(國家電投集團(tuán)江西電力有限公司景德鎮(zhèn)發(fā)電廠,江西 景德鎮(zhèn) 333000)
某火力發(fā)電廠兩臺機(jī)組為660 MW超超臨界發(fā)電機(jī)組,配套鍋爐由哈爾濱鍋爐廠引進(jìn)日本三菱制造的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐。投產(chǎn)后兩臺爐因管材質(zhì)量、設(shè)計(jì)、制造、安裝缺陷及超溫等原因?qū)е率軣崦嫘孤┒啻?,鍋爐的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到了很大的影響。其中后屏過熱器F91和TP347H異種鋼焊口斷裂造成泄漏是其重要原因之一,本文將著重對某電廠近期發(fā)生的后屏過熱器F91和TP347H異種鋼焊口斷裂問題進(jìn)行分析并探討應(yīng)對對策,希望對發(fā)生相同或類似問題的單位起到借鑒作用。
隨著電站設(shè)備中金屬部件使用鋼材種類的逐漸增多,不可避免地會遇到異種鋼焊接的問題。文獻(xiàn)[1]、[2]通過對馬氏體耐熱鋼(T/F91)和奧氏體鋼(TP347H)的性能分析,詳細(xì)闡述T/F91+TP347H焊接存在的問題,探討了T/F91與TP347H異種鋼接頭的焊接方法、焊接材料及焊接工藝要點(diǎn),對因焊接工藝造成的焊縫泄漏的問題進(jìn)行了分析總結(jié)并提出了處理方法。
兩種鋼材因?yàn)榻饘俪煞值牟煌附有阅艽嬖谳^大差異,存在過渡層及焊縫稀釋的情況,在高溫運(yùn)行中會形成融合區(qū)擴(kuò)散層,這些都是金屬早期失效的重要原因。異種鋼物理熱膨脹系數(shù)的不同,直接造成焊接時產(chǎn)生較大的應(yīng)力。為了避免熱應(yīng)力的產(chǎn)生,鍋爐廠在設(shè)計(jì)時會盡量避免將接頭處設(shè)置在溫度交變劇烈的區(qū)域內(nèi),同時在選擇填充材料時力求使膨脹焊縫靠近F91鋼側(cè)。
2017年4月9日某廠后屏過熱器第11屏11號管上F91和TP347H異種鋼接頭斷裂泄漏(詳見圖1),至本次斷裂泄漏,機(jī)組已累計(jì)運(yùn)行約4萬h。為找出異種鋼接頭斷裂原因,對泄漏管及斷裂焊口進(jìn)行取樣分析,斷口兩側(cè)分別被命名為1號樣管和2號樣管,1號樣管材質(zhì)SA-182F91,規(guī)格φ51×9 mm,另一側(cè)2號樣管材質(zhì)SA-213TP347H,規(guī)格φ51×9 mm。
圖1 管子原始形貌
圖3 2號樣管取樣位
命名后對管段進(jìn)行取樣分析,取樣位置分別如圖2、3所示。
本文對樣品的檢測與分析采用以下檢測設(shè)備與檢測方法,見表1。
表1 檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
通過觀察樣管(見圖1)宏觀形貌可知,斷裂位置位于異種鋼焊縫接口處,沿F91熔合線橫向斷裂(見圖4a)。F91側(cè)斷口未見明顯變形;TP347H斷口存在明顯變形(見圖4b),TP347H側(cè)管子可見嚴(yán)重的變形,管子上有明顯的磕碰痕跡,可以判斷TP347H側(cè)斷口和管子產(chǎn)生嚴(yán)重變形是由于斷裂后TP347H側(cè)管子發(fā)生扭曲擺動并碰撞鄰近管子所導(dǎo)致。
圖4 斷口宏觀形貌圖
從圖4可以看出斷口平整,沒有塑性變形,斷口附近無明顯減薄和氧化皮。F91側(cè)斷口可以看見兩個較大的凹坑,如圖4a)虛線和實(shí)線框所示,斷口拼合后兩個凹坑分別對應(yīng)TP347H側(cè)斷口的焊瘤、咬邊缺陷部位,如圖4c)所示虛線框和實(shí)線框位置。
對1號樣管和2號樣管進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表2、3,由分析結(jié)果可見,1號樣管符合ASME SA-182/SA-182M對F91材質(zhì)的規(guī)定;2號樣管的化學(xué)成分符合ASMESA-213/SA-213M對TP347H的規(guī)定。
表2 1號樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果wt%
表3 2號樣管母材化學(xué)成分分析結(jié)果wt%
在1號樣管上取縱向試樣1724-1,將試樣的縱向剖面打磨光后,采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕拋光面;2號樣管取縱向試樣1724-3,將試樣的縱向剖面打磨光后,采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕拋光面;對以上兩個試樣進(jìn)行維氏硬度檢測,檢測結(jié)果如表4所示,檢測位置如圖5所示。
表4 維氏硬度試驗(yàn)結(jié)果HV
圖5 維氏硬度檢測位置示意圖
在1號樣管上取1724-2,2號樣管上取1724-4,將橫截面打磨后,對試樣1/2壁厚處進(jìn)行布氏硬度檢測,檢測結(jié)果見表5所示。由檢測結(jié)果可知,1號取樣管符合ASMESA-182/SA-182M對F91的規(guī)定;2號樣管符合ASMESA-213/SA-213M對TP347H的規(guī)定。
表5 布氏硬度試驗(yàn)結(jié)果HB
在1號樣管上取縱向試樣1724-1,將試樣的縱向剖面打磨光后,采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕拋光面;2號樣管取縱向試樣1724-3,將試樣的縱向剖面打磨光后,采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕拋光面;利用顯微鏡觀察侵蝕后的顯微組織形貌,金相試樣顯微組織,檢測結(jié)果見表6,顯微組織圖見圖6-11。
表6 顯微組織檢測結(jié)果
由顯微組織檢測結(jié)果可知,斷裂位置位于1號樣管熱影響區(qū)臨近熔合線的粗晶區(qū),兩根樣管均滿足ASME相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
圖6 母材顯微組織1
圖7 熱影響區(qū)組織1
圖8 斷口處顯微組織
圖9 焊縫顯微組織
圖10 熱影響區(qū)組織形貌2
圖11 母材顯微組織2
從以上試驗(yàn)結(jié)果可以看出,F(xiàn)91和TP347H兩側(cè)管材硬度、化學(xué)成分均符合ASMESA-182/SA-182M和ASMESA-213/SA-213M對其相應(yīng)的要求,其母材顯微組織特征和晶粒度符合材質(zhì)特征、焊縫及熱影響區(qū)的顯微組織未見異常;由金相結(jié)果可知,斷裂發(fā)生在F91側(cè)緊鄰熔合線的粗晶區(qū),斷口附近無明顯的減薄和氧化皮,但打底焊焊縫上有明顯的焊瘤和咬邊等缺陷,且斷裂的管子和焊縫處未見明顯的脹粗現(xiàn)象,同時管子內(nèi)、外表面均未見明顯的氧化皮和銹蝕等異?,F(xiàn)象,該段管道至今已運(yùn)行4萬余小時,在運(yùn)行過程中多次啟停會造成焊縫承擔(dān)一定的交變應(yīng)力,而且該異種鋼對接焊縫平整,沒有明顯的塑性變形,判斷該異種鋼焊縫斷裂是由交變應(yīng)力作用下引起的疲勞斷裂。
綜合以上情況可以分析引起疲勞斷裂的原因可能是:1)該異種鋼接頭為典型的馬氏體型耐熱鋼和奧氏體型不銹鋼焊接,焊縫金屬為鎳基焊材,焊縫金屬與F91側(cè)母材線膨脹系數(shù)差異較大,在鍋爐啟?;蛘{(diào)峰過程中,在F91側(cè)熔合線附近產(chǎn)生交變應(yīng)力;2)泄漏樣管上焊縫處存在焊瘤和咬邊等焊接缺陷,勢必造成應(yīng)力集中。當(dāng)載荷超過疲勞載荷的門檻值時,首先在應(yīng)力集中部位形成微裂紋,進(jìn)而以疲勞的方式沿薄弱環(huán)節(jié)拓展,最終穿過整個壁厚造成泄漏。
通過化學(xué)及金相分析判斷樣管的母材符合ASME的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,造成本次泄漏的主要原因?yàn)榻蛔儜?yīng)力在焊接缺陷處的應(yīng)力集中產(chǎn)生貫穿性疲勞裂紋導(dǎo)致泄漏。
1)建議鍋爐廠在設(shè)計(jì)時將異種鋼拼接焊縫位置盡量延伸到交變應(yīng)力較小的位置;
2)利用計(jì)劃性檢修或臨停檢修等機(jī)會,對所有異種鋼拼接焊縫位置進(jìn)行計(jì)劃性、分區(qū)性探傷檢查,通過幾次檢測和檢查將殘留的焊接缺陷等隱患排除;
3)建議焊后熱處理時,為提高焊縫的綜合性能,建議熱處理溫度為760±10℃,且嚴(yán)格控制溫升和溫降速度及恒溫時間,進(jìn)而提高焊縫接頭性能。