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(1.中國石油化工股份有限公司 濟南分公司,山東 濟南 250101;2.山東潤澤化工有限公司,山東 東明 274500;3.山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司,山東 濟南 250101)
大型壓縮機組是石油化工過程裝置中的關鍵設備,承擔著壓縮并輸送工藝介質的任務,其消耗的電能超過整個裝置耗電量的30%。目前國內石化行業(yè)的平均能效與國際先進水平相比,普遍存在10%~30%的差距,節(jié)能潛力巨大[1-2]。
往復式壓縮機的額定排氣量一般根據(jù)裝置所需的最大流量確定,但很多場合下要求降低壓縮機的排氣量以滿足工藝上的需要[3]。排氣量的調節(jié)手段直接影響壓縮機的功耗及節(jié)能,傳統(tǒng)氣量調節(jié)方式主要有旁路回流調節(jié)、轉速調節(jié)、卸荷調節(jié)以及余隙調節(jié)等[3-4]。
旁路回流調節(jié)是使多余氣體經(jīng)旁路返回進氣腔,目前國內石化裝置往復式壓縮機中普遍采用旁路回流調節(jié)方法,該方法操作簡單、易于安裝,但壓縮機仍滿負荷工作,不節(jié)能,而且還需要消耗大量的循環(huán)冷卻水。轉速調節(jié)是通過改變壓縮機的轉速來調節(jié)排氣量,低轉速時容易產(chǎn)生氣閥顫動、潤滑不充分等問題,不適用于大功率電機驅動的大型壓縮機組。卸荷調節(jié)是使氣缸進氣閥處于卸荷狀態(tài),從而實現(xiàn)流量調節(jié),如Hoerbiger公司應用部分行程頂開進氣閥的調節(jié)系統(tǒng)HydroCOM,可以實現(xiàn)氣量在10%~100%無級調節(jié)[5-6],但該系統(tǒng)有5%左右的氣體阻力損失,節(jié)能效率在95%以下。實際生產(chǎn)中,往復式壓縮機在負荷的60%以下的應用極少,而且采用該壓開進氣閥調節(jié)時氣閥的維修、更換頻繁,后期運行維護費用也比較高。余隙調節(jié)通過在氣缸頭加裝附加調節(jié)裝置改變氣缸的余隙容積,從而改變壓縮機的吸氣量,實際應用中分為固定余隙調節(jié)和可變余隙調節(jié)。可變余隙調節(jié)裝置經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,結構日趨完善,可以實現(xiàn)自動實時控制和無級氣量調節(jié)[7-9]。
文中針對連續(xù)重整裝置氫氣增壓機(簡稱氫壓機)K-202/C進行余隙無級調節(jié)改造,并進行了測試標定及第三方節(jié)能效果測量和驗證。改造后氫壓機K-202/C運行節(jié)能效果較好,達到了降低運行成本、節(jié)能降耗的目的[10]。
氫壓機K-202型號為4M50-180/2.4-8-66/7.5-22.5-BX,是中石化濟南分公司60萬 t/a連續(xù)重整裝置中的關鍵設備之一,其作用是把裝置生產(chǎn)中產(chǎn)生的氫氣通過2級增壓的方式送到氫氣管網(wǎng)。正常生產(chǎn)中,氫壓機K-202的振動較大,在1臺滿足生產(chǎn)需要的情況下,受裝置生產(chǎn)的安全環(huán)保要求和設備可靠性局限性等因素影響,往往都是2臺運行,1臺100%負荷,1臺采用HydroCOM無級調量控制,這樣就造成了壓縮機實際做功與實際所需負荷不匹配的情況,降低了壓縮機的實際效率,增加了能耗和運行成本。
為了保證生產(chǎn)安全環(huán)保的同時還可節(jié)能降耗,在氫壓機K-202/C上采用了山東易陽石化節(jié)能裝備有限公司開發(fā)的余隙無級調節(jié)氣量節(jié)能系統(tǒng)YY-EEA-ACCV2.4,即對壓縮機機組增加1套可變余隙容積調節(jié)氣量系統(tǒng),實現(xiàn)氣量60%~100%的無級調節(jié)[10-11]。
往復式壓縮機余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)是采用將原始固定余隙改變成余隙容積連續(xù)可調的調節(jié)方法,主要改造措施是將壓縮機氣缸蓋更換為余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)的執(zhí)行機構,執(zhí)行機構可調余隙缸體與壓縮機氣缸直接相通并形成可調余隙容積腔。該余隙容積腔無氣體阻力損失,還可改善壓縮機運行環(huán)境并降低壓縮機活塞力。余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)主要包括執(zhí)行系統(tǒng)、液控系統(tǒng)、泄漏監(jiān)測系統(tǒng)和電儀自控系統(tǒng)4個子系統(tǒng),見圖1。
執(zhí)行系統(tǒng)采用液壓驅動方式,主要包括余隙腔、監(jiān)測腔、冷卻腔和液壓驅動腔等。其中,余隙腔由氣活塞(亦稱余隙活塞)、氣缸筒和活塞桿等組成,監(jiān)測腔由氣缸筒、氣活塞和監(jiān)測腔筒等組成,冷卻腔則由中間端蓋、氣缸筒、監(jiān)測腔筒和氣活塞等組成,液壓驅動腔則由中間端蓋、油活塞、液壓缸筒和油缸端蓋等組成[12-14]。
液控系統(tǒng)主要由油箱、油泵、儲能器、電機、換向閥組及電磁閥組等組成[15-16]。
電儀自控系統(tǒng)是由可編程邏輯控制器、AD/DA模塊、位移傳感器以及控制邏輯程序等組成,可以根據(jù)主控變量或者通過手動給定參數(shù)來調節(jié)控制液壓油壓力,進而調節(jié)余隙活塞的位置,亦即調節(jié)余隙容積的大小,從而最終實現(xiàn)壓縮機排氣量和級間壓縮比的控制[17]。
泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的功能是監(jiān)測氣活塞密封組件是否失效,其組成包括執(zhí)行系統(tǒng)余隙缸腔、泄漏監(jiān)測裝置和低壓瓦斯排放罐等[18]。
圖1 往復式壓縮機余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)組成示圖
在裝置進料量、反應條件和再接觸系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的情況下,氫氣外送量保持穩(wěn)定。在確保裝置生產(chǎn)平穩(wěn)的前提下,將K-202/C氫壓機排氣量負荷分別調節(jié)至60%、70%、80%、90%及100%,標定各負荷下機組的運行功率,并考查機組各運行參數(shù)變化。
考慮到再接觸系統(tǒng)控制的特殊性,采用機組標定前雙機運行不做調整的方式,即K-202/C在60%余隙負荷、K-202/A在HydroCOM系統(tǒng)65%負荷的情況下,逐漸提高K-202/C的負荷,之后在保證系統(tǒng)壓力不變化、不波動的前提下,逐漸降低K-202/A的負荷,最終達到K-202/C負荷100%,完成測試標定。
氫壓機K-202/C采用額定功率3 000 kW的電機驅動,標定得到的K-202/C在不同余隙負荷下的電流和功率見表1,由功率的變化可以直接計算出改造方案的節(jié)能效果[10-11]。
表1 不同余隙負荷下氫壓機K-202/C標定參數(shù)
從表1中所列的標定數(shù)據(jù)來看,增設余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)之后氫壓機的節(jié)能效果明顯,經(jīng)濟價值可觀。當氣量負荷為60%時,功率消耗下降為2 818-1 888=930(kW),節(jié)能率達到33%。根據(jù)加工量的要求,需要K-202/C運行的氣量負荷在60%~65%變化。則增加余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)后,按照節(jié)能930 kW計算,每天的節(jié)電量為22 320 kW·h。按照每年運行8 000 h估算,每年節(jié)電量為744萬kW·h。按照電費0.65元/(kW·h)計算,節(jié)約電費483.6萬元/a。此外,每年節(jié)能量(折標煤)為2 529.6 t/a,每年二氧化碳減排量為6 678.144 t/a。
需要指出的是,以上節(jié)能標定和計算,均未計入關閉旁路調節(jié)后節(jié)約的級間冷卻器中循環(huán)冷卻水的費用。
經(jīng)現(xiàn)場實際應用余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng),其具有以下主要性能特點:①壓縮機負荷調節(jié)范圍適宜,可在60%~100%負荷內實現(xiàn)伺服無級調節(jié),氣量調節(jié)靈活可靠。②節(jié)能效果極其顯著,節(jié)能率達33%。系統(tǒng)自身能耗遠低于部分行程壓開進氣閥調節(jié)技術。③壓縮機的啟停、加載或減載,均平穩(wěn)、無沖擊[19],原有振動和噪聲明顯下降,得到了較好的控制和改善。④余隙調節(jié)的特有性能降低了壓縮機曲軸和連桿等主要部件的摩擦力,減輕了其磨損程度,延長了壓縮機和主電機的使用壽命。⑤系統(tǒng)運行、維護費用極低,材料維護費用每年不到2萬元,遠低于部分行程壓開進氣閥調節(jié)技術的維護費用。⑥系統(tǒng)采用多種操作模式控制技術,實現(xiàn)了不停機維修余隙調節(jié)系統(tǒng),優(yōu)于部分行程壓開進氣閥調節(jié)技術。⑦余隙調節(jié)參數(shù)設置靈活,系統(tǒng)控制簡單、高效。⑧系統(tǒng)節(jié)能改造簡單,安裝施工簡便,安全可靠,性價比高,投資回收期較短。
余隙無級調節(jié)氣量節(jié)能技術系統(tǒng)投用后,氫壓機K-202/C負荷可以在60%~100%實現(xiàn)無級調節(jié),避免了原結構中頻繁調整旁路調節(jié)閥帶來的管網(wǎng)壓力波動大、輸出氣量不穩(wěn)定等弊端,優(yōu)化了系統(tǒng)操作,對于壓縮機的控制更趨合理,實現(xiàn)了壓縮機平穩(wěn)操作,降低了壓縮機原有的振動和噪聲,輸出氣量穩(wěn)定,改善了壓縮機運行環(huán)境,降低了壓縮機曲軸、連桿等的摩擦力,延長了往復件的使用壽命,減少了運行和維護費用,經(jīng)測試標定各項狀態(tài)參數(shù)更穩(wěn)定。
余隙無級調節(jié)氣量系統(tǒng)在氫壓機K-202/C上投用后節(jié)能效果顯著[19],同時可降低級間冷卻器的負荷,節(jié)約大量冷卻水的消耗,經(jīng)濟效益和社會效益突出,達到了技術改造的預期目標。