陳俊鋒
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
隨著資源和環(huán)境的約束不斷增強(qiáng),能源和勞動(dòng)力等要素成本不斷上升,高投入、高耗能、低技術(shù)含量的傳統(tǒng)發(fā)展模式逐步退出了工業(yè)發(fā)展的舞臺(tái)??萍既招略庐惖陌l(fā)展,助推智能化工廠發(fā)展的步伐,通過信息化,智能化改造現(xiàn)有的工作模式,變粗放生產(chǎn)為集約式精益生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通,由傳統(tǒng)生產(chǎn)線向數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線升級(jí)是未來工廠發(fā)展的必然趨勢(shì)。
硫酸銅工段建設(shè)于2002年,目前硫酸銅產(chǎn)量約100t/d。原料主要為銅凈液工序產(chǎn)出的粗硫酸銅和黑銅泥?,F(xiàn)有的運(yùn)行模式是原料首先在漿化槽漿化,漿液進(jìn)入浸出槽酸浸,再進(jìn)入壓濾機(jī)壓濾,濾液進(jìn)入濃縮結(jié)晶槽,經(jīng)真空過濾后得到的結(jié)晶硫酸銅由人工鏟裝到手推車中,然后卸料至地坑內(nèi)的加料斗中,再通過行車吊運(yùn)至二樓的流化床下料斗中。整個(gè)硫酸銅的轉(zhuǎn)運(yùn)過程大部分基于人工完成,勞動(dòng)強(qiáng)度大且存在操作上的安全隱患;轉(zhuǎn)運(yùn)過程中難免會(huì)有物料灑落,影響作業(yè)環(huán)境。而且勞動(dòng)強(qiáng)度大、作業(yè)環(huán)境差的崗位經(jīng)常因季節(jié)和溫度的變化而出現(xiàn)缺員現(xiàn)象,不僅影響生產(chǎn)組織,而且人員的變動(dòng)也增加了崗位的不安全因素。為了提高生產(chǎn)工藝的自動(dòng)化水平,改善員工的作業(yè)環(huán)境,減少生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素,有必要對(duì)現(xiàn)有硫酸銅轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造[1]。
真空帶式過濾機(jī)是一種新型過濾設(shè)備,因脫水迅速、低耗節(jié)能、洗滌高效的優(yōu)點(diǎn)而被廣泛運(yùn)用于冶金、礦山、化工、造紙和制藥等行業(yè)中[2]。
圖1 硫酸銅轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)改造設(shè)備連接圖
硫酸銅溶液在濃縮結(jié)晶槽內(nèi)完成蒸發(fā)、冷卻結(jié)晶之后,邊攪拌邊用氣動(dòng)雙隔膜泵抽取至真空帶式過濾機(jī)進(jìn)料口;硫酸銅晶體在帶式過濾機(jī)上過濾、洗滌、吸干[1],然后通過埋刮板給料運(yùn)輸機(jī)輸送至流化床受料斗,進(jìn)入干燥包裝工序。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明過濾后的硫酸銅含水率在5%~10%,與原過濾器含水5%~9%基本一致,可滿足后段工序流化床干燥設(shè)備的工藝要求。
帶式過濾機(jī)主要由橡膠帶、真空盒、進(jìn)料裝置、濾餅洗滌裝置、濾布糾偏裝置、濾布張緊裝置、橡膠帶驅(qū)動(dòng)輥輪與張緊裝置、濾布及橡膠帶清洗、卸料裝置及電控柜等組成[2]。通過PLC控制系統(tǒng)對(duì)進(jìn)料、壓濾、濾布沖洗、卸料等操作值的設(shè)定,經(jīng)通信電纜將現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送至儀表室,可實(shí)現(xiàn)DCS遠(yuǎn)程控制。
包裝系統(tǒng)是新材料車間硫酸銅生產(chǎn)工序的配套設(shè)施。目前硫酸銅產(chǎn)出量約100t/d, 車間現(xiàn)有兩套硫酸銅包裝系統(tǒng),均采用人工撐袋、自動(dòng)封裝、再由皮帶機(jī)輸送至碼垛工位,人工進(jìn)行碼垛,碼垛后經(jīng)人工裝車送至現(xiàn)有硫酸銅庫(kù)房再由人工卸車進(jìn)行堆存。硫酸銅轉(zhuǎn)運(yùn)或銷售,需再進(jìn)行人工裝卸車。操作模式原始,生產(chǎn)效率低,作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度大、成本高,為了提高勞動(dòng)效率、降低勞動(dòng)成本,需對(duì)現(xiàn)有硫酸銅包裝系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化改造。
人工操作對(duì)硫酸銅產(chǎn)品存在難以避免的潛在污染,惡劣的工作環(huán)境對(duì)員工的職業(yè)衛(wèi)生健康也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。所以,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化包裝是托盤碼垛[3]包裝發(fā)展的必然趨勢(shì)。車間現(xiàn)有兩套硫酸銅包裝系統(tǒng),包裝規(guī)格均為每袋25kg。硫酸銅生產(chǎn)[4]工序產(chǎn)出的硫酸銅通過螺旋輸送機(jī)輸送至中間倉(cāng),硫酸銅在中間倉(cāng)緩存,再由螺旋輸送機(jī)輸送至計(jì)量倉(cāng),計(jì)量好的硫酸銅灌裝到包裝袋中,再由皮帶輸送至自動(dòng)封包機(jī)進(jìn)行封包,封包好的硫酸銅再由皮帶輸送至碼垛工位,碼垛后由人工進(jìn)行裝卸車。
改造內(nèi)容主要是將兩條包裝線都改為全自動(dòng)包裝系統(tǒng),并在每條線上增加自動(dòng)噸袋包裝線。全自動(dòng)包裝系統(tǒng)包括自動(dòng)稱重、上袋、灌裝、成品袋封袋輸送、計(jì)數(shù)、稱重、整形、噴碼、碼垛、纏繞、自動(dòng)送托盤工序,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、一體化控制。碼垛工序應(yīng)用了伺服技術(shù)和PLC可編程邏輯控制技術(shù)相結(jié)合的專用碼垛機(jī)器人,它具有高功效,低能耗,調(diào)控便捷的優(yōu)越性能。將碼垛完成后的實(shí)托盤運(yùn)送至捆扎工序[5],然后將纏繞好的硫酸銅通過叉車輸送至庫(kù)房。碼垛形式為每層6包對(duì)置碼放,每跺9層。
圖2 全自動(dòng)包裝平面布置圖
現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)不斷提升,為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn),同時(shí)環(huán)保問題隨之顯現(xiàn),成為了重大的環(huán)境污染源之一,所以,必須踐行制造生產(chǎn)、環(huán)保優(yōu)先的和諧發(fā)展理念[6]。
(1)優(yōu)化工藝,確保尾氣達(dá)標(biāo)排放?,F(xiàn)有的堿液噴淋淋洗工藝是采用噴淋洗滌+填料使酸霧氣體與堿液吸收劑接觸,凈化塔吸收液均采用6%的NaOH溶液噴淋洗滌中和,酸霧去除效率為85%,尾氣由15m高排氣筒排入大氣。經(jīng)檢測(cè):吸收塔進(jìn)口酸霧含量為:230~550mg/Nm3,出口酸霧含量超過100mg/Nm3,外排廢氣不能滿足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)硫酸霧≤45mg/Nm3的要求。
為了尾氣能夠穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放,車間經(jīng)過考察比較選用的電除霧工藝具有酸霧脫除效果穩(wěn)定可靠、系統(tǒng)操控性好的優(yōu)點(diǎn),電除霧工藝整個(gè)酸霧氣流為低阻力的敞口運(yùn)行模式,擁有捕集氣體中霧滴和微小塵粒的強(qiáng)大功能,尤其是對(duì)微細(xì)、黏性、高比電阻粉塵,氣溶膠,細(xì)小的金屬顆粒,酸霧及水霧等有理想的捕集效果,除霧效率最高可達(dá)99.7%以上,濕式電除霧器出口酸霧指標(biāo)可以達(dá)到≤3~10mg/Nm3(金川防城港項(xiàng)目出口酸霧5mg/Nm3以下);排放尾氣酸霧遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖3 硫酸酸霧煙氣管道平面布置圖
(2)優(yōu)化管道配置,提高酸霧吸收效果。新材料車間硫酸銅工段現(xiàn)有12臺(tái)浸出槽,21臺(tái)結(jié)晶槽。隨著生產(chǎn)的能力的增加,現(xiàn)有的3套酸霧吸收塔塔體老化腐蝕嚴(yán)重,強(qiáng)度下降,結(jié)構(gòu)不合理及吸收效果差,不能滿足酸霧抽吸的要求,經(jīng)核算需增加2套酸霧吸收系統(tǒng),并依據(jù)風(fēng)機(jī)的能力和場(chǎng)面實(shí)際重新布置管路系統(tǒng),合理配置風(fēng)量,提高吸收效果。
(1)提高了自動(dòng)化水平,達(dá)到了減員增效的目的。使用真空帶式過濾機(jī)相對(duì)改造前提高了自動(dòng)化水平,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了車間環(huán)境,可減少鏟裝、倒運(yùn)硫酸銅人員16人,行車工4人,節(jié)約勞務(wù)用工成本70萬元/年。
(2)降低了運(yùn)行成本。改造后,行車僅做檢修用,行車電耗減少了;使用洗水去洗滌帶式過濾機(jī)濾布既可節(jié)約用水,也可防止系統(tǒng)內(nèi)水量膨脹;堿液噴淋淋洗工藝按氣量130000Nm3/h、酸霧初始濃度400mg/m3、排放濃度濃度40mg/m3,年消耗NaOH (100%)300t,約為 96 萬元。電除霧工藝按同等含酸霧廢氣條件,電除霧捕收酸霧產(chǎn)生的廢酸按全部采用石灰中和方式處理,年需消耗石灰433t,費(fèi)用約為15萬元。綜合比較,電除霧工藝每年運(yùn)行費(fèi)用要較堿液噴淋淋洗工藝節(jié)約80萬元。
(3)美化了作業(yè)環(huán)境,保障了員工的職業(yè)衛(wèi)生健康。改進(jìn)轉(zhuǎn)運(yùn)方式以后,消除了物料轉(zhuǎn)運(yùn)過程中灑落的現(xiàn)象;同時(shí),自動(dòng)化水平提高后,減少了人員和物料的接觸,保障了操作人員職業(yè)衛(wèi)生健康。
在科技發(fā)展迅速的今天,自動(dòng)化、智能化將是工廠發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著硫酸銅自動(dòng)化運(yùn)行的改造,有利于提高生產(chǎn)效率,帶來生產(chǎn)成本節(jié)約,利潤(rùn)增加,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的流程化和系統(tǒng)化,生產(chǎn)工藝的優(yōu)化設(shè)計(jì)不僅僅是為了滿足功能上需求,還要與環(huán)境相適應(yīng),從而達(dá)到人與自然和諧發(fā)展。