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車輛運用和入庫檢修中104分配閥局減排氣口漏風的原因及建議

2018-11-15 10:06劉延慶
鐵道機車車輛 2018年5期
關(guān)鍵詞:排氣口滑閥漏風

劉延慶

(中國鐵路濟南局集團有限公司 濟南車輛段, 濟南 250001)

制動系統(tǒng)是列車的重要組成部分,2016年冬季,濟南局104閥局減排氣口漏風的故障比較多,局減排氣口漏風會造成104閥自然緩解,使列車失去制動力,為行車安全埋下了隱患。同時造成104閥返修率居高不下,不但增大了勞動強度,而且縮短了104閥的運行周期,造成材料的大量浪費。因此,有必要針對縮孔漏風的故障進行分析,采取相應的改進措施,以保證列車安全正點運行。

2017年2月、8月濟南庫檢車間在進行列車試驗時,先后發(fā)現(xiàn)車輛充氣緩解位時,104閥局減排氣口排風不止,并且制動保壓位自然緩解和104閥制動位局減排氣口排風不止,庫檢作業(yè)人員對故障104分配閥進行了更換。

1 104分配閥工作過程分析

當主活塞兩側(cè)形成一定的壓強差后,主活塞上移。首先其活塞桿尾部壓縮穩(wěn)定彈簧,并帶動節(jié)制閥向上移動4 mm,由于節(jié)制閥相對于滑閥背面向上移動,在滑閥背面上處于上位,于是產(chǎn)生下列通路:

(1)節(jié)制閥關(guān)閉滑閥背面的充氣孔g1,已切斷列車管與工作風缸的通路,不讓工作風缸壓力空氣繼續(xù)向列車管逆流。

(2)節(jié)制閥開放滑閥背面的制動孔r1,為下一階段滑閥上移后工作風缸壓力空氣經(jīng)此孔向容積室充氣做好準備。

(3)節(jié)制閥底面的局減閥聯(lián)絡(luò)槽l10連通滑閥背面的l6和l7孔,將充氣緩解位時就已連通的l3→l6和l7→ju1兩條通路經(jīng)局減聯(lián)絡(luò)槽l10連通起來。這樣就使來自列車管壓力空氣經(jīng)l→l3→l6→l10→l7→ju1,然后經(jīng)主閥體內(nèi)通路,一路通過主閥安裝面ju1孔→中間體通路→局減室;另一路經(jīng)主閥安裝面處擰入的局減排氣口,再沿著主閥橡膠墊上的槽路排向大氣。隨著主活塞

兩側(cè)的壓差增大,主活塞帶動滑閥節(jié)制閥繼續(xù)上移,使l3與l6錯開,第一階段局減結(jié)束。

由以上的通路分析可以看出,104閥在充氣位緩解位和制動位時,通向局減排氣孔ju1的通路都是關(guān)閉的。因此,正常情況下104閥只有在第一階段局減時,局減排氣口會出現(xiàn)排風現(xiàn)象,排風時間不會超過15 s。在充氣緩解位和制動保壓位,局減排氣口通往大氣的通路是封閉的,不應出現(xiàn)漏泄。

圖1 節(jié)制閥、滑閥和滑閥座上的通孔和槽穴的布置

2 針對性試驗分析

(1)針對庫檢作業(yè)中104閥故障,制動室對故障閥在試驗臺上進行了全部試驗。經(jīng)過反復試驗,確定充氣位緩解位、制動位保壓位局減排氣口漏風不止,保壓時間不到1 min就發(fā)生自然緩解,與庫檢反饋的故障吻合。

分解檢查,可以發(fā)現(xiàn)滑閥座上有黑色油污和雜質(zhì),ju1孔附近有較深的劃痕。為了便于判斷分析,將滑閥接觸面清理干凈,然后重新組裝,經(jīng)過試驗臺試驗,發(fā)現(xiàn)縮孔漏風明顯減弱,也未發(fā)生自然緩解現(xiàn)象??梢詳喽ㄊ腔y面上的雜質(zhì)侵入使滑閥面與滑閥座密貼不嚴,導致工作風缸壓力空氣通過ju1孔漏入大氣。

異物進入滑閥座,一部分雜質(zhì)是制動管系中產(chǎn)生的。列車在充氣緩解位時列車管的壓縮空氣經(jīng)過中間體上的濾塵杯進入104分配閥的滑閥室向工作風缸充風。冶金粉末的濾塵杯可以過濾雜質(zhì),但是無法過濾壓力空氣中的水分,含有水分的壓力空氣通過分配閥進入工作風缸及其管系。列車制動時,工作風缸的壓縮空氣會經(jīng)過滑閥和滑閥座的通路進入容積室。列車緩解時,容積室的壓力空氣通過滑閥及座上的r2孔→緩解聯(lián)絡(luò)槽d1→d2→大氣。由于壓力空氣中含有水分,而中間體是由鑄鐵鑄造而成,經(jīng)長時間的運用鑄鐵件會產(chǎn)生銹渣或顆粒,這些小顆粒會沿著制動緩解通路進入滑閥室,并粘貼到滑閥和滑座的溝槽上,特別是緩解聯(lián)絡(luò)槽d1上。當列車在進行初充氣時,由于滑閥面與滑閥座,經(jīng)過一段時間的運用,已經(jīng)不是十分密貼,再加上滑閥彈簧稍軟,列車管充入的壓力空氣就會進入滑閥與滑閥座間的不密貼處,形成向上的作用力,將滑閥稍稍抬起,離開滑閥座(俗稱滑閥浮起)。這時依附在滑閥面溝槽上的雜質(zhì),由于壓力空氣的作用就會進入到滑閥與滑閥座之間,導致漏泄。再加上ju1孔與r2孔距離最近,當中間體內(nèi)有雜質(zhì)時,最先影響的就是ju1孔附近,所以局減排氣口排風不止的現(xiàn)象更易發(fā)生。另一部分雜質(zhì)是在列車運行中,由外部空氣倒灌入滑閥室產(chǎn)生的。列車在運行過程中由于運行速度很快,空氣會沿著作用部排風口的排風彎管進入到閥體,然后被緩解聯(lián)絡(luò)槽d1堵住,使空氣中攜帶的大量雜質(zhì)依附在緩解聯(lián)絡(luò)槽d1上。還有一部分空氣會通過縮孔進入到中間體的局減室,再進入到滑閥座上的的ju1孔,然后被l7孔封堵,但是依然有雜質(zhì)會依附在l7孔上。由圖4不難看出,滑閥套背面d1孔和ju1孔表面附著的雜質(zhì)最多,這是由于外部空氣就是通過這兩個孔吹進閥體內(nèi)部的,由于吹入的空氣被滑閥封堵,所以ju1孔和d1孔附近就出現(xiàn)了雜質(zhì)堆積物,從而造成滑閥座劃傷。

圖2 l7和緩解聯(lián)絡(luò)d1上沉積的雜質(zhì)

圖3 作用部排氣口d2兩側(cè)嚴重的劃傷

圖4 滑閥套背面的d1孔和ju1孔

(2)冬季是制動故障的多發(fā)期,其中局減排風口排風不止是發(fā)生最多的故障,對故障104閥進行試驗,充氣緩解位、制動位、制動保壓位都沒有出現(xiàn)局減排風口排風不止并伴隨發(fā)出異響的現(xiàn)象,與庫檢反應的故障現(xiàn)象不一致。在進入冬季嚴寒天氣后,局減排氣口漏風現(xiàn)象增多,但是故障閥進行試驗臺試驗時基本沒有出現(xiàn)故障現(xiàn)象,這一問題引起了注意。庫檢作業(yè)中反應的情況,這起局減排氣口漏風只發(fā)生在制動位,充氣緩解位沒有漏風。局減通路是:列車管壓力空氣→l3→l6→l10→l7→ju1,充氣緩解位時節(jié)制閥在下方,滑閥頂面的g1孔露出,遮住了l6、l7孔;滑閥遮住了ju1孔,l7→ju1的通路是連通的,此時ju1孔不漏風,證明緩解位滑閥與滑閥座的配合以及節(jié)制閥與節(jié)制閥座的配合都是合格的。制動位時,第1階段局減已經(jīng)結(jié)束,這時滑閥的位置停留在第2階段局減的位置,也就是制動位,這時節(jié)制閥遮住g1孔和l7孔;滑閥在制動位向上移動,滑閥依然遮住了ju1孔,l7→ju1依然連通。由此看出制動位的局減排氣口的漏泄是由于節(jié)制閥在制動位時,與閥座不密貼造成的。在制動室用試驗臺試驗沒有故障,因為國產(chǎn)機車上,供風系統(tǒng)中用來消除油,水和塵埃的凈化裝置不完善,進入車輛列車管的壓力空氣中依然含有油霧,水和塵埃,104閥雖然具有遠心集塵器和大濾塵網(wǎng)等濾塵裝置,但是對油霧和水蒸氣的過濾效果不明顯,因此,進入閥體的壓力空氣依然帶有不少油霧和水霧,壓力空氣在通過充氣孔后,由于氣體的突然膨脹,氣體溫度隨之下降,同時還大量吸收充氣孔附近零件的熱量,使得充氣孔周圍溫度下降。給通過充氣孔的壓力空氣中的油霧,水汽創(chuàng)造了良好的冷凝條件(這種現(xiàn)象就如同打開副風缸排水閥排除副風缸余風時一樣,在副風缸壓力空氣迅速通過排水閥閥口排入大氣時,排水閥體上會出現(xiàn)冰或霜),再加上冬季天氣寒冷,充氣孔附近更容易結(jié)冰,制動位時,由于小冰晶(通過試驗證實一根頭發(fā)絲粗細的雜物就能造成局減排氣口排風不止)的作用,造成節(jié)制閥與節(jié)制閥座不密貼,工作風缸壓力空氣,順著l7→ju1的通路排向大氣,造成局減排氣口排風不止。由于制動室是室內(nèi)作業(yè),溫度較高,小冰晶融化,所以試驗臺試驗沒有故障現(xiàn)象。

3 結(jié)論和建議

通過以上兩個故障情況的分析,可以看出104分配閥局減排氣口漏風故障,可以根據(jù)故障出現(xiàn)的不同作用位置進行分析,不同的作用位置造成漏風的原因也不同。

(1)充氣緩解位、制動位局減排氣口都漏風的原因是雜質(zhì)進入滑閥與滑閥座之間,破壞了它們的密貼狀態(tài),使工作風缸的壓力空氣通過ju1孔排出。造成雜質(zhì)進入滑閥室通道主要是以下兩條:一是容積室、工作風缸及其管路在使用過程產(chǎn)生的雜質(zhì),通過空氣流動進入滑閥與滑閥座之間;二是列車運行過程中,攜帶雜質(zhì)的風,通過作用不排氣孔和局減排氣孔,進入滑閥底面,在104閥初充氣時,壓力空氣頂開滑閥使雜質(zhì)進入閥座與滑閥中間,造成漏泄。

(2)僅制動位局減排氣口漏風是節(jié)制閥與節(jié)制閥座密貼不嚴,這一現(xiàn)象多發(fā)于冬季。冬季天氣寒冷,滑閥溫度低,列車管的壓力空氣經(jīng)過g1孔向工作風缸充風,由于壓力空氣中含有水分,很容易在g1孔附近形成冰渣,在制動位時造成節(jié)制閥在移動時被頂起,造成局減排氣口漏泄。

(3)建議列車入庫檢修時,除按新制規(guī)要求對試驗系統(tǒng)進行排塵排污外,還應對列車的列車管管系、工作風缸管系,及各風缸進行排污排塵,特別是在冬季,防止管系和風缸內(nèi)的水分進入104閥內(nèi),產(chǎn)生漏泄。

(4)建議104在研磨過程中,除了保證滑閥和滑閥面的平面度外,還應該提高表面粗糙度,減少由于金屬疲勞產(chǎn)生的剝離;在組裝過程中,應注意滑閥彈簧(蝶形簧)的角度不能太小,角度太小會造成滑閥在滑閥座上的壓力減小。這兩種情況都會造成滑閥浮起現(xiàn)象的發(fā)生。

(5)建議安裝104閥排風彎管時,應使用迷宮式排風彎管,安裝時注意排風彎管的角度,要使排風彎管的角度垂直向下,不要偏,以減少空氣的灌入。

(6)建議安裝104分配閥前,各風缸、管系應徹底吹塵,104閥中間體是鑄鐵材料,內(nèi)部容易銹蝕,特別是容積風缸。在清除時可以用木槌輕輕敲擊,然后再進行吹塵,將中間體內(nèi)壁上的雜質(zhì)清除干凈。

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