王寶成 陶磊 宋麗麗 張宸豪 任海波 趙悅
摘 ?????要:針對(duì)汽油國(guó)Ⅵ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的需要,中國(guó)石油自主研發(fā)的催化汽油加氫改質(zhì)降烯烴M-PHG技術(shù)(前身M-DSO技術(shù)),自2016年開(kāi)始先后在中石油三家煉廠(chǎng)進(jìn)行了國(guó)Ⅵ工業(yè)應(yīng)用,從工業(yè)裝置的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及標(biāo)定數(shù)據(jù)可以看出,M-PHG技術(shù)加工高烯烴含量的劣質(zhì)催化汽油,在產(chǎn)品硫含量小于10?mg·kg-1的同時(shí),具有烯烴降幅大,辛烷值損失小,裝置運(yùn)行平穩(wěn),能夠滿(mǎn)足中石油煉廠(chǎng)國(guó)Ⅵ汽油質(zhì)量升級(jí)的需求,技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
關(guān) ?鍵 ?詞:M-PHG技術(shù);國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油;降烯烴保持辛烷值;工業(yè)應(yīng)用
中圖分類(lèi)號(hào):TQ 201???????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:?A ??????文章編號(hào): 1671-0460(2019)11-2694-04
Application of M-PHG Technology in the Production of
National Ⅵ?Standard Clean Gasoline ?
WANG?Bao-cheng1, TAO?Lei2, SONG Li-li1, ZHANG Chen-hao1, REN Hai-bo1, ZHAO?Yue1
(1.?PetroChina Fushun Petrochemical Company, Liaoning Fushun 113001, China;
2.?PetroChina North China Petrochemical Company, Liaoning Fushun 113001, China)
Abstract:?In order to meet the need of upgrading the gasoline quality standard to?national VI?standard, the M-PHG technology (predecessor M-DSO technology) of catalytic gasoline hydroupgrading and olefin reduction developed by PetroChina has been applied in three refineries of PetroChina since 2016.?The daily operation and calibration data of industrial units?showed?that M-PHG technology could?treat?high olefin content inferior catalytic gasoline.?When the sulphur content of the product was?less than 10 mg·kg-1, the technology?had?the advantages of large olefin reduction, small loss of octane number, stable operation of the unit, which?met the requirement of upgrading gasoline quality to national VI?standard.
Key words: M-PHG technology; National VI standard clean gasoline;?Reducing olefine content and maintaining?octane value; Industrial application
我國(guó)汽油組成以催化裂化(FCC)汽油為主,其中硫含量和烯烴含量均較高,在通用的加氫脫硫過(guò)程會(huì)出現(xiàn)不同程度的辛烷值損失,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益的流失[1-12]。
針對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,國(guó)V/國(guó)Ⅵ汽油標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽油中硫、烯烴含量要求日趨嚴(yán)格,具體指標(biāo)見(jiàn)表1。2017 年1 月全國(guó)開(kāi)始實(shí)施國(guó)V 汽油標(biāo)準(zhǔn),2019年1月全國(guó)開(kāi)始實(shí)施更嚴(yán)格的國(guó)ⅥA汽油標(biāo)準(zhǔn),2024年將開(kāi)始全國(guó)執(zhí)行國(guó)ⅥB標(biāo)準(zhǔn)汽油[2]。
中國(guó)石油從2000年開(kāi)始開(kāi)展FCC汽油加氫改質(zhì)催化劑研究,2004年在撫順石化公司0.15 Mt/a汽油加氫裝置完成了TMD全餾分催化汽油加氫降烯烴國(guó)Ⅲ工業(yè)試驗(yàn)、2009年在某煉廠(chǎng)0.2 Mt/a汽油加氫改質(zhì)裝置上完成M-DSO技術(shù)國(guó)Ⅳ工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)[13,14],2011年在某煉廠(chǎng)0.6?Mt/a催化汽油加氫裝置上進(jìn)行了M-DSO技術(shù)國(guó)Ⅳ工業(yè)應(yīng)用,裝置平穩(wěn)運(yùn)行近五年后,2016年改進(jìn)升級(jí)的M-PHG技術(shù)在該裝置上進(jìn)行了第二周期國(guó)Ⅴ兼顧國(guó)Ⅵ工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。
2016年M-PHG技術(shù)在某煉廠(chǎng)0.4?Mt/a催化汽油加氫裝置上進(jìn)行了國(guó)Ⅴ兼顧國(guó)Ⅵ工業(yè)應(yīng)用。2018年在某煉廠(chǎng)1.0?Mt/a催化汽油加氫裝置上進(jìn)行國(guó)Ⅵ工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)[15,16]。工業(yè)應(yīng)用研究表明:FO-35M催化劑及其升級(jí)產(chǎn)品解決了普通加氫技術(shù)降硫、降烯烴導(dǎo)致辛烷值大幅降低的問(wèn)題,該劑通過(guò)芳構(gòu)化、異構(gòu)化等反應(yīng),將汽油中的烯烴組分轉(zhuǎn)化為芳烴、異構(gòu)烷烴等高辛烷值組分,實(shí)現(xiàn)了在大幅降低烯烴含量的同時(shí),保證辛烷值不損失或略有提高的目標(biāo)。綜上,M-PHG技術(shù)能夠滿(mǎn)足中石油煉廠(chǎng)國(guó)Ⅵ汽油質(zhì)量升級(jí)的需求,技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
本文重點(diǎn)介紹M-PHG(前身M-DSO)工藝技術(shù)在中國(guó)石油三家煉廠(chǎng)國(guó)Ⅵ工況下的工業(yè)應(yīng)用情況。
1?M-PHG技術(shù)介紹
M-PHG技術(shù),前身M-DSO技術(shù),是中國(guó)石油自主研發(fā)清潔汽油生產(chǎn)新技術(shù),該技術(shù)有機(jī)耦合催化裂化汽油分段加氫脫硫、烯烴定向轉(zhuǎn)換等核心技術(shù),可將催化裂化汽油在深度脫硫、降烯烴的同時(shí)減小辛烷值損失,主要適用于大幅降烯烴、深度脫硫、保辛烷值需求的煉廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)國(guó)Ⅵ清潔汽油調(diào)和組分生產(chǎn),是目前催化裂化汽油清潔生產(chǎn)技術(shù)中降烯烴效果最好技術(shù)之一,特別適合于加工劣質(zhì)高烯烴含量的催化汽油。
圖1為M-PHG工藝原則流程圖,全餾分催化裂化汽油經(jīng)預(yù)加氫單元處理后進(jìn)入分餾塔分割為輕、重兩種組分,輕組分去醚化單元,重組分經(jīng)加氫改質(zhì)、選擇性加氫脫硫后再與醚化汽油混合,作為國(guó)Ⅴ/國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽油調(diào)和組分進(jìn)入汽油調(diào)和池。
其中加氫改質(zhì)單元,利用FO-35M催化劑的降烯烴及辛烷值恢復(fù)功能,最大化減少FCC汽油加氫過(guò)程的經(jīng)濟(jì)效益損失。
2 ?M-PHG技術(shù)工業(yè)應(yīng)用情況
2.1 ?某煉廠(chǎng)0.6?Mt/a汽油加氫裝置
該0.6?Mt/a汽油加氫裝置于2011年7月建成并一次性開(kāi)車(chē)成功,生產(chǎn)出符合國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)汽油組分。2013年完成國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)汽油生產(chǎn)試驗(yàn),2013年底裝置正式生產(chǎn)國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油。2015年8月裝置開(kāi)始進(jìn)行國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油生產(chǎn)試驗(yàn),為汽油國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量升級(jí)收集數(shù)據(jù)。2016年裝置平穩(wěn)運(yùn)行59個(gè)月后停工檢修,進(jìn)行了催化劑再生補(bǔ)劑,裝置第二周期開(kāi)工平穩(wěn)后,2017年完成中期標(biāo)定,標(biāo)定數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
從表2標(biāo)定數(shù)據(jù)可以看出,在設(shè)計(jì)的操作條件下,產(chǎn)品重汽油的硫含量可脫至10 mg·kg-1以下,烯烴降低15.9%,芳烴提高3%,辛烷值增加0.1個(gè)單位,產(chǎn)品重汽油質(zhì)量已達(dá)到國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽油調(diào)和組分要求。
2.2 ?某煉廠(chǎng)0.4 Mt/a汽油加氫裝置
該0.4?Mt/a汽油加氫裝置于2013年建成并一次性開(kāi)車(chē)成功,采用DSO(PHG)技術(shù),按照國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。為應(yīng)對(duì)國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽油質(zhì)量升級(jí),2016年檢修期間采用M-PHG技術(shù)對(duì)裝置進(jìn)行了改造,改造主要內(nèi)容為新增一臺(tái)辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器,并對(duì)換熱流程進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,裝置順利開(kāi)車(chē),生產(chǎn)出國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油組分。2018年7月,為適應(yīng)國(guó)ⅥA汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)需求,對(duì)操作條件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,并于12月份進(jìn)行了國(guó)ⅥA工況標(biāo)定,標(biāo)定數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
從表3標(biāo)定數(shù)據(jù)來(lái)看,在設(shè)計(jì)的操作條件下,產(chǎn)品重汽油的硫含量由351.8?mg·kg-1降至10 mg·kg-1以下,烯烴降低10.3%,芳烴提高4.0%,辛烷值損失1.6個(gè)單位,折合成全餾分汽油計(jì)算辛烷值損失1.0個(gè)單位,產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均滿(mǎn)足國(guó)ⅥA標(biāo)準(zhǔn)調(diào)和汽油組分的要求。
2.3 ?某煉廠(chǎng)1.0 Mt/a汽油加氫裝置
該汽油加氫裝置2013年建成,生產(chǎn)能力0.7?Mt/a,采用DSO技術(shù),按照國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè),2013年7月一次開(kāi)車(chē)成功。2016年完成適合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油生產(chǎn)的技術(shù)改造,主要增加了一臺(tái)補(bǔ)充脫硫反應(yīng)器,國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)工況穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)用結(jié)果表明該技術(shù)辛烷值損失小、液收高、能耗低。
為全面實(shí)現(xiàn)國(guó)VI汽油質(zhì)量升級(jí),2018年大檢修期間,該廠(chǎng)按照M-PHG催化汽油加氫改質(zhì)技術(shù)工藝流程,對(duì)原0.7?Mt/a汽油加氫裝置實(shí)施工藝及1.0 Mt/a處理能力的擴(kuò)能改造,改造主要內(nèi)容為新增一臺(tái)辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器,并對(duì)換熱流程進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,從而解決該煉廠(chǎng)汽油池烯烴含量超標(biāo)、辛烷值不足的矛盾。
本次M-PHG技術(shù)工業(yè)應(yīng)用,首次采用了中石油自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代免活化硫化態(tài)催化劑,2018年11月裝置開(kāi)車(chē),開(kāi)工過(guò)程用直餾汽油打通全流程并沖洗系統(tǒng),升溫到設(shè)計(jì)溫度后開(kāi)始鈍化、切換原料繼續(xù)升溫,36?h后產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,裝置進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。新一代免活化硫化態(tài)M-PHG技術(shù)與原氧化態(tài)M-PHG技術(shù)相比,開(kāi)工過(guò)程可節(jié)約催化劑的干燥、硫化等工序140?h,并且減小了催化劑硫化過(guò)程中的環(huán)境污染、設(shè)備腐蝕等各種風(fēng)險(xiǎn)。
為考察裝置運(yùn)行情況及尋找最佳的操作條件,在開(kāi)工一個(gè)月后對(duì)裝置進(jìn)行了初期標(biāo)定,改造前后標(biāo)定數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
由表4標(biāo)定數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,在國(guó)V工況操作條件下,全餾分催化汽油的硫含量由110.77 mg·kg-1降至14.6?mg·kg-1,烯烴降低5個(gè)單位,辛烷值損失1.1個(gè)單位,裝置綜合能耗15.88?kg?Eo/t,液收99.8%,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求;而在國(guó)ⅥA工況操作條件下,全餾分催化汽油的硫含量由107.94 mg·kg-1降至7.14?mg·kg-1,烯烴降低12.05個(gè)單位,辛烷值損失0.69個(gè)單位,裝置綜合能耗13.78?kgEo/t,液收99.33%,產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)考核指標(biāo)要求,優(yōu)于國(guó)V工況。
在裝置未改造前,該廠(chǎng)通過(guò)在催化裂化裝置上采用MIP技術(shù),同時(shí)調(diào)整PHG工藝條件進(jìn)行汽油國(guó)Ⅵ工況條件試驗(yàn),在烯烴滿(mǎn)足國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)出廠(chǎng)調(diào)和要求的情況,辛烷值損失高達(dá)4個(gè)單位以上,極大地降低了煉廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益,因此決定采用M-PHG工藝,進(jìn)行裝置改造。
綜合國(guó)Ⅵ工況初期標(biāo)定結(jié)果,說(shuō)明FCC汽油加氫改質(zhì)FO-35M及其改進(jìn)催化劑降烯烴、保辛烷值性能優(yōu)異,雖然M反應(yīng)器反應(yīng)溫度相對(duì)較高,但熱量合理回收利用后,裝置綜合能耗非增反降,進(jìn)一步證明M-PHG清潔汽油生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)用,是中國(guó)石油劣質(zhì)催化汽油國(guó)Ⅵ質(zhì)量升級(jí)最優(yōu)解決方案。
3 ?結(jié) 論
參考文獻(xiàn):
[1] 朱渝,王一冠,陳巨星,等. 催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù)(RSDS)工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)[J]. 石油煉制與化工,2005,36(12):6-10.
[2] 陳鑫,蔡衛(wèi),于向真,等. 催化汽油加氫脫硫降烯烴系列催化劑工業(yè)試生產(chǎn)及應(yīng)用[J].工業(yè)催化,2005,13(6):18-21.
[3] 段為宇,趙樂(lè)平,劉繼華,等. 催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù)OCT-M 的工業(yè)應(yīng)用[J]. 煉油技術(shù)與工程,2006,36(5):9-10.
[4] 高金森,徐春明,白躍華. 催化裂化汽油改質(zhì)降烯烴反應(yīng)過(guò)程規(guī)律的研究[J]. 石油煉制與化工,2004,35(8):41-45.
[5] 胡永康,趙樂(lè)平,李揚(yáng),等. 全餾分催化裂化汽油芳構(gòu)化烷基化降烯烴技術(shù)的開(kāi)發(fā)[J].煉油技術(shù)與工程,2004,34(1):1-4.
[6] 趙樂(lè)平,胡永康,李揚(yáng),等. FCC汽油加氫脫硫/降烯烴新技術(shù)的開(kāi)發(fā)[J]. 工業(yè)催化,2004,12(4):24-26.
[7] 石振東,崔德強(qiáng),霍東亮,等. 高硫FCC汽油加氫脫硫降烯烴DSRA技術(shù)開(kāi)發(fā)[J]. 工業(yè)催化,2008,16(4):40-42.
[8] 蘭玲,鞠雅娜. 催化裂化汽油加氫脫硫(DSO)技術(shù)開(kāi)發(fā)及工業(yè)試驗(yàn)[J]. 石油煉制與化工,2010,41(11):53-56.
[9] 張建忠.提高催化裂化汽油辛烷值的途徑[J].石油規(guī)劃設(shè)計(jì),2006,17(1):5-8.
[10]張國(guó)磊,高金森,梁詠梅,等.催化裂化汽油降烯烴技術(shù)研究進(jìn)展[J].化工縱橫,2003,17(8):1-4.
[11]段為宇,姚運(yùn)海,趙樂(lè)平,等. ?OCT-M催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù)應(yīng)用[J].當(dāng)代化工,2006,35(1):34-36.
[12]石岡 ,范煜,鮑曉軍,等.催化裂化汽油加氫改質(zhì)GARDES技術(shù)的開(kāi)發(fā)及工業(yè)試驗(yàn)[J].石油煉制與化工,2013,44(9):66-72.
[13]王曉,霍東亮,馮振學(xué),等. ?FCC汽油加氫改質(zhì)TMD技術(shù)工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)[J]. 當(dāng)代化工,2008,37(5):490 -493.
[14]王寶成,霍東亮,崔德強(qiáng),等. 催化裂化汽油加氫改質(zhì)催化劑M2工業(yè)再生及TM2-DSO技術(shù)工業(yè)應(yīng)用[J].現(xiàn)代化工,2010,30(8):59-61.
[15] 趙悅,F(xiàn)O-35M催化劑在烏石化0.6Mt/a汽油加氫工業(yè)裝置應(yīng)用[J]. 石油化工,2017,46(9):1203 -1208.
[16]張超群,催昕宇,賀新.M+DSO工藝在玉門(mén)催化汽油加氫改質(zhì)裝置的應(yīng)用[J].當(dāng)代化工,2017,46(12):2563-2565.