歐陽(yáng)愛(ài)蓮 徐冬明
摘 要:通過(guò)對(duì)現(xiàn)有DF7B型機(jī)車高壓柜布線板缺陷分析,提出了預(yù)布線改進(jìn)方案,并現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證改進(jìn)方案。在塑料油布上繪制新的布線板,新的布線板上增加了機(jī)車線路磁力組合裝置,以標(biāo)準(zhǔn)化形式在車間實(shí)施。
關(guān)鍵詞:高壓柜;預(yù)布線;布線板
中圖分類號(hào):U269.6 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2018)26-0104-02
Abstract: Based on the defect analysis of the wiring board of the existing DF7B locomotive high-voltage cabinet, a pre-wiring improvement scheme is put forward, and the improvement scheme is verified on the spot. A new wiring board was drawn on the plastic tarpaulin, and the locomotive line magnetic combination device was added to the new wiring board, which was implemented in a standardized form in the workshop.
Keywords: high voltage cabinet; prewiring; wiring board
1 問(wèn)題提出
洛陽(yáng)公司DF7B型機(jī)車高壓柜布線板一直沿用檢修初期繪制的布線板。初期繪制的布線板存在缺陷:(1)從DF7B型高壓柜布線板整體來(lái)看,布線結(jié)構(gòu)由兩個(gè)環(huán)形構(gòu)成。(2)布線板尺寸是長(zhǎng)1.84米,寬2.44米,而現(xiàn)有布線臺(tái)寬1.3米,由此可知,布線板只能平放或懸掛起來(lái),操作員工按照固化在布線板上的線路走向布線。(3)由于布線板占用空間大,資源浪費(fèi)多,而且長(zhǎng)時(shí)間蹲著布線對(duì)操作員工的身體造成很大傷害。為了解決上述缺陷,提出了具體的改進(jìn)方案,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證,提高線路檢修質(zhì)量,同時(shí)也提高工作效率及保證員工的身體健康。
2 現(xiàn)狀調(diào)查及必要性
2.1 現(xiàn)狀調(diào)查
首先對(duì)布線板式預(yù)布線工藝方法的可行性進(jìn)行了調(diào)研。
通過(guò)這兩種預(yù)布線方式,共同點(diǎn)是都是采用了銷釘式布線工裝。圖1和圖2工裝存在的缺陷是:(1)布線板面積大,占用現(xiàn)場(chǎng)空間大,不便于存放,當(dāng)車型種類增多時(shí),不能提供大的空間擺放;(2)布線板上的銷釘存在安全隱患;(3)員工布線操作過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間蹲著對(duì)身體損害很大;(4)對(duì)于身高不高的員工不利于布線操作。
2.2 必要性
針對(duì)上述現(xiàn)狀及存在缺陷分析,DF7B型機(jī)車高壓柜線路預(yù)布線方式改進(jìn)的必要性如下:
(1)電器檢修車間線路班員工相比前兩年,員工人數(shù)由原來(lái)的11人減為了現(xiàn)在的6人。面對(duì)這種人員減少情況,減輕工作強(qiáng)度是必要的。
(2)從2015年到2018年DF7B型機(jī)車檢修數(shù)量來(lái)看,DF7B型機(jī)車是公司檢修內(nèi)燃機(jī)車的主要車型,完善布線板,員工的工作效率可得到進(jìn)一步的提高。
(3)為了提高電器柜線路檢修質(zhì)量和保證檢修周期及人身健康,使職工在布線過(guò)程中有章可循。
3 實(shí)施方案
3.1 基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備
機(jī)車開(kāi)工之后,在無(wú)電器柜布局圖的情況下,首先采取的措施是對(duì)電器柜電器件布置進(jìn)行測(cè)繪,整理繪制布局圖。
3.2 改進(jìn)布線板布線方式
3.2.1 布線板變更
將測(cè)繪完成的布局圖進(jìn)行分析,對(duì)布線板內(nèi)部布線變更之處如下:
(1)接地繼電器和過(guò)流繼電器布線改變;
(2)以HK1g和HK2f為中心,線路展開(kāi);
(3)1-6C布線改變。
在圖3中,紅色圈標(biāo)記之處需要進(jìn)行變更。在圖4中,紅色圈標(biāo)記之處布線過(guò)程中變更對(duì)比展示。
3.2.2 布線板改進(jìn)的技術(shù)方案
采用機(jī)車線路磁力組合下線裝置,使用高性能磁力吸座,設(shè)置線槽、圓柱彈簧及金屬導(dǎo)桿并將磁力吸座分別與線槽、圓柱彈簧及金屬導(dǎo)桿連接,組成所需的多種布線組件即分別構(gòu)成磁性線槽布線組件、磁性圓柱彈簧布線組件、磁性導(dǎo)桿布線組件;設(shè)置導(dǎo)磁材料的布線平臺(tái),布線組件的磁力吸座與導(dǎo)磁材料的布線平臺(tái)相配合、構(gòu)成布線組件在布線平臺(tái)上位置相對(duì)固定、并可移動(dòng)和分離的結(jié)構(gòu)。
3.2.3 繪制高壓柜改進(jìn)后的布線板
采用材質(zhì)為塑料的油布繪制DF7B型機(jī)車高壓電器柜布線板,如圖11所示。
改進(jìn)后布線板的優(yōu)點(diǎn)是:(1)尺寸為寬1.3米,長(zhǎng)是6米,適合現(xiàn)有布線臺(tái)尺寸;(2)便于存放,節(jié)省了空間;(3)采用機(jī)車線路磁力組合下線裝置,消除了安全隱患;(4)員工由蹲著布線改為站立布線,減輕了身體所承受的壓力。
4 效果驗(yàn)證
從技術(shù)效果來(lái)看,對(duì)現(xiàn)有DF7B型內(nèi)燃機(jī)車高壓柜布線方式改進(jìn),通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),使員工對(duì)改進(jìn)之處有一定掌握,在操作過(guò)程中,不斷地減少了疑點(diǎn),保證了質(zhì)量。從經(jīng)濟(jì)效果來(lái)看,高壓柜布線所需物料由500米減少至400米,成本得到降低。從周期效果來(lái)看,高壓柜原正常布線所需周期是3天,現(xiàn)為2天,減少了1天周期。從安全和職業(yè)健康效果來(lái)看,采用機(jī)車線路磁力組合裝置,消除了銷釘?shù)陌踩[患,蹲著布線改為站立布線,減輕了員工身體所承受的壓力。
參考文獻(xiàn):
[1]李慶軍.新技術(shù)新工藝[J].數(shù)字技術(shù)與機(jī)械加工工藝裝備,2010 (5).