黃敏峰, 陳南雄, 谷德銀, 楊 勇, 劉作華
(1.中信大錳礦業(yè)有限責任公司,廣西 南寧 530029;2.重慶大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院,重慶 401331)
機械攪拌反應(yīng)器是錳礦浸出工藝的主要裝備,主要是通過電機帶動攪拌槳的轉(zhuǎn)動,將錳礦粉分散到浸取液中,形成固液懸浮液,增大錳礦粉與浸取液之間的有效接觸面積,提高錳礦粉與浸取液之間反應(yīng)速率,增大設(shè)備生產(chǎn)能力。錳礦浸出槽內(nèi)固液兩相的混合效果影響著錳礦浸出反應(yīng)的效率,決定著錳礦浸出工藝的節(jié)能減排。
目前,攪拌反應(yīng)器的攪拌槳大多采用的是剛性攪拌槳,但剛性攪拌槳的卷吸力較小,軸向輸送能力較弱,使得浸出槽中的錳礦礦粉不能充分懸浮,浸出槽底部堆積現(xiàn)象嚴重,錳礦礦粉與硫酸接觸不充分,固液兩相有效接觸面積較小,導(dǎo)致了錳礦浸出時間長,浸出效率低。錳礦浸出攪拌反應(yīng)器的攪拌槳結(jié)構(gòu)設(shè)計與優(yōu)化是實現(xiàn)錳礦高效浸出的有效手段。
研究發(fā)現(xiàn),柔性體可增強流場中形成的多尺度渦結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性,強化流體的混合過程。自然中常見的魚類、鳥類和昆蟲等生物,它們之所以能夠大范圍自由的運動,就是憑借身體的柔性結(jié)構(gòu)(如鳥類翅膀)與周圍流體(如氣流)之間的耦合作用。鄭玉巧等[1]優(yōu)化設(shè)計了具有柔性葉片的大型風電機組,發(fā)現(xiàn)柔性葉片的使用能夠提高葉片運行的穩(wěn)定性以及增大風能利用率。趙婉麗[2]對比研究了攪拌反應(yīng)器內(nèi)柔性攪拌槳和剛性攪拌槳的混合性能,發(fā)現(xiàn)柔性攪拌槳體系中的高湍流動能區(qū)域比剛性攪拌槳的大。劉作華等[3-5]基于仿生學(xué)設(shè)計出一種剛?cè)峤M合攪拌槳,并對比研究了剛性槳和剛?cè)峤M合槳在固液混合體系中的混合性能,發(fā)現(xiàn)剛?cè)峤M合槳能夠在剛性槳的基礎(chǔ)上通過柔性片的擾動,打破攪拌槽內(nèi)的對稱性流場,增大固液兩相的懸浮程度。但關(guān)于剛?cè)峤M合槳的研究主要是在實驗室進行的小試試驗,還未進行過中試試驗或工業(yè)化應(yīng)用。
本文結(jié)合剛?cè)峤M合槳在強化固液兩相混合過程中的優(yōu)勢,提出剛?cè)峤M合槳強化錳礦浸出的新方法,并將剛?cè)峤M合槳應(yīng)用到中信大錳礦業(yè)有限責任公司中試生產(chǎn)車間,為電解錳行業(yè)中錳礦浸出攪拌反應(yīng)器的設(shè)計與優(yōu)化提供參考依據(jù)。
錳礦浸出攪拌槽高度為440 cm,攪拌槽直徑為460 cm,槳葉離底高度為90 cm,攪拌軸直徑為18 cm,液面高度為340 cm,槳葉上邊長度為42 cm,槳葉下邊長度為78 cm,槳葉內(nèi)側(cè)寬度為20 cm,槳葉外側(cè)寬度為10 cm,槳葉厚度為2 cm,槳葉斜角45(o),槳間距172 cm。剛?cè)峤M合槳的柔性繩為316不銹鋼鋼絲繩,試驗時用卡扣將其連接在上下兩層槳葉之間,鋼絲繩長度為210 cm,鋼絲繩直徑為1.6 cm。剛性槳浸出槽和剛?cè)峤M合槳浸出槽的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。錳礦浸出槽中的錳礦品位為15%~16%。
(a) (b)a 剛性槳浸出槽;b 剛?cè)峤M合槳浸出槽
1.2.1 Mn2+的測定
錳礦浸出試驗過程中每間隔1 h檢測一次攪拌槽內(nèi)的Mn2+,試驗中采用EDTA法滴定法來測量浸出液中Mn2+的濃度。具體操作步驟如下:
1)取1 mL樣品于250 mL錐形瓶中;
2)加50 mL NH4F-NH4Cl混合液于錐形瓶中;
3)滴加2滴甲基百里香、酚藍指示劑;
4)用0.05 N EDTA標準溶液滴定,至藍色變淺為滴定終點。
Mn2+濃度的計算公式如下:
(1)
其中,TMn為EDTA對于錳離子的滴定度;V1為樣品取用量,mL;V2為EDTA的消耗量,mL。
1.2.2 攪拌電耗的測定
錳礦浸出試驗過程中每間隔1 h檢記錄一次攪拌電耗,試驗中攪拌電耗的測定主要是通過電耗表上的試驗讀數(shù)和初始讀數(shù)之間的差值來確定。
2.1.1 第1組剛性槳體系錳礦浸出試驗數(shù)據(jù)
錳礦浸出槽中的陽極液中Mn2+初始濃度為12.95 g/L,加入錳礦粉量6 680 kg,電表初始讀數(shù)為0 kW·h。試驗過程中攪拌槽內(nèi)Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 Mn2+的濃度以及相應(yīng)的電耗
2.1.2 第2組剛性槳體系錳礦浸出試驗數(shù)據(jù)
錳礦浸出槽中的陽極液中Mn2+初始濃度為13.08 g/L,加入錳礦粉量6 650 kg,電表初始讀數(shù)為31.8 kW·h。試驗過程中攪拌槽內(nèi)Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗
2.2.1 第1組剛?cè)峤M合槳體系錳礦浸出試驗數(shù)據(jù)
錳礦浸出槽中的陽極液中Mn2+初始濃度分別為13.69 g/L,加入礦粉量6 470 kg,電表初始讀數(shù)為111.5 kW·h。試驗過程中攪拌槽內(nèi)Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗
2.2.2 第2組剛?cè)峤M合槳體系錳礦浸出試驗數(shù)據(jù)
錳礦浸出槽中的陽極液中Mn2+初始濃度分別為17.34 g/L,加入礦粉量5 400 kg,電表初始讀數(shù)為176 kW·h。試驗過程中攪拌槽內(nèi)Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 Mn2+的濃度以及相應(yīng)電耗
當錳礦浸出液中的Mn2+濃度不再發(fā)生變化時,則視為該試驗組中錳礦已完全浸出,此時所經(jīng)歷的時間為浸出時間。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,剛性槳體系的錳礦浸出時間為4~5 h。剛?cè)峤M合槳體系的錳礦浸出時間為3~4 h,錳礦浸出時間縮短了近1 h。
為便于分析電耗情況,本文定義總平均電耗如下:
(2)
(3)
式中,Wij表示第i組試驗第j小時的電耗。
剛性槳體系每小時的平均電耗為4.7 kW·h,剛?cè)峤M合槳體系每小時的平均電耗為6.69 kW·h。與剛性槳體系相比,剛?cè)峤M合槳體系的每小時平均電耗增加了1.99 kW·h。在縮短錳礦浸出時間近1 h條件下,每小時平均電耗增加1.99 kW·h屬于可接受范圍。
1) 與剛性槳體系相比,剛?cè)峤M合槳體系中的錳礦浸出時間縮短了近1 h,有效地強化了錳礦浸出過程。
2) 與剛性槳體系相比,剛?cè)峤M合槳體系的每小時平均電耗增加了1.99 kW·h,但與其錳礦浸出時間縮短近1 h相比,整體性價比較高,適宜工程應(yīng)用。