李京雷,覃 濤,馮祖龍
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
汽車噪聲與振動是衡量汽車品質(zhì)的一項非常重要的指標(biāo),隨著生活水平的提高,人們對整車NVH的要求也越來越高。某車型車輛在怠速時副駕駛位置聽到較明顯的咕咕異響聲音,特別在安靜的環(huán)境更明顯,嚴(yán)重影響顧客駕乘體驗,抱怨強烈。
通過對故障車輛實車分析(見問題定義樹),并嘗試通過拆卸單個、互換零件等方法來對異響源進(jìn)行振動、噪聲測試分析,最終確認(rèn)故障是由壓縮機支架模態(tài)不滿足要求引起,詳情如圖1所示。
圖1 異響問題定義樹
通過在駕駛室、發(fā)動機艙和壓縮機等部位布點進(jìn)行模態(tài)實驗分析,分析結(jié)果見圖2所示,進(jìn)一步確認(rèn)故障位置,通過多點比對,發(fā)現(xiàn)駕駛室內(nèi)的噪聲頻率與壓縮機的振動頻率相同,因此可以判斷異響是由于支架或者帶輪不符合BP模態(tài)要求所致。
圖2 異響頻率與振動頻率比對圖
模態(tài)是機械結(jié)構(gòu)的固有振動特性,每一個模態(tài)都具有特定的固有模態(tài)振型、頻率和阻尼比,可以通過試驗或者有限元仿真獲得。模態(tài)分析是一種結(jié)構(gòu)認(rèn)知方法,可以根據(jù)頻率、阻尼、模態(tài)振型這些本質(zhì)特征來描述結(jié)構(gòu),幫助明白結(jié)構(gòu)是怎樣振動的,其最終目標(biāo)在是識別出系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)[1]。
具有N個自由度的線性定常系統(tǒng)的基本振動方程可寫成:
式中:M為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣,C為阻尼矩陣,K為剛度矩陣;X¨(t)為加速度向量,X˙(t)速度向量,X(t)為位移向量,F(xiàn)(t)為動激勵載荷向量。
在進(jìn)行模態(tài)分析時,由于結(jié)構(gòu)阻尼一般較小,對振型和固有頻率的影響甚微,通常忽略不計。于是方程(1)可簡化為方程(2):
求解固有頻率與振型的問題就轉(zhuǎn)化為求解方程特征值與特征向量的問題。
本文通過LMS Test.Lab進(jìn)行實驗?zāi)B(tài)分析,模態(tài)實驗激勵點圖如圖3所示。激勵點的選擇一般有以下兩個原則:首先應(yīng)該避開一階振型節(jié)點,保證測點信號有較高信噪比,避免遺漏模態(tài);其次要選擇便于激勵傳遞的位置,該位置剛度應(yīng)盡量大。
圖3 模態(tài)測試布點圖
測試點應(yīng)該選擇能夠反應(yīng)測試零部件結(jié)構(gòu)輪廓、避開各階振型節(jié)點、顯示模態(tài)振型特征的點[2]。
通過LMS Test.Lab實驗?zāi)B(tài)分析的結(jié)果如下圖4、5所示,其中實線為帶皮帶的測試結(jié)果,虛線為拆皮帶的測試結(jié)果。
圖4 拆/帶皮帶情況下壓縮機支架各方向模態(tài)圖
圖5 拆/帶皮帶情況下帶輪各方向模態(tài)圖
表1測試結(jié)果顯示:帶輪在拆與帶皮帶的情況下測試的各方向模態(tài)結(jié)果相同;壓縮機支架無論在帶皮帶還是在拆皮帶情況下Y向模態(tài)都相對偏小。
表1 模態(tài)實驗結(jié)果表
汽車壓縮機支架在A/C OFF檔時要受到發(fā)動機為震源傳遞的振動,在A/C ON檔時同時還要受到壓縮機為震源傳遞的振動,因此壓縮機支架設(shè)計時的固有頻率要同時避開該兩個震源的振動頻率,一般情況下,汽車發(fā)動機怠速頻率的激勵對整車振動影響比較大,故障車為四缸發(fā)動機,怠速轉(zhuǎn)速約為750 r/min-850 r/min,根據(jù)公式(3):
其中n為發(fā)動機轉(zhuǎn)速,z為發(fā)動機缸數(shù),τ為沖程系數(shù)[3]。
可換算出發(fā)動機怠速振動頻率約為25 Hz-28 Hz,空調(diào)壓縮機的各檔位振動頻率范圍為30 Hz-120 Hz,這就要求壓縮機支架的固有頻率要遠(yuǎn)離這兩個頻率區(qū)間。
此外,根據(jù)汽車行業(yè)通用設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于子系統(tǒng)技術(shù)條件:壓縮機支架一階模態(tài)要求必須達(dá)到400 Hz以上,詳情見圖6所示。
圖6 標(biāo)準(zhǔn)要求
根據(jù)以上兩點要求,對壓縮機支架進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化,增強Y向模態(tài),并保證其一階模態(tài)達(dá)到400 Hz以上,優(yōu)化后的支架如下圖7所示。
圖7 壓縮機支架優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)對比
將優(yōu)化前后的壓縮機支架裝機測試,通過檢測駕駛員耳旁、發(fā)動機艙、壓縮機支架處的噪聲可發(fā)現(xiàn),測試對比結(jié)果見圖8、9、10,優(yōu)化后的壓縮機支架有效地降低了三處的噪聲。
圖8 駕駛員側(cè)噪聲對比
測試結(jié)論:模態(tài)提升后,駕駛員耳旁處無異響頻帶。
圖9 發(fā)動機艙噪聲對比
測試結(jié)論:模態(tài)提升后,發(fā)動機艙無異響頻帶。
圖10 壓縮機支架處噪聲對比
測試結(jié)論:模態(tài)提升后,壓縮機支架處無異響頻帶。
從圖11、12的測試結(jié)果可得出結(jié)論:皮帶輪處測試Y向模態(tài)從170 Hz提升到237 Hz,提升模態(tài)后,駕駛員耳旁處、發(fā)動機艙無異響頻帶,改善效果明顯,用戶已感知不到原來發(fā)動機傳過來的咕咕異響。
圖11 壓縮機支架優(yōu)化前各方向模態(tài)
圖12 壓縮機支架優(yōu)化后各方向模態(tài)
通過對車輛存在異響故障進(jìn)行原因分析,用振動與噪聲理論指導(dǎo)診斷鎖定故障點,根據(jù)理論計算優(yōu)化零件設(shè)計,將優(yōu)化零件、原來零件實車驗證,改善效果良好,達(dá)到優(yōu)化改善目的。