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運(yùn)行中小機(jī)進(jìn)汽溫度異常下降的原因分析

2018-10-24 06:24
機(jī)電信息 2018年30期
關(guān)鍵詞:小機(jī)電動(dòng)閥供熱

周 磊

(江蘇淮陰發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇淮安223002)

0 引言

我公司#4汽輪發(fā)電機(jī)組是亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)是N330/C280-16.7/1.5/537/537,配備兩臺(tái)50%汽動(dòng)給水泵,一臺(tái)30%電動(dòng)給水泵。小機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。

表1 小機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)

1 事件經(jīng)過(guò)

2017-01-14T18:04左右,#4機(jī)A汽泵進(jìn)汽管道運(yùn)行中突然出現(xiàn)泄漏,立即解除AGC,啟電泵并入系統(tǒng),停A汽泵,聯(lián)系檢修處理。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)#4機(jī)A汽泵主汽門(mén)前進(jìn)汽管道法蘭漏汽。運(yùn)行人員反映在泄漏前巡查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)異常;調(diào)看歷史參數(shù),發(fā)現(xiàn)A汽泵進(jìn)汽溫度有個(gè)小幅下降的過(guò)程(圖1)。

圖1 A汽泵進(jìn)汽溫度小幅下降曲線

因當(dāng)時(shí)機(jī)組在降負(fù)荷,遂認(rèn)為該汽溫小幅下降為降負(fù)荷所致,分析本次管道泄漏原因?yàn)椋?4機(jī)A小機(jī)進(jìn)汽口法蘭內(nèi)墊片為金屬纏繞墊片,自2014年大修更換至今已近三年,運(yùn)行中因進(jìn)汽參數(shù)變化及管道振動(dòng),造成墊片性能變化被汽流沖壞。1月15日,#4機(jī)A小機(jī)主汽門(mén)前法蘭由檢修帶壓堵漏,處理好后18:30恢復(fù)#4機(jī)A小機(jī)運(yùn)行。

2017年4月9日,因#4爐水冷壁管泄漏,#4機(jī)組需降負(fù)荷。為保證供熱壓力,供熱由#4機(jī)三抽切至#3機(jī)冷、熱再供。在供熱調(diào)由#3機(jī)供后,20:00左右,#4機(jī)A、B小機(jī)進(jìn)汽溫度出現(xiàn)了一次異常下降過(guò)程,隨后逐漸恢復(fù)正常,查兩臺(tái)小機(jī)及管道運(yùn)行正常,無(wú)明顯異常,當(dāng)班人員遂懷疑是否測(cè)點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題,聯(lián)系熱工檢查測(cè)點(diǎn)是否故障,熱工人員檢查后答復(fù)“測(cè)點(diǎn)正?!?;21:00左右,#4機(jī)A、B小機(jī)進(jìn)汽溫度再次出現(xiàn)了異常下降過(guò)程,這次下降幅度較大,其中B小機(jī)尤為明顯(圖2);運(yùn)行人員立即開(kāi)啟進(jìn)汽管道疏水及本體疏水,約1 h后進(jìn)汽溫度逐步恢復(fù)正常。結(jié)合#4機(jī)1月14日發(fā)生的A汽泵進(jìn)汽管道泄漏事件,如不能找出汽溫下降原因,有可能危及小機(jī)安全運(yùn)行。

2 原因分析

小機(jī)進(jìn)汽方式如圖3所示。

#4機(jī)小機(jī)有兩路汽源:一路為三段抽汽,一路為輔汽聯(lián)箱。正常運(yùn)行中采用三抽汽源,輔汽聯(lián)箱至兩臺(tái)小機(jī)進(jìn)汽電動(dòng)閥關(guān)閉,處備用狀態(tài)。#4機(jī)輔汽聯(lián)箱在#4機(jī)供熱時(shí)汽源由#4機(jī)三抽供給,當(dāng)#4機(jī)供熱切除時(shí)由#3機(jī)通過(guò)供熱母管供給。

調(diào)看歷史曲線,發(fā)現(xiàn)在#4機(jī)供熱未切除以及供熱切除后機(jī)組負(fù)荷在200 MW以上時(shí),#4機(jī)A、B小機(jī)進(jìn)汽溫度一直正常,此時(shí)三抽壓力略高于輔汽聯(lián)箱壓力。當(dāng)負(fù)荷降至180 MW,三抽壓力由1.15 MPa降至0.8 MPa時(shí),發(fā)生了進(jìn)汽溫度下降過(guò)程,而輔汽聯(lián)箱壓力一直維持在1.15 MPa左右。

調(diào)看1月14日A汽泵進(jìn)汽管道發(fā)生泄漏前的歷史曲線,發(fā)現(xiàn)因機(jī)組負(fù)荷下降較快,也曾短暫出現(xiàn)輔汽聯(lián)箱壓力超過(guò)三抽壓力。當(dāng)時(shí)的汽溫小幅下降過(guò)程未能引起足夠重視;現(xiàn)回頭分析,A汽泵進(jìn)汽管道泄漏的直接原因就是小機(jī)進(jìn)汽溫度下降造成管道振動(dòng),從而使法蘭墊片損壞。

圖2 小機(jī)進(jìn)汽溫度異常下降曲線

圖3 小機(jī)進(jìn)汽方式

通過(guò)上述情況,分析原因?yàn)椋?4機(jī)輔汽至A、B小機(jī)進(jìn)汽電動(dòng)閥存在內(nèi)漏(且輔汽至B小機(jī)進(jìn)汽電動(dòng)閥內(nèi)漏量較大),造成當(dāng)#4機(jī)輔汽聯(lián)箱壓力高于#4機(jī)三抽壓力時(shí),就會(huì)使輔汽至小機(jī)管道中因長(zhǎng)期備用不流動(dòng)集聚的冷氣、冷水,通過(guò)不嚴(yán)密的進(jìn)汽電動(dòng)閥進(jìn)入小機(jī),造成小機(jī)進(jìn)汽溫度短時(shí)間內(nèi)下降較多,當(dāng)三抽壓力與輔汽聯(lián)箱壓力相當(dāng)或流通一段時(shí)間后,小機(jī)進(jìn)汽溫度又逐步恢復(fù)正常。如管道中集聚的水較多,則有可能使小機(jī)發(fā)生“水沖擊”,造成設(shè)備損壞。1月14日發(fā)生的小機(jī)進(jìn)汽溫度小幅下降也是由上述原因造成的;因當(dāng)時(shí)機(jī)組又加負(fù)荷使三抽壓力高于輔汽聯(lián)箱壓力,所以小機(jī)進(jìn)汽溫度下降的幅度小且時(shí)間短。

3 防范措施

(1)關(guān)閉#4機(jī)輔汽至小機(jī)進(jìn)汽手動(dòng)閥;

(2)開(kāi)啟#4機(jī)輔汽至小機(jī)進(jìn)汽管疏水閥,防止管道積水;

(3)利用停機(jī)機(jī)會(huì)處理#4機(jī)輔汽至兩臺(tái)小機(jī)進(jìn)汽電動(dòng)閥,確保關(guān)閉嚴(yán)密。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)分析,查出了#4機(jī)兩臺(tái)小機(jī)進(jìn)汽溫度異常下降的原因,并制定了有針對(duì)性的防范措施,確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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