邢 建 模
(國家電投集團(tuán)重慶獅子灘發(fā)電有限公司,重慶 長壽 401220)
下硐水電站1#發(fā)電機(jī)組為哈爾濱電機(jī)廠于1957年生產(chǎn)的產(chǎn)品,發(fā)電機(jī)型號為:TS-550/79-28,機(jī)組容量為15 MW,其定子繞組絕緣結(jié)構(gòu)為瀝青云母絕緣。1994年,定子繞組更換為B級環(huán)氧云母黃絕緣。2002年2月,在機(jī)組同軸加裝了一臺1 500 kW副發(fā)電機(jī),至此,該機(jī)組增容至16.5 MW。因主發(fā)電機(jī)經(jīng)多年運(yùn)行其鐵芯發(fā)熱嚴(yán)重、運(yùn)行溫度持續(xù)上升,給安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來嚴(yán)重威脅,必須對其進(jìn)行技術(shù)改造。
原發(fā)電機(jī)定子的基本參數(shù):
定子鐵芯外徑 /mm 5 500
定子鐵芯內(nèi)徑 /mm 4 930
定子鐵芯長度 /mm 790
定子通風(fēng)溝高度 /mm 10
定子通風(fēng)溝數(shù)量 13
定子槽數(shù) 264
定子繞組相數(shù) 3
定子繞組并聯(lián)支路數(shù) 2
定子繞組型式 圈式疊繞組
每槽導(dǎo)體數(shù) 6
絕緣等級 B級
定轉(zhuǎn)子間氣隙 /mm 14
(1)定子沖片:槽形不變,仍為24.4 × 128,沖片材料選用單位損耗較小的50W270優(yōu)質(zhì)硅鋼片。
(2)定子鐵芯。
①將原來的磁性端箍改換成材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti的非磁性端箍;
②將原來的磁性齒壓板壓指更改為非磁性扁鋼40Mn18Cr4V。
①②兩項(xiàng)的改進(jìn)目的是減小端部漏磁損耗。
③為防止鐵芯裝壓后其上、下端部產(chǎn)生齒漲,對鐵芯上、下端部采用了端部粘接工藝(6 mm/段,共3段的階梯結(jié)構(gòu))。
④原機(jī)組定子通風(fēng)溝高度為10 mm,通風(fēng)溝個(gè)數(shù)為13。經(jīng)綜合考慮,為保證定子鐵芯通風(fēng)冷卻效果,又確保定子鐵芯擁有足夠的有效長度,確保定子較低的溫升,將本次改造方案中的設(shè)計(jì)通風(fēng)溝高度定為8 mm,通風(fēng)溝個(gè)數(shù)定為23。
(3)定子繞組。
①將線圈絕緣由原 B級絕緣更改為F級絕緣;
②為了減小股線環(huán)流引起的定子繞組溫升,下線時(shí)在各相繞組支路的1/2Y處進(jìn)行了“R-T”連接換位接線;
③線圈在槽內(nèi)的徑向固定由原來的槽楔固定改為槽楔加楔下波紋板的固定結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)依靠彈性波紋板強(qiáng)有力的彈性使定子線圈在冷、熱狀態(tài)下均承受一定的壓力,既能補(bǔ)償線圈絕緣老化的收縮,又使線圈、槽楔長期運(yùn)行時(shí)牢固不松動;
④為了防止線圈因受電磁振動而磨損絕緣,在線圈出槽口處設(shè)置了槽口墊塊,槽口墊塊安裝時(shí)浸膠適形氈并與上層或下層一起綁扎,絕緣固化后,槽口墊塊與線圈形成一個(gè)牢固的整體。
(1)因該機(jī)組為1957年的產(chǎn)品,機(jī)座分三辨,上、下端齒壓板為小齒壓板結(jié)構(gòu)。定子在出廠前疊片、下線、運(yùn)至電站現(xiàn)場組圓,因受當(dāng)時(shí)機(jī)械加工能力所限,機(jī)座內(nèi)圓并未機(jī)加工,僅靠掛鴿尾筋通過手工測繪的方式找正內(nèi)圓。作為鐵芯疊片的基準(zhǔn),因沒有加工基準(zhǔn)面從而給找機(jī)座中心帶來極大的困難。
(2)定子鐵芯拆除前定子圓度的測量。
按GB 8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》(以下簡稱GB 8564-2003規(guī)范)規(guī)定:“定子圓度測量,各半徑與設(shè)計(jì)半徑之差不應(yīng)大于設(shè)計(jì)空氣間隙值的±5%……”,本機(jī)組的允許偏差為14×±5%=±0.7(mm)。
據(jù)此計(jì)算,上段半徑最大值為15.54 mm ,最小值為14.14 mm。其1、2、8、24、12、13、14、15、17、18測點(diǎn)超標(biāo)。中段半徑最大值為14.86 mm,最小值為13.46mm, 1、9、10、13、14、15、16、17測點(diǎn)超標(biāo)。下段半徑最大值為14.9 mm,最小值為13.5 mm, 14、15、16測點(diǎn)超標(biāo)。
(3)舊鐵芯拆除后,對定位筋上、中、下段分別進(jìn)行圓度測量,平均半徑相對值上段為8.53 mm、中段為8 mm、下段為7.89 mm。測量結(jié)果表明:定位筋半徑布圓上、下端圓度存在較大的錐度。
(4)定位筋情況。
48根定位筋其弦距、垂直度、直線度差別較大、嚴(yán)重超標(biāo),多處弦距差別大于1.28 mm。為避免相鄰沖片邊緣搭疊,有意將沖片接縫處的間隙放大,設(shè)計(jì)成0.8 mm(現(xiàn)在的設(shè)計(jì)值一般選0.2~0.25 mm)。其中一根定位筋下端出現(xiàn)斷裂翹起的情況。有15根定位筋下端面未超出下環(huán)板下平面,最大值為3 mm。
(5)原機(jī)組所有上齒壓板壓指的下平面均堆焊有10 mm高的增高層。
(6)原沖片質(zhì)量差,其上下表面絕緣層脫落較嚴(yán)重。
(7)定子鐵芯沿圓周方向高度不等,最小值為780 mm,最大值為785 mm,均未達(dá)到設(shè)計(jì)值790 mm。
(1)定子鐵芯圓度嚴(yán)重超差。
從定子鐵芯圓度測量值看,因原機(jī)組定位筋裝配質(zhì)量較差,定位筋半徑分布圓上、下端圓度存在較大的錐度,且弦距、垂直度、直線度嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致定子鐵芯圓度超差且其平均半徑均小于設(shè)計(jì)值,從而使定子氣隙值變小。由于電機(jī)短路比Kc與氣隙值δ成正比,故電機(jī)的氣隙值變小使得短路比有所下降,將影響到發(fā)電機(jī)的過載能力和電壓變化率,同時(shí)亦影響到電力系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定性。上、中、下段鐵芯各半徑不均勻而造成氣隙不均勻、磁路不對稱,故所產(chǎn)生的磁拉力亦不平衡,將導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí)擺度及振動增大,機(jī)組輸出電壓波形變差,諧波成份亦增大。
(2)鐵芯松動問題。
原機(jī)組在長達(dá)數(shù)十年的運(yùn)行過程中,鐵芯受熱膨脹及附加壓力等多種因素的作用,使鐵芯沖片漆膜變薄,加之沖片漆膜絕緣老化收縮,使其片間的緊密度降低,產(chǎn)生了松動現(xiàn)象。鐵芯松動會產(chǎn)生振動,導(dǎo)致沖片絕緣漆膜進(jìn)一步磨損、松動進(jìn)一步加劇。 鐵芯沖片的電磁振動及噪聲亦將大幅增大。鐵芯沖片的強(qiáng)烈振動將使沖片的絕緣層嚴(yán)重脫落,這一點(diǎn)可以從拆除的舊沖片的生銹情況看出。鐵芯松動加劇后還將磨損定子繞組的絕緣。
該機(jī)組于1994年更換定子繞組時(shí)對定子鐵芯進(jìn)行過一次壓緊處理。由于當(dāng)時(shí)沒有備用沖片,故無法用增加沖片的方法重壓鐵芯,只是在上齒壓板壓指下平面堆焊金屬用于增加壓緊行程、再進(jìn)行鐵芯壓緊。重壓后鐵芯沿圓周方向的高度不等,最小值為780 mm,最大值為785 mm,均小于設(shè)計(jì)值790 mm。因下齒壓板壓指的上平面未堆焊金屬,此時(shí)定子鐵芯磁力中心線較鐵芯重壓前有所下降,相當(dāng)于定子機(jī)座整體下沉,從而增加了推力瓦承受的機(jī)械推力負(fù)荷,導(dǎo)致推力瓦溫度上升,對機(jī)組安全運(yùn)行極為不利。
鐵芯重壓后,電磁噪聲仍然存在,只是有所減小。因沖片絕緣層已嚴(yán)重脫落,鐵芯壓緊力增大后沖片片間短路點(diǎn)劇增,鐵芯渦流損耗上升,導(dǎo)致鐵芯發(fā)熱更為嚴(yán)重,鐵芯運(yùn)行溫度持續(xù)上升。
(3)相鄰沖片軛部接縫處的間隙較大(0.8 mm),定子軛部圓周方向磁路磁阻增大,磁位降增大,使發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)的勵(lì)磁電流增大,勵(lì)磁損耗亦增大,發(fā)電機(jī)運(yùn)行效率下降。
(4)定位筋的主要作用是承受電磁扭矩和沖片定位。定位筋焊接在三個(gè)托塊上,托塊再焊接在機(jī)座上、中、下環(huán)板之上。因定位筋與中間托塊早已脫焊,本來由三個(gè)托塊承受的切向扭力現(xiàn)在落在兩個(gè)托塊上,其下部托塊處的定位筋因承受不了增大的扭力而出現(xiàn)斷裂。
考慮到施工工期、發(fā)電等諸多因素,采取對定位筋半徑偏小的部位進(jìn)行適量修磨、使其圓度及錐度等滿足疊片基本要求的措施。
(1)定子鐵芯中心點(diǎn)的確定。
從發(fā)電機(jī)上機(jī)架軸心處掛鋼琴線并以座環(huán)找中心,從發(fā)電機(jī)定子定位筋中段測量其半徑的相對讀數(shù),+Y方向(5#定位筋)為8.14 mm、-Y方向(29#定位筋)為8.1 mm、+X方向(17#定位筋)為7.86 mm、-X方向(41#定位筋)為7.78 mm。+Y、-Y方向及+X、-X方向定位筋半徑相對讀數(shù)較為對稱,故可將其作為定子中心的基準(zhǔn)點(diǎn)。
(2)定子測圓中心柱的安裝。
用鋼卷尺測出定位筋中段上述四個(gè)點(diǎn)大致的對稱中點(diǎn)位置,并使中心柱的軸線與該點(diǎn)位大致重合。中心柱安裝完畢,分別在中心柱的+Y及+X方向各掛一組鋼琴線,先調(diào)整中心柱的垂直度,其方法是:先在中心柱+Y及+X兩個(gè)方向分別畫一條素線并確定上下兩個(gè)端點(diǎn)(相距約1 m),用內(nèi)徑千分尺分別測量中心柱+Y、+X方向上素線的兩個(gè)端點(diǎn)至+Y及+X方向鋼琴線的距離,反復(fù)調(diào)整中心柱使其分別相等。垂直度合格后,再調(diào)整中心柱的中心。其方法是:用內(nèi)徑千分尺分別測量中心柱至+Y、-Y及+X、-X方向定位筋的半徑,調(diào)整中心柱底板上的調(diào)整螺栓,使定位筋上述四點(diǎn)上半徑對稱,如此反復(fù)調(diào)整垂直度及中心,最終使中心柱垂直度及中心均滿足要求。
(3)定位筋修磨量的確定。
根據(jù)水輪發(fā)電機(jī)定子現(xiàn)場裝配工藝導(dǎo)則(SD287-88)4.7.5款“定位筋在各環(huán)板處的半徑偏差應(yīng)在設(shè)計(jì)值的在±0.5 mm以內(nèi)”的規(guī)定, 半徑合格范圍應(yīng)為:7.75 ~ 8.75 mm,以7.75 mm為修磨下限,對于半徑讀數(shù)小于7.75 mm的定位筋進(jìn)行修磨。修磨時(shí),盡量使修磨面與半徑垂直,并用平尺靠修磨面使修磨部分與原始面平滑過渡。
(4)更換斷裂翹起的定位筋。
對斷裂損壞的定位筋進(jìn)行現(xiàn)場測繪并按設(shè)計(jì)圖生產(chǎn)制造,現(xiàn)場焊接。
(5)對15根長度不符合要求的定位筋進(jìn)行加長處理。
將更換的定位筋用線切割橫切成3 mm和5 mm厚兩種規(guī)格的塊,并在鴿尾槽的后部鉆φ16塞焊孔。對長度偏差小于0.5 mm和1 mm者墊入厚度為3 mm的定位筋切塊,共12處。對長度偏差小于2 mm和3 mm者,墊入厚度為5 mm的定位筋切塊,共3處。焊接方法:將定位筋切塊墊入對應(yīng)編號的定位筋下端面,對齊后通過φ16塞焊孔塞焊定位。定位后在定位筋切塊與原定位筋(除鴿尾槽)的結(jié)合處施焊加固,焊后將焊接處打磨平整。通過上述方法,將定位筋下端面接長,使其對下端沖片能夠起到有效的定位作用。
對所有的定位筋進(jìn)行修磨、加長處理后進(jìn)行一次著色探傷檢查,避免再有斷裂的定位筋存在。
原機(jī)組定子鐵芯半徑上、下端存在較大的錐度和橢圓度,即上端半徑大、下端半徑小的情況。雖然對定位筋進(jìn)行修磨處理、減小了錐度和橢圓度,但在鐵芯試疊片時(shí),還是出現(xiàn)了部分相鄰階梯沖片邊緣搭疊和翹曲的情況。具體處理方法如下:
(1)對相鄰階梯沖片邊緣搭疊和結(jié)合縫無間隙對應(yīng)的定位筋再次進(jìn)行適量的修磨,以消除階梯沖片片間無間隙及搭疊的情況,使其滿足下線要求并使沖片間結(jié)合縫產(chǎn)生一定的間隙(間隙不小于0.1 mm)。
(2)對于階梯沖片的鴿尾槽及相鄰沖片的結(jié)合縫處,用銼刀修磨以消除結(jié)合縫無間隙及階梯沖片邊緣搭疊沖片的情況。修磨時(shí)用大力鉗墊橡膠板或棉布將沖片夾緊以確保漆膜不受到損傷,粘結(jié)沖片不分層。修磨后去除毛刺,最后對修磨部分進(jìn)行補(bǔ)漆處理,避免沖片片間短路。
(3)對于新設(shè)計(jì)制造的沖片,其相鄰沖片接縫處的單邊間隙按標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)計(jì),其值為0.2 mm,而原沖片為0.8 mm。對于減小勵(lì)磁電流及勵(lì)磁損耗大為有利。
(1)定子重新疊片后定子鐵芯高度的測量。
定子鐵芯安裝完畢,對定子鐵芯高度進(jìn)行了全面測量復(fù)核,其值均大于鐵芯高度設(shè)計(jì)值793 mm,滿足要求。
(2)定子重新疊片后定子鐵芯圓度的測量。
采用吊鋼琴的方法,按GB 8564-2003進(jìn)行驗(yàn)證。
從定子鐵芯上、中、下內(nèi)半徑測量數(shù)據(jù)看,其圓度滿足GB 8564-2003 規(guī)范要求,氣隙長度亦趨于均勻。
(3)定子鐵芯疊片完成后相關(guān)參數(shù)的驗(yàn)證情況。
定子鐵芯疊片完成后,所有的鐵芯槽用通槽棒能順利通過,滿足下差的要求。
①定子鐵芯壓緊緊度的驗(yàn)證:采用1 400 N扭力的扭力扳手檢驗(yàn)拉緊螺桿;用緊度刀片檢查定子鐵芯,方法是單手插入深度不大于3 mm。鐵芯緊度驗(yàn)證符合要求。
②定子鐵芯端部齒漲為0.5 mm,定子鐵芯的波浪度小于10 mm,合格。
③定子鐵芯改造前后定子與轉(zhuǎn)子安裝高程對比情況。
實(shí)測定子鐵芯平均中心線高程為5 887.5 mm,轉(zhuǎn)子磁極中心高程為5 885.75 mm,即定子鐵芯磁力中心較轉(zhuǎn)子部分磁力中心高1.75 mm。
按GB 8564-2003規(guī)范第7.5.4b款要求,定子鐵芯平均中心線高程高于轉(zhuǎn)子磁極中心,其數(shù)值小于定子鐵芯有效高度的0.4%,新安裝的定子鐵芯有效長度為584.8 mm,584.8×0.4%=2.336(mm),故其滿足規(guī)范要求。
(4)定子鐵芯鐵損試驗(yàn)。
①試驗(yàn)參數(shù)計(jì)算值。
經(jīng)計(jì)算,該50W270; 50W270沖片在10 000 GS時(shí)單位鐵損應(yīng)≤1.56 W/kg。
②鐵損試驗(yàn)結(jié)果。
鐵損試驗(yàn)磁密為8 986 GS,換算至10 000GS時(shí)單位鐵損為1.26 W/kg,小于1.56 W/kg;齒部及軛部最高溫升為6.066 ℃<15 ℃(相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的允許溫升值)。結(jié)論:合格。
(5)改造效果比較(改造前、后的環(huán)境溫度均為30℃)。
表1 改造效果比較表
通過對定子進(jìn)行更換、定子鐵芯圓度超差處理后,試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,機(jī)組各軸承瓦溫、定子線圈及鐵芯溫度運(yùn)行良好,達(dá)到了改造的目的。