焦偉航
(浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 溫州 325600)
隨著國(guó)內(nèi)火力發(fā)電產(chǎn)能的不斷提高,優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤的需求量與日俱增,這使得國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走高。與此同時(shí),水電、風(fēng)電、核電等清潔能源的快速發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)影響重大,火力發(fā)電的市場(chǎng)份額受到了空前擠壓,加之國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,社會(huì)用電需求降低,火電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)等因素,眾多火力發(fā)電企業(yè)面臨低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤(rùn)的窘境。為了突破煤價(jià)、電價(jià)“兩頭承壓”的不利現(xiàn)狀,火力發(fā)電企業(yè)必須深度挖潛、降本增效。燃料成本是火力發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)成本的主要部分,因此降低燃料成本是火力發(fā)電企業(yè)突破當(dāng)前困境的重要思路[1]。
印尼煤相較國(guó)內(nèi)煤炭具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì),同時(shí)運(yùn)輸相對(duì)便利,特別適合沿海火力發(fā)電企業(yè),具有良好的經(jīng)濟(jì)性[2]。但另一方面,印尼煤具有高揮發(fā)分、高水分、低熱值等特點(diǎn),不利于火電機(jī)組鍋爐燃用,并存在較多安全隱患。近一年來(lái),某發(fā)電廠二期2臺(tái)660 MW超超臨界機(jī)組進(jìn)行了多次大規(guī)模印尼煤摻燒。本文針對(duì)該發(fā)電廠二期3號(hào)、4號(hào)鍋爐的印尼煤摻燒實(shí)際情況,分析總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出應(yīng)對(duì)措施,為國(guó)內(nèi)同類(lèi)型機(jī)組印尼煤摻燒提供參考。
某發(fā)電廠二期超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,型號(hào)為SG-2031/26.15-M623,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊Π型結(jié)構(gòu)、露天布置燃煤鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煤田活雞兔煤,校核煤種為晉北煙混煤。每臺(tái)鍋爐配備6臺(tái)上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的HP1003型中速磨煤機(jī),燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)5用1備,磨煤機(jī)具體參數(shù)如表1所示。每臺(tái)鍋爐設(shè)24只直流式燃燒器,每臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)1層的4只燃燒器,分6層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓方式燃燒。
表1 HP1003磨煤機(jī)主要參數(shù)
2017年5月至2018年5月,該發(fā)電廠多次開(kāi)展印尼煤摻燒工作。各次印尼煤成分和該鍋爐的設(shè)計(jì)、校核、常用煤種成分對(duì)比如表2所示。相較于正常煤種,印尼煤普遍存在高揮發(fā)分、高水分、低熱值、低灰熔點(diǎn)等特點(diǎn),這些特性都不利于燃用,以下將進(jìn)行著重分析。
另外,印尼煤可磨性與正常煤種基本持平,易于磨制;硫分明顯低于正常煤種,屬于低硫煤,有利于環(huán)保排放。這兩點(diǎn)本文不做詳細(xì)討論。
印尼煤含有明顯高于日常動(dòng)力煤種的揮發(fā)分,一般在50%以上,這使得印尼煤呈現(xiàn)出易燃燒、易自燃、易爆炸的特性。以下分別就印尼煤各項(xiàng)特性所產(chǎn)生的摻燒不利因素進(jìn)行分析,并給出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
3.1.1 針對(duì)印尼煤易燃燒特性的應(yīng)對(duì)措施
燃用正常煤種時(shí),制粉系統(tǒng)出力一般根據(jù)機(jī)組負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié),并控制磨煤機(jī)風(fēng)量在100 t/h左右,磨煤機(jī)出口溫度在75℃左右,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度R90在20%以下。但由于印尼煤的揮發(fā)分過(guò)高,極易燃燒,在爐內(nèi)燃燒提前,易燒毀燃燒器[3],可針對(duì)性地采取以下措施:
(1)通過(guò)調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口折向擋板至全開(kāi)位置,降低磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度,R90控制在25%~40%,使煤粉氣流燃燒滯后[4]。
(2)增大一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓,并提高磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)量[5]。這一方面可以提高氣流對(duì)燃燒器的冷卻效果,另一方面可以降低煤粉氣流的濃度,抑制燃燒。
(3)降低磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)溫度,控制磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度不高于65℃,即降低了煤粉氣流的溫度,從而使燃燒滯后[6]。
(4)將燃用印尼煤的磨煤機(jī)由自動(dòng)控制改為手動(dòng)控制,避免因負(fù)荷波動(dòng)而引起燃用印尼煤的磨煤機(jī)工況頻繁波動(dòng)。
表2 設(shè)計(jì)、校核、常用煤種與印尼煤的工業(yè)分析比較
3.1.2 針對(duì)印尼煤易自燃特性的應(yīng)對(duì)措施
印尼煤較高的揮發(fā)分使得該煤種在堆積處易發(fā)生緩慢氧化并放熱,還會(huì)進(jìn)一步引起自燃。因此,燃用印尼煤就必須時(shí)刻監(jiān)視原煤倉(cāng)以及其他易堆積煤粉位置(如煤粉分配器、粉管彎頭等[7])的溫度變化,若有自燃跡象必須立即采取相應(yīng)的措施。
(1)若2 h內(nèi),各粉管相同位置溫度偏差±5℃以上,則必須停運(yùn)該制粉系統(tǒng)。
(2)若原煤倉(cāng)溫度超過(guò)65℃,應(yīng)立即用常用煤種替換當(dāng)前煤種,并持續(xù)關(guān)注溫度變化。
3.1.3 針對(duì)印尼煤易爆炸特性的應(yīng)對(duì)措施
印尼煤較高的揮發(fā)分使得制粉系統(tǒng)易發(fā)生爆炸,特別是制粉系統(tǒng)啟動(dòng)和停運(yùn)過(guò)程中,風(fēng)量較低時(shí),風(fēng)粉比例易達(dá)到爆炸臨界值[8]。建議采取以下應(yīng)對(duì)措施:
(1)原則上不直接啟停燃用印尼煤的制粉系統(tǒng),計(jì)劃性的啟停前應(yīng)事先將煤種切換成常用煤種。
(2)若燃用印尼煤的制粉系統(tǒng)因故必須立即停運(yùn),則必須嚴(yán)格控制出口溫度,并進(jìn)行充分吹掃[9]。停運(yùn)后仍須持續(xù)監(jiān)視煤倉(cāng)溫度。
(3)制粉系統(tǒng)啟停前,操作人員開(kāi)啟相應(yīng)制粉系統(tǒng)的聲光報(bào)警,通知附近工作人員、石子煤排放人員、保潔人員等及時(shí)回避,禁止在制粉系統(tǒng)啟停過(guò)程中逗留在附近。
(4)制粉系統(tǒng)滅火惰化蒸汽應(yīng)保持熱備用狀態(tài),發(fā)生磨煤機(jī)著火時(shí)必須及時(shí)投入滅火惰化蒸汽[10]。
(5)制粉系統(tǒng)發(fā)生跳閘后,立即關(guān)閉該制粉系統(tǒng)所有風(fēng)門(mén),若磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度有升高趨勢(shì),立即投入滅火蒸汽。
印尼煤發(fā)熱量一般在3 500~3 800 kcal/kg,遠(yuǎn)低于正常動(dòng)力煤5 200~5 500 kcal/kg的發(fā)熱量。因此,燃用印尼煤會(huì)造成機(jī)組帶負(fù)荷能力不足。該發(fā)電廠作為所在電網(wǎng)的重要負(fù)荷支撐點(diǎn),AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)調(diào)峰任務(wù)至關(guān)重要,一般在每日上午、下午、晚間為高峰負(fù)荷,在午間和凌晨為低谷負(fù)荷。單機(jī)單日負(fù)荷峰谷差值最高至50%機(jī)組技術(shù)出力。
為保障機(jī)組帶負(fù)荷能力,對(duì)應(yīng)采取如下措施:
(1)在5臺(tái)運(yùn)行磨煤機(jī)中最多選取2臺(tái)燃用印尼煤,其他磨煤機(jī)燃用熱值較高的正常煤種。基于一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行的考慮,不采用啟動(dòng)6套制粉系統(tǒng)以提高機(jī)組出力的運(yùn)行方式。
(2)根據(jù)當(dāng)前社會(huì)用電趨勢(shì)和全省外購(gòu)電的形勢(shì),提前預(yù)估機(jī)組的發(fā)電量,并適當(dāng)安排燃用印尼煤制粉系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)。如在白天可安排4套正常煤種制粉系統(tǒng)加1套印尼煤制粉系統(tǒng),在夜間可安排3套正常煤種制粉系統(tǒng)加2套印尼煤制粉系統(tǒng)。
(3)燃用印尼煤制粉系統(tǒng)的原煤倉(cāng)應(yīng)保持較低煤位運(yùn)行,如此可以根據(jù)負(fù)荷需要快速切換至其他煤種。同時(shí)低煤位運(yùn)行也有利于印尼煤制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行和事故處理。
印尼煤的全水分達(dá)到了正常煤種的2~3倍,這使得印尼煤在制粉系統(tǒng)中易粘結(jié)、易堵塞,特別是在原煤倉(cāng)、給煤機(jī)、落煤管等部位。同時(shí),印尼煤對(duì)磨煤機(jī)干燥出力的要求也更加嚴(yán)苛,其煤粉干燥效果明顯低于正常煤種,必須嚴(yán)格控制磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度高于露點(diǎn)溫度,否則煤粉極易粘結(jié)成團(tuán),造成堆積和堵管,甚至自燃[11]。印尼煤和正常煤種對(duì)應(yīng)的制粉系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)如表3所示。對(duì)應(yīng)措施如下:
(1)燃用印尼煤制粉系統(tǒng)的原煤倉(cāng)空氣炮、給煤機(jī)進(jìn)口振打裝置、落煤管振打裝置必須保持熱備用狀態(tài),一旦對(duì)應(yīng)位置出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,立即投入空氣炮和振打裝置。
(2)控制制粉系統(tǒng)煤量在 35~45 t/h,保持手動(dòng)控制方式,并根據(jù)磨煤機(jī)的干燥出力情況調(diào)整制粉系統(tǒng)總出力[12]。
(3)控制磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合溫度在58℃以上,不得低于55℃且必須高于對(duì)應(yīng)露點(diǎn)溫度[13]。
表3 燃用印尼煤和正常煤種制粉系統(tǒng)參數(shù)對(duì)比
印尼煤的灰分較正常煤種偏低,但灰熔點(diǎn)也較低,屬于易結(jié)焦煤種,所以在燃用印尼煤時(shí)仍需注意爐膛結(jié)焦情況,并加強(qiáng)吹灰[14]。
針對(duì)印尼煤的主要特性,建議采取上述一系列措施來(lái)保障其安全燃用。但上述調(diào)整措施也會(huì)對(duì)其他主設(shè)備甚至整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生較大的影響,具體分析和處理對(duì)策如下。
在機(jī)組加負(fù)荷過(guò)程中,為提高負(fù)荷響應(yīng)速度,協(xié)調(diào)系統(tǒng)會(huì)先根據(jù)負(fù)荷設(shè)定和負(fù)荷指令的差值輸出一個(gè)前饋指令,作用于鍋爐的風(fēng)、水、煤的調(diào)節(jié)模塊,隨后通過(guò)PID(比例-積分-微分)控制器逐漸調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷至實(shí)際負(fù)荷。其間,煤的前饋指令將平均分配至每臺(tái)投入煤量自動(dòng)的制粉系統(tǒng)上。
以5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行為例,全爐燃燒正常煤種時(shí),所有制粉系統(tǒng)均投入煤量自動(dòng),煤前饋指令均勻分配至5套制粉系統(tǒng),各制粉系統(tǒng)出力變化幅度較小,進(jìn)而爐膛整體熱負(fù)荷變化均勻。但如上文所述,為保證制粉系統(tǒng)參數(shù)穩(wěn)定、干燥出力穩(wěn)定,燃用印尼煤的制粉系統(tǒng)煤量控制采用手動(dòng)方式,即2套制粉系統(tǒng)燃用印尼煤時(shí),僅3套制粉系統(tǒng)投入煤量自動(dòng),煤前饋僅分配給這3套制粉系統(tǒng),從而使這3套制粉系統(tǒng)出力變化劇烈、參數(shù)擾動(dòng)幅度大,甚至造成參數(shù)超限;爐內(nèi)熱負(fù)荷變化也不均勻,局部熱負(fù)荷變化幅度大。
4套制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),變化對(duì)比更加明顯。減負(fù)荷過(guò)程同理。
通過(guò)上述分析可知,燃用印尼煤的機(jī)組在快速加減負(fù)荷時(shí)將產(chǎn)生更大的擾動(dòng),主要表現(xiàn)為各磨煤機(jī)出口溫度波動(dòng)、爐內(nèi)受熱面壁溫波動(dòng)等。因此在機(jī)組快速加減負(fù)荷時(shí),應(yīng)及時(shí)手動(dòng)調(diào)整燃用印尼煤制粉系統(tǒng)的出力,減少其他制粉系統(tǒng)的調(diào)節(jié)壓力,降低爐內(nèi)熱負(fù)荷變化的不均勻程度。
燃用不同的煤種時(shí),機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中的BTU(燃料校正)控制模塊會(huì)根據(jù)煤種發(fā)熱量自動(dòng)進(jìn)行修正,從而匹配對(duì)應(yīng)的給水量。當(dāng)燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),BTU校正系數(shù)為1;當(dāng)燃用發(fā)熱量高于設(shè)計(jì)煤種的煤時(shí),BTU校正系數(shù)大于1,此時(shí)將適當(dāng)增大水煤比,增加給水量;當(dāng)燃用發(fā)熱量低于設(shè)計(jì)煤種的煤時(shí),BTU校正系數(shù)小于1,此時(shí)將適當(dāng)降低水煤比,減少給水量。
不同印尼煤配煤方式下,BTU和水煤比、給水量、最高負(fù)荷等參數(shù)對(duì)比如表4所示。
表4 不同印尼煤制粉系統(tǒng)臺(tái)數(shù)的參數(shù)對(duì)比
印尼煤的發(fā)熱量和設(shè)計(jì)煤種的發(fā)熱量存在較大偏差,在僅投運(yùn)2套印尼煤制粉系統(tǒng)時(shí),機(jī)組BTU仍然遠(yuǎn)低于燃用正常煤種時(shí)的機(jī)組BTU,同時(shí)水煤比也相應(yīng)降低。但協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中水煤比自動(dòng)調(diào)節(jié)有下限值,當(dāng)目標(biāo)水煤比低于下限時(shí),水煤比無(wú)法進(jìn)一步下降,造成實(shí)際給水量高于機(jī)組需求給水量,進(jìn)一步造成中間點(diǎn)過(guò)熱度下降。若出現(xiàn)此種情況,必須撤出水煤比自動(dòng)調(diào)節(jié),手動(dòng)降低給水量。
機(jī)組RB(輔機(jī)故障減負(fù)荷)是機(jī)組在突然失去重要輔機(jī)(制粉系統(tǒng)、給水泵等)后快速降低負(fù)荷的保護(hù)措施,其觸發(fā)條件為“當(dāng)前負(fù)荷指令-剩余輔機(jī)帶負(fù)荷能力>20 MW且對(duì)應(yīng)輔機(jī)停運(yùn)或跳閘”。
燃用印尼煤時(shí),機(jī)組BTU校正系數(shù)降低,進(jìn)一步導(dǎo)致機(jī)組帶負(fù)荷能力降低,并有可能達(dá)到觸發(fā)RB的限值。該廠每臺(tái)鍋爐的制粉系統(tǒng)配置為5用1備,即至少1套制粉系統(tǒng)是停運(yùn)狀態(tài),此情況極易觸發(fā)機(jī)組RB保護(hù)。
此種情況觸發(fā)的RB保護(hù),雖然對(duì)主設(shè)備沒(méi)有太大影響,但會(huì)導(dǎo)致負(fù)荷波動(dòng)、協(xié)調(diào)系統(tǒng)退出、一次調(diào)頻和AGC負(fù)荷遠(yuǎn)控退出等情況,對(duì)機(jī)組的正常運(yùn)行造成干擾。對(duì)此,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況修改帶負(fù)荷能力的計(jì)算值以避免觸發(fā)此類(lèi)RB,但同時(shí)必須保證機(jī)組真正發(fā)生重要輔機(jī)跳閘時(shí),RB保護(hù)能夠可靠動(dòng)作。
鍋爐總風(fēng)量為一次風(fēng)量和二次風(fēng)量的總和。如上文所述,為保障燃用印尼煤制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行,必須增大磨煤機(jī)的通風(fēng)量,即增加了一次風(fēng)總量。在負(fù)荷一定時(shí),鍋爐總風(fēng)量維持一定,增大了一次風(fēng)量就必然會(huì)降低二次風(fēng)總量,從而進(jìn)一步降低送風(fēng)機(jī)的出力。這將導(dǎo)致?tīng)t膛和二次風(fēng)大風(fēng)箱的差壓降低,二次風(fēng)的剛性降低。這一方面會(huì)導(dǎo)致燃燒器噴口周界風(fēng)冷卻效果不足,另一方面也會(huì)對(duì)爐內(nèi)燃燒情況造成較大影響。
對(duì)此,必須合理適當(dāng)?shù)卦龃笕加糜∧崦褐品巯到y(tǒng)的通風(fēng)量,并適當(dāng)降低其他磨煤機(jī)的通風(fēng)量以控制一次風(fēng)總量,保證二次風(fēng)量和送風(fēng)機(jī)出力不受影響。
如上文所述,燃用印尼煤的制粉系統(tǒng)控制煤粉細(xì)度R90在25%~40%,燃用正常煤種控制煤粉細(xì)度R90在20%以下,而細(xì)度調(diào)節(jié)是通過(guò)在煤種切換時(shí)人為就地操作實(shí)現(xiàn)。另外,為滿(mǎn)足機(jī)組調(diào)峰要求,對(duì)應(yīng)制粉系統(tǒng)在早晨和夜間需要頻繁切換煤種。其次,從煤倉(cāng)更換煤種到磨煤機(jī)內(nèi)切換煤種至少要3~4 h,只能通過(guò)預(yù)估和參數(shù)變化判斷磨煤機(jī)內(nèi)煤種切換的時(shí)間。
由此,人為調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的時(shí)間和磨煤機(jī)內(nèi)煤種切換的時(shí)間難以完全匹配,從而出現(xiàn)正常煤種的煤粉細(xì)度R90在25%~40%的情況,煤粉較粗。進(jìn)而導(dǎo)致此類(lèi)煤粉在爐膛內(nèi)難以燃盡,增大了飛灰的含碳量。加之為滿(mǎn)足機(jī)組調(diào)峰的需要,磨煤機(jī)需頻繁切換煤種,更進(jìn)一步加重了飛灰含碳量偏高的情況。
飛灰含碳量偏高一方面增加了鍋爐的機(jī)械不完全燃燒熱損失,降低了鍋爐效率,另一方面此類(lèi)飛灰易引發(fā)鍋爐尾部煙道的二次燃燒。對(duì)此,應(yīng)盡量協(xié)調(diào)好人為調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的時(shí)間,將印尼煤布置在爐膛下層[15],并加強(qiáng)尾部煙道的吹灰,防止未燃盡的飛灰堆積。
印尼煤存在高揮發(fā)分、高水分、低熱值、低灰熔點(diǎn)等不利特性,燃用存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患,但采取對(duì)應(yīng)措施后,在超超臨界機(jī)組鍋爐內(nèi)燃用是可行的。結(jié)合某發(fā)電廠多次燃用印尼煤的實(shí)際情況,總結(jié)出相應(yīng)的摻燒經(jīng)驗(yàn)并提出一系列應(yīng)對(duì)措施,既可保證摻燒過(guò)程中機(jī)組的安全和穩(wěn)定,同時(shí)也增強(qiáng)了鍋爐的煤種適應(yīng)能力,提高了劣質(zhì)煤的使用率,降低了燃料成本,擴(kuò)大了煤種供應(yīng)范圍,兼具安全性和經(jīng)濟(jì)性。