章茂福
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
2012年貴冶開始技經(jīng)指標(biāo)對標(biāo)管理工作,轉(zhuǎn)爐爐齡作為貴冶16個(gè)對標(biāo)指標(biāo)之一,貴冶9臺(tái)轉(zhuǎn)爐全面進(jìn)入對標(biāo)管理體系,不僅對標(biāo)國內(nèi)同行業(yè),更與國外同行業(yè)最好指標(biāo)對標(biāo)。對標(biāo)前貴冶轉(zhuǎn)爐爐齡在國內(nèi)僅是中上等水平,轉(zhuǎn)爐爐齡多年無重大突破;與世界一流東予冶煉廠差距相當(dāng)明顯,東予冶煉廠轉(zhuǎn)爐爐齡早就達(dá)到300爐次,2015年平均爐齡更高達(dá)373爐次。對標(biāo)國內(nèi)外,發(fā)現(xiàn)問題,探索技術(shù)手段和管理辦法,優(yōu)化生產(chǎn)組織和技術(shù)革新,解決影響轉(zhuǎn)爐爐齡的關(guān)鍵因素,使貴冶轉(zhuǎn)爐爐齡達(dá)到一流水平。
貴冶熔煉車間目前共有PS轉(zhuǎn)爐9臺(tái),其中一系統(tǒng)6臺(tái),尺寸為φ4.0×11.7m;二系統(tǒng)3臺(tái),尺寸為φ4.5m×13.0m。貴冶轉(zhuǎn)爐目前采用的吹煉模式為不完全期交互吹煉,一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐日作業(yè)爐次為7.5爐次/天,送風(fēng)時(shí)率為80%,B期富氧濃度為22%~23%,送風(fēng)量為31000~33000Nm3/h;二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐日作業(yè)爐次為4.20爐次/天,送風(fēng)時(shí)率為82.05%,B期富氧濃度為22%~23%,送風(fēng)量為39500~43500Nm3/h;而影響轉(zhuǎn)爐爐齡主要限制因素在于風(fēng)口和爐口耐火材料消耗程度,其中風(fēng)口對轉(zhuǎn)爐爐齡起著決定性作用。
從2007年開始,熔煉老系統(tǒng)的爐壽命基本穩(wěn)定在215爐次左右,而后幾年基本無突破,尤其2008年轉(zhuǎn)爐爐壽命僅有206爐次,年平均筑爐12次,二系統(tǒng)2007年8月建成投產(chǎn)以后,轉(zhuǎn)爐爐壽命偏低、噸銅耐火材料的消耗居高不下,制約了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,2008年二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐最高爐壽命為177爐次,2009年平均爐壽命為192爐次。爐壽命太短,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,維修及材料費(fèi)用也急劇增加。
為適應(yīng)滿足貴冶增產(chǎn)要求,轉(zhuǎn)爐爐壽命必須要有較明顯的提高,對影響轉(zhuǎn)爐爐壽命的指標(biāo)進(jìn)行對策實(shí)施,一是風(fēng)口耐火磚材質(zhì)和筑爐砌筑水平,減少耐火材料庫存時(shí)間,提高耐火材料使用時(shí)效性,筑爐過程要有效監(jiān)控和管理;二是在生產(chǎn)過程中,減少設(shè)備故障率,優(yōu)化各項(xiàng)對爐壽命影響的參數(shù),進(jìn)而提高轉(zhuǎn)爐壽命[1-4]。
(1)根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃,安排轉(zhuǎn)爐每月、每天爐產(chǎn)量,確保轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)按計(jì)劃有效實(shí)施。在每天的作業(yè)計(jì)劃中,根據(jù)冰銅量及時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)爐周期停風(fēng)時(shí)間、風(fēng)量和氧量,使總冰銅量在控制范圍。避免出現(xiàn)銅多時(shí)冰銅處理量加大造成轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間過長;銅少時(shí)轉(zhuǎn)爐等料時(shí)間長。減少非正常時(shí)間,進(jìn)而優(yōu)化轉(zhuǎn)爐正常節(jié)奏,避免爐內(nèi)溫度急劇波動(dòng),降低風(fēng)眼故障率,有效保持爐內(nèi)溫度。
(2)合理安排轉(zhuǎn)爐冰銅量,合理的轉(zhuǎn)爐進(jìn)料量對吹煉時(shí)間最高效,有效掌控轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間。轉(zhuǎn)爐每爐次冰銅處理量數(shù)據(jù)見表1,從圖表1 可知2016年,一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冰銅處理量由2014年的194t/爐次調(diào)整為2016年189t/爐次;二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冰銅處理量由2016年270t/每爐次調(diào)整為2016年的265t/爐次。雖然單爐轉(zhuǎn)爐冰銅處理量降低,但爐作業(yè)時(shí)間縮短分別縮短22min和38min,日作業(yè)爐次分別提高了0.35和0.14爐次,通過核算,日處理冰銅量不僅沒有減少,相應(yīng)還增加了28t和16t。日作業(yè)爐次的提高為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐整體爐齡的提高創(chuàng)造了有利條件。
表1 轉(zhuǎn)爐冰銅裝入量相關(guān)數(shù)據(jù)對比
轉(zhuǎn)爐吹煉送風(fēng)量、S期、B期富氧率,渣含硅、造渣期、造銅期爐內(nèi)溫度等這些都是轉(zhuǎn)爐操作過程中的關(guān)鍵控制參數(shù),對轉(zhuǎn)爐爐壽命影響較大。
(1)大膽推進(jìn)“高風(fēng)量低壓力吹煉”模式,盡量提高送風(fēng)量。通過近兩年的摸索結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)研究,高風(fēng)量低壓力吹煉模式有二方面優(yōu)勢:第一、縮短爐作業(yè)時(shí)間,提高日作業(yè)爐次,減少風(fēng)口區(qū)耐火磚因周期停風(fēng)時(shí)間長造成風(fēng)口區(qū)溫度底,使風(fēng)口區(qū)耐火磚一直控制在相對較高溫度區(qū)間內(nèi)(穩(wěn)定風(fēng)口區(qū)耐火磚溫度,防止因風(fēng)口區(qū)耐火磚溫度波動(dòng)大造成耐火磚爆磚);第二、能使高溫反應(yīng)區(qū)遠(yuǎn)離風(fēng)口區(qū),降低風(fēng)口區(qū)的熱負(fù)荷,從而降低風(fēng)口區(qū)耐火磚的消耗速度。為達(dá)到高風(fēng)量低壓力吹煉效果,車間通過合理調(diào)整每一爐次的裝入量,減小風(fēng)口區(qū)的熔體靜壓,以達(dá)到讓高溫反應(yīng)區(qū)遠(yuǎn)離風(fēng)口區(qū)的目的,降低風(fēng)口區(qū)的熱負(fù)荷,提高風(fēng)口區(qū)耐火磚使用時(shí)間。
(2)合理控制吹煉溫度,根據(jù)爐內(nèi)溫度及時(shí)調(diào)整S期、B期富氧率,嚴(yán)格把控粗銅和渣的溫度在合理期間小范圍內(nèi)波動(dòng),避免高溫加快耐火磚損耗。經(jīng)過多年培訓(xùn)和摸索,現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐粗銅終點(diǎn)溫度90%能控制在1140~1180℃合理范圍之間。
(3)嚴(yán)格控制渣含硅:嚴(yán)格控制渣含硅在21%~23%之間,在確保吹煉渣型的前提下,渣含硅越低,對爐襯維護(hù)越有利,通過加強(qiáng)對渣含硅的監(jiān)控,及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),盡量降低渣含硅,減輕風(fēng)口區(qū)耐火磚的化學(xué)侵蝕。
從上述數(shù)據(jù)可知:渣含硅嚴(yán)格按照目標(biāo)控制,盡可能在合理范圍內(nèi)減少波動(dòng),有效降低弱酸性硅酸鹽對耐火材料的損傷。
(1)轉(zhuǎn)爐工序冷料加入合理搭配,轉(zhuǎn)爐造渣、造銅發(fā)應(yīng)是半放熱發(fā)應(yīng)[4]。為有效調(diào)控轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)發(fā)應(yīng)溫度,根據(jù)造渣、造銅不同情況加入含銅成分不同的物料(以下稱為“冷料”)來控制爐內(nèi)發(fā)應(yīng)溫度。冷料的加入方式主要有兩種,第一種為方式是將冷料通過裝載車人工裝入到物料料斗內(nèi)由行車直投,第二種方式為通過殘極運(yùn)輸機(jī)投入。兩種加料方式根本的區(qū)別在于是否需要爐體轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動(dòng)過程中風(fēng)眼區(qū)因離開熔體造成空吹,使風(fēng)眼區(qū)溫度急劇波動(dòng)極易造成風(fēng)眼磚表層剝落,影響轉(zhuǎn)爐爐壽命。而殘極運(yùn)輸系統(tǒng)處理冷料就會(huì)大大降低此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
表2 2015年一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐渣含硅
表3 2015年二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐渣含硅
表4 2015-2017年轉(zhuǎn)爐殘極上機(jī)率
(2)殘極加料機(jī)受來料銅塊尺寸和現(xiàn)場環(huán)集限制,通過以下措施有效提高殘極運(yùn)輸機(jī)使用效率:①把殘極加料由現(xiàn)場控制改為遠(yuǎn)程操作,改善工人作業(yè)環(huán)集,殘極加入現(xiàn)場環(huán)集由三樓移至轉(zhuǎn)爐操作室加入。根據(jù)轉(zhuǎn)爐鍋爐排煙溫度合理安排冷料加入量和加入時(shí)間,使殘極加入能到達(dá)多次少量,有利整個(gè)造銅期爐內(nèi)溫度平穩(wěn)、合理;②雜銅原料來源復(fù)雜,根據(jù)雜質(zhì)成分,物理規(guī)格和重量輕重合理搭配等措施,有效解決因雜銅不合理的現(xiàn)象,使殘極上機(jī)率由32%提升至目前66%左右,基本避免因搖爐造成風(fēng)眼區(qū)溫度波動(dòng)而影響轉(zhuǎn)爐爐齡的情況發(fā)生。
(1)改善轉(zhuǎn)爐開、停風(fēng)流程,由人工經(jīng)驗(yàn)開、停風(fēng)操作改為程序標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)化控制,杜絕人工開、停風(fēng)造成轉(zhuǎn)爐空吹時(shí)間過長,從而造成風(fēng)眼區(qū)溫度急劇波動(dòng)影響。轉(zhuǎn)爐造銅期如需要直投雜銅也需執(zhí)行自動(dòng)開、停風(fēng)規(guī)范性程序[5]。
(2)制定轉(zhuǎn)爐S2-B1操作規(guī)定:根據(jù)爐內(nèi)液面角計(jì)算爐內(nèi)粗銅產(chǎn)量,根據(jù)熱量平衡進(jìn)而計(jì)算本爐造銅期所要直投冷料量,規(guī)劃好造銅期直投量和殘極機(jī)上雜銅總數(shù)量,避免因直投過量使起吹溫度低或直投量少、機(jī)上冷量不足而直投,造成爐內(nèi)B期溫度波動(dòng)大而影響轉(zhuǎn)爐爐壽命,確保開風(fēng)前直投冷料加足,減少吹煉時(shí)搖爐次數(shù),使造銅期溫度平穩(wěn)均勻變化。
(1)設(shè)備預(yù)防維修是對重要設(shè)施的日常點(diǎn)檢和維護(hù)主要手段,轉(zhuǎn)爐工序的主體設(shè)備是臥式轉(zhuǎn)爐,其附屬設(shè)備有送風(fēng)系統(tǒng)、傾轉(zhuǎn)系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、熔劑系統(tǒng)、環(huán)集系統(tǒng)、殘極系統(tǒng)、天然氣烘烤系統(tǒng)、環(huán)集系統(tǒng)所組成,加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防維修,降低其故障次數(shù),確保設(shè)施能正常投入使用,從而減少因設(shè)備故障轉(zhuǎn)爐作業(yè)不正常影響轉(zhuǎn)爐爐壽命。
(2)有計(jì)劃檢查爐內(nèi)送風(fēng)閥。一般情況下,當(dāng)一臺(tái)轉(zhuǎn)爐停止送風(fēng)時(shí)而送風(fēng)管道還有風(fēng)量流量,說明有一臺(tái)送風(fēng)閥漏風(fēng),應(yīng)立即檢查處理。送風(fēng)閥漏風(fēng)則空氣一直對本體爐體采用了強(qiáng)制冷卻的效果,使風(fēng)口區(qū)在停風(fēng)狀態(tài)下溫度偏低,造成風(fēng)眼區(qū)域耐火磚消耗加快。
(3)精心維護(hù)好轉(zhuǎn)爐風(fēng)眼,轉(zhuǎn)爐風(fēng)眼狀況好壞直接決定轉(zhuǎn)爐爐壽命。轉(zhuǎn)爐爐作業(yè)周期短的5個(gè)月,長的時(shí)間要超過半年,在如此長的時(shí)間內(nèi),面對不同條件下的生產(chǎn)情況,保證全部風(fēng)眼完好,不盲風(fēng)眼,使轉(zhuǎn)爐風(fēng)眼區(qū)耐火材料消耗整體平穩(wěn)。日常點(diǎn)檢要以風(fēng)眼區(qū)預(yù)防為主,對風(fēng)眼區(qū)底座保證一定的頻率和次數(shù)點(diǎn)檢,防止底座松動(dòng)后造成風(fēng)口區(qū)耐火磚非正常消耗。出完銅后,工藝人員使用專用工具對風(fēng)口底座進(jìn)行緊固,避免底座松動(dòng)。一旦出現(xiàn)風(fēng)眼狀況不好的情況,要想盡辦法保證風(fēng)眼正常。
(1)加強(qiáng)對耐火材料的管理,提前制定精確的停爐計(jì)劃,嚴(yán)格控制耐火材料進(jìn)廠時(shí)間,合理考慮耐火磚生產(chǎn)、運(yùn)輸時(shí)間,有效掌控耐火磚從進(jìn)廠時(shí)間和用到作業(yè)爐上不超過三個(gè)月,避免耐火材料庫存時(shí)間長影響使用效果;對進(jìn)廠耐火磚進(jìn)行抽樣切割檢查,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),耐火磚儲(chǔ)存放在通風(fēng)干燥的地方,堅(jiān)決不能被雨水淋泡。
(2)強(qiáng)化對筑爐質(zhì)量的檢查和監(jiān)督。筑爐前制定詳細(xì)的筑爐進(jìn)度計(jì)劃,并對拆爐過程和筑爐過程全面跟蹤,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),每塊風(fēng)眼區(qū)耐火磚保持2mm左右間距,每3塊風(fēng)眼區(qū)耐火磚放1張膨脹紙,使每塊風(fēng)眼磚保持合理間隙,避免因筑爐原因影響爐壽命。
(3)將原耐火磚和爐殼間的填料由原來國產(chǎn)改為進(jìn)口填料。作業(yè)爐后期高溫熔體容易通過耐火磚縫隙或風(fēng)口導(dǎo)管與耐火磚的縫隙滲漏到爐殼,導(dǎo)致爐體發(fā)紅,惡劣情況下導(dǎo)致爐體燒穿而停爐。將原國產(chǎn)澆注料改為進(jìn)口料后,使用效果良好,基本杜絕了后期因熔體滲漏導(dǎo)致風(fēng)眼區(qū)發(fā)紅或燒穿的現(xiàn)象[6]。
截止2017年10月,熔煉一、二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐平均爐壽命指標(biāo)分別達(dá)到352爐次、356爐次,完全達(dá)到提高轉(zhuǎn)爐爐齡目標(biāo),有效降低檢修費(fèi)用,耐火材料消耗大幅度降低,成本顯著下降,帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
圖1 貴溪冶煉廠近5年轉(zhuǎn)爐爐齡
表5 貴溪冶煉廠最近轉(zhuǎn)爐五年?duì)t齡指標(biāo) 爐次
5年來,貴溪冶煉廠通過不斷大膽創(chuàng)新,積極應(yīng)用新型耐火材料、實(shí)施精準(zhǔn)控制、精細(xì)操作和管理深化等有效手段,充分挖掘轉(zhuǎn)爐爐壽命的空間,使轉(zhuǎn)爐爐齡得到質(zhì)的提升,確保貴冶轉(zhuǎn)爐爐壽命國內(nèi)銅行業(yè)領(lǐng)先,全球指標(biāo)一流,為推進(jìn)標(biāo)桿工廠做出重要貢獻(xiàn)。貴溪冶煉廠在提升轉(zhuǎn)爐爐齡工作中的一些方法可以為有色冶煉企業(yè)在這方面工作提供一定的參考。