葉亞坤
摘 要:針對在某電廠百萬機組中一種多級離心泵,頻發(fā)平衡盤磨損故障,為了保障機組的安全穩(wěn)定運行,通過對離心泵結(jié)構(gòu)分析,明確平衡盤工作的工作原理,并針對泵運轉(zhuǎn)參數(shù)進行計算調(diào)整,提出了初步的改造解決問題方案,徹底消除了這一困擾已久的缺陷,保障了機組的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:發(fā)電廠;離心泵;平衡盤;磨損
中圖分類號:TH311 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)19-0060-02
某2*1000MW機組火力發(fā)電廠,每臺機組配置兩臺低加疏水泵,其作用將低加5、低加6汽測疏水打至低加5水側(cè)進口,從而達到回收疏水,降低機組熱耗率的目的。低加疏水泵設(shè)計為一用一備,如果低加疏水泵發(fā)生故障,將會極大的影響機組的熱經(jīng)濟性。某電廠自2013年投產(chǎn)以來,多次發(fā)生因平衡盤磨損,導致機械密封泄漏的故障,嚴重影響機組安全文明生產(chǎn),汽機專業(yè)在此期間也多次對低加疏水泵的備件平衡盤、機械密封、軸承進行了更換,并沒有明顯的改善,因此某火力發(fā)電廠將解決這一頻發(fā)故障作為技術(shù)攻關(guān)項目,專業(yè)經(jīng)過多次分析,多方考證,最終確定故障癥結(jié)所在,并在2017年10月對其中一臺低加疏水泵進行了改造。
1 多級離心泵結(jié)構(gòu)組成
多級離心泵基本構(gòu)造由六部分組成:葉輪,泵體,泵軸,軸承,密封環(huán),填料函。本文研究的離心泵主要結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,采用機械密封形式,在泵的驅(qū)動端裝有動靜平衡盤,它的一側(cè)壓力,差不多就是末級葉輪輪盤間隙中的液體壓力(高壓),它的另一側(cè)通過平衡管與泵的吸入口連通,壓力是泵入口室(低壓)。上述兩側(cè)壓力差就使轉(zhuǎn)子受到一個與軸向力反向的力,從而用以平衡泵體軸向推力[1]。
2 低加疏水泵初步故障分析
我們將全廠4臺該類型離心泵的故障原因進行分類統(tǒng)計,并制作了低加疏水泵缺陷問題類型排列圖,如圖2所示,從圖中不難發(fā)現(xiàn),機械密封泄漏是低加疏水泵最頻發(fā)的缺陷。
我們對低加疏水泵頻發(fā)故障“機械密封泄漏”進行深度剖析,機械密封泄漏故障常見原因有:機械密封質(zhì)量問題、機械密封行程不滿足要求、機械密封安裝不到位等情況。專業(yè)選用機械密封經(jīng)檢查均為廠家供貨的優(yōu)質(zhì)品,機械密封安裝測量準確,未有歪斜,行程調(diào)整不規(guī)范的情況,經(jīng)過深度分析,專業(yè)確定發(fā)現(xiàn)機械密封泄漏故障的主要原因如下:
(1)在低加疏水泵機械密封泄漏的缺陷中,我們解體發(fā)現(xiàn),低加疏水泵平衡盤都存在不同程度的磨損,根據(jù)理論推斷平衡盤磨損后勢必會造成軸向平衡力產(chǎn)生變化,造成泵軸系向進水側(cè)偏移,造成機械密封緊力產(chǎn)生變化,加速機械密封的損壞。(2)低加疏水泵機械密封采用M7N/90形式,機械密封總行程為7mm,緊力控制在總行程的50%左右,一般為3-4mm,在泵運行過程中,泵自身工作竄動在1.2mm左右,在變工況和啟停泵過程中,容易由于單側(cè)緊力變大、另一側(cè)緊力變小,導致機械密封超出調(diào)整范圍而產(chǎn)生損壞、泄漏。
3 改造方案以及具體實施過程
針對已確認的主要原因,經(jīng)認真討論研究,逐一制定對策,擬定相應(yīng)措施[2]。
3.1 平衡盤平衡力不夠
多級泵平衡盤裝置圖3所示。
由定常流動不可壓縮流體連續(xù)方程簡化得平衡盤泄漏量和平衡室壓力。
由平衡盤的作用可知,其平衡力等于軸向力W,則:
平衡室壓力:
泄漏損失:
采用導數(shù)法確定軸向間隙泄漏功率損失最小時的最佳徑向尺寸ropt。
低加疏水泵2B中rh=45mm,原平衡盤尺寸r0=95mm,R=116mm,計算可得ropt=79.53mm,故將平衡盤內(nèi)徑設(shè)計為ropt=80mm。
3.2 機械密封行程不足
根據(jù)低加疏水泵設(shè)計和運行工況,低加疏水泵在檢修安裝時工作竄動一般要求在0.8mm至1.2mm。但是,此泵在長時間運行后,平衡盤會逐漸磨損,此泵的工作竄動會相應(yīng)的逐漸增大。我們曾經(jīng)解體檢修前測得的最大工作竄動達到了5.3mm。根據(jù)這些數(shù)據(jù),我們聯(lián)系專業(yè)機封廠家對低加疏水泵各個部件進行測量,重新定置選型機封。考慮工作竄動放大機封行程,考慮分裝式機封安裝難度,改用集裝式設(shè)計。
根據(jù)制定的措施,專業(yè)在2017年10月完成了對其中一臺低加疏水泵進行改造:一是按照計算結(jié)果,將低加疏水泵平衡盤內(nèi)經(jīng)由原來的190mm,改成160mm,然后根據(jù)泵的工作竄動,選用調(diào)整范圍更大的集裝式機械密封。
4 改造效果
在2017年10月份#2機組調(diào)停檢修期間對低加疏水泵2B進行整改后,小組于2018年6月對低加疏水泵2B改造的效果進行檢驗。統(tǒng)計低加疏水泵2B改造前后故障時間,可以看到整改后低加疏水泵故障時間明顯降低,改造后連續(xù)半年未發(fā)生故障。改造前平均半年故障時間為135小時,改造后半年故障時間為0小時。如圖4所示。
過本次技術(shù)攻關(guān),解決了某電廠#2機組低加疏水泵2B頻繁故障的問題,故障時間明顯減少,降低了日常維護和檢修的人力、物力、財力。
綜合計算:2016年低加疏水泵2B發(fā)生故障停運時間,更換機械密封9*2=18套,更換軸承9*2=18只,更換動靜平衡盤6套共花費檢修成本:18*2500+18*1000+6*4000=87000元。本次改造成功解決這一重復、頻發(fā)缺陷,節(jié)省了檢修費用共計8.7萬元。
5 結(jié)語
本次低加疏水泵的改造基于多級離心泵平衡盤工作原理,成功分析出離心泵多次頻發(fā)故障的癥結(jié)所在,通過調(diào)整平衡盤工作面積,對機械密封進行改良,成功解決了這一難題,不僅消除了長期以來困擾機組的重復缺陷,也提高了機組運行的穩(wěn)定性。接下來,專業(yè)會將這一研究進行推廣,覆蓋全廠4臺設(shè)備,同時也歡迎同類機組,同種設(shè)備出現(xiàn)故障時能有有所借鑒。
參考文獻
[1]楊雨松.泵的維護與檢修[M].化學工業(yè)出版社,2012.
[2]魏龍.泵維修手冊[M].化學工業(yè)出版社,2011.