張 飛
(山西煤炭進出口集團左權(quán)宏遠煤業(yè)有限公司,山西 晉中 032600)
鉆孔護壁技術(shù)是防止松軟煤層抽采鉆孔塌孔的有效手段。當(dāng)前,護孔裝置及方法有多種形式[1-4]。目前篩管護孔技術(shù)具有施工工藝簡單,經(jīng)濟投入少,護孔效果好等優(yōu)點。
宏遠礦采用ZDY-1900S鉆機,配套專用的寬葉片螺旋摩擦鉆桿,鉆桿外徑Φ73mm,長度為1.5m。此鉆桿排渣能力強,在軟煤區(qū)施工預(yù)抽鉆孔時,能防止煤渣過多堵塞鉆孔,造成夾鉆。鉆桿內(nèi)設(shè)下篩管孔隙,孔徑為35mm,外徑32mm篩管方可通過鉆桿內(nèi)部進入孔底,如圖1所示。
按照設(shè)計孔深施工到位后,停止鉆進,將孔底固定裝置固定在篩管的前段,之后增加每根篩管,直至將篩管送到鉆孔最底部,固定裝置上的彈簧抓自動打開,將篩管固定在孔底,防止在退鉆時由于摩擦力的作用將篩管從孔內(nèi)帶出。
圖1 鉆頭及篩管
使用Φ94mm中間有一字形切削片,當(dāng)施工下篩管固定裝置送至PDC鉆頭處,將一字形切削片一碰頂隨即打開,打施工預(yù)抽鉆孔期間,鉆頭通過前方水力和煤渣的阻力,開閉式鉆孔處于常閉狀態(tài),就這樣重復(fù)使用。
傳統(tǒng)的鉆孔封孔下篩管工藝為在完成鉆孔設(shè)計孔深時,退出鉆桿,再下入封孔的篩管,現(xiàn)在是施工完每個鉆孔時停止退鉆,通過鉆桿內(nèi)部孔隙下入篩管。跟傳統(tǒng)的下篩管對比,在鉆桿內(nèi)下篩管防止了塌孔,避免了在下篩管的過程中煤粉堵塞篩管堵頭,增加了抽采量,縮短了預(yù)抽時間。
本次在宏遠煤礦二采區(qū)的150202運輸順槽工作面進行試驗。150202運輸順槽巷道設(shè)計長度750m,巷道斷面為4.5m,巷道高度為3.2m,此次在150202運輸順槽正前設(shè)計16個預(yù)抽鉆孔,鉆孔孔徑為94mm,鉆孔設(shè)計孔深為60~80m,鉆孔布置共2排,每排布置8個鉆孔,排間距為1.0m,鉆孔呈扇形均勻布置,鉆孔的開孔間距為0.55m,鉆孔的終孔間距為3m,鉆孔布置在距巷道兩幫輪廓線15m范圍內(nèi),巷道傾角根據(jù)煤層實際揭露煤層的傾角進行施工。如圖2所示:
圖2 鉆孔布置圖
3.2.1 全程下篩管與未下篩管封孔抽采效果對比
150202運輸順槽工作面預(yù)抽鉆孔分2組進行封孔抽采,每組8個鉆孔,共計施工鉆孔16個。第1組施工8個鉆孔,8個鉆孔未下篩管,采用“兩堵一注”封孔工藝進行預(yù)抽瓦斯,深度為60m。對2組抽采工藝不同的鉆孔進行觀測和抽采效果跟蹤,抽采28天后,第1組預(yù)抽鉆孔瓦斯抽采管路的平均濃度為24%,平均純流量約0.62m3/min。第2組施工8個鉆孔,8個鉆孔全程下篩管,下篩管深度為60~80m,其中1#、3#、5#、7#下篩管孔深為60m,9#、11#、13#、15#下篩管孔深為80m。抽采28天,定期對抽采鉆孔抽采濃度和混量進行測定。第2組瓦斯抽采管路的平均濃度為44%,平均純流量約1.65m3/min。第二組下篩管預(yù)抽鉆孔瓦斯?jié)舛缺鹊?組預(yù)抽鉆孔抽放濃度提高了20%。具體瓦斯抽采參數(shù)如圖3~圖6所示:
圖3 未下篩管前瓦斯流量變化圖
圖4 未下篩管前瓦斯?jié)舛茸兓瘓D
圖6 下篩管后瓦斯流量變化圖
3.2.2 下篩管不同深度的抽采效果對比
第2組下篩管的1#鉆孔和9#鉆孔進行預(yù)抽達標(biāo)時間對比,其中1#鉆孔下Φ32mm篩管長度為60m,9#鉆孔下篩管Φ32mm長度80m,1#和9#鉆孔瓦斯抽采純量隨抽采時間的變化。如圖6所示。
通過以上圖中可以看出,
(1)下篩管比未下篩管抽采的效果更好,有效抽采了煤層的游離瓦斯。
(2)下篩管的深度越長,鉆孔預(yù)抽達標(biāo)時間越短,預(yù)抽時間有效地縮短了一半天數(shù)。
下篩管技術(shù)在宏遠煤礦的應(yīng)用,證明了宏遠煤礦通過鉆桿內(nèi)下篩管能夠解決瓦斯抽放篩管從鉆孔內(nèi)下至鉆孔底部,實現(xiàn)了“打多深、管多深、抽多深”,下篩管的深度可以達到設(shè)計孔深的86%以上,防止了松軟煤層塌孔現(xiàn)象,保持了預(yù)抽瓦斯通道的暢通,提高了下篩管的成功率。
通過對比可知,下篩管技術(shù)解決了松軟透氣性低的煤層抽采濃度低及衰減速度較快的問題,有效地保證了煤層的抽采效果和安全生產(chǎn)。