崔 濤
(四川省紫坪鋪開發(fā)有限責任公司, 四川 成都 610091)
紫坪鋪水利樞紐共有門式啟閉機2臺(2 000 kN-2×400 kN-100 kN雙向門機1臺,2×400 kN單向門機1臺),分別布置于電站機組進水口平臺(高程885.400 m)、尾水平臺(高程752.600 m)。主要承擔著機組進水口檢修門、尾水檢修門、攔污柵、清污耙斗的啟閉工作及進水口平臺孔口T型梁蓋板的吊裝工作。自2004年投入運行以來,至今已13年。現(xiàn)對紫坪鋪水利樞紐門機運行中出現(xiàn)的一些故障和對故障的分析研究、處理方法進行總結(jié)歸納。
大車行走機構(gòu)為分散驅(qū)動方式,采用4套變頻電機作為動力源,通過操作安裝在司機室聯(lián)動臺上的主令控制器3S,當3S打在“向左”或“向右”1擋位置,PLC接收到信號后首先松開大車上、下游側(cè)夾軌器,大車夾軌器松軌信號燈亮,同時使大車制動器帶電松閘,PLC通過PROFIBUS通訊向大車變頻器發(fā)出行走命令,使大車電機運轉(zhuǎn),大車行走并發(fā)出聲光警報。
在運行過程中發(fā)現(xiàn),門機大車行走出現(xiàn)異常,經(jīng)分析判斷原因系下游側(cè)夾軌器故障,表現(xiàn)為:下游側(cè)夾軌器油泵電機一直運行,夾軌器壓縮彈簧處于伸張狀態(tài),夾軌閥塊未打開。在做好各項安全防護措施的前提下,借助千斤頂、叉車等起重工器具的外力,將兩根彈簧壓縮至松軌位置,平衡對稱施力拆除兩側(cè)頂蓋螺母,將夾軌器拆除解體。逐一對油泵、電機、油箱、液位、管路、系統(tǒng)壓力、控制回路、電磁閥組進行排查,終發(fā)現(xiàn)夾軌器油缸活塞密圈老化裂損。
此故障主要是活塞密封圈部件為橡膠制品,因年久老化裂損導致系統(tǒng)壓力內(nèi)泄,在進行型號比對更換后,經(jīng)上電調(diào)試整定,夾軌器工作正常。所以,平時應加強對夾軌器的檢修維護,并著重留意夾軌器泵站液壓油質(zhì)、油位、壓力。
2×400 kN單向門機配置的液壓自動抓梁為雙吊點同步穿銷方式,液壓穿退銷裝置是一個活塞桿固定而缸筒移動的油缸,當操作把手打在“穿銷”位置,油泵系統(tǒng)空載啟動,穿銷電磁閥帶電,抓梁開始穿銷,穿銷到位時,接近開關(guān)動作,相應指示燈亮。
在2號機組檢修期間對尾水閘門進行落門,此時2-1號、2-2號尾水閘門均全開鎖定于門槽頂部平臺,需由液壓自動抓梁依次完成2-1號、2-2號閘門穿銷、入水全關(guān)、水下脫銷,操作時液壓自動抓梁出現(xiàn)異常,穿退銷系統(tǒng)無響應。經(jīng)搶修排查,確定故障原因為泵站電機定子繞組其中一相接線端子松動,造成接觸不良,致使缺相運行燒毀電機。遂及時更換同型號電機,并同時更換了液壓油、油缸頂蓋密封圈。上電調(diào)試時,又突發(fā)新的故障,右穿銷放油閥底座斷裂并伴隨著噴油,由于放油閥孔徑較小且焊接工藝要求較高,無法在短時間內(nèi)進行新配件更換,加之機組檢修落門任務時間緊迫,經(jīng)商議,決定采用補焊方式堵漏。最終在完成反復穿退銷和水下試驗后,順利將2-1號、2-2號尾水閘門全關(guān),保障了2號機組的檢修時間,圓滿完成了此次搶修。
液壓自動抓梁的維護檢修應開展定期試運行、穿銷軸表面有無點蝕卡滯情況檢查、穿銷行程檢測、穿退銷到位信號監(jiān)測、泵站以及深水電纜插頭檢查。
雙向門機主起升機構(gòu)(額定荷載2 000 kN)采用變頻驅(qū)動方式,變頻器為全數(shù)字電壓型、IGBT功率器件、模塊化結(jié)構(gòu)的西門子6SE7033-2EG60型,其整流單元帶能量回饋制動,可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩限定、磁場方向控制、電機四象限運行、瞬間電源故障后平衡恢復及自動加減速控制。
故障表現(xiàn)為:變頻器上電顯示“0009”,送主電時報“F001”“F002”故障。測主回路直流母線無電壓;變頻器直流母線到斬波器(6SE7032-7EB87-2DA0)之間的變流回路保護快速熔斷器熔斷,原因系斬波器及后級支路有短路故障。經(jīng)對主回路的控制驅(qū)動板、充電板、電源板及斬波器進行維修排查,并更換快速熔斷器和輸入、輸出模塊后故障消除。變頻器原理及西門子變頻器故障代碼見圖1、表1。
當變頻器大電容后的快速熔斷器開路,或者IGBT逆變模塊損壞,驅(qū)動電路基本都不可能完好無損,且不可直接換上好的快速熔斷器或IGBT逆變模塊,這樣很容易造成剛換上的好的器件再次損壞[1]。對于電氣設(shè)備平日的維護,應做好各回路及主要元器件檢查,控制柜內(nèi)灰塵清掃,確保所有接線端子緊固、冷卻散熱風機運行正常,此外,還應儲備相應型號的電氣元器件以備緊急之需。
圖1 變頻器原理示意
表1 西門子變頻器故障代碼
回轉(zhuǎn)吊起升機構(gòu)所裝制動器為電力液壓塊式制動器,通過電力液壓推動器(Ed-80/6型,額定推力800 N,額定功率330 W, 行程60 mm)驅(qū)動控制制動塊,實現(xiàn)制動。
當運行中突然發(fā)現(xiàn)制動器失效時,須及時準確判斷屬于機械故障還是電氣故障。若為機械故障,應立即進行一次反車點動操作,如不成功立即發(fā)出警告信號并開反車,同時根據(jù)現(xiàn)場具體情況將工件降落至安全地點;若為電氣故障,則應迅速按下急停按鈕或斷開總電源開關(guān),使制動器斷電抱閘。
引起制動器失效的機械故障主要有制動器瓦塊或制動軸磨損過度;制動器瓦塊角度發(fā)生偏移,減小抱閘接觸面積;制動器主彈簧緊固螺栓松退,制動力矩減小或消失;制動器的活動節(jié)被咬死;制動臂銷軸的卡板損壞或開口銷脫落,銷軸退出等。所以,在日常檢修維護中應加強對制動器瓦塊、間隙、臂桿、銷軸等機械部件的檢查以及電氣控制部分的空載試運行。
起升機構(gòu)吊裝工件時高度指示儀無顯示,遂逐一排查高度編碼器(絕對型P+F AVM58N-011AAR0GN-1213)8芯線纜有無破損斷裂、接線端子是否松動脫落、PLC控制柜SM338模塊有無故障信號燈閃爍、司機室觸摸屏通訊插頭是否松動接觸不良。經(jīng)檢查上述均未見異常后,對PLC進行聯(lián)機調(diào)試,起升動作過程中在線監(jiān)測到高度碼值一直無變化,故判定為編碼器故障。更換編碼器、調(diào)試標定后,高度顯示恢復正常。
攔污柵大修期間,回轉(zhuǎn)吊在吊裝柵節(jié)過程中起重量限制器當前荷重顯示失效,檢修發(fā)現(xiàn)故障原因系重量傳感器損壞。由于受汛前庫區(qū)水位限制和省電調(diào)調(diào)令及協(xié)調(diào)各臺機組發(fā)電限制,攔污柵大修工期緊迫,須及時完成攔污柵吊裝工作,且部分柵槽與柵葉間因諸多原因存在嚴重卡滯現(xiàn)象。如果在沒有荷重監(jiān)視及超載限制的情況下強行進行吊裝容易誘發(fā)安全事故,所以務必要使起重量限制器恢復正常。又因回轉(zhuǎn)吊重量傳感器采用軸銷式(見圖2),安裝于平衡滑輪組軸銷聯(lián)接套內(nèi)部,更換施工條件極為苛刻、程序極為繁復?;剞D(zhuǎn)吊支臂頂端平衡滑輪組距地面高度約21.2 m,且又懸空,故須搭建相應高空作業(yè)平臺,其次需要大型起重機械將卷筒上纏繞的鋼絲繩和平衡滑輪軸銷聯(lián)接套拆除解體,其中涉及到諸多臨高、臨空、起重吊裝的安全隱患。
綜合考量施工時長和安全因素后,決定采取新增一套外置式的重量傳感器。據(jù)研究發(fā)現(xiàn),目前市面上技術(shù)比較成熟的重量傳感器形式多樣,主要有旁壓式、板壓式、軸承座式、定滑輪式、輪輻式、柱式、三滑輪組件式等。經(jīng)過詳實調(diào)研和結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況,三滑輪組件式重量傳感器測量精度高,安裝便捷,維護方便,為最佳選擇(見圖3)。其原理為鋼絲繩從三個滑輪中間穿過,當?shù)跹b重物鋼絲繩受力時,鋼絲繩壓在中間滑輪上,使傳感器產(chǎn)生形變,從而檢測當前的受力情況將信號輸出。三滑輪組件安裝于卷筒左側(cè)引出鋼絲繩支臂上端處,底座通過拉桿和萬向節(jié)與臂架固定,懸掛在鋼絲繩上的傳感器能夠隨鋼絲繩的擺動而擺動。完成安裝、布線并進行對應參數(shù)設(shè)置和調(diào)試整定后,起重量限制器滿足運行規(guī)程和技術(shù)標準要求,成功解決了攔污柵大修的燃眉之急。經(jīng)長時間反復運行,該重量傳感器運行穩(wěn)定、顯示準確、可靠性高。
圖2 軸銷聯(lián)接套BH-B型拉式傳感器
圖3 SHL型三滑輪組件重量傳感器
以上是針對紫坪鋪水利樞紐兩臺門機近年來在運行中出現(xiàn)的典型故障,做出的分析研究、應急處理以及日常維護,在以后的工作中還需更進一步對故障點進行跟蹤,以減少故障本身和衍生故障的出現(xiàn),保障設(shè)備的穩(wěn)定可靠運行。