胡華林
(中車戚墅堰機(jī)車有限公司,江蘇常州 213011)
A1601型拖拉機(jī)用系列轉(zhuǎn)接座為某國(guó)際公司新開發(fā)的大型拖拉機(jī)的重要零配件,每臺(tái)車的用量為4只(Ⅰ、Ⅱ型左右各1只),其最大外形尺寸為:1118mm×1108mm×474mm。該產(chǎn)品原為焊接件,經(jīng)對(duì)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性等方面綜合評(píng)估后改為鑄件,鑄造工藝性比較差,鑄件材質(zhì)為ASTM A536 65-45-12(抗拉強(qiáng)度 Rm≥450N/mm2;屈服強(qiáng)度Rp0.2≥310 N/mm2;伸長(zhǎng)率 A≥12%),重約 550kg。
該系列產(chǎn)品的主要壁厚較厚大,達(dá)100mm以上,但最小壁厚僅為10mm左右,鑄件需經(jīng)解剖檢查且不能有任何鑄造缺陷存在,鑄件加工前不需要?jiǎng)澗€,直接使用夾具進(jìn)行加工,其尺寸精度要求比較高,此外,鑄件加工面較少,其表面質(zhì)量要求也很高。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)原型為焊接結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,轉(zhuǎn)為鑄件后,所需砂芯比較多、造型起模困難、局部結(jié)構(gòu)還易引起裂紋、縮孔等鑄造缺陷的產(chǎn)生,鑄造工藝性比較差,我們從鑄件的壁厚、鑄件壁的聯(lián)結(jié)、加強(qiáng)筋的厚度和分布以及最小鑄出孔等方面進(jìn)行了鑄造工藝性分析,并針對(duì)不合理的結(jié)構(gòu)提出了改進(jìn)建議,客戶設(shè)計(jì)師充分采納了我們的建議,并對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,鑄造工藝性得到提高。
根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,擬采用呋喃樹脂自硬砂進(jìn)行造型、制芯,砂型采用造型線制作,砂芯則手工制作。
圖1 轉(zhuǎn)接座產(chǎn)品圖
圖2 砂芯分塊
產(chǎn)品圖紙要求圖中深色區(qū)域(見圖1)不能有任何鑄造缺陷存在,而這些部位又多為大平面,因此應(yīng)將其放置在澆注位置的底部或側(cè)面,以避免產(chǎn)生砂眼、氣孔和夾渣等鑄造缺陷[1]。而內(nèi)部結(jié)構(gòu)則采用蓋板砂芯形成,砂芯的分塊可采用兩種方案。圖2上所示為第一種方案,蓋板芯大芯分兩半制作,其優(yōu)點(diǎn)是制芯時(shí)舂砂比較方便,能確保型腔各個(gè)部位的砂舂緊,砂芯的翻身也比較容易,但其缺點(diǎn)也比較明顯,下芯時(shí)砂芯難以吊平,而且容易擦砂并掉入型腔,易產(chǎn)生砂眼缺陷,同時(shí)砂芯之間的披縫會(huì)導(dǎo)致清理工作量的增加,表面質(zhì)量也受到不利影響。而下圖所示的方案二,蓋板芯大芯采用整體制作,雖然砂芯翻身比較困難,但可通過使用簡(jiǎn)易工裝予以解決,其優(yōu)點(diǎn)是:砂芯尺寸精度提高,下芯時(shí)砂芯容易吊平,下芯時(shí)擦砂掉入砂芯芯座下部的集砂槽內(nèi),可確保型腔的清潔,避免砂眼缺陷的產(chǎn)生,同時(shí)砂披縫的減少降低了清理工作量,表面質(zhì)量也得到提高。綜合考慮后,采用方案二進(jìn)行砂芯的分塊。
因該產(chǎn)品材質(zhì)的屈強(qiáng)比很高,熔煉上有一定的難度,若按國(guó)標(biāo)抗拉強(qiáng)度同等級(jí)材質(zhì)生產(chǎn),其屈服強(qiáng)度難以達(dá)到要求,而按屈服強(qiáng)度同等級(jí)材質(zhì)生產(chǎn),則抗拉強(qiáng)度又太高,因此應(yīng)找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)。基于經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和工藝試驗(yàn)結(jié)果,合理確定了鐵液化學(xué)成分,除五大元素的合理控制外,還加入了適量的銅,后期的鐵液處理則采用專用球化劑進(jìn)行球化處理,采用長(zhǎng)效孕育劑分多次進(jìn)行孕育處理,以確保各項(xiàng)性能達(dá)到要求。
利用三維幾何造型工具Creo Parametric軟件將A1601轉(zhuǎn)接座鑄件及其澆冒系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)體造型,如圖3所示。導(dǎo)入Procast軟件后,經(jīng)網(wǎng)格處理、初始條件的確定、材料的分配、界面?zhèn)鳠釛l件的確定、添加邊界條件、定義模型的初始溫度、計(jì)算參數(shù)的確定等一系列處理后進(jìn)行模擬計(jì)算。
圖3 轉(zhuǎn)接座鑄件及其澆冒系統(tǒng)實(shí)體圖
圖4 流動(dòng)場(chǎng)計(jì)算結(jié)果
流動(dòng)場(chǎng)計(jì)算結(jié)果顯示,從內(nèi)澆道進(jìn)鐵開始直至冒口澆滿,整個(gè)充型過程均處于平穩(wěn)狀態(tài),無紊流、卷氣等不良現(xiàn)象,這說明澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是合理的[2]。
圖5 溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果
從溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果(圖5)可看出,圖中圓形所示部位存在縮孔、縮松缺陷的可能性比較大。從結(jié)構(gòu)上分析,這些部位壁厚較大、熱節(jié)模數(shù)大、凝固時(shí)間長(zhǎng),再加上樹脂砂蓄熱系數(shù)小、散熱條件差,又使得冷卻條件更差,易產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷和石墨畸變之類的組織缺陷,導(dǎo)致力學(xué)性能低下,不能滿足其運(yùn)行條件。為了確保這些部位的質(zhì)量,我們?cè)O(shè)計(jì)了外冷鐵,以加快這些部位的凝固冷卻速度,避免球化、孕育的衰退,最終獲得致密的、力學(xué)性能較好的組織[3]。
為驗(yàn)證其可靠性,利用PROCAST軟件重新進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果表明,設(shè)置外冷鐵后產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷的可能性被消除,如圖6所示。
大砂芯制芯時(shí)上頂板反面部位圓凸臺(tái)內(nèi)側(cè)空間較小(如圖7所示),特別是圓凸臺(tái)部位放置冷鐵后該部位的砂更加難以舂緊,后采取將上頂板部位大活塊翻身,先將該部位的砂型舂緊制作好,待硬化后再翻身置入芯盒內(nèi),整體制作大砂芯,確保了該部位的砂型特征完整、緊實(shí)度也比較高,鑄件澆注后形狀圓滿,不容易產(chǎn)生粘砂現(xiàn)象。另外,由于幾種轉(zhuǎn)接座的小砂芯結(jié)構(gòu)相似,為避免下錯(cuò)芯,特在砂芯上增設(shè)了防錯(cuò)限位芯頭,確保了鑄件結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性。
采用該工藝生產(chǎn)的轉(zhuǎn)接座鑄件,經(jīng)超聲波探傷檢查、樣品解剖檢查、理化性能檢查和機(jī)加工等驗(yàn)證,滿足驗(yàn)收條件的要求。至目前為止,已生產(chǎn)轉(zhuǎn)接座二百多只,其中僅有2只因澆注溫度低造成冷隔缺陷而報(bào)廢,廢品率低于1%。
在實(shí)際生產(chǎn)中,按PROCAST軟件模擬驗(yàn)證過的鑄造工藝進(jìn)行鑄件生產(chǎn),模擬分析有縮孔、縮松缺陷傾向的部位設(shè)置了外冷鐵,加快了這些部位的凝固,使得內(nèi)部組織致密。
實(shí)際生產(chǎn)中還對(duì)具體操作細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化,
(1)A160型拖拉機(jī)用系列轉(zhuǎn)接座產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,鑄造工藝性得到提高。
圖7 大蓋板芯上頂板部位結(jié)構(gòu)
(2)采用PROCAST軟件凝固數(shù)值模擬優(yōu)化后的工藝進(jìn)行生產(chǎn),可避免厚大部位產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷,可確保鑄件內(nèi)部組織致密。
(3)合理的砂芯分塊和優(yōu)化的操作細(xì)節(jié),可提高生產(chǎn)操作的可靠性,從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量,同時(shí)也降低了生產(chǎn)成本。