相吉安 程召漢 宋立勇
(山東兗州煤礦機械有限公司,山東 兗州 272100)
錨桿是煤礦的常用支護材料,用量非常大,但現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)對于錨桿的生產還是靠人工來完成的。傳統(tǒng)的人工生產模式,勞動強度大,生產效率低,而且還存在一定的安全隱患。根據(jù)這一現(xiàn)狀,山東兗州煤礦機械有限公司對錨桿的生產工藝進行了深入的研究,經(jīng)過不斷的探索和調研,不斷的試驗和總結,成功研制出了錨桿自動剪斷裝置,實現(xiàn)了錨桿剪斷的機械化和自動化,并在實際生產中取得了顯著的效果。
如圖1所示錨桿自動剪斷裝置主要包括傳動裝置2和3、自動定位裝置6、自動翻料裝置4三大部分組成。
按下啟動按鈕,傳動裝置2和3開始動作,物料1(3根長12m的錨桿鋼)在傳動裝置的帶動下開始向前運動,通過導向槽8將3根錨桿鋼分開并送入剪口7,到達定位擋板6,傳動裝置2和3停止運動,剪口7動作,將錨桿鋼剪斷,此時定位擋板6在氣缸的帶動下提起,傳動裝置3動作,帶動剪好的錨桿向前運行,到達尾部擋板5時,翻料裝置4開始反轉,將剪好的錨桿翻入吊裝架內。然后往復運動實現(xiàn)錨桿的自動化剪斷。
圖1 錨桿高效自動剪斷裝置示意圖
傳統(tǒng)的傳動模式是把原料放在托輥上,然后人工向前拖拽,而且一次只能托動一根錨桿鋼,費時又費力。
改進后,用電機帶動托輥,用鏈輪將各個托輥連接起來使其一起轉動,帶動托輥上的原料向前運行。此種傳動方式一次可以傳送多根,快速高效,不需要人工。
傳統(tǒng)的定位擋板是固定的,不能移動的,錨桿剪斷后需要人工將剪好的錨桿拿下來,有時剪斷后錨桿卡的比較緊,一次拿不下來再去拿時就很容易被下一根傳過來的錨桿傷到手,存在一定安全隱患。
改進后,定位擋板采用自動化控制,并且用翻桿來代替人手卸料,錨桿被剪斷后擋板在氣缸的帶動下自動提起,錨桿從擋板的下方通過到達翻料裝置由翻桿將錨桿翻到吊裝架內。整個過程全部自動化控制,無需人工,快速安全。
傳統(tǒng)的方式是用腳踏開關控制剪口,剪一次就需要人工踩一下腳踏,這種方式一是比較費事,二是由于每天要生產上萬根錨桿這樣頻繁地使用腳踏,腳踏開關上的彈簧很容易失效,造成剪口“連剪”,導致出現(xiàn)廢品。
改進后,用氣缸代替彈簧,一上一下簡單快捷,并實現(xiàn)了剪口的自動化控制,快速安全。
圖2為翻料裝置的最大受力位置,為了簡化計算,將3根物料假設都放在m1位置,翻桿L0段、連桿和氣缸的質量均忽略不計。
圖2 翻料裝置示意圖
由力矩平衡條件得:
根據(jù)(1)、(2)、(3)式,可得出氣缸的最大承載力F2:
式中:
F2-氣缸承載力,N;
m1-錨桿質量,kg;
g-重力加速度,取g=9.8m/s2;
m2-翻桿質量,kg;
L1-錨桿力臂,m;
L2-翻桿力臂,m;
α-連桿與翻桿的夾角,(°);
β-氣缸與水平面的夾角,(°)。
根據(jù)托輥承載力的大小,選擇鏈條型號為滾子鏈08A-1-94 GB/T1243-2006,查《機械設計手冊》第2卷表6.2-2得滾子鏈的參數(shù)節(jié)距P=15.875mm,滾子直徑d1=10.16mm,查《機械設計手冊》第2卷表6.2-7得鏈輪齒數(shù)z=25,鏈輪分度圓直徑d:
齒頂圓直徑da的計算:
齒根圓直徑df:
(1)原料總動能E0
式中:
m-傳動物料的總質量,kg;
v-物料的運動速度,m/s。
(2)托輥的轉動慣量J1
式中:
m1-托輥圓管的質量,kg;
R1-托輥圓管的外徑,m;
r1-托輥圓管的內徑,m;
m2-托輥中心軸的質量,kg;
r2-托輥中心軸的半徑,m。
(3)鏈輪的轉動慣量J2
J2=mr2/2
式中:
m-鏈輪的質量,kg;
r-鏈輪的半徑,m。
(4)主動皮帶輪的轉動慣量J3
式中:
m1-主動皮帶輪的質量,kg;
m1' -凸緣部分的質量,kg;
r1-主動皮帶輪的外徑,m;
r1'-凸緣外徑,m。
(5)從動皮帶輪的轉動慣量J4
計算方法與(4)主動皮帶輪的計算方法相同。
(6)減速機的系統(tǒng)總動能E減速機
式中:
ω1、ω2、ω(3)-分別是電機、一級減速、二級減速的角速度,ω1:ω2:ω3=15:5:1;
J1' 、J2' 、J(3)' -分別是電機、一級減速、二級減速的轉動慣量。
在新農村景觀規(guī)劃的過程中,應該積極遵循以人為本的理念,要為農村營造和諧的生存環(huán)境,展現(xiàn)出人和自然全面發(fā)展的模式。所以,在實際進行農村景觀設計的過程中,要以自然為本,并尊重人們的生活習慣和文化。在設計的規(guī)程中要彰顯出以人為本的原則。在農村發(fā)展的過程中,其經(jīng)濟來源主要是農業(yè)。在這樣的情況下,設計人員在展現(xiàn)出以人為本思想的情況下,要讓自身在實際環(huán)境中展現(xiàn)出一定的適應性,還應該引導外來人員在情感上形成共鳴[1]。這樣,才會實現(xiàn)生態(tài)資源的和諧發(fā)展。最后,還應該把現(xiàn)代化景觀設計和當?shù)厝藗冇^念密切的結合在一起,其中也涵蓋了村民的日常生活特色,形成溫馨的新型農村景觀結構,為新農村建設提供有力支持。
由(1)(2)(3)(4)(5)(6)得系統(tǒng)總動能Ek
式中:
ω0-托輥、鏈輪、從動皮帶輪的旋轉角速度,rad/s;
ω4-主動皮帶輪的旋轉角速度,rad/s。
忽略電機和減速機的摩擦生熱損耗,物料的摩擦能量損耗分析如下:
式中:
k-滾動摩擦系數(shù),取k=0.01;
g-重力加速度,取g=9.8m/s2;
r'-摩擦半徑,m;
t-摩擦時間,s。
本著提高勞動效率、降低勞動強度和多用設備少用人的指導思想,將原來傳統(tǒng)的人工剪斷模式,改為機械自動模式,實現(xiàn)了錨桿生產的自動傳送、定位、剪斷以及翻料等動作,使原來至少3個人才能完成的工作,現(xiàn)在僅需要1個人就可以輕松完成,大大降低了工人的勞動強度,提高了勞動效率,每年節(jié)約可人工成本10萬多元,每天可增加產量7000多根,提高勞動效率3倍之多,經(jīng)濟效益非常顯著,同時實現(xiàn)了安全生產。
錨桿高效自動剪斷裝置,實現(xiàn)了錨桿剪斷的自動化控制,并且結構簡單,易于操作,節(jié)約人員,安全可靠,特別適用于錨桿批量生產的工礦企業(yè)。
改進措施:
(1)現(xiàn)在上料部分還是人工上料,將來改進方向把上料部分也改成自動上料。
(2)現(xiàn)在的自動控制是靠繼電器來完成的,更換產品型號時需操作員根據(jù)工作手冊來設置對應的控制程序,下一步現(xiàn)將會用PLC控制來代替繼電器控制,更換產品時直接在控制面板上輸入需要更換的產品型號即可,改進后會更直觀,操作會更容易。
錨桿高效自動剪斷裝置擺脫了多年來勞動強度大、生產效率低的人工剪斷模式,使錨桿的生產實現(xiàn)了機械化和自動化,降低了勞動強度,提高了勞動效率,保證了安全生產。錨桿自動剪斷裝置在生產現(xiàn)場已成功使用,效益非常顯著。錨桿自動剪斷裝置設計簡單,制造容易,易于操作,具有很好的使用價值和推廣價值。