楊龍,于洪立
(攀鋼集團工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花617000)
由于交流勵磁機不存在電流換向問題,其制造容量可提高,而且維護工作量小,因此在大容量透平發(fā)電機中普遍采用。交流勵磁機的穩(wěn)定運行在勵磁系統(tǒng)和整個電網(wǎng)中,都占有非常重要的地位,一旦出現(xiàn)故障將對發(fā)電機和電網(wǎng)的正常運行帶來嚴重影響。西昌鋼釩公司能動中心TRT25000 kW同步發(fā)電機的130 kW交流勵磁機在運行中發(fā)生故障,發(fā)電機被迫下網(wǎng)檢修,通過對交流勵磁機故障原因進行分析并采取相應(yīng)措施,成功修復了交流勵磁機。
對交流勵磁機進行分解,發(fā)現(xiàn)交流勵磁機的轉(zhuǎn)子繞組端部在運行中被大量甩斷、嚴重變形,轉(zhuǎn)子繞組需全部進行更換;同時定子繞組短路環(huán)、定子磁極繞組的局部嚴重受損,需要修復。交流勵磁機故障情況見圖1。
(1)轉(zhuǎn)子并頭套的焊接采用的是搪錫工藝,由于焊錫的熔點(183℃)較低,該工藝焊接的并頭套耐熱能力較差,且焊接時由于溫度不好掌握,焊錫無法填滿整個并頭套的內(nèi)部空間,造成并頭套與導線焊接不良、接觸電阻增大,在運行時溫度升高,將焊錫融化而甩出。
(2)轉(zhuǎn)子繞組兩端無緯帶的綁扎工藝不當,如綁扎拉力不夠、無緯帶固化時間有誤等,在運行中并頭套產(chǎn)生的高溫作用下,無緯帶斷裂、甩開。
(3)轉(zhuǎn)子繞組和并頭套表面集聚了較多的油污和粉塵,導致并頭套之間短路,最終造成轉(zhuǎn)子繞組在并頭套燒損后甩出。
(4)并頭套燒損脫落及無緯帶斷裂后,轉(zhuǎn)子繞組端部徑向甩開,脫落的并頭套和無緯帶在電機氣隙中隨轉(zhuǎn)子高速運轉(zhuǎn),與定子磁極線圈和短路環(huán)發(fā)生摩擦,導致定子磁極線圈和短路環(huán)刮傷受損。
圖1 交流勵磁機故障情況
3.1.1 轉(zhuǎn)子繞組設(shè)計制作
由于交流勵磁機的轉(zhuǎn)子繞組損傷嚴重,需全部進行更換,但已無法直接看出轉(zhuǎn)子繞組接線方式。因此,必須根據(jù)轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù),來核算出制作轉(zhuǎn)子繞組的相關(guān)參數(shù),重新設(shè)計制作轉(zhuǎn)子繞組。轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù)見表1。
表1 轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù)
(1)轉(zhuǎn)子繞組并聯(lián)支路數(shù)確定
轉(zhuǎn)子繞組為Y形接法,則轉(zhuǎn)子繞組的相電流為370A;
線圈的導電面積為:2.80×7.10×4=79.52 mm2;
如果轉(zhuǎn)子繞組的并聯(lián)支路數(shù)為1,則轉(zhuǎn)子繞組的電流密度為:370/(79.52×1)=4.65 A/mm2;
如果轉(zhuǎn)子繞組的并聯(lián)支路數(shù)為2,則轉(zhuǎn)子繞組的電流密度為:370/(79.52×2)=2.33 A/mm2;
根據(jù)電樞繞組的電流密度設(shè)計規(guī)范一般為3~5.5 A/mm2,可以確認該電機的轉(zhuǎn)子電樞繞組并聯(lián)支路數(shù)為1。
(2)轉(zhuǎn)子繞組接線方式確定
為了確定轉(zhuǎn)子繞組接線方式,首先計算每極每相槽數(shù)q:
式中,Z為轉(zhuǎn)子槽數(shù),54;p為極對數(shù),2;m為相數(shù),3。 則
由于此臺電機的轉(zhuǎn)子每極每相槽數(shù)為分數(shù),即為分數(shù)槽繞組。
其次,根據(jù)相鄰兩槽導線電勢的電角度規(guī)律,確認轉(zhuǎn)子繞組的接線方式。轉(zhuǎn)子電樞繞組的接線簡化圖見圖2。
圖2 轉(zhuǎn)子電樞繞組接線簡化圖
(3)轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計
由于轉(zhuǎn)子繞組線圈的絕緣結(jié)構(gòu)材料無法判定,根據(jù)轉(zhuǎn)子繞組中通過的是100 Hz的中頻電流,并結(jié)合轉(zhuǎn)子的槽形尺寸,重新設(shè)計了轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu),如圖3所示。轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)的具體參數(shù)見表2。
圖3 轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)圖
表2 轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)參數(shù)
3.1.2 轉(zhuǎn)子并頭套焊接方式改進
為了避免轉(zhuǎn)子并頭套在高速運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生高溫而開焊,在轉(zhuǎn)子并頭套的焊接方式上進行了改進,將原來的搪錫工藝改為焊接強度高、導電性好、間隙填充能力強的HL204銀焊條進行焊接。HL204銀焊條釬料的熔點高(640~815℃)、電導率(%LACS)為 10 S/m、抗拉強度為 530 MPa,這種焊接結(jié)構(gòu)的機械強度和電氣性能均較高,適用于高速轉(zhuǎn)子繞組的焊接。
3.1.3 轉(zhuǎn)子繞組的綁扎工藝改進
交流勵磁機轉(zhuǎn)子線圈嵌裝、接線及試驗檢測完成合格后,將轉(zhuǎn)子吊放在車床上進行端部無緯帶的纏繞綁扎。無緯帶選用2844-W環(huán)氧樹脂浸漬高強度玻璃纖維網(wǎng)狀無緯綁扎帶,綁扎工藝參數(shù)見表3。在實際綁扎過程中,嚴格做到無緯帶綁扎后表面平整、光滑,不能高出鐵芯表面。
表3 無緯帶綁扎工藝參數(shù)
同時,為了避免勵磁機轉(zhuǎn)子同軸安裝的旋轉(zhuǎn)整流器因高溫而損壞,制作了專用的轉(zhuǎn)子線圈和無緯帶干燥固化裝置,如圖4所示。對勵磁機轉(zhuǎn)子線圈和無緯帶單獨進行干燥固化,固化過程的溫度按照 90℃下 2 h、110℃下 2 h、130℃下 24 h的標準進行控制,升溫時間不計算在內(nèi)。
圖4 轉(zhuǎn)子線圈及無緯帶干燥固化裝置
3.1.4 轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵處理
為防止電機運行過程中在轉(zhuǎn)子繞組端部和并頭套表面集聚灰塵和油污而造成短路事故,在轉(zhuǎn)子并頭套焊接完成后,用復合箔對并頭套進行包裹,并在外面加套玻璃絲管,同時在并頭套之間用滌玻氈進行填充,消除并頭套之間的間隙,如圖5所示。修復后的勵磁機轉(zhuǎn)子如圖6所示。
圖5 轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵措施
圖6 修復后的勵磁機轉(zhuǎn)子
檢修發(fā)現(xiàn)勵磁機定子磁極繞組的表面有明顯的刮傷跡象,存在匝間短路的風險。為了節(jié)約成本同時保證檢修質(zhì)量,采取了局部修復的方式,將有問題的導線挑出,并包扎亞胺薄膜,之后對磁極繞組進行浸漬處理。處理結(jié)束后,對磁極繞組進行匝間耐壓試驗。同時,為確保磁極繞組對地絕緣良好,對磁極繞組進行對地耐壓試驗。
定子磁極繞組額定電壓為122 V,四個磁極串聯(lián)接線,即每個磁極的額定電壓為30.5 V,匝間試驗電壓為額定電壓的10倍[1]。磁極繞組匝間試驗和對地耐壓試驗數(shù)據(jù)見表4。試驗結(jié)果表明,經(jīng)處理后的定子磁極繞組質(zhì)量達到標準要求。
表4 磁極繞組匝間試驗和對地耐壓試驗數(shù)據(jù)
同時,將損傷的定子磁極繞組短路環(huán)拆除,重新進行補焊、打磨處理,處理結(jié)束后,對其同心度進行檢測,結(jié)果顯示達到要求。
修復后的勵磁機定子如圖7所示。
圖7 修復后的勵磁機定子
交流勵磁機成功修復后,經(jīng)檢測各項數(shù)據(jù)均處于正常水平,技術(shù)參數(shù)完全滿足主發(fā)電機勵磁的使用要求,于2014年上線后運行至今。修復后勵磁機額定數(shù)據(jù)和現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)見表5。
表5 修復后勵磁機額定數(shù)據(jù)和現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
西昌鋼釩公司能動中心發(fā)電機的交流勵磁機在運行中發(fā)生故障,下網(wǎng)檢修過程中觀察故障情況并分析原因,采取了勵磁機轉(zhuǎn)子繞組重新設(shè)計制作、改進轉(zhuǎn)子并頭套焊接方式、改進轉(zhuǎn)子繞組的綁扎工藝、轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵處理及勵磁機定子修復等措施,實現(xiàn)了交流勵磁機的成功修復,不僅為公司保產(chǎn)作出了貢獻,也為今后類似高速電機的修理及維修提供借鑒和指導,具有推廣意義。