摘 要:本文針對稠油油藏在注水開發(fā)過程中由于水油流度比高,導致常規(guī)注水“指進”現(xiàn)象嚴重、受益井含水出現(xiàn)有升有降、自然遞減幅度大的問題,提出了早期整體調剖的治理思路,通過開展先導性試驗,證明該思路是稠油油藏控遞減、提高采收率的有效手段。
關鍵詞:稠油油藏;流度比;指進;控遞減;提高采收率
0 引言
在稠油油藏注水開發(fā)過程中,由于原油粘度較高、水油流度比大,結合動態(tài)監(jiān)測及油井生產(chǎn)運行資料,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)塊注水“指進”現(xiàn)象嚴重,受益油井含水出現(xiàn)有升有降的變化情況,層內及平面矛盾顯著,嚴重制約了稠油區(qū)塊的長久高效開發(fā)。
1 井區(qū)概況
1.1 地質概況
劉官莊油田莊淺33-41區(qū)塊地理位置位于河北省黃驊市劉官莊地區(qū),構造位置處于黃驊坳陷埕北斷階區(qū)羊二莊鼻狀構造帶羊二莊主斷層上升盤,為依附于羊二莊斷層上升盤上的斷鼻構造。目前含油層系主要為館二,地質儲量40.5萬噸,空隙度30.15~33.59%,滲透率范圍,0.7179~1.1341μm2,地面原油相對密度0.957,地層溫度73℃,粘度980.28MPa·s,凝固點-1.3℃,含蠟6.31%,地層水型為NaHCO3,總礦化度10748mg/l。
1.2 開發(fā)現(xiàn)狀
區(qū)塊目前共有油井5口,開井5口,日產(chǎn)水平24.7t,綜合含水64.6%,采油速度2.23%,采出程度9.14%;共有注水井3口,開3口,日注水平80m3。斷塊累計產(chǎn)油為3.7017萬噸,累計注水5.93萬方,月注采比1.05,累計注采比0.75。
2 井區(qū)存在問題
雖然該井區(qū)注采井網(wǎng)較完善,由于原油粘度高、水油流度比高,導致注水開發(fā)過程非活塞驅油及“指進”現(xiàn)象較為嚴重,受益井含水出現(xiàn)有升有降的變化情況,層內及平面注水矛盾突出。
3 早期整體調剖實驗方案設計及實施效果分析
根據(jù)對該井區(qū)存在問題以及潛力的認識,確定對該井區(qū)實施整體調剖。
3.1 方案設計
3.1.1 調剖體系的選擇
結合不同調剖體系性能、區(qū)塊動靜態(tài)資料,主要包括調剖體系成膠時間、成膠強度、穩(wěn)定性能、適應范圍、藥劑成本及調剖區(qū)塊油藏物性、動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)、措施井PI和FD值,主體優(yōu)選針對壓力窗口較大、油藏物性較好、PI指數(shù)較小封堵效果較好的延緩交聯(lián)聚合物凝膠體系開展先導性試驗。
3.1.2 調剖藥劑用量
結合孔隙度、滲透率、油藏厚度及PI指數(shù),一次調剖主體對25米內的近井帶帶進行調剖。
3.2 方案實施情況
2015~2017年共計實施調剖作業(yè)4井次,累計注入藥劑9200方(表1)。
3.3 實施效果分析
①水井實施堵水調剖之后,注水壓力上升1.6~3.4MPa;
②調剖前后壓降曲線對比,水井注入狀況有所好轉;
③井組綜合含水由64.6%下降到55.5%,累計純增油3658噸。
4 認識及建議
①稠油油藏早期整體調剖是稠油油藏控遞減、提高采收率的有效手段;
②稠油油藏原油粘度高、水油流度比高,長時間注水開發(fā),易顯現(xiàn)非活塞驅油,可以考慮多輪次調剖。
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作者簡介:
李亞恒(1986- )女,漢族,天津薊縣籍,大學本科,助理工程師,研究方向:研究方向修井工藝。