朱先艷
(大冶有色金屬有限責任公司銅山口銅礦,湖北 黃石 435122)
薩熱克銅礦2014年底充填系統(tǒng)交付使用。地表充填攪拌站設計日均需要充填采空區(qū)為1570m3,共有3套全尾砂充填系統(tǒng)。1個容積約1000m3的直徑φ8.6m尾砂濃縮貯存裝置、1個容積約180m3水泥倉、1臺水泥給料設備、1個高濃度攪拌槽、1臺料漿輸送泵以及相應的儀表控制系統(tǒng)組成一套充填系統(tǒng)。每套系統(tǒng)實現(xiàn)輸送尾砂充填和高濃度尾礦堆存兩種方式,單套能力約100m3/h。有3條直徑φ250mm深160m垂直充填鉆孔,鉆孔內套管是耐磨性強的雙金屬復合鋼管,其外直徑φ152mm,壁厚δ12mm充填倍線≤7,70%~75%重量濃度充填料漿自流輸送需充采場;不具備自流輸送條件的,則采用柱塞泵方式輸送;充填富裕或不充填時的全部尾砂按67%重量濃度經尾砂管路泵送至尾礦庫堆存。2018年采選規(guī)模為1155 kt,充填能力1530m3/d。2014年試生產到2019年初已供礦3700kt,其中無底柱分段崩落法供礦738kt,已充填92.5萬m3,急需充填采空區(qū)有18萬m3,充填欠帳多;當前中深孔4028#采場每天爆破2排~3排炮孔,淺采采場2775m盤區(qū)1-4#;201#采場形成備采能力,地下生產能力縮減到只有2200t/d,備采礦量不足240kt,明顯采充失調了。
(1)充填系統(tǒng)交付使用時間較晚。該礦2014年初試生產,因當時氣候惡劣,交通條件不便利,材料設備供應不及時,設備調試時間較長,充填系統(tǒng)2014年底才交付使用,試生產期間部分采空區(qū)沒充填。
(2)充填沒有接頂,礦柱無法回采。采場沒塌方的只充填到巷道的底板;采場不穩(wěn)固塌方的,超過采場設計范圍,大多數采場沒接頂。
(3)充填設備不正常,充填略有欠帳。3套充填設備,平常只有二套正常,充填設備經常壞,維修人員又是定點廠家的,維修跟不上,實際每年充填能力達不到設計值略有欠帳,以前沒引起重視,直到2018年未才暴露采充失調問題。柱塞泵每次維修費用大,到現(xiàn)在干充時間不到一個月。
(4)充填人員不穩(wěn)定。采掘充承包給金誠信公司,充填人員大多數兼職的,沒系統(tǒng)培訓,操作不穩(wěn)定。
(5)年底壓風不足。初步設計壓風系統(tǒng)空壓機站在斜坡道井口,為掘進、噴砼支護設備和壓風施救系統(tǒng)服務。全礦最大耗氣量220m3/min,實際上礦山壓風有3臺26m3/min空壓機供應。金誠信公司只開采中厚以上礦體,采礦方法是分段空場嗣后充填法,中深孔液壓鑿巖機,壓風能滿足生產掘進的需要。年底井巷公司逐步接替金誠信公司井下工程,中厚以下礦體納入開采對象,采礦用YT-27/28鑿巖機、中深孔采礦用YGZ-90中深孔鑿巖機,考慮風損和高原修正系數,現(xiàn)有供風壓力明顯不能滿足以后正常生產要求。礦房沒充填,采場就無法采切,制約采場建設。
薩熱克銅礦分析采充失調原因后,實施了采充平衡措施。
中深孔采場采空區(qū)一般在長度50m~110m以上,采空區(qū)充填充分接頂關鍵在于上盤。加長充填管,充填順序先上盤后下盤。
(1)擋墻接頂。采場沒塌方的,用磚砌墻已封閉裝巖巷道,在鑿巖巷道內,現(xiàn)用裝有廢石紡織袋壘起擋墻進行充填。
(2)鉆孔接頂。采場塌方超過巷道頂板3m以上的,在上分段用潛孔鉆打相距50m兩個鉆孔直徑φ150mm,直通采場,磚砌墻封閉或壘起擋墻后進行充填。
充填材料來源有:井下掘進廢石和地表風化的砂礫巖;當天選礦車間生產的尾砂;尾礦庫庫存尾砂,兩把高壓水槍沖涮尾砂,造漿輸送到尾礦壩中轉砂倉后用砂漿泵輸送到充填攪拌站,充填井下。
該礦地下采礦方法有上向式水平充填采礦法、分段空場嗣后充填法。分段空場嗣后充填法分二步驟回采,先采礦房,充填礦房后采礦柱;上向式水平充填采礦法分礦房(采場)和間柱,間柱可根據礦石品位高低情況決定回采或不采,不留頂柱和底柱。采充失調后相鄰采場不能進行采切,備采采場減少,導致中段生產能力下降。目前正在充填采場4016#、4014#二個,待充采場有201#、401#、4029#、4032#、4037#、4039#6個。為了盡快扭轉采充失調被動局面,先充采空區(qū)大的采場后充小的采場。掘進廢石充填采空區(qū),保證每天廢石和地表風化的砂礫巖達到500m3;尾砂充填達1500m3,先將當天選礦的尾砂充填井下采空區(qū),其余不足的充填量尾礦庫造漿補充。
根據當前生產狀況,多次經組織技術人員討論,形成技術會議紀要,到8月未形成采準礦量1200 kt,備采礦量600 kt。
采 準 采 場 有4012#、4024#、4030#、4036#、4038#、4043#、4045#;備采中深孔采場有4014#、4028#、4034#、4041#,淺眼采場有202#、106#、108#。生產管理科根據技術紀要要求,地質技術人員在以上采場范圍內進行生產探礦設計,摸清礦體要素,實際完成坑探1183m,鉆探2850m,取樣1910個。為編制生產作業(yè)計劃,進行采礦施工設計,現(xiàn)場施工組織管理提供詳細地質資料;項目部跟進采場采切、中深孔等設計,按照經審核后設計圖紙現(xiàn)場施工。當采用上向式水平充填采礦法采場時,第一分層拉底切割與采準同時進行;當中深孔回采≥80m時,切割槽布置在中間,以切割槽兩邊相對回采;當中深孔回采≥150m時,留12m~14m間柱,保證充填回風,以間柱兩邊布置兩個切割槽相對回采,增加回采采場數量,維持生產能力。
組建充填專業(yè)隊伍,加強充填現(xiàn)場巡查管理,避免跑漏尾砂,污染巷道,防止充填管道堵塞。生產管理科直接組織、監(jiān)督充填作業(yè),確保執(zhí)行充填計劃,設備及時維修。
為滿足下半年掘進、中深孔鑿巖、噴砼支護設備和壓風施救系統(tǒng)服務風量,又安裝62m3/min螺桿式空氣壓縮機3臺,其中1臺備用。
采用尾砂膠結充填時,以前砌500mm~800mm厚磚墻封閉巷道,中間貫注水泥砂漿。外地購買磚不方便,砌墻勞動強度大,充填準備時間長,充填成本高?,F(xiàn)采用木質鋼架充填移動擋墻,在巷道四周壁上打8個~10個深600mm錨桿眼,焊接在移動擋墻上。該墻結構簡單,降低了充填成本,縮短施工周期,既能濾水,又能重復使用。
薩熱克銅礦為了扭轉采充失調被動局面,采取了采充平衡措施,確保中深孔采場充分接頂,解決了充填材料來源,進行了系列成效的技術生產工作。
截止8月未,實際開拓礦量3570kt,采準礦量1250kt,備采礦量550kt;充填廢石54000m3,尾砂充填達到111000m3。預計今年11月未實現(xiàn)預期目標,采充達到基本平衡,采掘充進入良性循環(huán)。