萬光富
摘 要:本文主要是以某廠區(qū)車間自備電站為實踐研究案例,全面分析了汽輪機組內部調速系統(tǒng)不穩(wěn)定性運行問題,進而分析了系統(tǒng)改進的兩種方式及提高穩(wěn)定性的相關措施。從而能夠通過這些措施的有效開展,切實地將汽輪機組內部調速系統(tǒng)實際運行的穩(wěn)定性提高,確保汽輪機組內部調速系統(tǒng)高效運行。
關鍵詞:汽輪機組;調速系統(tǒng);提高;穩(wěn)定性;措施;
前言
以某廠區(qū)車間自備電站為本次實踐研究案例,汽輪發(fā)電機組共為3臺,均為液壓的調節(jié)系統(tǒng)、提板式調節(jié)閥。如圖1所示,為該調節(jié)系統(tǒng)整體架構。感應機構,將汽輪機的轉速變化通過高速彈簧調速器轉換成位移量,高速調速器調速塊改變隨動滑閥油口開度,從而產生一次脈沖油壓傳至放大機構;傳動放大的機構,主要是接受來自于感應機構所傳遞的一次脈沖油壓變化信號,對其做放大處理后傳遞給執(zhí)行機構;執(zhí)行機構通過油動機上下活塞的油壓變化,改變油動機的位移,從而改變汽輪機實際進汽量;反饋機構,通過油動機的位移變化,改變反饋滑閥油口開度,使錯油門回中,關閉油動機的進出油口,致使調節(jié)系統(tǒng)達到一個新的平衡狀態(tài)。那么,該汽輪機組的調速系統(tǒng)自投放運行以來所出現的問題如下:
1、問題分析
其一,調節(jié)系統(tǒng)過大的擺動,比如2#機組負荷處于4000kw-6000kw運行狀態(tài)下,波動情況較為明顯,極易出現超負荷的運行狀況;其二,不光滑的調節(jié)曲線,較大的遲緩率,實際調節(jié)的精度及可靠性相對較低;其三,調速元件無法實現在線式的檢修維護,只能夠在停機狀態(tài)下才可實現;其四,液壓調整期間,潤滑油內極易進水,且油質有乳化現象出現,致使調速系統(tǒng)部件卡澀,出現異常擺動情況,穩(wěn)定性相對較差。
2、系統(tǒng)改進方式分析
通過以上對于該廠區(qū)車間自備電站內部汽輪機組的調速系統(tǒng)出現不穩(wěn)定性運行問題的綜合分析,全面了解到不穩(wěn)定性運行情況出現的根本原因。那么,目前針對于該廠區(qū)車間自備電站內部汽輪機組的調速系統(tǒng)優(yōu)化改進方式,主要在于以下兩種。
2.1 用梨形閥門代替蝶閥
針對該廠區(qū)車間自備電站內部汽輪機組的調速系統(tǒng)所在汽門蝶閥,可用梨形閥門來代替,以讓閥門流量的線性有效增加,進而提升靜態(tài)特性的曲線平滑度,將調速系統(tǒng)的遲緩率縮小。該調速器實際遲緩率的公式為:ε=Δn/n *100%。在該公式當中,Δn 代表機組處于同負荷狀態(tài)對應轉速的差值(Δn =n1-n2,r/min);n代表汽輪機額定的轉速值。該調速汽門當中蝶閥利用梨形閥門替代后,蒸汽實際流量波動呈現著明顯的減少趨勢,轉速差值 Δn也逐漸縮小,進而調速系統(tǒng)實際遲緩率隨之降低。如圖2所示,調速汽門的特性曲線便也隨之發(fā)生變化情況,從上升的凹面曲線逐漸變化呈流量與開度正比例的關系曲線。
2.2 505E電液調節(jié)代替液壓調節(jié)系統(tǒng)
505E(如圖3所示),電液調節(jié)系統(tǒng)一般由測頻單元、測功單元、綜合放大器、PID校正單元、電液轉換器、液壓執(zhí)行機構組成。測頻單元與其給定裝置與液調的調速器和同步器相類同,感受轉速與給定值的偏差并以之工作為調節(jié)信號。綜合放大器相當于液壓調節(jié)中的液壓放大元件,將測頻單元和測功單元來的信號綜合放大后,去電液轉換器執(zhí)行。電液轉換器是將電調來的電壓信號轉變成液壓信號動作錯油門,控制調整油動機。
505E電液調節(jié)系統(tǒng)提高負荷調整的可靠性及精準性。實現DCS集中控制,505E組態(tài)模式,可調節(jié)相關設定參數,在一定范圍內,改善了液壓調節(jié)和機械調節(jié)自身存在的不足。經過本次改造優(yōu)化之后,汽輪機組內部調速系統(tǒng)實際運行狀態(tài)較為穩(wěn)定,2#汽輪機組的負荷擺動情況逐漸消失,實際遲緩率也處于限定值范圍內,更好地保證汽輪機組內部調試系統(tǒng)處于穩(wěn)定性的運行狀態(tài)。
3、提高措施研究
3.1 結合系調速系統(tǒng)基本特性做好各項調整
為能夠切實地將汽輪機組內部調速系統(tǒng)實際穩(wěn)定性提高,應結合工藝參數的實際變化做出相應的調整;合理地優(yōu)化設計汽輪機組內部調速系統(tǒng)圖紙,嚴格按照該設計圖紙來開展相應的安裝操作,確保油動機的活塞、汽門門桿、彈簧等均能夠處于同一線上,可允許存在的偏差需控制在0.20mm范圍內。檢查汽輪機組內部調速系統(tǒng)各個零部件,發(fā)現相關問題必須予以及時調整或更換;結合實際運行要求及標準,合理升級汽輪機組內部調速系統(tǒng)部件進度,以能夠提高汽輪機組內部調速系統(tǒng)各項性能,增加汽輪機調速系統(tǒng)各個部件響應精度。
3.2 加大檢修力度
通過加大日常檢修力度,從根本上改善該汽輪機組的原本運行性能,兩次檢修工作間隔時間段內可確保該汽輪機組內部調速系統(tǒng)處于穩(wěn)定性的運行狀態(tài)。大修時間應當在3年左右,小范圍檢修需依據實際情況合理設定。檢查內容主要包含著校對調速系統(tǒng)各滑閥間隙及部件精度、油動機及錯油門檢查、研磨閥蝶、檢驗調度汽門的重疊度等。
3.3 注重保養(yǎng)維護
汽輪機組調速系統(tǒng)油無獨立控制調節(jié)油箱,須加強主油箱油質監(jiān)督,定期油質化驗及排水處理,并設置主油箱潤滑油在線濾油凈化處理系統(tǒng),以保證潤滑油不會有乳化、污染度在NAS1638標準8級以上,進而提高該汽輪機組內部調速系統(tǒng)運行期間的穩(wěn)定性;定期更換潤滑油系統(tǒng)各濾網,提高濾網精度,嚴格按照巡檢流程開展日常巡檢工作,密切監(jiān)視油系統(tǒng)各濾網壓差,以確保能夠及時發(fā)現濾網破損的情況,致使油質惡化;提高汽輪機組調速系統(tǒng)油質潔凈度,確保機組調速系統(tǒng)各部件控制調節(jié)的穩(wěn)定性。
4、結語
綜上所述,汽輪機組內部調速系統(tǒng)實際運行期間的穩(wěn)定性,往往會影響著汽輪機組整體的運行狀態(tài)。為了確保汽輪機組內部調速系統(tǒng)的穩(wěn)定性能夠逐漸提高,需要分析不穩(wěn)定性的客觀因素,合理采用相應的優(yōu)化改進方式及提高策略,對汽輪機組內部調速系統(tǒng)進行合理的調整,加大日常巡檢及檢修力度。從而讓汽輪機組內部調速系統(tǒng)穩(wěn)定性能夠有所提升,確保汽輪機整體機組均可處于最為穩(wěn)定可靠的運行狀態(tài)。
參考文獻
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