李鑫宇
摘要:針對目前5萬立制氫裝置原料氣壓縮管路運(yùn)行過程出現(xiàn)的振動(dòng)問題,文章從實(shí)踐角度出發(fā),分析了氣壓縮機(jī)管路的消振現(xiàn)狀,并提出了相應(yīng)的消振控制方法,其目的是為相關(guān)建設(shè)者提供一些理論依據(jù)。結(jié)果表明,只有從實(shí)踐角度出發(fā),即在明確振動(dòng)問題產(chǎn)生原因的情況下,就可對振動(dòng)進(jìn)行更趨效用的控制,進(jìn)而提高設(shè)備運(yùn)行使用的安全可靠性。
關(guān)鍵詞:5萬立制氫裝置;氣壓縮機(jī)管路;消振
引言:
制氫裝置,是實(shí)現(xiàn)干法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行控制目標(biāo)的關(guān)鍵,然而,在氣壓縮機(jī)運(yùn)行運(yùn)行過程中,因受氣流脈動(dòng)與固有頻率較低問題的影響,降低了設(shè)備運(yùn)行使用的安全可靠性。為此,研究人員應(yīng)對振動(dòng)問題的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,即在明確5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路振動(dòng)問題產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行針對性的優(yōu)化調(diào)整設(shè)置。如此,相關(guān)管路管線設(shè)備系統(tǒng),就能以可持續(xù)狀態(tài)作用于實(shí)踐,進(jìn)而服務(wù)于現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)建設(shè)的全面發(fā)展進(jìn)程。
1研究5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路消振的現(xiàn)實(shí)意義
作為長嶺5萬標(biāo)立/時(shí)制氫裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,制氫原料氣壓縮機(jī)C-101A/B,其主要作用在于,將源自界區(qū)外混合焦化干氣與加氫干氣原料通過氣壓縮,以使壓力從0.45MPa提升至3.9MPa,進(jìn)而輸送至干法脫硫系統(tǒng)。這里的新氫壓縮機(jī)組共設(shè)置兩臺,在正常運(yùn)行過程中,一臺負(fù)責(zé)啟動(dòng),一臺用于后備。然而,兩臺機(jī)組投入運(yùn)行使用后,管路與機(jī)體的振動(dòng)影響大,多次往復(fù)后導(dǎo)致管線以低點(diǎn)狀態(tài)放空管線,以緩沖罐低點(diǎn)狀態(tài)放空裂紋,最終造成附屬儀表出現(xiàn)損壞。由此可以看出,機(jī)組與管線的振動(dòng)問題,已經(jīng)危及機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性,降給處于長周期運(yùn)行狀態(tài)的裝置帶來了嚴(yán)重的安全隱患。為此,研究人員應(yīng)對制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路的消振現(xiàn)狀進(jìn)行分析,即在明確問題產(chǎn)生原因的情況下,對其振動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化控制[1]。
2 5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路的消振現(xiàn)狀
經(jīng)對機(jī)組各級出入口的管線與機(jī)體氣缸部位進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),一級入口的管線振動(dòng)情況為:28mm/s;二級入口的管線振動(dòng)情況為:32mm/s。而一級氣缸振動(dòng)情況為12.1mm/s;二級氣缸振動(dòng)情況為:14.3mm/s。由此可判斷,機(jī)組的各級入口管線與氣缸部位的振動(dòng)遠(yuǎn)超出了機(jī)組運(yùn)行允許的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)范圍,降低了機(jī)組運(yùn)行控制的平穩(wěn)效果。究其原因,是一級出口的緩沖罐入口接管與罐體部位因振動(dòng)情況超出正常允許范圍出現(xiàn)了裂紋。具體來說,導(dǎo)致此問題存在的原因有二:
其一,往復(fù)壓縮機(jī)的周期性吸排氣體會導(dǎo)致氣流出現(xiàn)脈動(dòng),進(jìn)而對壓縮機(jī)造成一系列的不良影響。這里的不良影響是指,氣流不穩(wěn)、壓縮機(jī)耗功增加以及壓縮機(jī)容積效率下降。對于因氣流脈動(dòng)而引起的管道振動(dòng),是導(dǎo)致工藝往復(fù)壓縮機(jī)管道出現(xiàn)疲勞破壞的原因所在。而氣流脈動(dòng)的產(chǎn)生原因,則是由往復(fù)式壓縮機(jī)組管道系統(tǒng)的綜合因素造成的。即氣缸間距與排列、氣缸數(shù)目與彼此間的曲柄角關(guān)系以及壓縮機(jī)氣缸交替吸排氣等因素,均會導(dǎo)致管道系統(tǒng)內(nèi)部的氣流出現(xiàn)脈動(dòng)。
其二,根據(jù)現(xiàn)場作用的氣體管路系統(tǒng)布置圖建立了三維模型,即模態(tài)分析發(fā)現(xiàn),管道系統(tǒng)中一階與二階的固有頻率均較低,且落于激振力的低階共振區(qū)域。這種情況下,再加上激振力的作用影響很容易引起機(jī)械管道的共振現(xiàn)象出現(xiàn)。為此,相關(guān)人員應(yīng)提升管線的剛性作用,即通過改變管道系統(tǒng)的一階、二階固有頻率,進(jìn)而規(guī)避激振力與管道機(jī)械系統(tǒng)發(fā)生低階共振問題[2]。
3 5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路的消振控制策略
5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路的消振控制,應(yīng)從已發(fā)生振動(dòng)的往復(fù)式壓縮機(jī)管道入手,即根據(jù)不同的情況采取不同的解決措施進(jìn)行緩和處理。具體來說,就是通過改變緩沖罐的位置與大小,或是在管道運(yùn)行的指定位置進(jìn)行阻力元件,孔板的設(shè)置,又或者通過增加支撐結(jié)構(gòu)與改良支撐結(jié)構(gòu),來實(shí)現(xiàn)氣壓縮機(jī)的管路消振目標(biāo)。
對于上述兩種原因引起的管道系統(tǒng)振動(dòng),如,改變緩沖罐容積與位置環(huán)境條件不允許,則應(yīng)采取減振方案,即通過增加孔板來降低管道內(nèi)部氣流脈沖對管道造成的沖擊影響。與此同時(shí),還應(yīng)通過改進(jìn)管路的支撐效果來提升其結(jié)構(gòu)剛性。
由于管道系統(tǒng)內(nèi)部的氣流脈動(dòng)會對壓縮機(jī)的經(jīng)濟(jì)性與可靠性帶來影響,因此,消振控制應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際情況進(jìn)行壓縮機(jī)氣流脈動(dòng)、管道振動(dòng)分析以及現(xiàn)場管道的振動(dòng)計(jì)算,繼而提出最具效用的改造方案。經(jīng)對管路的脈動(dòng)核算,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際測量的管路要比計(jì)算的數(shù)據(jù)偏大,這就導(dǎo)致脈動(dòng)計(jì)算的設(shè)計(jì)與實(shí)際情況不一致。因而,消振控制人員應(yīng)對其進(jìn)行計(jì)算分析,以采用加減振孔板的方式來實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制目標(biāo)。這里的孔板能夠使管道系統(tǒng)內(nèi)部的氣流脈動(dòng)下降,進(jìn)而起到阻力元件的作用。此過程,氣流經(jīng)過孔板后,會通過形成局部壓力降。具體作用原理為,原有具備反射能力的端點(diǎn)失去了反射能力,為無聲學(xué)反射的端點(diǎn)構(gòu)成了條件。如此,5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管道內(nèi)部原有的壓力駐波就可被換成單向運(yùn)行的行波,即通過振幅下降,來避免壓力脈動(dòng)的不均勻問題,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)減振的控制目標(biāo)。
對于原有管道系統(tǒng)內(nèi)部的剛性較弱部位,應(yīng)通過增加防振支架,以將原有的U型螺栓管卡換成防振管卡。這里的防振管卡是由扁鋼完成制作的,所以,應(yīng)在防振管卡與管線間墊襯2-3mm的橡膠墊。與此同時(shí),還應(yīng)保證管卡與生根部位的焊接牢固效果,以為一級入口管線內(nèi)部增加了獨(dú)立基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。值得注意的是,為提高管線結(jié)構(gòu)的剛性,應(yīng)對出口緩沖罐支架進(jìn)行強(qiáng)化,以保證消振效果得以達(dá)成[3]。
4結(jié)束語:
綜上所述,5萬立制氫裝置原料氣壓縮機(jī)管路的振動(dòng)問題,應(yīng)在明確原因:往復(fù)壓縮機(jī)的周期性吸排氣體會導(dǎo)致氣流出現(xiàn)脈動(dòng)與管道系統(tǒng)中一階與二階的固有頻率均較低的基礎(chǔ)上,采用增加防振支架、結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行壓縮機(jī)氣流脈動(dòng)、管道振動(dòng)分析以及現(xiàn)場管道振動(dòng)計(jì)算的方法,來提高管道系統(tǒng)運(yùn)行使用的剛性與穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn):
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