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過熱器溫度的串級PID控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2018-11-16 07:49:00
傳感器世界 2018年8期
關(guān)鍵詞:控制參數(shù)過熱器設(shè)定值

中國能源建設(shè)集團(tuán)華北電力試驗(yàn)研究院,天津 300000

一、引言

目前世界電力的主要來源是由電廠提供,所以電力工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中起著舉足輕重的作用。而隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的快速發(fā)展,對于電廠機(jī)組的要求也變得越來越高,發(fā)展方向朝著“大容量、高參數(shù)、高自動化”轉(zhuǎn)變[1]。就自動化而言,為了提高自動化程度,就要從自動控制理論及控制方法等方面入手。

電廠的種類有以下幾種:火力發(fā)電廠、水力發(fā)電廠、風(fēng)力發(fā)電廠、核能發(fā)電廠。火力發(fā)電廠依靠煤、石油、天然氣等自然資源作為燃料,隨著人們對于環(huán)境保護(hù)意識的提高,垃圾成為一種新的燃燒資源,焚燒垃圾的垃圾發(fā)電廠的建設(shè)速度得到快速地發(fā)展,成為很多地方的標(biāo)桿工程。

火力發(fā)電廠的工作原理是將燃料的化學(xué)能通過燃燒轉(zhuǎn)化為熱能,通過鍋爐將熱能轉(zhuǎn)化為水蒸氣的熱能,水蒸氣經(jīng)過汽輪機(jī),將熱能轉(zhuǎn)化為汽輪機(jī)的機(jī)械能,再通過汽輪機(jī)帶動發(fā)電機(jī),將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能?;鹆Πl(fā)電廠的主要系統(tǒng)包括:燃燒系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。燃燒系統(tǒng)的核心就是鍋爐燃燒,使高溫?zé)煔饨?jīng)過汽水系統(tǒng)產(chǎn)生符合工質(zhì)要求的水蒸氣。

汽包的蒸汽經(jīng)過過熱器的加熱后達(dá)到工質(zhì)要求,進(jìn)入主蒸汽管道,所以有時過熱器終端的過熱蒸汽溫度也被視為主蒸汽溫度,成為電廠機(jī)組整套運(yùn)行中的重要參數(shù)之一[2-4]。針對溫度控制的方法有很多[5],主要采用的方法是煙氣溫度控制和減溫水流量控制。

某垃圾焚燒發(fā)電廠,采用的過熱器是由三級、二級和一級過熱器組成,布置在水平煙道內(nèi),兩級減溫器布置在一、二、三級過熱器之間。運(yùn)行人員通過設(shè)計(jì)好的單回路PID控制系統(tǒng),通過控制單級過熱器的入口溫度,間接控制單級過熱器的出口溫度。

在調(diào)試過程中,運(yùn)行人員時常需要根據(jù)出口溫度的波動來調(diào)整入口溫度的設(shè)定值,這無疑增加了運(yùn)行人員的工作量,為機(jī)組運(yùn)行中帶來不確定性,同時體現(xiàn)出單回路PID對于外界擾動過于敏感,抗擾性不強(qiáng)。所以,與業(yè)主溝通后采用串級PID控制系統(tǒng)取代單回路PID控制。過熱器組成如圖1所示。

二、控制器設(shè)計(jì)

PID控制器因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡單,控制參數(shù)少,穩(wěn)定性和可靠性也比較高[6-7],所以在工程項(xiàng)目中被經(jīng)常使用。其原理是根據(jù):

其中,u(t)—控制律;

e(t) —誤差量;

Kp—比例P的系數(shù);Ti—積分I的系數(shù);Td—微分D的系數(shù)。

根據(jù)給定值和實(shí)際值的偏差,利用比例、積分、微分三個控制參數(shù)加權(quán)和構(gòu)成的控制量,對被控對象進(jìn)行控制。PID的控制律由比例P、積分I、微分D之間的加權(quán)和組成,其組合方式有很多,根據(jù)被控對象的特點(diǎn)和實(shí)際需要并不一定三個參數(shù)都需要用上。

比例控制參數(shù)在控制器設(shè)計(jì)當(dāng)中是不可忽略的,因?yàn)闉榱思涌煜到y(tǒng)的響應(yīng)速度,往往會設(shè)置比較大的控制參數(shù),這樣雖然會實(shí)現(xiàn)加快跟蹤到目標(biāo)信號從而減小誤差,但是因?yàn)榉e分系數(shù)沒有與之匹配的改變而產(chǎn)生超調(diào)甚至是震蕩的效果。積分控制參數(shù)有時在控制器設(shè)定中會被忽略,因?yàn)槠渲饕饔檬窍o差,對于控制效果而言,既然能追蹤到信號并且穩(wěn)定到理想值也就不存在需要考慮的靜差,但是當(dāng)系統(tǒng)存在靜差時,選取適當(dāng)?shù)姆e分參數(shù)能夠在有限的時間內(nèi)完成靜差的消除。微分控制參數(shù)在控制器當(dāng)中常常和比例控制參數(shù)一起聯(lián)合使用,因?yàn)槲⒎挚刂茀?shù)的主要作用是抑制偏差和減小超調(diào),從而避免控制效果出現(xiàn)震蕩,影響系統(tǒng)正常作業(yè)。微分系數(shù)設(shè)定的越大,其控制震蕩的效果也就越好,但是對信號當(dāng)中的噪聲也起到放大效應(yīng)。

過熱器針對于溫度控制而設(shè)置。因?yàn)槔贌a(chǎn)生的熱量相對不穩(wěn)定,導(dǎo)致煙氣溫度波動幅度大,工況時常發(fā)生變化,而常規(guī)的PID控制對于時變對象的非線性控制,其控制效果并不理想,所以采用串級PID控制,改善系統(tǒng)的大滯后性,提高控制器對外界擾動的抗擾性,增強(qiáng)過熱器對于溫度控制的穩(wěn)定性。以單級過熱器為例,串級PID控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

由圖2可知,副PID控制器對減溫器水流量進(jìn)行控制,從而控制過熱器前的導(dǎo)前區(qū)溫度;而主PID控制器根據(jù)過熱器后的惰性區(qū)溫度與設(shè)定值的偏差,將輸出值傳送給副PID,成為PID的設(shè)定值,所以串級PID控制器利用主PID控制器控制過熱器出口的溫度,控制系統(tǒng)的輸出信號,即主氣溫,起到細(xì)調(diào)的作用,而副PID控制器控制過熱器入口的溫度,克服內(nèi)部擾動對主汽溫度的影響,控制過熱器入口溫度,起到粗調(diào)的作用[8]。因?yàn)橹鱌ID控制器根據(jù)過熱器出口溫度和擾動的變化情況,不斷地修正副PID的設(shè)定值,從而提高過熱器整個控制系統(tǒng)的抗擾性和自適應(yīng)能力,相比于單回路PID的設(shè)定值不變,串級PID的隨動特性可以增強(qiáng)溫度控制的穩(wěn)定性,這樣運(yùn)行人員只要設(shè)置好過熱器的出口溫度就可以,減小了監(jiān)視過程中的工作量和提高了智能性。

三、仿真及實(shí)驗(yàn)

以MATLAB2014b為仿真平臺,用Simulink搭建模型,采用串級PID控制。圖3為單級過熱器的仿真模型。

其中,導(dǎo)前區(qū)的傳遞函數(shù)為:

惰性區(qū)的傳遞函數(shù)為:

蒸汽流量的擾動值是10,煙氣流量的擾動值是15,同時延遲時間是15s。

通過圖4過熱器溫度變化仿真圖能夠看到,溫度的理想值在時間0s~400s時是230℃,在400s時溫度理想值發(fā)生突變到達(dá)260℃。溫度實(shí)際值在230℃基本穩(wěn)定后,在400s時跟蹤溫度理想值變化,仿真圖很好地反應(yīng)了溫度實(shí)際值在480s時跟蹤上理想值,并且跟蹤效果很理想,沒有明顯的大幅度振動,同時在受到外界蒸汽流量和煙氣流量擾動的情況下,能保證溫度控制的穩(wěn)定性,反應(yīng)出串級PID控制系統(tǒng)的抗擾性、自適應(yīng)性和穩(wěn)定性。

圖5和圖6是實(shí)際現(xiàn)場的一級減溫水和二級減溫水的溫度控制曲線。通過圖5和圖6,能夠很直觀地看出,串級PID控制在內(nèi)外環(huán)都采用PI參數(shù)控制后,副PID控制器的跟蹤效果比較理想,主PID控制器的溫度控制相對穩(wěn)定,但是仍有浮動,溫度振幅能夠控制在額定值10℃范圍之內(nèi)。

四、結(jié)論

采用串級PID控制取代單回路PID控制,能夠?qū)崿F(xiàn)過熱器溫度穩(wěn)定控制,通過輸入過熱器的出口設(shè)定溫度,減少了運(yùn)行人員的工作量,提高了其自動化的能力。但是,通過一級、二級過熱器的實(shí)際運(yùn)行情況,出口溫度仍然有波動,主要原因是生活垃圾作為燃燒燃料,每時每刻產(chǎn)生的熱量不同,導(dǎo)致煙氣溫度波動幅度大;同時,減溫器有嚴(yán)重內(nèi)漏,漏水量不清楚,為過熱器調(diào)試增加難度。在外界擾動情況明顯并處于常態(tài)的情況下,串級PID控制仍能使過熱器的溫度穩(wěn)定在理想值附近,體現(xiàn)出其抗擾性和穩(wěn)定性,改善大滯后性。

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