孔斌,司占帥,陳建和
(中國石化荊門分公司,湖北荊門 448000)
中國石化荊門分公司燃煤鍋爐使用的煤種復(fù)雜多變,長期以來煤質(zhì)問題嚴(yán)重影響了鍋爐的運行穩(wěn)定性。入爐煤種大多數(shù)存在熱值偏低、灰分偏高且波動大的現(xiàn)象,造成煙塵濃度變化幅度大,靜電除塵器效率波動,出口排放濃度無法長期穩(wěn)定在設(shè)計值范圍內(nèi),尤其無法滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011的排放要求。電袋復(fù)合除塵器結(jié)合了電除塵和袋式除塵器的優(yōu)勢,能實現(xiàn)長期穩(wěn)定低排放,且維護簡單,對粉塵達標(biāo)排放提供了良好的基礎(chǔ)條件。
電袋復(fù)合除塵器是繼電除塵器、袋式除塵器之后創(chuàng)新開發(fā)的一種全新的除塵技術(shù),是電除塵“荷電除塵”及袋除塵“過濾攔截”原理的有機結(jié)合,1~2個電場收集煙氣中80%以上的煙塵,可以大幅度的降低進入布袋除塵區(qū)煙氣的含塵濃度,剩余10%~20%的細粒子由后級濾袋過濾捕集[1],大大降低了袋區(qū)負荷并避免粗顆粒對濾袋的沖刷磨損,改善濾袋表面粉餅層結(jié)構(gòu),具有除塵效率高、阻力低、節(jié)能、運行成本低、占地面積小等優(yōu)點,原理流程見圖1。
圖1 電袋煙氣凈化流程
中國石化荊門分公司原有CFB鍋爐采用的是三級靜電除塵器,此次改為FE-I型電袋復(fù)合除塵器,第一級利舊靜電除塵與后兩級布袋除塵結(jié)合,后兩級袋區(qū)采用大通室布置,頂部增設(shè)凈氣室,不設(shè)煙氣旁路。
原電除塵器部分技術(shù)參數(shù)見表1。鍋爐設(shè)計燃用21%石油焦+79%(w)煤,具體煤質(zhì)成分分析見表2。
表1 原電除塵器部分技術(shù)參數(shù)
表2 煤質(zhì)成分
鍋爐容量130 t/h,工作溫度≤130℃,處理煙氣量199 500 m3/h,除塵器進口煙塵含量≤15.6 g/m3,除塵器出口煙塵含量≤15 mg/m3,除塵效率≥99.9%,本體煙氣阻力≤1 200 Pa,噪音≤85 dB(A)(距殼體1.0 m處),本體漏風(fēng)率≤2%。
一級靜電除塵陽極振打依舊采用側(cè)部整體仿形錘振打清灰方式,振打機構(gòu)由傳動裝置、振打桿、振打錘等組成,如圖2所示。
圖2 陽極振打系統(tǒng)
清灰系統(tǒng)是袋除塵器的核心部件,清灰效率直接影響除塵器運行阻力和濾袋壽命。FE-I型電袋復(fù)合除塵器的清灰系統(tǒng)采用通室結(jié)構(gòu)和長袋低壓脈沖技術(shù),可方便地實現(xiàn)清灰方式和脈沖的選擇調(diào)整,以滿足不同工況的運行要求,保證清灰系統(tǒng)高效穩(wěn)定。清灰系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 清灰系統(tǒng)
濾袋是電袋復(fù)合除塵器的終端控制環(huán)節(jié),是決定其出口排放濃度的關(guān)鍵部件,濾袋的過濾精度直接關(guān)系到煙塵排放值。在提高電區(qū)除塵效率的同時,必須提高濾袋的過濾精度。
在工業(yè)生產(chǎn)中,常用的濾料材質(zhì)為PPS、PI、PTFE及不同材質(zhì)的混紡濾料、覆膜濾料等。在相同條件下,濾料的過濾精度高低依次為PTFE覆膜濾料、超細纖維梯度濾料、普通濾料。不同材質(zhì)的濾袋,對煙氣工況及出口排放的適應(yīng)性不同。綜合考慮該廠的煙氣含氧量、煙氣溫度、出口排放要求等參數(shù),該項目濾料選用50% PPS超細纖維+50%PTFE纖維,基布層100% PTFE,并在濾袋表面進行覆膜處理,提高濾料的過濾精度。
要實現(xiàn)超低排放,僅靠電袋的關(guān)鍵技術(shù)不夠,其安裝質(zhì)量不容忽視。側(cè)重對花板、清灰系統(tǒng)、袋籠等核心部件安裝全程監(jiān)控,杜絕一切泄漏。除塵器是現(xiàn)場拼接組裝的大型鋼構(gòu)設(shè)備,要保證實現(xiàn)超低排放,必須保證焊接組裝的氣密性。在電袋復(fù)合除塵器的安裝中,對于有氣密性要求的組件要確保焊全、焊牢、焊透。花板拼接焊接過程中,防止花板變形,一般采用對稱間斷組合焊法,防止花板單邊過熱變形,影響花板平整度,濾袋安裝氣密性檢查采用熒光粉查漏法。
袋式除塵器濾袋的查漏是在除塵器空載調(diào)試及濾袋裝完后進行。熒光粉查漏時,所有的人孔門都關(guān)閉,引風(fēng)機設(shè)計風(fēng)量一半運行,螢光粉投入除塵器后,風(fēng)機應(yīng)至少保持運行20 min以上,以確保螢光粉均勻地分布在除塵器的各個濾袋上。風(fēng)機停止后,打開電袋復(fù)合式除塵器的凈氣室人孔門,檢查人員帶著螢光燈(紫外線燈)進入各凈氣室檢查。檢查人員進入除塵器內(nèi)部時衣服鞋帽、身體其他部分不能帶有熒光粉。用螢光燈仔細地檢測凈氣室內(nèi)的花板接縫處,濾袋與花板的接口點等。檢測時,周圍環(huán)境亮度越暗越有助于泄漏檢測工作的進行,發(fā)現(xiàn)漏點后做好標(biāo)記再處理。處理熒光粉泄漏點時,如需焊接應(yīng)作好濾袋的保護措施,防止焊渣燙傷布袋。
由于采用電袋復(fù)合除塵器,電袋負荷除塵器阻力要比靜電除塵器大,約為1 200 Pa,比原電除塵器大900~1000 Pa,需考慮引風(fēng)機是否滿足需要,改造前引風(fēng)機相關(guān)參數(shù)見表3。
表3 改造前引風(fēng)機相關(guān)參數(shù)
該公司CFB鍋爐電袋除塵項目考慮前期風(fēng)機經(jīng)過葉輪切削,經(jīng)過阻力核算,此次將1#、4#引風(fēng)機葉輪進行改造,以保證爐膛壓力不變,滿足此次電袋復(fù)合除塵器增加的阻力。
采用電袋除塵器的燃煤發(fā)電鍋爐運行時應(yīng)盡最大可能避免省煤器爆管(會引起煙氣含濕量大增而造成糊袋、煙氣出現(xiàn)異常低溫而導(dǎo)致酸結(jié)露等)、煙氣異常超溫等工況的出現(xiàn)。一旦出現(xiàn)這些異常工況,應(yīng)及時通知除塵器運行人員,以便及時采取相應(yīng)措施。出現(xiàn)泄漏時,應(yīng)快速停爐,減少水汽對布袋的影響;煙氣溫度超過160℃時,應(yīng)加強鍋爐尾部清灰,降低排煙溫度,減少布袋超溫現(xiàn)象。
由于燃煤煤種及鍋爐運行工況波動較大,因此,電袋式除塵器的煙塵負荷波動也比較大,運行中特別是清灰制度應(yīng)及時作出調(diào)整。在出現(xiàn)鍋爐低負荷投瓦斯或燃油助燃時,特別要注意,也應(yīng)及時通知除塵器運行人員,此時布袋除塵應(yīng)停止清灰或適當(dāng)提高清灰的壓差上限或延長清灰周期等,以使濾袋表面始終保持一個適當(dāng)?shù)姆蹖?,從而能有效阻隔未完全燃燒的油污粘染濾袋。在更換新布袋時,也需要對布袋進行預(yù)涂灰,防止開工時污染布袋。CFB鍋爐啟動前必須進行的床料流化試驗與電袋除塵器預(yù)涂灰工作結(jié)合起來,共同進行、同時完成[2]。
清灰系統(tǒng)工業(yè)風(fēng)的品質(zhì)也是影響電袋除塵器袋區(qū)的重要因素,如果工業(yè)風(fēng)帶水,會引起布袋“糊袋”,增加布袋阻力,從而影響鍋爐帶負荷的出力。如果工業(yè)風(fēng)帶鐵銹等雜質(zhì),可能會引起反吹脈沖電磁閥膜片卡澀,出現(xiàn)單個反吹氣路跑氣,反吹風(fēng)氣包壓力降低,導(dǎo)致反吹效果變差,增加袋區(qū)的阻力。該項目在安裝階段,出于以上兩點考慮,將工業(yè)風(fēng)源接在一臺備用冷干機的出口,利用冷干機脫水功能有利于把控工業(yè)風(fēng)品質(zhì),極大減少了帶水、帶雜質(zhì)等問題的危害。
2017年12月4日,1#CFB鍋爐負荷130 t/h,電袋除塵器壓差從400 Pa逐步上升,至1 000 Pa后,爐膛壓力從80 Pa漲到160 Pa,通過調(diào)引風(fēng)機開度,維持爐膛微正壓,隨著布袋壓差變大,爐膛負壓不能維持正常范圍,引風(fēng)機液耦全開,直至停爐前爐膛壓力高達2 100 Pa,遠高于正常運行時–127~245 Pa的范圍,鍋爐爐膛以及電袋除塵前的尾部煙道呈正壓運行,尾部煙道人孔門以及煙道出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象,電袋除塵器相當(dāng)于“堵塞”了引風(fēng)的通道,1#CFB鍋爐被迫停爐,經(jīng)停爐檢查,主要原因是輸灰上氣鎖閥有積灰板結(jié),輸灰不暢,灰斗料位上升,影響煙氣正常流通,導(dǎo)致煙氣通道被堵,影響鍋爐正常運行。具體電袋壓差與鍋爐負壓變化如圖4所示。
由圖4可知,電袋除塵器反吹風(fēng)氣包壓力一直處于正常范圍,反吹程序正常運行,隨著袋區(qū)壓差的增加,爐膛負壓變化明顯,經(jīng)查看灰斗料位,發(fā)現(xiàn)二、三電場高低報警。說明灰斗料位堆積,占據(jù)了布袋外圍的煙氣空間,導(dǎo)致煙氣堵塞,嚴(yán)重影響鍋爐帶負荷能力,引起非計劃停爐。
通過此次非計劃停爐事故過程中設(shè)備出現(xiàn)的異常情況,采取了一些調(diào)整手段,主要包括:
1)加強輸灰
加強輸灰最為關(guān)鍵,灰斗料位高低直接影響電袋除塵的安全運行,出現(xiàn)高低料位報警時,除了加強輸灰,降低鍋爐負荷,還可以在灰斗手孔增加臨時放灰措施,緊急放灰,排除堵灰的風(fēng)險。
圖4 電袋壓差與鍋爐負壓變化的關(guān)系
2)縮短清灰周期
若灰斗料位正常時,袋區(qū)濾袋差壓長時間上升到600 Pa時,應(yīng)縮短清灰周期,以差壓下降到正常400 Pa為宜,常規(guī)設(shè)置清灰時間為間隔10 min,若壓差增大時,可以將間隔時間縮至1 min。除此之外,將反吹工業(yè)風(fēng)壓力由250 kPa至350 kPa,也可以提高清灰效果,但是該方式不能作為長時間運行的調(diào)整手段。
3)適當(dāng)增加振打頻率,縮短振打間隔
增加一電場捕灰能力可以有效降低袋區(qū)的負荷,如果當(dāng)電極普遍積灰嚴(yán)重時,一電場捕灰能力降低,大量粉塵進入袋區(qū),將增加布袋的負載??蛇m當(dāng)增加振打頻率,縮短振打間隔可以有效抑制袋區(qū)粉塵的負載。
該次采用電袋復(fù)合除塵技術(shù)改造于2017年7月完成并成功投運。改造前后運行數(shù)據(jù)的對比見表4。
2017年9月,經(jīng)第三方檢測,除塵器出口煙塵濃度為≤10 mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2),實現(xiàn)了小于15 mg/m3的設(shè)計排放,減排效果顯著。從2018年1—4月鍋爐累計產(chǎn)汽減少的情況下,發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機因考慮布袋阻力增加而改大葉輪,增加了引風(fēng)機電耗,二、三電場由于改為布袋除塵,電場變壓器取消,減少了除塵器本體耗電,總體電耗增加,粉塵減排效果明顯。
表4 改造前后運行數(shù)據(jù)的對比
電袋復(fù)合式除塵器的除塵效率不受煤種、煙氣特性、飛灰比電阻影響,易于清灰,濾袋使用壽命長,運行、維護費用低。在運行過程中應(yīng)保持濾袋良好的反吹效果,灰斗料位正常,禁止超溫運行,防止煙氣帶水,做到以上幾點就可以實現(xiàn)電袋除塵器長周期運行。