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300MW鍋爐結(jié)焦原因分析及預(yù)防措施研究①

2019-01-22 04:36王承亮
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年25期
關(guān)鍵詞:混煤結(jié)焦鍋爐

王承亮

摘 ? 要:某單位300MW鍋爐頻繁出現(xiàn)結(jié)焦異常,連續(xù)發(fā)生3次鍋爐掉焦滅火,嚴(yán)重影響鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;為分析原因,本文重點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)分析和現(xiàn)場(chǎng)摸底,基本確定了出現(xiàn)此種狀況的原因,并提出了相應(yīng)處理措施,為解決或預(yù)防300MW鍋爐結(jié)焦問(wèn)題積累了經(jīng)驗(yàn)。

關(guān)鍵詞:鍋爐 ?結(jié)焦 ?灰熔點(diǎn) ?混煤 ?切圓直徑

中圖分類(lèi)號(hào):TK22 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1674-098X(2019)09(a)-0059-02

某單位300MW燃貧煤鍋爐出現(xiàn)局部區(qū)域結(jié)焦情況,焦塊脫落不僅導(dǎo)致鍋爐滅火嚴(yán)重事故,同時(shí)頻繁使得碎渣機(jī)過(guò)電流跳閘,影響鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為分析原因,進(jìn)行了鍋爐燃燒系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)診斷和調(diào)試,根據(jù)診斷和調(diào)試情況,進(jìn)行了原因分析并提出了預(yù)防措施。

1 ? 鍋爐結(jié)焦直接原因

根據(jù)調(diào)研情況分析,鍋爐出現(xiàn)結(jié)焦情況僅出現(xiàn)在最近4~6個(gè)月時(shí)間,且鍋爐燃燒設(shè)備及運(yùn)行方式未發(fā)生明顯變化,故初步分析入爐煤部分煤種灰熔點(diǎn)偏低是導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的直接原因。

1.1 混煤結(jié)焦特性分析

不同煤種混合后,尤其是性能差異較大的煤混合時(shí),兩種分煤種的燃燒并不是同步進(jìn)行的,由于高揮發(fā)分煤的大量消耗氧量,造成低揮發(fā)分煤的燃燒時(shí)間延長(zhǎng),此時(shí)容易出現(xiàn)低揮發(fā)分燃料的燃盡發(fā)生在爐膛出口附近和爐墻附近[1],甚至粘附到受熱面上繼續(xù)迸行,這樣將提高爐膛上部和爐墻附近溫度水平,因而有可能使灰分在未固態(tài)化以前就接觸到受熱面而粘結(jié)在其表面上造成結(jié)渣。此外,性能差異較大的煤種混合燃燒時(shí),高揮發(fā)分煤的先燃燒,導(dǎo)致低揮發(fā)分煤缺氧產(chǎn)生局部弱還原性氣氛,從而使灰熔點(diǎn)大大降低,使結(jié)渣加劇;另外混煤的灰熔點(diǎn)也不是線性相加關(guān)系,而是復(fù)雜的非線性關(guān)系,與兩種煤的堿金屬氧化物含量及成分相關(guān),因此混煤的灰熔點(diǎn)在爐膛內(nèi)是不可預(yù)知的,這都增加混煤結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 整改建議

首先組織排查入爐煤灰熔點(diǎn)偏低的煤種,減少摻燒比例;同時(shí)優(yōu)化入爐煤采購(gòu)策略,杜絕采購(gòu)或降低采購(gòu)比例。定期(每隔4小時(shí))測(cè)量爐膛溫度及查看結(jié)焦情況,如發(fā)現(xiàn)有結(jié)焦嚴(yán)重時(shí)要采取降負(fù)荷進(jìn)行爐內(nèi)脫焦的措施。入爐煤干燥無(wú)灰基揮發(fā)分若超過(guò)或低于設(shè)計(jì)值的50%,要加強(qiáng)爐燃燒器著火距離、爐膛溫度及結(jié)焦掛渣情況檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。摻燒新煤種,應(yīng)制定摻配和運(yùn)行調(diào)整監(jiān)控措施,包括摻燒比例及注意事項(xiàng)等;并根據(jù)摻燒試驗(yàn)結(jié)果逐步優(yōu)化摻燒比例,避免在不了解煤種燃燒特性的情況下直接入爐或摻配比例超過(guò)30%。

2 ?鍋爐結(jié)焦間接原因

2.1 現(xiàn)狀分析

經(jīng)過(guò)資料調(diào)研,鍋爐冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)切圓直徑較正常值偏大約1m左右且貼壁風(fēng)速偏高[2],這是導(dǎo)致鍋爐煤種適應(yīng)性相對(duì)較差的主要原因,同時(shí)使得鍋爐對(duì)熱態(tài)切圓火球偏斜非常敏感,易發(fā)生未燃盡顆粒刷墻結(jié)焦、掛渣;現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),鍋爐3號(hào)、2號(hào)角側(cè)看火孔處有掛焦情況(1號(hào)、4號(hào)角未發(fā)生),表明鍋爐存在偏燒情況。故分析,1號(hào)爐切圓直徑偏大和偏燒是導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的間接原因。

2.2 整改建議

(1)設(shè)備治理建議。

利用鍋爐檢修機(jī)會(huì),對(duì)鍋爐四角燃燒器噴口的角度進(jìn)行調(diào)試、矯正。利用鍋爐檢修機(jī)會(huì),全面檢查、修復(fù)二次風(fēng)擋板,確保動(dòng)作正常[3],內(nèi)部開(kāi)度與DCS指令、反饋相對(duì)應(yīng)。利用鍋爐檢修啟動(dòng)機(jī)會(huì)(檢修期間全面檢查可調(diào)縮孔),組織進(jìn)行一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行熱態(tài)調(diào)平,最大限度的平衡同層各煤粉管道一次風(fēng)速。

(2)運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整建議。

在兼顧鍋爐效率和氮氧化物的基礎(chǔ)上,最大限度的提高鍋爐運(yùn)行氧量運(yùn)行,以提高主燃燒器區(qū)域運(yùn)行氧量,降低還原性氣氛,提高燃煤抗結(jié)焦能力。根據(jù)鍋爐熱態(tài)旋轉(zhuǎn)火球現(xiàn)向3號(hào)、2號(hào)角偏斜的現(xiàn)狀[4],依據(jù)四角切圓鍋爐熱態(tài)切圓形成原理,為糾偏,需要增加3號(hào)、2號(hào)角二次風(fēng)量,同時(shí)適當(dāng)降低1號(hào)、4號(hào)角二次風(fēng)量,因3號(hào)角區(qū)域結(jié)焦較嚴(yán)重,應(yīng)保證3號(hào)角二次風(fēng)量相對(duì)最大,根據(jù)以上操作原理,進(jìn)行逐步摸索動(dòng)態(tài)調(diào)整鍋爐熱態(tài)火球位置,以緩解3號(hào)、2號(hào)角燃燒器區(qū)域及側(cè)墻位置結(jié)焦。

3 ?鍋爐結(jié)焦的重要因素

3.1 現(xiàn)狀分析

鍋爐A、B磨煤機(jī)煤粉細(xì)度數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,A、B磨煤機(jī)煤粉細(xì)度雖然在允許范圍之內(nèi),但存在煤粉均勻性指數(shù)n偏低的情況,煤粉均勻性指數(shù)最大0.86、最低0.75,表明煤粉中相對(duì)較粗的煤粉偏多,尤其是燃貧煤鍋爐,針對(duì)此種煤粉質(zhì)量,不僅使鍋爐燃燒效率降低、氮氧化物升高,同時(shí)使得鍋爐加劇了結(jié)焦傾向,煤種適應(yīng)性降低。故得出結(jié)論:鍋爐煤粉均勻性較差是導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的重要因素。

3.2 整改建議

現(xiàn)鍋爐A、B磨煤機(jī)分離器下?lián)醢彘_(kāi)度55%左右,為改善煤粉均勻性指數(shù),建議將A、B磨煤機(jī)分離器下?lián)醢彘_(kāi)度調(diào)整至50%。(逐臺(tái)分離器進(jìn)行調(diào)整)

4 ?結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)提出的建議進(jìn)行了初步調(diào)整,特別是氧量?jī)?yōu)化和配風(fēng)調(diào)整建議執(zhí)行后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),3號(hào)、2號(hào)爐膛溫度明顯降低,3號(hào)角看火孔已基本無(wú)軟焦且掛焦速度明顯減慢,結(jié)焦情況明顯改善。再進(jìn)一步執(zhí)行入爐煤摻配優(yōu)化和設(shè)備治理后,鍋爐結(jié)焦情況將會(huì)徹底緩解。

參考文獻(xiàn)

[1] 王小鵬.燃煤鍋爐結(jié)焦原因分析及對(duì)策[J].節(jié)能技術(shù),2002(3):45-47.

[2] 劉偉力.結(jié)焦對(duì)燃煤鍋爐的危害及防治[J].電力安全技術(shù),2010,12(8):60-61.

[3] 周政.火力發(fā)電廠鍋爐結(jié)焦的原因及對(duì)策分析[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2013(8):106,108.

[4] 武衛(wèi)紅,蔡新春,林樹(shù)彪,等.火焰中心偏斜對(duì)鍋爐結(jié)焦的影響[J].山西電力,2007(S1):29-33,60.

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