張向民
(本鋼修建維檢公司發(fā)電作業(yè)區(qū),遼寧 本溪 117000)
本鋼發(fā)電廠的凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組及汽動鼓風(fēng)機(jī)組承擔(dān)著為本鋼生產(chǎn)供電、供風(fēng)的重要作用,機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)的良好工作是保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要一環(huán),提高循環(huán)水的水質(zhì)則是保證循環(huán)水系統(tǒng)良好工作的前提。為提高循環(huán)水的水質(zhì),在循環(huán)水泵的進(jìn)口處安裝固定攔污柵,一次濾網(wǎng)等過濾裝置,對進(jìn)水進(jìn)行粗過濾;在循環(huán)水泵出口到凝汽器入口管道間安裝二次濾網(wǎng),再次對水進(jìn)行細(xì)過濾;在凝汽器的水側(cè)安裝膠球自動清洗裝置,對運(yùn)行的凝汽器銅管內(nèi)壁進(jìn)行清洗,以保證凝汽器的換熱效果。
本鋼發(fā)電廠采用冷卻水塔的循環(huán)式供水系統(tǒng),其補(bǔ)給水來自本鋼廠區(qū)地下供水管網(wǎng),水源取自太子河水,由于河水污染日趨嚴(yán)重且水中雜物越來越多,加重了循環(huán)水過濾裝置的負(fù)擔(dān)。而一、二次濾網(wǎng)穩(wěn)定工作是保證水質(zhì)過濾的必要條件,尤其是二次濾網(wǎng)若不能穩(wěn)定工作則會使水中的固體顆粒和懸浮物進(jìn)入凝汽器堵塞銅管,使膠球清洗裝置不能正常投用。若凝汽器銅管內(nèi)壁結(jié)垢,傳熱惡化,會導(dǎo)致真空度下降,影響機(jī)組運(yùn)行。在真空度下降嚴(yán)重時機(jī)組將被迫降負(fù)荷,對凝汽器半邊解列進(jìn)行人工清洗,檢修維護(hù)工作量較大,這給電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響。電廠二次濾網(wǎng)原有電氣自動控制采用繼電器控制系統(tǒng),裝在就地控制柜中,故障率較高、不易維護(hù)且只能實現(xiàn)就地監(jiān)視和操作,無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控及操作,運(yùn)行崗位人員往往無法及時發(fā)現(xiàn)和排查二次濾網(wǎng)運(yùn)行中參數(shù)變化和故障發(fā)生,且需要更多的時間和精力去執(zhí)行操作,從而影響二次濾網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,在2017年9月份電廠8#汽動鼓風(fēng)機(jī)大修期間,決定對其二次濾網(wǎng)就地控制子系統(tǒng)進(jìn)行PLC改進(jìn)并進(jìn)入DCS控制系統(tǒng)[1]。
原有工藝落后的繼電器就地控制柜拆除,原位置安裝更加可靠、先進(jìn)的PLC就地控制柜。根據(jù)二次濾網(wǎng)的工藝要求,PLC控制系統(tǒng)需要有一定電流容量的開關(guān)量輸出點(diǎn)來控制主電機(jī)和排污閥門。要求PLC能夠和上位操作界面進(jìn)行通訊,在上位操作界面中實現(xiàn)對變量的監(jiān)控和修改。
根據(jù)統(tǒng)計,PLC控制系統(tǒng)的I/O點(diǎn)共有46個,其中開關(guān)量輸入點(diǎn)32個,開關(guān)量輸出點(diǎn)14個。根據(jù)輸入和輸出的要求,選用西門子小型一體化PLC S7-200 CPU222CN,增設(shè)EM223 8DI/DO和EM221 16DI兩個擴(kuò)展模塊,其CPU222CN模塊內(nèi)置開關(guān)量8個輸入點(diǎn)和6個輸出點(diǎn),擴(kuò)展后增加點(diǎn)位滿足現(xiàn)場控制需求。
西門子S7-200CN型PLC控制器具有極高的可靠性;極豐富的指令集;易于掌握;操作便捷;豐富的內(nèi)置集成功能;實時特性;強(qiáng)勁的通訊和豐富的擴(kuò)展能力,性能價格比很高等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于工業(yè)控制的各個領(lǐng)域[2]。
PLC的操作界面選用TOUCHWIN文本顯示器。這些配置完全能夠滿足系統(tǒng)的要求。本系統(tǒng)的I/O點(diǎn)數(shù)分配如表1所示。
表1 PLC控制系統(tǒng)I/O點(diǎn)分配
根據(jù)二次濾網(wǎng)的工作原理及控制方式,二次濾網(wǎng)的控制系統(tǒng)設(shè)計成既可手動控制,也可自動控制(就地和遠(yuǎn)程DCS)。在手動控制方式下,排污槽驅(qū)動電動機(jī)的啟、停指令由運(yùn)行人員手動發(fā)出,運(yùn)行人員可根據(jù)反饋信號進(jìn)行正、反轉(zhuǎn)控制。在手動控制時,運(yùn)行人員要首先打開排污閥,再啟動電動機(jī)驅(qū)動排污槽正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)沖洗排污,排污槽的排污時間及間隔時間由運(yùn)行人員在就地柜TOUCHWIN文本顯示器上自行設(shè)定。在自動控制方式下,排污閥及排污槽驅(qū)動電動機(jī)的啟、停指令由控制系統(tǒng)自動發(fā)出。在自動控制時,控制系統(tǒng)將根據(jù)二次濾網(wǎng)定時時間常數(shù)自動發(fā)出相關(guān)指令進(jìn)行沖洗排污,運(yùn)行人員無須手動干預(yù)。在自動控制時,二次濾網(wǎng)排污槽的起始位置在正轉(zhuǎn)極限位,否則報故障,如復(fù)位不成功,需就地檢查并調(diào)整排污槽的實際位置。在規(guī)定時間內(nèi)無論差壓達(dá)到某一定值,均自動排污一次。在沖洗完成后,二次濾網(wǎng)排污槽回到正轉(zhuǎn)極限位,否則報故障。另外,在自動控制方式下,運(yùn)行人員也可根據(jù)實際情況手動啟、停二次濾網(wǎng)。PLC程序采用西門子S7-200編程軟件STEP7-Micro/WIN32 V3.1完成,完成后下載固化到PLC的EEPROM中。
8#鼓風(fēng)機(jī)采用Honeywell DCS分散控制系統(tǒng),(DCS)只需提供啟、停等信號加上反饋信號即可實現(xiàn)對二次濾網(wǎng)的遠(yuǎn)程控制和監(jiān)測。就地控制柜與控制室DCS之間采用硬接線接口,將運(yùn)行狀態(tài)和報警信號送至DCS,也可以從DCS啟動二次濾網(wǎng)反沖洗循環(huán)。
Honeywell分散控制系統(tǒng)的Control Builder(CB)是一種圖形化的、面向?qū)ο蟮摹⒒诖翱诘膱D形編輯軟件,它主要用于對硬件及控制點(diǎn)、控制器運(yùn)行的控制邏輯進(jìn)行組態(tài)。在Honeywell分散控制系統(tǒng)圖形化工具Quick Builder建立二次濾網(wǎng)相關(guān)控制點(diǎn)的信息后,根據(jù)自動控制流程,可在圖形編輯軟件Control Builder(CB)中進(jìn)行邏輯功能組態(tài),邏輯組態(tài)完成并下裝到C200過程控制器后,即可實現(xiàn)對二次濾網(wǎng)的自動控制。
在控制邏輯中,濾網(wǎng)每次反沖洗排污時間設(shè)定為5min,反沖洗的時間間隔設(shè)定值為24h,其設(shè)定值可由運(yùn)行人員根據(jù)實際運(yùn)行情況在邏輯中進(jìn)行調(diào)整。
Honeywell DCS分散控制系統(tǒng)Display Builder(DB)是一個用于對操作員站LCD上顯示的過程圖進(jìn)行組態(tài)的軟件,它將工廠中實際的過程控制設(shè)備在過程圖上用圖標(biāo)進(jìn)行顯示和控制。在CB中完成系統(tǒng)的控制邏輯組態(tài)后,邏輯圖中的各種信息會以點(diǎn)的形式保存在工程師服務(wù)器的Dbadmin數(shù)據(jù)庫上,DB和CB通過點(diǎn)進(jìn)行信息傳遞,包括控制指令和反饋狀態(tài)等。根據(jù)實際的工藝流程,在DB中建立相應(yīng)的過程控制畫面,運(yùn)行人員便能在操作員站上對相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行在線控制和監(jiān)視。根據(jù)二次濾網(wǎng)的控制邏輯和廠家提供的硬線接線信號,便可在DB中建立二次濾網(wǎng)控制畫面。
8#鼓風(fēng)機(jī)二次濾網(wǎng)控制系統(tǒng)進(jìn)行PLC改進(jìn)并納入DCS監(jiān)控,投入運(yùn)行后,自動控制效果良好,提高了循環(huán)水的水質(zhì),有效防止了水中的固體顆粒和懸浮物進(jìn)入凝汽器,保證了凝汽器銅管的換熱效果,提高了機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)效益。良好的自動控制系統(tǒng)為運(yùn)行人員的遠(yuǎn)程操作和監(jiān)控帶來了方便,濾網(wǎng)工作穩(wěn)定、可靠,大大減少了日常維護(hù)工作量,降低了生產(chǎn)成本,利于在電廠其他同類型機(jī)組中進(jìn)行推廣。