王景悅 ,梅永貴 ,屈麗彬 ,薛占新 ,竇 武 ,常志波
1.中國(guó)石油華北油田公司山西煤層氣勘探開(kāi)發(fā)分公司,山西晉城 048000
2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司煤層氣開(kāi)采先導(dǎo)試驗(yàn)基地,山西晉城 048000
3.西安長(zhǎng)慶科技工程有限責(zé)任公司北京分公司,北京100000
不同于常規(guī)天然氣,煤層氣地面集輸系統(tǒng)具有低產(chǎn)、低壓、低滲等“三低”特點(diǎn)[1]。隨著輸送距離的增加,煤層氣集輸管路內(nèi)輸送氣體的溫度快速下降并接近環(huán)境溫度。伴隨著溫度的降低,管路內(nèi)有游離水析出,并聚集在管路高程起伏的低洼地段[2]。游離水的產(chǎn)生導(dǎo)致管路內(nèi)部流態(tài)從單一的氣相流動(dòng)轉(zhuǎn)為氣液兩相流動(dòng),輸氣沿程摩阻大幅度增加,管路起末點(diǎn)壓差明顯增大,管輸效率明顯降低[3-4]。為了保障集輸系統(tǒng)安全、高效、平穩(wěn)運(yùn)行,各生產(chǎn)單位通常會(huì)選擇一定手段對(duì)集輸管路中的積液進(jìn)行控制或排出[2]。
華北油田山西煤層氣分公司建有集氣站11座、煤層氣處理中心1座、集輸管路8條,其中,煤層氣處理中心擔(dān)負(fù)著沁南盆地各排采井采出煤層氣收集、脫水、過(guò)濾、分離及增壓外輸?shù)娜蝿?wù)。
集輸管路積液控制手段通常有清管作業(yè)、在管路低點(diǎn)安裝疏水閥、起點(diǎn)預(yù)脫水、改變集輸管網(wǎng)的布局或管路安裝整流器等措施[5]。清管排液與集氣站預(yù)脫水是目前煤層氣行業(yè)普遍采用的兩種排液工藝。本文以樊4站至處理中心管路為例,分別從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)實(shí)用性等方面,詳細(xì)分析對(duì)比了清管作業(yè)與集氣站預(yù)脫水兩種排液工藝的優(yōu)缺點(diǎn),以期為煤層氣田建設(shè)與生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中集輸管路積液排放工藝的選擇提供借鑒。
單井來(lái)煤層氣含有飽和水,經(jīng)過(guò)集氣站壓縮機(jī)增壓后呈過(guò)飽和狀態(tài),且出口氣體溫度28~42℃之間,在輸送過(guò)程中,隨著地溫逐漸降低到0~10℃,飽和水析出為凝析水,在管路穿越低洼處聚集,造成壓力遞減,不得不頻繁清管[6],集輸管路清管周期統(tǒng)計(jì)如圖1所示。集輸管路最短的清管周期為1~2 d,平均清管周期最短的時(shí)間為3~4 d,如此頻繁的清管作業(yè),工作量大大增加。為了控制管路中的凝析水,解決輸送效率問(wèn)題,有以下兩種處理方案。
圖1 集輸管路清管周期統(tǒng)計(jì)
(1)方案A:定期清管。集氣站僅進(jìn)行過(guò)濾與增壓處理,無(wú)脫水凈化裝置,采用較為成熟的定期清管作業(yè)方式清除管路積液。目前,鄭莊、樊莊區(qū)塊個(gè)別集輸管路輸送氣體中飽和水及煤粉固體顆粒含量較高,有3座站場(chǎng)最短清管時(shí)間僅1 d,清管作業(yè)工作量大,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)性差,員工勞動(dòng)強(qiáng)度高。
(2)方案B:集氣站預(yù)脫水。在集氣支干線的起點(diǎn)站設(shè)置脫水裝置,控制水露點(diǎn)在0℃(冬)/5℃(夏),輸送過(guò)程中減少游離水的形成,徹底解決管路輸送效率低、壓力波動(dòng)、運(yùn)行不平穩(wěn)問(wèn)題。
清管作業(yè)的積液過(guò)程與排液過(guò)程的模擬與預(yù)測(cè),需要依靠氣液兩相流壓力、溫度計(jì)算值,以及飽和含水量計(jì)算值[7-10]。利用經(jīng)典理論計(jì)算公式,結(jié)合OLGA多相流模擬軟件對(duì)煤層氣集輸管路持液量、清管作業(yè)進(jìn)行核算,并對(duì)合理清管作業(yè)周期給予指導(dǎo)建議。
樊4站至處理中心集氣干線全長(zhǎng)10 km,管道規(guī)格D 355.6 mm×6.3 mm,穿越?jīng)_溝、道路等12處,輸氣量4萬(wàn)m3/d,起點(diǎn)壓力為0.9 MPa,末點(diǎn)壓力為0.8 MPa。
采用OLGA多相流模擬軟件對(duì)樊4站至處理中心集氣干線壓力、高程穩(wěn)態(tài)(見(jiàn)圖2)以及出站壓力波動(dòng)、管道持液量瞬態(tài)(見(jiàn)圖3)進(jìn)行核算。
圖2 壓力、高程穩(wěn)態(tài)曲線
從圖2可以看出,在約8.4 km處存在一較大的高程變化,相應(yīng)壓力曲線出現(xiàn)了驟降,由0.92 MPa降低到0.76 MPa,初步判斷該點(diǎn)處管路存在積液,節(jié)流現(xiàn)象導(dǎo)致了壓力損失。
圖3 出站壓力波動(dòng)、管路持液量瞬態(tài)曲線
從圖3可以看出,從上一次清管開(kāi)始,管路持液量隨時(shí)間逐漸增加,在170 h左右達(dá)到最大持液量29 m3,壓差逐漸由0.76 MPa升高到0.92 MPa;此后,持液量處于一種波動(dòng)狀態(tài),總體保持在27~31m3之間,生產(chǎn)壓力隨著持液量的變化在0.92~0.98 MPa之間出現(xiàn)劇烈的波動(dòng),影響管路的平穩(wěn)運(yùn)行以及輸送效率,必須對(duì)管路內(nèi)的積液進(jìn)行排除。樊4站至處理中心集氣干線內(nèi)的積液在管路沿線分布情況的模擬計(jì)算結(jié)果如圖4所示。
圖4 樊4站至處理中心集氣干線積液分布示意
清管作業(yè)排液效果較好,能有效排出集輸管路沿途聚積的冷凝游離水,使管路起、末點(diǎn)壓差恢復(fù)初始值。依據(jù)OLGA軟件模擬預(yù)測(cè),約170 h后集輸管路內(nèi)低點(diǎn)積液量達(dá)到最大值,且較為穩(wěn)定。因此,理論清管周期應(yīng)為7~8 d,折算全年清管作業(yè)次數(shù)為45~50次。該數(shù)據(jù)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所統(tǒng)計(jì)的管路年清管作業(yè)次數(shù)相一致(年均48次),軟件預(yù)測(cè)模型較為精確。
集氣站預(yù)脫水輸送方案中需要在集氣站壓縮設(shè)備增壓后進(jìn)行脫水,脫水的主要目標(biāo)在于控制輸送過(guò)程中隨著溫度降低凝析出的游離水,不要求將水露點(diǎn)控制得很低,所以控制水露點(diǎn)與地溫一致(冬季0℃,夏季5℃)滿足輸送要求即可,可以降低脫水裝置投資、運(yùn)行負(fù)荷及操作費(fèi)。目前國(guó)內(nèi)外天然氣脫水常用的方法主要有吸收法、吸附法、冷卻法等,表1列出了吸收法常用脫水吸收劑對(duì)比結(jié)果。
國(guó)內(nèi)各天然氣及煤層氣氣田根據(jù)氣質(zhì)組分不同,脫水方法不同,凝析氣田的天然氣脫水一般采用冷卻法(低溫冷凝法),貧氣的脫水一般采用吸收法。目前世界上天然氣/煤層氣脫水工藝使用最多的方法是吸收法中的三甘醇脫水[11-13]。集氣站預(yù)脫水方案可以選擇分子篩脫水工藝、三甘醇脫水工藝、外制冷脫水工藝。方案對(duì)比如下:
表1 常用脫水吸收劑比較
方案B1:為了控制輸送管路中游離水的生成,水露點(diǎn)控制要求不高,可采用4A分子篩或三氧化二鋁吸附法,再生氣加熱方式采用電加熱爐加熱,再生氣采用原料氣,由于低壓脫水負(fù)荷較大,再生氣用量大,約占原料氣的15%,脫水前設(shè)置過(guò)濾分離器,分離煤灰雜質(zhì)。
方案B2:三甘醇脫水方案,設(shè)置前置過(guò)濾分離器,分離煤灰雜質(zhì),減少溶液發(fā)泡。
方案B3:外制冷脫水方案,采用丙烷為制冷劑,負(fù)荷小,不注醇,設(shè)置前置過(guò)濾分離器,分離煤灰雜質(zhì),減少對(duì)預(yù)冷換熱器的堵塞,低溫分離水及煤灰。
三種脫水方案的對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 脫水方案對(duì)比
3.3.1 冷凝溫度
華北油田山西煤層氣分公司氣體進(jìn)站壓力小于0.04 MPa,集氣站經(jīng)壓縮機(jī)增壓至1.1 MPa后輸往煤層氣處理中心,此時(shí)水露點(diǎn)控制在0℃(冬季)/5℃(夏季)。根據(jù)相平衡原理,對(duì)于同一組成天然氣/煤層氣,壓力與露點(diǎn)溫度呈正比,集輸管路末點(diǎn)即煤層氣處理中心進(jìn)站壓力(0.8 MPa)下的水露點(diǎn)變?yōu)?5.6℃(冬季)/-0.9℃(夏季)。
3.3.2 制冷劑
經(jīng)調(diào)研,中石油煤層氣公司保德區(qū)塊保2、保3、保4站和大寧-吉縣致密氣區(qū)塊永寧-1、永寧-2站采用的制冷劑為氟利昂R22;在長(zhǎng)慶榆林天然氣處理廠,蘇里格第一、二、三、四、五、六處理廠和米脂天然氣處理廠均采用了丙烷制冷工藝。本工程推薦采用丙烷制冷低溫分離工藝脫水,滿足水露點(diǎn)的要求,流程簡(jiǎn)單,投資相對(duì)低,運(yùn)行費(fèi)用低。
樊4站至處理中心集氣干線因地形起伏較大,管路持液量較大,導(dǎo)致壓差增加0.01~0.23 MPa,頻繁清管才能保證平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)過(guò)對(duì)比分析,推薦在集氣站內(nèi)采用外制冷的方法進(jìn)行預(yù)脫水,減少管路持液量的方法,提高管路運(yùn)行平穩(wěn)性。
樊4站需設(shè)置3萬(wàn)m3/d外制冷脫水橇,露點(diǎn)控制值冬季為0℃,夏季為5℃,根據(jù)相平衡,至處理廠后,露點(diǎn)冬季為-5.6℃,夏季為-0.9℃,在管路內(nèi)沒(méi)有游離水生成。
方案對(duì)比見(jiàn)表3。
從表3可以看出,集氣站預(yù)脫水(方案B)工藝雖然可以達(dá)到控制水露點(diǎn)合格,有效抑制管路內(nèi)游離水的生成,但因其一次性投資成本高,且運(yùn)行與維護(hù)成本較高,因此仍推薦采用定期清管(方案A)排液工藝,排出管路內(nèi)積液。
表3 管路排液工藝方案對(duì)比
對(duì)清管作業(yè)、集氣站預(yù)脫水兩種集輸管路排液工藝的效果、經(jīng)濟(jì)性、適應(yīng)性進(jìn)行對(duì)比分析,得出如下結(jié)論:
(1)清管作業(yè)排液效果較好,能有效排出集輸管路沿途聚積冷凝游離水,使管路起、末點(diǎn)壓差恢復(fù)初始值。依據(jù)OLGA軟件模擬預(yù)測(cè),清管約170 h后集輸管路內(nèi)低點(diǎn)積液量達(dá)到最大值,且較為穩(wěn)定。因此理論清管周期應(yīng)為7~8 d,折算全年清管作業(yè)次數(shù)為45~50次。
(2)集氣站預(yù)脫水工藝推薦采用外制冷的方法,需要對(duì)站內(nèi)工藝進(jìn)行改造,站內(nèi)需設(shè)置3萬(wàn)m3/d外制冷脫水橇,露點(diǎn)控制值冬季為0℃,夏季為5℃,根據(jù)相平衡,在平均系統(tǒng)壓力0.8 MPa下,露點(diǎn)冬季為-5.6℃,夏季為-0.9℃,在管路內(nèi)沒(méi)有游離水生成。
(3)集氣站預(yù)脫水工藝可以達(dá)到控制水露點(diǎn)合格,有效抑制管路內(nèi)游離水的生成,從而徹底扭轉(zhuǎn)頻繁清管作業(yè)的局面,但因其一次性投資成本較高,且運(yùn)行與維護(hù)成本較高,因此仍推薦采用定期清管(方案A)排液,排出管路內(nèi)積液。