慈龍尚,周福庚,陳明朋,馬萬龍
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司重型商用車公司,安徽合肥 230601)
車輛排氣系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)和車體相連。它的振動(dòng)是車輛NVH的重要指標(biāo),對(duì)車輛的舒適性和排氣系統(tǒng)各組成部件及吊掛件的壽命都會(huì)產(chǎn)生很大影響[1]。為滿足客戶的排氣噪聲小及越野通過性好等特定需求,在平頭重卡牽引車駕駛室的后側(cè)自主開發(fā)了朝天排氣系統(tǒng)。因該產(chǎn)品還需滿足模塊化、系列化設(shè)計(jì)要求,高排尾管的邊界條件為:發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣口在右中側(cè),排氣系的SCR箱(消音器)布置在駕駛室后左縱梁外側(cè),消音器上方是減振波紋管和朝天排放的高排尾管,尾管支撐構(gòu)件分別連接到車架的左右縱梁上,控制著高排尾管的X、Y、Z3個(gè)方向的自由度。某新車型在8 000 km強(qiáng)化路路試可靠性試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)高排尾管與支撐構(gòu)件的連接卡箍在試驗(yàn)達(dá)到一定里程時(shí)開裂。高排尾氣管及支撐構(gòu)件在整車中的布置如圖1所示。
根據(jù)汽車的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,如車身和駕駛室在車架上的安裝應(yīng)牢固,不得因機(jī)動(dòng)車振動(dòng)而引起松動(dòng)[2],開裂更是絕不允許的,因此需深入剖析高排尾管與支撐構(gòu)件連接包箍的開裂原因并優(yōu)化設(shè)計(jì),滿足新品開發(fā)要求等。
針對(duì)高排氣尾管和其支撐結(jié)構(gòu)的連接卡箍開裂,應(yīng)該從支撐構(gòu)件連接結(jié)構(gòu)及運(yùn)行工況綜合分析。開裂卡箍連接高排尾管和支撐構(gòu)件的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)圖如圖2所示,高排尾管V形包箍的連接結(jié)構(gòu)及卡箍開裂位置如圖3所示。V形包箍開裂原因分析如下:
(1)排氣尾管高,質(zhì)量大,車輛運(yùn)行中潛在擺動(dòng)大,即相對(duì)于支撐構(gòu)件的彎矩大,交變應(yīng)力集中,最上面的卡箍最先開裂等。從排氣尾管的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)知道,排氣尾管所用的不銹鋼管是SUS304材質(zhì),管直徑φ120 mm,壁厚1.5 mm,排氣尾管外的隔熱板是1.5 mm的鏡面不銹鋼,高排尾管及隔熱板的總質(zhì)量約為22 kg。
圖2 V形包箍工作示意圖
圖3 高排尾管V形包箍路試中開裂及位置
(2)試驗(yàn)車輛的排氣尾管的支撐構(gòu)件是3根拉桿,分別控制高排尾管總成在整車X、Y、Z共3個(gè)方向的自由度,3根拉桿的下端通過螺栓與左、右縱梁上圓孔螺栓連接固定,3個(gè)拉桿分別用3個(gè)φ45 mm×3 mm的無縫圓管制作,圓管拉桿根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸彎折并在其端部壓扁后,開螺栓孔連接到車架上去。因連接面少,連接處的強(qiáng)度弱,車輛運(yùn)行中尾管支撐構(gòu)件與高排尾管易形成共振,支撐作用大大減弱等。
(3)從圖1還得知,高排氣尾管口到車架縱梁上翼面的距離為2.5 m,尾管口到地面的距離為3.5 m左右,支撐構(gòu)件中最靠尾管口的卡箍到車架縱梁上翼面的距離為1.5 m左右。也就是說,圖中的V形包箍的潛在彎矩為330 N·m,排氣尾管的支撐構(gòu)件不能有效分擔(dān)高排的彎矩,在最上端的V形包箍的理論彎矩應(yīng)力為330 N·m。在交變應(yīng)力的作用下,最上面的包箍極易產(chǎn)生裂紋并最先開裂等。
(4)設(shè)計(jì)優(yōu)化改進(jìn)方向:對(duì)3個(gè)高排尾管的支撐構(gòu)件的拉桿與車架縱梁連接處的強(qiáng)度和剛度進(jìn)行加強(qiáng),使支撐構(gòu)件與車輛車架總成形成有效可拆卸的整體,并使支撐構(gòu)件對(duì)排氣尾管起支撐作用,減低共振,極大減弱高排尾管運(yùn)行中的擺動(dòng)等。
改進(jìn)前的高排尾管支撐構(gòu)件為圓管拉桿支撐構(gòu)件(如圖4所示);改進(jìn)后的高排尾管支撐構(gòu)件為方管拉桿支撐構(gòu)件,且根部增加過渡連接板(如圖5所示)。其支撐原理為:采用方管結(jié)構(gòu),便于與車架連接處增加連接板,增加連接板后,與車架連接的面多,連接剛度和強(qiáng)度明顯增強(qiáng),因此可選用剛度和強(qiáng)度更好的矩形管或方管。當(dāng)然,根部加強(qiáng)的支撐結(jié)構(gòu),質(zhì)量也會(huì)大些,工藝難度和制作成本也會(huì)高些。
圖4 圓管拉桿支撐構(gòu)件
圖5 方管拉桿支撐構(gòu)件
原高排尾管及隔熱板是利用3個(gè)無縫圓鋼管按設(shè)計(jì)尺寸彎折成形并固定到車架縱梁上,連接V形包箍易出現(xiàn)開裂。經(jīng)對(duì)標(biāo)分析,將連接桿結(jié)構(gòu)均更改為矩形管或方管,通過連接板連接到車架縱梁上,且控制豎直方向(Z向)的為主支撐支架,將原連接排氣管控制X、Y向擺動(dòng)的支架連接到主支撐支架上。以改進(jìn)前后支撐構(gòu)件的振動(dòng)頻率為研究對(duì)象,采用有限元軟件ANSYS中的ABAUQS軟件進(jìn)行非線性分析計(jì)算,得到系統(tǒng)在某階模態(tài)下的主要固有頻率和振型及位移(如圖6—圖7所示)。
圖6 圓管根部未加強(qiáng)支撐構(gòu)件CAE分析
分析結(jié)果為:同階次下模態(tài)頻率高的較好,即方管拉伸支撐構(gòu)件模態(tài)頻率較高,鋼管結(jié)構(gòu)較差。也就是說,根部加強(qiáng)的方管支撐構(gòu)件結(jié)構(gòu)較好。
(1)路試中,因高排尾管的位置較高,且高排尾管是通過2個(gè)斜拉支架固定到車架的左右縱梁上,在路試振動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析中,因振動(dòng)測(cè)試夾具參照基準(zhǔn)點(diǎn)不能選在駕駛室上(駕駛室也是一個(gè)彈性體),高排尾管的固定點(diǎn)在其中部,離車架縱梁較遠(yuǎn)(1 m以上),制作路試振動(dòng)夾具的難度大,成本高,且等同效果差等,故在路試排氣系統(tǒng)的振動(dòng)測(cè)試中只安排了發(fā)動(dòng)機(jī)懸置點(diǎn)端、排氣管和箱式消音器處的振動(dòng)位移測(cè)試,其中消音器處的振動(dòng)位置測(cè)試類似于高排尾管起始處的振動(dòng)位移測(cè)試。而高排尾管中部及上頂部在路試測(cè)試中,只能憑路試中對(duì)高排尾管的擺動(dòng)觀測(cè)及最終的試驗(yàn)結(jié)果評(píng)判。消音器處的振動(dòng)路試測(cè)試,分別采集長(zhǎng)波路、短波路、卵石路、搓板路、比利時(shí)路等路況下的振動(dòng)位移試驗(yàn)數(shù)據(jù)。其中長(zhǎng)波路的消音器處X、Y、Z方向的振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)如圖8所示。數(shù)據(jù)采集頻率為100 kHz。
(2)對(duì)高排尾管支撐構(gòu)件設(shè)計(jì)優(yōu)化后,即對(duì)支撐構(gòu)件與車架連接的根部加強(qiáng),選用板厚加大、連接面多的加強(qiáng)板,優(yōu)化改進(jìn)卡箍形狀和材質(zhì),提升其連接強(qiáng)度。按設(shè)計(jì)優(yōu)化后做樣件裝車,繼續(xù)進(jìn)行道路試驗(yàn),技術(shù)人員跟車觀測(cè)。發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)中高排尾管的擺動(dòng)明顯減少,強(qiáng)化試跑完6 000 km,高排尾管與支撐構(gòu)件的連接包箍未見開裂。說明此高排尾管的設(shè)計(jì)優(yōu)化經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)是有效的。
圖8 高排尾管起始端路試振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)
首先,對(duì)此高排尾管的設(shè)計(jì),因受結(jié)構(gòu)和邊界條件的限制,通過將與支架接觸連接的支撐構(gòu)件的根部用加強(qiáng)板加強(qiáng),無縫圓管改為矩形管和方管,保證了高排尾管固定及支撐的穩(wěn)定和可靠性。
其次,對(duì)支撐結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了優(yōu)化。原用3個(gè)圓管拉桿支撐直接連接高排尾管和車架縱梁,易產(chǎn)生共振;優(yōu)化后的結(jié)果是將豎直支撐的主支撐桿主體及根部均加強(qiáng),再將控制高排尾管X、Y向擺動(dòng)的輔助梁固定到主梁上,確保主梁與車架形成整體。通過路試試驗(yàn)驗(yàn)證此設(shè)計(jì)優(yōu)化有效,確保高排尾管及其支撐構(gòu)件經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)獲得成功。