周正科
(重慶能投集團(tuán) 渝新能源公司南桐洗選廠,重慶 400800)
渝新能源公司選煤廠南桐廠區(qū)是原南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司南桐選煤廠,是一座設(shè)計(jì)能力為1.5 Mt/a的煉焦煤選煤廠。選煤工藝為:塊煤采用跳汰預(yù)排矸,末煤采用無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥采用煤泥重介質(zhì)旋流器分選,煤泥浮選的聯(lián)合流程。浮選精煤通過(guò)壓濾機(jī)回收,摻入總精煤供應(yīng)重慶千信國(guó)際貿(mào)易有限公司(重慶鋼鐵廠)等鋼鐵廠。長(zhǎng)期以來(lái),由于使用老式隔膜壓濾機(jī),導(dǎo)致浮選精煤系統(tǒng)存在設(shè)備多、回收能力不足、故障率高等問(wèn)題,為此,洗選廠決定對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化論證和改造。
煤泥經(jīng)粗煤泥重介質(zhì)旋流器分選,溢流物料脫介后,通過(guò)φ300 mm的分級(jí)旋流器進(jìn)行分級(jí),φ300 mm分級(jí)旋流器的底流進(jìn)入煤泥直線振動(dòng)篩脫水,篩上物作為粗精煤泥產(chǎn)品,而φ300 mm分級(jí)旋流器的溢流和煤泥直線振動(dòng)脫水篩篩下水進(jìn)入φ250 mm旋流器進(jìn)行分級(jí)、濃縮,底流物料進(jìn)入煤泥直線振動(dòng)篩,篩上物作為精煤泥產(chǎn)品,而φ250 mm旋流器溢流和篩下物料進(jìn)入浮選,進(jìn)入浮選系統(tǒng)的煤泥明顯變細(xì),浮選入料和浮選精煤中<0.045 mm的含量達(dá)到80%以上。煤泥水中過(guò)多的細(xì)粒煤泥,使得煤泥脫水環(huán)節(jié)負(fù)荷過(guò)重。浮選入料、精煤、尾煤的粒度組成見(jiàn)表1。
表1 浮選入料、精煤、尾煤粒度組成表
浮選機(jī)分選出來(lái)的精礦進(jìn)入精礦池,精礦池的物料分別流向各個(gè)儲(chǔ)料罐,再由高壓風(fēng)把精礦壓入各臺(tái)壓濾機(jī)(編號(hào)為:551、552、553、554、555),壓濾機(jī)卸料后,由刮板運(yùn)輸機(jī)(編號(hào)為:561、562、563、564、565)輸送到566膠帶運(yùn)輸機(jī),由566膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)入567刮板運(yùn)輸機(jī),再輸送到381精煤產(chǎn)品的刮板運(yùn)輸機(jī)混合,最后進(jìn)倉(cāng),濾液水返回系統(tǒng)進(jìn)行使用。原浮選精煤回收系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)系圖如圖1所示,設(shè)備配置見(jiàn)表2。
圖1 原浮選精煤回收系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)系圖
表2 原浮選精煤回收系統(tǒng)設(shè)備配置情況表
注:空氣壓縮機(jī)OGD-210/7B和渣漿泵650V-SP各有一臺(tái)備用設(shè)備,生產(chǎn)時(shí)不計(jì)算備用設(shè)備功率,總消耗功率為443 kW。
因系統(tǒng)設(shè)備老化,設(shè)備數(shù)量多,造成運(yùn)行成本高。精煤壓濾機(jī)已使用18年,主機(jī)結(jié)構(gòu)已有所變形,導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中濾布易破損,造成精煤產(chǎn)品水分高。
根據(jù)2016年下半年統(tǒng)計(jì),壓濾機(jī)每月平均壓濾次數(shù)可達(dá)3 300次,每天每班需人工卸料達(dá)110次。每月平均更換濾布100張,再加上機(jī)械故障每月高達(dá)15起,導(dǎo)致維修人員工作量特別大。由于設(shè)備故障多,浮選精煤回收系統(tǒng)無(wú)法與其它選煤系統(tǒng)同步生產(chǎn),浮選精煤處理不及時(shí),導(dǎo)致運(yùn)行司機(jī)加班多,嚴(yán)重影響了選煤系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)每月生產(chǎn)延時(shí)達(dá)120 h,平均每天延時(shí)4 h左右。每年僅更換濾布的費(fèi)用達(dá)66萬(wàn)元(按濾布單價(jià)為550元/張,每月更換100張計(jì)算),每年電費(fèi)達(dá)181.81萬(wàn)元(按0.57元/kW·h,每天運(yùn)轉(zhuǎn)20 h,年生產(chǎn)360天計(jì)算),噸煤泥加工成本達(dá)25.63元。
在選煤廠中,細(xì)顆粒物料采用的脫水設(shè)備主要有沉降式離心脫水機(jī)、真空過(guò)濾機(jī)、壓濾機(jī)等[1],其各自特點(diǎn)分別如下:
沉降式離心脫水機(jī)在選煤廠主要用于含泥較多的原生煤泥、浮選尾煤和浮選精煤的脫水[2],以及洗水的澄清,其入料粒度上限1~3 mm,有時(shí)可達(dá)13 mm[3-4],其優(yōu)點(diǎn)為:產(chǎn)品水分低,松散度高,當(dāng)<0.045 mm粒級(jí)含量不超過(guò)20%時(shí),所需離心強(qiáng)度在250~500就可實(shí)現(xiàn)固液分離,缺點(diǎn)為:當(dāng)煤泥水中<0.045 mm含量大于50%時(shí),固液分離困難[5-6]。
真空過(guò)濾機(jī)分為圓盤真空過(guò)濾機(jī)和圓筒型真空過(guò)濾機(jī)兩大類,圓盤真空過(guò)濾機(jī)濾布孔徑約為0.15~0.25 mm,設(shè)備體積大,操作過(guò)程復(fù)雜,檢修困難;而圓筒型真空過(guò)濾機(jī)體積大,過(guò)濾面積較小,單位處理能力低[7]。真空過(guò)濾機(jī)優(yōu)點(diǎn)為:當(dāng)煤漿濃度為25%~50%,粒度在1 mm以下時(shí),濾餅水分在24%~28%之間,缺點(diǎn)是濾液濃度高,濾液的固體含量在5~50 g/L,不能實(shí)現(xiàn)清水洗煤[8]。
壓濾機(jī)分為帶式壓濾機(jī)、加壓過(guò)濾機(jī)和箱式壓濾機(jī)其各自的特點(diǎn)分別如下:帶式壓濾機(jī)在國(guó)內(nèi)西南地區(qū)選煤廠的應(yīng)用主要集中在貴州六盤水地區(qū),適用于動(dòng)力煤選煤廠,主要優(yōu)點(diǎn)是能耗低,主要缺點(diǎn)是運(yùn)行成本高,需要添加絮凝劑、清水用量大,操作維護(hù)相對(duì)復(fù)雜[9]。加壓過(guò)濾機(jī)在國(guó)內(nèi)西南地區(qū)主要應(yīng)用于南桐礦業(yè)公司干壩子洗選廠,其自動(dòng)化程度高,密封性好,產(chǎn)品水分低,但加壓過(guò)濾機(jī)對(duì)細(xì)粒級(jí)煤泥回收效果不理想,尤其是對(duì)<0.045 mm占絕對(duì)多數(shù)的煤泥組成來(lái)說(shuō)[10-11]。箱式壓濾機(jī)在國(guó)內(nèi)選煤廠中應(yīng)用廣泛占80%以上,主要優(yōu)點(diǎn)是回收粒度細(xì),能耗低,運(yùn)行成本低、操作維護(hù)相對(duì)簡(jiǎn)單,但產(chǎn)品水分稍高[12-13]。
結(jié)合南桐廠區(qū)浮選精煤粒度細(xì)的特點(diǎn),確定使用箱式隔膜壓濾機(jī)[14]。
結(jié)合選煤廠實(shí)際,通過(guò)測(cè)試,進(jìn)入浮選干煤泥量為19.74 t/h,浮選精煤產(chǎn)率按85%計(jì)算,干精煤泥為16.78 t/h,廂式壓濾機(jī)單位面積處理能力為0.02 t/(h·m2),不均衡系數(shù)取1.15,則需要面積為[15]16.78 t/h×1.15÷0.02 t/(h·m2)=965 m2。因此選擇兩臺(tái)500 m2箱式隔膜壓濾機(jī),型號(hào):XAZG500/2000-U。精煤泥回收系統(tǒng)設(shè)備選型如表3所示。
表3 浮選精煤回收系統(tǒng)設(shè)備選型表
注:精煤壓濾機(jī)給料泵150ZJG-I-B45有一臺(tái)備用設(shè)備,生產(chǎn)時(shí)不計(jì)算備用設(shè)備功率,總消耗功率為297 kW。
浮選機(jī)分選出來(lái)的精礦流入精礦池,精礦池的物料用泵(541或542)給入壓濾機(jī)(551和552)進(jìn)行壓濾,濾液水不成線狀流淌時(shí),用壓榨泵(551-1或552-1)進(jìn)行壓榨2~3分鐘后卸餅,由刮板運(yùn)輸機(jī)(561和562)輸送到382刮板輸送機(jī),最后進(jìn)入381刮板輸送機(jī)與精煤產(chǎn)品進(jìn)行混合后進(jìn)倉(cāng)。而濾液水返回系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)使用。改造后精煤泥回收系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)系圖如圖2所示。
2017年新系統(tǒng)改造并投入使用,生產(chǎn)運(yùn)行效果顯著。
(1)產(chǎn)品水分由原來(lái)的28%下降到22%,比原系統(tǒng)水分降低6%,更好的滿足了用戶要求,減少了運(yùn)輸成本。
(2)運(yùn)行高效,噸浮選精煤加工成本明顯下降。由于材料、電力等成本的大幅下降,噸煤加工成本大幅下降到 11.58 元/t,比原系統(tǒng)下降了近55%。
(3)工藝更簡(jiǎn)潔,設(shè)備大幅減少,機(jī)械故障大幅降低,崗位人員更加精簡(jiǎn)。
(4) 此系統(tǒng)總投資435.1萬(wàn)元,按表4可知,噸干煤加工成本每噸節(jié)約14.1元,每年干浮選精煤為16.78 t/h×16 h×360 d=9.67萬(wàn)t。濾布費(fèi)用每年節(jié)約51.60萬(wàn)元,電耗成本每年節(jié)約84.30萬(wàn)元。每年節(jié)約加工成本為135.90萬(wàn)元(不包括減人提效)。預(yù)期1.6年收回成本。改造前后浮選精煤回收系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表4。
圖2 改造后浮選精煤回收系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)系圖
表4 改造前后浮選精煤回收系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比表
注:1.壓濾次數(shù)指每天每臺(tái)壓濾一個(gè)循環(huán)的數(shù)量; 2.新壓濾機(jī)濾布2 000元/張;3.改造后,一年按360 d、一天16 h計(jì)算。
從南桐廠區(qū)實(shí)施效果看,改造后設(shè)備大幅減少,管理和運(yùn)行成本明顯下降,同時(shí)降低了浮選精煤產(chǎn)品水分,實(shí)現(xiàn)了浮選精煤回收系統(tǒng)和其它分選系統(tǒng)的同步運(yùn)行。從改造經(jīng)驗(yàn)看,對(duì)使用老式壓濾機(jī)的選煤廠具有較高的參考價(jià)值。