)排列圖
遵循5M1E原則,圍繞造成“泥水分離效果差”以及“壓濾時間控制不準(zhǔn)”這兩個問題的各個因素進(jìn)行分析,造成泥水分離效果差的影響因素是藥劑量與泥漿量不匹配、作業(yè)人員操作技能差、泥漿中含有大量固體雜物、冬期生產(chǎn)措施不到位、泥漿濃度不穩(wěn)定、現(xiàn)場試驗(yàn)不達(dá)標(biāo)、不按操作工藝執(zhí)行等;造成壓濾時間控制不準(zhǔn)的影響因素是不按操作工藝執(zhí)行、作業(yè)人員操作技能差等。經(jīng)過徹底分析,得到12項(xiàng)末端因素,即缺乏上崗前技能培訓(xùn)、未按要求進(jìn)行技術(shù)交底、未達(dá)到尾水量標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅、未達(dá)到進(jìn)泥壓力標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅、泥漿藥劑匹配試驗(yàn)少、計(jì)量儀器器具簡陋、吸泥裝置運(yùn)行效率低下、冬期生產(chǎn)措施不到位、泥漿中含大量固體雜物、藥劑使用品種不正確、藥劑過期失效、藥劑投加量未按設(shè)計(jì)執(zhí)行,見圖2。
根據(jù)要因確認(rèn)的工作流程,小組成員對上述原因分析關(guān)聯(lián)圖中的12項(xiàng)末端因素制定了要因確認(rèn)計(jì)劃表,并按計(jì)劃逐一進(jìn)行確認(rèn)。要因確認(rèn)過程如下:
a.通過對項(xiàng)目部資料的檢查,有真實(shí)、完整、有效的作業(yè)人員技能培訓(xùn)與考核記錄,化驗(yàn)人員均持證上崗,缺乏上崗前技能培訓(xùn)不是要因。
b.通過對項(xiàng)目部資料的檢查,有真實(shí)、完整、有效的作業(yè)人員班前技術(shù)交底記錄,交底內(nèi)容詳實(shí)、有針對性,未按要求進(jìn)行技術(shù)交底不是要因。
c.對照工藝內(nèi)容,現(xiàn)場檢查卸泥餅時作業(yè)人員僅憑感覺和經(jīng)驗(yàn)即停機(jī)卸泥餅,導(dǎo)致多臺壓濾機(jī)生產(chǎn)的泥餅含水率超標(biāo),尾水排放不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,未達(dá)到尾水量標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅對問題癥結(jié)的影響很大,是要因。
d.對照工藝內(nèi)容,現(xiàn)場檢查,經(jīng)檢查,在板框式壓濾機(jī)生產(chǎn)過程中,卸泥餅時進(jìn)泥壓力均符合工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求,未達(dá)到進(jìn)泥壓力標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅不是要因。
圖2 原因分析關(guān)聯(lián)
e.通過查看實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄,每批次泥漿進(jìn)場均及時進(jìn)行泥漿藥劑匹配試驗(yàn)設(shè)計(jì),淤泥進(jìn)場記錄與試驗(yàn)記錄完整,泥漿藥劑匹配試驗(yàn)批次一致,泥漿藥劑匹配試驗(yàn)少不是要因。
f.現(xiàn)場檢查實(shí)驗(yàn)室及投藥間的藥劑儀器和工器具,藥劑投放計(jì)量儀器、工器具型號、規(guī)格、數(shù)量均滿足生產(chǎn)試驗(yàn)要求,藥劑計(jì)量儀器、器具簡陋不是要因。
g.檢查吸泥工藝及吸泥裝置行駛記錄,吸泥漿工藝、吸泥裝置行駛路線均不滿足工藝設(shè)計(jì)要求,僅依賴潛水泥漿泵吸泥,儲泥池底部淤泥板結(jié)嚴(yán)重,而且有增大趨勢。吸泥裝置行駛路線不科學(xué),導(dǎo)致儲泥池底部淤泥高低不均勻。吸泥裝置運(yùn)行效率低下對問題癥結(jié)的影響很大,是要因。
h.檢查生產(chǎn)工藝及工藝措施實(shí)施記錄,具備合理的冬季生產(chǎn)工藝,工藝措施滿足設(shè)計(jì)要求,冬期生產(chǎn)工藝措施不到位不是要因。
i.通過查看,現(xiàn)場泥漿過濾設(shè)備過于簡單,僅能過濾一些生活垃圾,已導(dǎo)致多臺柱塞泵因大塊固體垃圾堵塞而停機(jī),儲泥沉淀池中存在大塊固體雜物,泥漿中含大量固體雜物對問題癥結(jié)的影響很大,是要因。
j.對照淤泥進(jìn)場記錄,檢查實(shí)驗(yàn)室淤泥藥劑匹配試驗(yàn)設(shè)計(jì)記錄,現(xiàn)場藥劑單一,無法根據(jù)不同泥漿選擇不同藥劑進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),而且藥劑淤泥匹配試驗(yàn)沒有按不同劑量分別試驗(yàn)對比,選定最佳設(shè)計(jì)參數(shù),大多數(shù)情況僅做一次試驗(yàn)。藥劑使用品種不正確,匹配試驗(yàn)沒有按不同泥漿、不同劑量分別對比試驗(yàn),對問題癥結(jié)的影響很大,是要因。
k.對現(xiàn)場儲存的藥劑及進(jìn)場記錄、合格證等進(jìn)行檢查,經(jīng)核查均在有效期內(nèi),滿足工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,藥劑過期失效不是要因。
l.檢查藥劑投加量、投加順序記錄,藥劑投加量符合試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,且投加順序正確。藥劑投加量未按試驗(yàn)設(shè)計(jì)劑量執(zhí)行不是要因。
根據(jù)上述要因確認(rèn)情況,最終確定要因有4個:?未達(dá)到尾水量標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅;?吸泥裝置運(yùn)行效率低下;?泥漿中含大量固體雜物;?藥劑使用品種不正確。
針對找出的4個要因,通過制定相應(yīng)的對策及可行的措施,達(dá)到活動目標(biāo)。制定的具體對策及措施如下:
a.通過安裝尾水流量計(jì),準(zhǔn)確測量尾水最后出水量,以控制泥餅含水量,解決未達(dá)到尾水量標(biāo)準(zhǔn)即卸泥餅的問題。采取的措施是通過流量計(jì)方案比選,選擇經(jīng)濟(jì)、適用的流量計(jì),使尾水最后出水量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
b.通過制定合理的吸泥裝置和吸泥工藝,合理布置吸泥裝置行駛路線,解決吸泥裝置運(yùn)行效率低下的問題。采取的措施是制定合理的吸泥工藝,選擇高效率吸泥裝置,制定合理的吸泥路線,達(dá)到吸泥均勻、不留死角、池底基本平整的目的。
c.通過在儲泥池泥漿進(jìn)水口增加泥漿過濾設(shè)備,解決泥漿中含大量固體雜物的難題。采取的措施是安裝預(yù)處理振動篩、粗處理高頻振動篩、精處理高頻振動篩,以達(dá)到淤泥進(jìn)入泥漿泵不含有超過毫米級的固體垃圾的目的。
d.通過對不同泥漿選擇不同藥劑進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),解決藥劑使用品種不正確的問題。采取的措施是通過試驗(yàn),確定各種數(shù)據(jù),通過試驗(yàn)效果比對,選定最佳方法和數(shù)據(jù)參數(shù),最終按編制的試驗(yàn)報告設(shè)計(jì)參數(shù)投放加藥,進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證,達(dá)到藥劑使用與淤泥匹配的目的。
5.2.1 安裝尾水流量計(jì)
流量計(jì)類型很多,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要,擬采用超聲波流量計(jì)、浮子流量計(jì)及電磁流量計(jì)。經(jīng)過比選,最終選用性價比高的浮子流量計(jì),具體比選、評價見表2。
表2 流量計(jì)選擇方案比選評價
浮子流量計(jì)分為金屬管浮子流量計(jì)和塑料管浮子流量計(jì)兩種。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際功能需要,并且經(jīng)過分析計(jì)算,選用性價比高的塑料管浮子流量計(jì)。
浮子流量計(jì)安裝質(zhì)量控制及技術(shù)要求:?浮子流量計(jì)安裝必須保證其垂直度,垂直度偏差應(yīng)小于1%;?浮子流量計(jì)安裝位置及高度,應(yīng)便于操作管理和維護(hù),務(wù)必保證操作人員讀數(shù)時視線與浮子在同一水平;?工作流量應(yīng)控制在流量計(jì)最大刻度流量的50%~70%,以保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
浮子流量計(jì)投入使用后,生產(chǎn)作業(yè)人員直接觀測流量計(jì)讀數(shù),即可判定是否可以卸泥餅,不需要憑感覺和經(jīng)驗(yàn)來判斷尾水最后的排放量,壓濾機(jī)尾水最后排水量檢查,合格率達(dá)100%。
5.2.2 合理布置吸泥裝置
儲泥沉淀池僅依賴潛水泥漿泵吸泥,效率低下,儲泥池底部淤泥板結(jié)嚴(yán)重,而且有增大趨勢。為了徹底解決這一難題,QC小組成員經(jīng)過多方咨詢,根據(jù)廠家提供的資料和樣本,以“安全、經(jīng)濟(jì)、適用、可靠”原則進(jìn)行分析研究,最終選用帶有攪拌功能的絞吸泵。經(jīng)過安裝、調(diào)試、投入生產(chǎn)使用,運(yùn)行效果良好。
為了解決吸泥裝置行駛路線不科學(xué)導(dǎo)致儲泥池底部淤泥高低不均勻的問題,QC小組根據(jù)淤泥計(jì)劃進(jìn)場的時間和壓濾機(jī)生產(chǎn)的工作班次,將淤泥儲泥沉淀池劃分為3個工作區(qū)段(白班工作區(qū)8∶00—16∶00,中班工作區(qū)16∶00—24∶00,晚班工作區(qū)0∶00—8∶00)。經(jīng)過1周的生產(chǎn)檢查,儲泥池底部淤泥平整且密度均勻,解決了生產(chǎn)過程中泥漿入機(jī)時含泥量忽高忽低的問題。
5.2.3 增加泥漿過濾設(shè)備
依據(jù)現(xiàn)場淤泥中所含的固體雜物情況以及通過咨詢和生產(chǎn)廠商提供的資料,經(jīng)過計(jì)算、分析和比選,選用泥漿預(yù)處理振動篩、泥漿粗處理高頻振動篩和泥漿精處理高頻振動篩。
依據(jù)廠家提供的設(shè)備基礎(chǔ)尺寸,認(rèn)真做好混凝土基礎(chǔ)和地腳螺栓的預(yù)埋工作。待設(shè)備就位安裝后,根據(jù)廠家提供的技術(shù)要求調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)正常,編寫安全技術(shù)操作規(guī)程,對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和交底后投入生產(chǎn)。解決了因泥漿中含大量固體雜物而造成柱塞泵堵塞的難題。
針對泥漿中意外含有固體雜物造成柱塞泵堵塞突然故障的情況,QC小組按照設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案的要求,制定了設(shè)備故障搶修過程決策程序圖(PDPC),用來指導(dǎo)柱塞泵堵塞時出現(xiàn)突發(fā)事件的處理,以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行,見圖3。
圖3 設(shè)備故障搶修過程PDPC決策程序
5.2.4 進(jìn)行藥劑試驗(yàn)設(shè)計(jì)
針對藥劑使用品種不正確,即沒有根據(jù)不同泥漿選擇不同藥劑進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì)的情況,QC小組成員制定了藥劑配比設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)流程,做到了試驗(yàn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。通過該措施解決了“藥劑使用品種不正確”的問題,杜絕了試驗(yàn)設(shè)計(jì)人員遺漏試驗(yàn)的現(xiàn)象,達(dá)到藥劑使用與每批淤泥匹配,泥水分離效果顯著,見圖4。
圖4 藥劑配比設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)流程
針對影響淤泥固化含固率的4個要因,通過采取相應(yīng)的對策和措施后,合格率達(dá)到98.3%,超過了合格率95%的預(yù)定目標(biāo),見圖5。
淤泥固化技術(shù)的成功應(yīng)用,把廢棄的淤泥變成可利用的土方資源,有效地解決了淤泥的處置問題,減少了其他建設(shè)項(xiàng)目對土方資源的開采,增加了國家土地的儲備資源,而此次淤泥固化技術(shù)的成功實(shí)施,在很大程度上減少了固化生產(chǎn)因設(shè)備故障而停機(jī)的概率,不僅提前完成工程任務(wù),而且因固化合格率的提高,減少返工,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
圖5 QC小組活動前后目標(biāo)成效對比
淤泥固化技術(shù)的推廣應(yīng)用,有效地解決了河道淤泥堆放難、處置難等問題。脫水后的泥餅具有含水率低、強(qiáng)度高、運(yùn)輸方便、適宜堆放等特點(diǎn),且遇水不軟化、不泥化、無污染,可作為磚瓦廠制磚、工程回填和綠化工程基礎(chǔ)改良用料,真正實(shí)現(xiàn)淤泥產(chǎn)品無害化、資源化處理,很好地解決了一個有關(guān)生態(tài)修復(fù)、資源再生利用、保護(hù)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展問題。本工程中淤泥固化技術(shù)的成功實(shí)施,引起了蘇州各地及周邊地區(qū)水利部門的廣泛關(guān)注,并向全國各地推廣,社會效益顯著。