石乃敏
(廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 崇左 532200)
某礦體屬于錫石—多金屬硫化礦床,礦石主要有錫、鋅、鉛、銻、銀五種元素,綜合品位在20%以上。礦體埋藏深度較大,距地表約為800~1200m,控制標(biāo)高為-79~-285m。控制礦體長459m,水平寬139m,延深大于206m。地表不允許崩落,礦體開采采用機械化上向水平分層充填采礦法,在礦體為急傾斜地段采用分段空場嗣后充填法。
礦區(qū)受2.8級地震影響,該礦體在Ⅰ~Ⅰ-Ⅱ#勘探線間的-166m、-174m、-185m和-200m水平等多個分層探礦巷道發(fā)生了較大規(guī)模的塌陷和冒落,巷道支護工程受到嚴(yán)重破壞。同時,該區(qū)域礦體圍巖為碎裂結(jié)構(gòu)的巖體.且為應(yīng)力集中區(qū),在探礦工程施工過程中經(jīng)常有地壓活動顯現(xiàn),這給該礦生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響。
由于該區(qū)域礦石品位較高,儲量約42385t,估算保有經(jīng)濟價值約1.27億元,回采該區(qū)域礦石具有十分重大的經(jīng)濟效益。通過對該區(qū)域的現(xiàn)有工程進行調(diào)查和對礦巖受力情況進行分析,對該礦體采場標(biāo)高為-166~-200m范圍內(nèi)破碎礦段回采方案進行研究,充分回收礦產(chǎn)資源[1]。
該破碎礦段位于分布在Ⅰ~Ⅰ-Ⅱ#勘探線之間,標(biāo)高為-166~-200m范圍內(nèi)礦體。該段礦體形態(tài)呈不規(guī)則脈狀,礦體連續(xù)性好,礦體產(chǎn)狀變化不大,走向15°~30°,傾向整體向西,傾角65°~85°,采場長度約50m,礦體水平厚度8~15m,沿礦體下盤發(fā)育一條大破碎帶,厚7~25m,其產(chǎn)狀與礦體近于平行,屬成礦期斷裂,局部發(fā)育微弱黃鐵礦化。成礦后有活動,但不強烈,對礦體沒有造成破壞。礦體與圍巖的界線清楚,圍巖均為生物礁灰?guī)r,礦石硬度系數(shù)f=8~10,圍巖硬度系數(shù)f=6~8,礦巖屬中等穩(wěn)固到穩(wěn)固型。
由于受小型地震影響,-166m、-174m、-185m和-200m水平中段大部分采準(zhǔn)工程受到嚴(yán)重破壞,已無法繼續(xù)利用。根據(jù)礦山生產(chǎn)需要,現(xiàn)在Ⅰ#勘探線南面施工了-166~-174m斜井及Ⅰ~Ⅰ-Ⅱ#勘探線間的脈外繞道;在-192m水平Ⅰ~Ⅰ-Ⅱ#勘探線間施工脈外鑿巖巷道,該巷道目前仍可以使用;-200m水平為底部結(jié)構(gòu),出礦巷道、出礦進路已施工完成,巷道局部錨網(wǎng)后跨通-192m水平,清理后重新支護仍可繼續(xù)使用。根據(jù)回采需要,在利用現(xiàn)有脈內(nèi)探礦巷道的基礎(chǔ)上,新增了-174m水平脈外繞道和-192m水平脈外鑿巖巷道,并從-166m到-200m水平施工了Ⅰ#線切割天井。
根據(jù)Ⅰ~Ⅰ-Ⅱ#勘探線間的工程地質(zhì)條件、開采現(xiàn)狀以及該礦體為特富礦床等特點,為提高礦石回采率,減少開采過程中的礦石損失,確保安全、高效回收該區(qū)域的礦產(chǎn)資源,適宜采用充填采礦法進行回采。
該礦現(xiàn)行主要采礦方法為上向水平分層充填法,應(yīng)用技術(shù)比較成熟,但考慮到礦體受地震影響發(fā)生扭轉(zhuǎn),礦體碎裂,應(yīng)力集中,容易發(fā)生冒頂,且在回采前需充填處理-174m水平垮塌巷道,工序復(fù)雜,綜合成本高,穩(wěn)定性較好的區(qū)域仍可采用該方法。因此,上向水平分層充填法可為備選采礦方法[2]。
下向水平分層充填法在技術(shù)上能夠適用破碎礦段回采,下向水平分層充填法是在鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)充填體的人工假頂下作業(yè),對充填體強度要求較高,而且作業(yè)工序復(fù)雜繁瑣,生產(chǎn)效率低,作業(yè)工期長,由于礦山首次采用該方法,沒有成熟的借鑒經(jīng)驗和數(shù)據(jù),技術(shù)上難以達(dá)到要求,作業(yè)安全難以得到保障,可為備選采礦方法。
對于破碎礦段的回采多選擇中深孔爆破類回采強度大的采礦方法。此外,原設(shè)計采用分段空場嗣后充填法回采,-200m水平底部結(jié)構(gòu)、-192m水平脈外鑿巖巷道、-174m水平脈外繞道以及Ⅰ#線切割井等工程均已施工,秉承技術(shù)可行、經(jīng)濟合理、安全可靠原則,更好利用現(xiàn)有工程,分段空場嗣后充填法適用于破碎礦段的回采,為首選采礦方法[3]。
根據(jù)采場工程地質(zhì)條件、開采現(xiàn)狀以及選用的采礦方法,對采場進行開采方案設(shè)計,現(xiàn)設(shè)計有4個對比方案。
1)方案Ⅰ
方案Ⅰ是以-174m水平垮塌巷道上部為界,分為兩步驟回采。
一步驟采用分段空場嗣后充填法回采-174m水平以下礦體:-174~-200m切割井已基本形成,且-174m、-192m水平現(xiàn)有巷道均滿足鑿巖要求,通過在-174m水平巷道鉆鑿上向與下向扇形孔控制-166~-185m間的礦體,-192m水平脈外鑿巖巷道鉆鑿上向與下向扇形孔控制-185~-200m間的礦體。
二步驟采用分層充填法回采-174m垮塌巷道以上礦體(近似-166m水平以上):待-174m水平以下礦體回采結(jié)束,膠結(jié)充填處理采空區(qū)后,利用-161m水平脈外分段巷道,分3層回采,分層高度3m,采用分層充填法回采-174m水平以上礦體。
2)方案Ⅱ
方案Ⅱ是一步驟回采-161~-200m范圍內(nèi)全部礦體。
通過在-161m水平脈外施工繞道控制-161~-174m間的礦體,-174m以下礦體仍按照方案Ⅰ的思路進行設(shè)計,從而將-161~-200m內(nèi)礦體整體采用分段空場嗣后充填采礦法回收該采場礦石。
3)方案Ⅲ
方案Ⅲ是考慮-174m巷道比較破碎且頂板較高,在該處施工下向扇形孔危險系數(shù)較高,決定在-174m巷道兩側(cè)以及-161m脈外巷Ⅰ~Ⅱ#線之間掘進脈外繞道,通過-174m巷道兩邊的繞道、-161m脈外巷施工下向扇形孔,將-166~-200m整體一起考慮采用分段空場嗣后充填采礦法回收該采場礦石。
4)方案Ⅳ
方案Ⅳ是將采場以-174m水平垮塌巷道頂部為界,分為兩步驟回采。
一步驟回采-174m水平以下礦體:考慮-174m巷道比較破碎且頂板較高,在該處施工下向孔危險系數(shù)較高,決定在-174m巷道兩側(cè)掘進脈外繞道,通過-174m巷道兩邊的繞道施工下向孔,將-174~-200m礦體采用分段空場嗣后充填采礦法回采。
二步驟回采-174m垮塌巷道以上礦體(近似-166m水平以上):待-174m水平以下礦體回采結(jié)束,膠結(jié)充填和廢石充填處理采空區(qū)后,利用-161m脈外巷采用分層充填法回采-174m水平以上礦體。
回采方案對比見表1。
表1 對比方案優(yōu)缺點比較匯總表
方案Ⅰ采用分步驟回采,通過充填底部采空區(qū),再采用分層充填采礦法回收上部礦石,可將-174m巷道兩幫及頂部的礦石(約為4 000t)充分回收。方案I基本可全部利用現(xiàn)有的開拓工程,無需增加新的工程,但存在一些問題:①先采用分段空場嗣后充填法回收-174~-200m礦石,大爆破沖擊波對-174m巷道頂板的影響較大,需要重點保護-174m巷道頂板,加強護頂施工措施;②因-174m以上的礦體回收需要在充填體上作業(yè),對采空區(qū)充填體的強度要求較高,且對充填管理工作要求較嚴(yán)格。
方案Ⅱ在-161m分層施工脈外鑿巖道,在脈外鑿巖道進行鑿巖施工作業(yè),人員作業(yè)相對比較安全,但存在一些問題:①因-166~-174m之間比較破碎,-161m脈外鑿巖道施工下向扇形孔難度系數(shù)較大,有可能因為破碎而導(dǎo)致爆孔無法施工;②-161m脈外巷施工的爆孔利用率較低,難以保證爆破施工效果;③-174m巷道兩幫及頂部的礦石難以回收。
方案Ⅲ是通過脈外繞道進行鑿巖爆破,人員不進入-174m巷道作業(yè),可最大程度保證作業(yè)人員的安全,但也存在一些問題:①-174m巷道西面脈外繞道施工難度系數(shù)較大;②兩側(cè)繞道的扇形孔施工難度系數(shù)較大,且爆破效果比下向垂直孔效果差;③因-174m以上的切割井無法施工,導(dǎo)致-166~-174m之間的礦石損失較大;④新增加的工程量較大。
方案Ⅳ是通過脈外繞道進行鑿巖爆破,分兩個步驟進行回采,人員不進入-174m巷道作業(yè),可最大程度保證作業(yè)人員的安全,但也存在一些問題:①-174m巷道西面脈外繞道施工難度系數(shù)較大;②兩側(cè)繞道的扇形孔施工難度系數(shù)較大,且爆破效果比下向垂直孔效果差;③充填管理比較復(fù)雜。
通過四種回采方案的綜合比較,在方案可行、保證作業(yè)安全的前提下,結(jié)合該礦井下現(xiàn)有條件,推薦采用回采方案Ⅳ。
(1)清理和修復(fù)-200m、-192m以及-174m水平現(xiàn)有巷道,并對-174m淋水、積水進行處理。
(2)目前切割井施工至-185m水平,采用一次爆破成井(或分多次爆破成井)施工至-174m水平,貫通切割井。
(3)新增-174m水平礦體兩側(cè)脈外鑿巖巷道,規(guī)格3m×2.6m,總長度約為68.8m,工程量約為502.7m3。
(4)新增-161m水平脈外回風(fēng)充填巷道,規(guī)格3.2m×2.9m,長度約67.8m,工程量合計591.4m3。
(5)-161m水平脈外回風(fēng)充填巷道靠礦體側(cè)施工排廢溜井以及充填鉆孔,在該水平進行采空區(qū)膠結(jié)充填和廢石充填。排廢溜井的傾角應(yīng)保證在60°以上。
采用GYZ- 90型鉆機鑿中深孔,孔徑為65mm,最小抵抗線為1.5m,孔底距為1.5~1.8m。通過-174m水平脈外鑿巖巷道施工上向、下向扇形孔,控制-174~-185m之間的礦體;通過-192m水平脈外鑿巖巷道鉆打上向扇形孔,控制-192~-185m間礦體。
采場采用中深孔微差爆破方式,在同一循環(huán)的上下分段采用異步正階梯崩礦方式落礦,階梯面超前2~3排炮孔,即-174m水平超前-192m水平2~3排炮孔。
爆破回采應(yīng)該考慮到B- B剖面位置西側(cè)的小礦體,該礦體呈東西走向、傾向南,約長17m、寬4m,傾角約為60°?;夭沙^B- B剖面面2~3排時,將計劃回采西側(cè)的小礦體,以一步驟回采空區(qū)作為爆破自由面,采用中深孔落礦。B- B剖面圖如圖1所示。
圖1 B- B剖面圖
一步驟回采回風(fēng):新鮮風(fēng)流從下盤進入,清洗工作面的污風(fēng)從-161m水平脈外回風(fēng)充填巷道回風(fēng)至礦體南面,進入105#回風(fēng)系統(tǒng)。
二步驟回采回風(fēng):采用分層充填采礦回采,污風(fēng)從-166m水平南面回風(fēng)至-151m中段南面,進入105#回風(fēng)系統(tǒng)。
每次爆破后,新鮮風(fēng)流由斜坡道、分段聯(lián)絡(luò)巷道和分段鑿巖巷道進入采場清洗工作面,污風(fēng)經(jīng)切割天井排入回風(fēng)巷道,且通風(fēng)時間不少于40min。
崩落礦石在采場底部-200m中段“V”型集礦塹溝采用鏟運機或扒渣裝巖機將崩落礦石運出,通過5#盲斜井提升(待7#盲斜井投產(chǎn)后,通過7#盲斜井提升)。為防止礦石結(jié)塊,每次爆破后應(yīng)在一周內(nèi)將礦石出完。
一步驟回采充填:回采結(jié)束后對底部-200m水平出礦川進行密閉(密閉墻都應(yīng)敷設(shè)濾水管道),然后進行全尾砂膠結(jié)充填??紤]到既要提高采空區(qū)利用率,又能減少相鄰采場回采時的貧化損失,決定采用膠結(jié)充填和廢石充填相結(jié)合,采場底部及兩端采用膠結(jié)充填,中間部分采用廢石充填。為便于二步驟安全回采,一步驟采場上部采用膠結(jié)充填。采場底部、采場兩端以及采場上部采用1∶4的灰砂比進行膠結(jié)充填,充填體強度可達(dá)到4MPa,采場底部膠結(jié)充填厚度5~6m,采場兩端膠結(jié)厚度約為5m,采場上部膠結(jié)厚度約為4m。廢石充填與尾砂膠結(jié)充填均通過-161m水平脈外回風(fēng)充填巷道進行實施[4]。
二步驟回采充填:二步驟采用分層充填,每采一層采用膠結(jié)充填,灰砂比1∶4,固結(jié)穩(wěn)定后再回采上一個分層。
通過采場的生產(chǎn)實踐,采用該方案成功回收了破碎礦石4.3萬t,采場生產(chǎn)能力達(dá)到400t/d,礦石損失率10%,貧化率12%,實現(xiàn)了礦石的安全高效回采,取得了可觀的經(jīng)濟效益。該方案具有采切工程量小、生產(chǎn)效率高、工人勞動強度低、安全性好等特點,同時,此方案為其他類似采場或后續(xù)采礦出現(xiàn)的類似問題提供了較好的解決方法,在其他采場得到了推廣應(yīng)用,為礦山持續(xù)回收破碎礦產(chǎn)資源提供了技術(shù)保證,具有重大意義與實踐價值。