郭 徽,趙黨陽,王 耀,齊云洹
(1.河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司技術(shù)中心,河南漯河462000;2.漯河市環(huán)境衛(wèi)生管理處,河南漯河462000)
目前,對(duì)顆粒污泥的研究多停留在如何快速培養(yǎng)、及其在不同厭氧反應(yīng)器中的特性上,而對(duì)鈣化顆粒污泥的研究較少。因此,文中探討了河南某廢紙?jiān)旒垙S鈣化顆粒污泥特征及其對(duì)廢水處理效能的影響,為廢紙?jiān)旒垙U水處理廠的運(yùn)行提供參考。
圖1 污水處理系統(tǒng)工藝流程圖
圖1是該廢紙?jiān)旒垙S污水處理系統(tǒng)工藝流程圖。由圖1可知,污水經(jīng)機(jī)械格柵池?cái)r截粗大懸浮物后進(jìn)入集水池,經(jīng)斜篩對(duì)細(xì)小纖維回收后,自流進(jìn)入初沉池。初沉池中,大部分懸浮物沉降后去除,出水經(jīng)預(yù)酸化池和調(diào)節(jié)池后進(jìn)入3臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的IC厭氧反應(yīng)器。厭氧出水由泵送入氧化溝,出水自流經(jīng)二沉池沉淀后,經(jīng)深度處理系統(tǒng)后進(jìn)入芬頓處理系統(tǒng)后,流入三沉池繼續(xù)沉淀后,出水達(dá)標(biāo)排放。各階段產(chǎn)生的污泥送至污泥混合池,壓濾成泥餅送至鍋爐摻燒。
污水鈣鎂總量的測(cè)定采用EDTA滴定法(GB 7477-1987),顆粒污泥無機(jī)物含量測(cè)定采用600℃灼燒減重法。氧化溝SV30、MLSS采用標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定。
為了考察反應(yīng)器進(jìn)出水的硬度,該研究定期測(cè)定了進(jìn)出水鈣鎂含量(見表1)。
由表1可以看出,IC進(jìn)水鈣鎂總量2 178 mg/L,1號(hào)IC反應(yīng)器出水的鈣鎂總量為1 603 mg/L,類似地,江蘇某廢紙?jiān)旒埰髽I(yè)IC反應(yīng)器進(jìn)出水硬度2 183 mg/L,1 633 mg/L。從進(jìn)出水硬度的數(shù)據(jù)來看,厭氧IC出水平均值在1 128 mg/L,去除約51%的鈣鎂離子,氧化溝出水平均值在593 mg/L,平均約有47%的鈣鎂離子被去除,沉積下來的鈣鎂大多數(shù)都會(huì)沉積在活性污泥上,使活性污泥的活性下降。測(cè)定前2號(hào)IC反應(yīng)器、3號(hào)IC反應(yīng)器補(bǔ)充過顆粒污泥,新加入的顆粒污泥的鈣化程度較低,能吸附一部分鈣鎂離子,所以出水鈣鎂總量較1號(hào)IC低。
表1 鈣鎂總量變化測(cè)定結(jié)果
對(duì)運(yùn)行的IC反應(yīng)器內(nèi)部顆粒污泥烘干并對(duì)其無機(jī)物含量進(jìn)行一定時(shí)間的檢測(cè),污泥無機(jī)物含量測(cè)定結(jié)果見表2和表3。
表2 2號(hào)IC活性污泥無機(jī)物含量測(cè)定結(jié)果
表3 3號(hào)IC活性污泥無機(jī)物含量測(cè)定結(jié)果
從無機(jī)物含量的測(cè)定結(jié)果來看,兩個(gè)IC厭氧反應(yīng)器無機(jī)物含量,均隨距地面高度增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),3號(hào)顆粒污泥無機(jī)物含量要大于2號(hào)IC。
從烘干后污泥的顏色上看,2號(hào)IC顆粒污泥的顏色與3號(hào)IC存在明顯差異。3號(hào)IC顆粒污泥的顏色大部分為黃色,2號(hào)IC反應(yīng)器內(nèi)顆粒污泥的顏色有黑色和黃色兩種,隨距地面高度的增加,黑色顆粒污泥的比例減少。這可能與2號(hào)IC、3號(hào)IC新補(bǔ)充厭氧污泥的數(shù)量不同有關(guān)。顆粒污泥烘干后的顏色可反映其鈣化程度,鈣化程度較低的顆粒污泥為黑色,而鈣化程度較高的顆粒污泥為黃色。
從污泥形狀上看,大顆粒污泥一般以橢球形為主,而較小顆粒污泥則以球狀居多。隨著距地面高度的增加,3號(hào)IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)大顆粒污泥的數(shù)量減少,這與3號(hào)IC上升流速較大(超過4 m/h)有關(guān),大顆粒污泥因比重較大,分布在反應(yīng)器的底部,而粒徑較小的顆粒污泥,因比重較小可隨水上升到較高的高度。
2號(hào)IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)的顆粒污泥的分布狀況與3號(hào)IC有顯著差異。2號(hào)IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)的顆粒污泥粒徑差異不大。這可能與2號(hào)IC上升流速較低(小于4 m/h)有關(guān),由于流速不足,使反應(yīng)器內(nèi)顆粒污泥產(chǎn)生堆積層。說明上升流速會(huì)對(duì)厭氧反應(yīng)器內(nèi)的污泥分布狀況產(chǎn)生影響,對(duì)反應(yīng)的效率產(chǎn)生影響。因此,在IC運(yùn)行時(shí),需定時(shí)監(jiān)測(cè)顆粒泥量及狀態(tài),保證上升流速大于4 m/h,使反應(yīng)器內(nèi)污泥呈流化狀態(tài),使比重大的鈣化顆粒污泥沉積在反應(yīng)器底部后,加強(qiáng)底部排泥,保證厭氧顆?;钚缘纳L更新。
正常運(yùn)行的氧化溝SV30300 mL/L,MLSS3 500~4 000 mg/L。
對(duì)顆粒污泥鈣化嚴(yán)重時(shí)期,正常運(yùn)行的氧化溝主要指標(biāo)進(jìn)行一定時(shí)間的檢測(cè),其測(cè)定數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 氧化溝主要指標(biāo)測(cè)定結(jié)果
氧化溝污泥在載玻片上肉眼可見黑色渣子,顯微鏡觀察活性污泥的絮粒較小、膠團(tuán)較小,無機(jī)顆粒粘附在活性污泥上。由于無機(jī)物含量在70%以上,活性污泥沉降太快,氧化溝出水過濾困難,黏附性差,對(duì)去除效果產(chǎn)生影響。
1)廢紙?jiān)旒垙U水經(jīng)過IC反應(yīng)器處理后,大約51%的鈣鎂離子沉積在顆粒污泥中。
2)鈣化程度較高的顆粒污泥烘干后為黃色、橢圓形、粒徑較大。
3)IC反應(yīng)器中顆粒污泥的鈣化導(dǎo)致其后續(xù)好氧處理單元中無機(jī)物含量高達(dá)70%以上,處理效能顯著降低。