劉吉祥,周志勇,張 偉,王 愛
(湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司, 湖南 永州市 425000)
湘器公司生產(chǎn)的延期體[1]一直存在與硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管不匹配的問題,生產(chǎn)工藝上,除特殊用戶外,延期時間3 s以上的導(dǎo)爆管雷管一直采用DDNP起爆藥[2]基礎(chǔ)雷管裝配,延期時間3 s以下的導(dǎo)爆管雷管采用硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管裝配。2017年湘器公司共生產(chǎn)導(dǎo)爆管雷管 3883.861萬發(fā),其中延期時間3 s以上的為691萬發(fā)。
2017年使用起爆藥為硝酸肼鎳基礎(chǔ)雷管僅為1432萬發(fā),而使用感度高的DDNP起爆藥基礎(chǔ)雷管達(dá)到2422萬發(fā)。使用DDNP起爆藥基礎(chǔ)雷管在基礎(chǔ)雷管采購、運(yùn)輸和使用等環(huán)節(jié)上增加很大壓力。而硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管具有安全、環(huán)保、感度低、無刺激等特點(diǎn),在裝配導(dǎo)爆管雷管過程中將安全風(fēng)險降到最低,同時也滿足員工的職業(yè)健康需求。
另外即將投入生產(chǎn)的基礎(chǔ)雷管采用環(huán)保安全的硝酸肼鎳作為起爆藥,此起爆藥為今后一定時期內(nèi)主流基礎(chǔ)雷管裝填用起爆藥,因此,解決延期體匹配硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管的問題尤為重要。
針對現(xiàn)有高段別延期體匹配問題做了試驗(yàn)數(shù)據(jù)摸底,高段別延期體匹配硝酸肼鎳起爆藥雷管的拒爆率為5%以上。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)從4個方面解決此問題:從原材料方向;藥劑配方;壓藥方式;基礎(chǔ)雷管規(guī)格。
本研究從B3藥劑著手,B3藥劑采用3.2 μm的鎢粉,鉻酸鋇進(jìn)行過篩烘干處理。由于購進(jìn)的鉻酸鋇處于不穩(wěn)定狀態(tài),混出的藥劑秒量偏高,超出工藝范圍值,考慮原材料問題和精度要求,提出更換粒度更細(xì)的鉻酸鋇和鎢粉,通過摸底實(shí)驗(yàn),采用供應(yīng)商提供的重慶鉻酸鋇和2.8 μm的鎢粉,在精度上比原有產(chǎn)品有所提高。
項(xiàng)目組同時也試驗(yàn)了鉻酸鋇不做過篩處理和烘干時間分別為1,2 d的試驗(yàn),不過篩處理目前未發(fā)現(xiàn)有異常影響情況,烘干時間長短也未見對藥劑性能產(chǎn)生影響。
在更換原材料的同時因其粒度偏細(xì),造成混藥過程中延期藥[3]出現(xiàn)結(jié)塊問題,為此,加入了硬脂酸類潤滑物質(zhì),通過實(shí)驗(yàn)當(dāng)加入千分之一時,可解決延期藥劑結(jié)塊的問題,對藥劑的指標(biāo)無影響。但按照B3的藥劑配方的數(shù)據(jù)已高于工藝規(guī)定值一倍,考慮到藥劑的燃燒值和燃燒速度會造成瞎火問題,改用B2的藥劑配方征用替代原B3藥劑配方,符合工藝要求范圍值。
經(jīng)過分析得出,藥劑的燃燒熱值偏低,未達(dá)到或是臨界達(dá)到匹配硝酸肼鎳的感度。為此,在原有藥劑配方的基礎(chǔ)上加入燃燒熱值偏大的還原劑金屬粉末A和B,試驗(yàn)情況見表1。
試驗(yàn)表明金屬粉末B比金屬粉末A相對分子更活躍,金屬粉末 B燃燒熱值大,對延時秒量影響大,金屬粉末B可做中段別用,金屬粉末A可做高段別用。
表1 加入A,B粉末試驗(yàn)情況
通過對金屬粉末A的量進(jìn)行調(diào)整,滿足高秒量延期體所需燃燒熱值,進(jìn)行了多次試驗(yàn),試驗(yàn)情況如下。
(1)金屬粉末A10.5 g。S9(11批)切長11,臺階底板,1200發(fā)可靠性試驗(yàn),其中 1發(fā)未點(diǎn)燃硝酸肼鎳?yán)坠堋?/p>
(2)金屬粉末A 12 g。S9(15批)切長12.5,臺階底板,1200發(fā)可靠性試驗(yàn)全部傳爆。
同時項(xiàng)目組針對現(xiàn)有的和改進(jìn)的延期體做了高低溫試驗(yàn),試驗(yàn)48 h,高低溫交替加熱冷卻,在高溫和低溫時分別取出進(jìn)行試驗(yàn),得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表2)。
表2 高低溫試驗(yàn)數(shù)據(jù)
車間現(xiàn)在秒級延期體為了減少延期體端面掉藥現(xiàn)象采用臺接底板模式壓藥。而此壓藥模式的弊端就是造成延期體底部與裝配基礎(chǔ)雷管之間留出一段間隙,極有可能造成延期體不能點(diǎn)燃雷管。
為此,進(jìn)行了壓藥試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)情況為:實(shí)驗(yàn)用S9(使用B2配方,只加硬脂酸類潤滑劑),有臺階底板,實(shí)驗(yàn)600發(fā),其中3發(fā)延期體未起爆雷管;無臺階底板,實(shí)驗(yàn)800發(fā),全部傳爆。
實(shí)驗(yàn)表明臺階模式壓藥對高秒量延期體匹配問題存在影響,因此為匹配硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管將延期體采用無臺階底板壓制。
在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不同批次的基礎(chǔ)雷管感度略有不同,因此在摸底實(shí)驗(yàn)階段采用了不同批次的基礎(chǔ)雷管匹配對比試驗(yàn)。對不加入金屬粉末A和B的延期體略有影響。
研究分析造成延期體不匹配的另一個原因可能為基礎(chǔ)雷管加強(qiáng)帽導(dǎo)致,在以前的試驗(yàn)中(延期索裝填雷管)發(fā)現(xiàn)有無加強(qiáng)帽區(qū)別很大,但現(xiàn)有延期體裝配基礎(chǔ)雷管工藝不可去掉加強(qiáng)帽,經(jīng)決定將基礎(chǔ)雷管的加強(qiáng)帽傳火孔直徑由 Φ2.0 mm擴(kuò)大到Φ2.3 mm試驗(yàn),且取得了良好的效果。
具體實(shí)驗(yàn)情況如下:車間用 S9延期體(無臺階底板壓制),2.0 mm加強(qiáng)帽傳火孔雷管,實(shí)驗(yàn)1200發(fā),其中3發(fā)延期體未點(diǎn)燃雷管;2.3 mm加強(qiáng)帽傳火孔雷管,實(shí)驗(yàn)1200發(fā),全部傳爆。
通過對延期體的主要原材料、配方和壓制方式等因素的改進(jìn),匹配傳火孔為2.3 mm硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管,實(shí)現(xiàn)了全系列延期體匹配硝酸肼鎳起爆藥基礎(chǔ)雷管工藝。減輕了在基礎(chǔ)雷管采購、運(yùn)輸和使用等環(huán)節(jié)上的安全壓力并優(yōu)化了裝配過程中員工的職業(yè)健康需求。